王 龍 井 匯 趙玉蘭
某污水廠氧化溝改造后能耗現(xiàn)狀及節(jié)能分析
王 龍 井 匯 趙玉蘭
山東英才學(xué)院建筑工程學(xué)院
簡(jiǎn)要介紹了某污水處理廠的處理工藝及運(yùn)行狀態(tài),分析了生物處理階段各設(shè)備的能耗情況,針對(duì)能耗最高的曝氣設(shè)備研究了其節(jié)能空間并提出了節(jié)能措施。好氧池的曝氣器曝氣效果較差,DO利用率不高,存在著曝氣過量現(xiàn)象,提出了采用更換曝氣器、改變曝氣器的布置方式和給曝氣轉(zhuǎn)盤加裝變頻器三種節(jié)能措施等。
污水處理廠氧化溝曝氣設(shè)備節(jié)能
某城鎮(zhèn)污水處理廠的設(shè)計(jì)處理能力為2.5萬m3/d,于2004年開工建設(shè),2006年正式投產(chǎn)運(yùn)行。原先采用一體化氧化溝生物處理工藝,設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),后因國家、省市對(duì)海河流域的污染治理要求,此污水處理廠的污水出水水質(zhì)要求達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-20002)中的一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn),于2009年7月進(jìn)行了升級(jí)改造,將一體化氧化溝生物處理工藝改造為倒置A2/O處理工藝,并且增加了深度處理部分,處理工藝流程圖見圖1,設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。
圖1 某污水處理廠處理工藝流程圖
表1 改造后設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
氧化溝進(jìn)行改造后,增加了缺氧池。其中缺氧池主要有一臺(tái)水下推進(jìn)器和兩臺(tái)回流泵在工作;厭氧池主要用電設(shè)備是攪拌器,每個(gè)厭氧池有兩臺(tái)攪拌器,但每池均有一臺(tái)損壞,且其攪拌效果不好,導(dǎo)致污泥上浮現(xiàn)象嚴(yán)重;好氧池主要用電設(shè)備有曝氣轉(zhuǎn)盤和曝氣鼓風(fēng)機(jī),以底曝為主,表曝為輔,在實(shí)際的運(yùn)行中,曝氣轉(zhuǎn)盤未采用變頻器且時(shí)有損壞,曝氣鼓風(fēng)機(jī)采用變頻控制技術(shù),但因此廠曝氣頭采用的是盤式曝氣器,堵塞嚴(yán)重,導(dǎo)致管道壓力過大,現(xiàn)只有一臺(tái)曝氣鼓風(fēng)機(jī)在工作,但曝氣轉(zhuǎn)盤較往年多開了6~7臺(tái)。
通過對(duì)該廠相關(guān)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和設(shè)備相關(guān)參數(shù)的調(diào)查分析,得出了各設(shè)備的能耗情況,并分析了從全廠和生物處理單元來看的主要能耗設(shè)備,分別見圖2和圖3。
圖2 生物處理部分各設(shè)備能耗比例構(gòu)成
圖3 全廠相關(guān)設(shè)備能耗比例構(gòu)成
從圖2和圖3可以看出,無論是從生物處理單元還是從全廠的相關(guān)設(shè)備的能耗比例來看,曝氣設(shè)備都是主要的能耗設(shè)備,所占比例分別為79%和59.21%,是全廠節(jié)能降耗的主要設(shè)備。有研究表明,通過精確控制曝氣量可以節(jié)約30%左右的電耗[1],好氧池的需氧量可以按下式進(jìn)行計(jì)算[2]:
式中:O2為混合液需氧量,kg/d;a′為微生物對(duì)有機(jī)底物氧化分解過程的需氧率,即微生物平均代謝1kgBOD所需的氧量,a′為0.5左右;b′為活性污泥微生物自身氧化的需氧率,即每千克活性污泥每天自身氧化所需的氧量,b′為0.1左右;Q為污水流量,m3/d;Xv為MLVSS;V為曝氣池容積,m3。
式中:So為原污水中有機(jī)底物濃度,mg/l;Se為處理水中有機(jī)底物濃度,mg/l。
該廠曝氣轉(zhuǎn)盤在恒定電壓下工作,曝氣鼓風(fēng)機(jī)采用手動(dòng)變頻控制。目前是一臺(tái)曝氣鼓風(fēng)機(jī)和5~9臺(tái)曝氣轉(zhuǎn)盤在進(jìn)行曝氣,另外再根據(jù)進(jìn)水量和溶解氧量控制曝氣轉(zhuǎn)盤的開啟臺(tái)數(shù)。根據(jù)式(1)計(jì)算可知,好氧池的需氧量為4000kg/d左右,而由曝氣轉(zhuǎn)盤和曝氣鼓風(fēng)機(jī)提供的氧量大于10000kg/d,遠(yuǎn)大于實(shí)際的需氧量,存在著曝氣過量,造成了能量的大量浪費(fèi)。另外根據(jù)美國環(huán)境署(EPA)對(duì)12個(gè)處理設(shè)施的調(diào)查結(jié)果表明,以DO作為控制供氧量指標(biāo)可節(jié)省電耗達(dá)33%[3]。根據(jù)各個(gè)污水處理廠多年的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),DO保持在1.5~2.0mg/l就能保證達(dá)到穩(wěn)定且良好的出水效果,而通過對(duì)該廠DO歷史數(shù)據(jù)的觀察來看,其DO大多時(shí)間在2.0mg/l以上,存在著曝氣過量現(xiàn)象,如圖4和圖5。
圖4 2011年某三天的DO情況
圖5 2012年某三天的DO情況
從圖4和圖5可以看出該廠的DO量高于實(shí)際需氧量,尤其是2011年,其DO量基本一直高于安全值,其大多時(shí)間高于2.0mg/l,曝氣過量現(xiàn)象嚴(yán)重。但2012年比2011年少開了一臺(tái)曝氣鼓風(fēng)機(jī),多開了6~7臺(tái)曝氣轉(zhuǎn)盤,用電量增加了,但DO量卻降低了,因此采取相應(yīng)的節(jié)能措施十分必要。
1)合理確定曝氣設(shè)備的供氧能力及供氧范圍[4]。當(dāng)曝氣設(shè)備的最小供氧能力大于系統(tǒng)的最小需氧量時(shí),就會(huì)存在供氧過量現(xiàn)象,造成能量浪費(fèi)。因此在設(shè)計(jì)時(shí),要充分考慮曝氣設(shè)備的供氧能力及調(diào)節(jié)范圍,選擇合適的曝氣設(shè)備,避免曝氣過量現(xiàn)象。
2)更換曝氣器。該廠采用的盤式曝氣器具有膜孔易堵塞、橡膠易老化、成膜原理較局限、能耗較高等缺陷,可考慮采用各項(xiàng)性能較好、能耗較低的曝氣器。表2列舉了幾種常見曝氣器的性能參數(shù)。由表2可以看出,管式聚乙烯曝氣器在單位通氣量、單位服務(wù)面積、氧利用率、理論動(dòng)力效率、阻力損失等方面均優(yōu)于以上兩種形式的曝氣器。國外大量實(shí)踐應(yīng)用表明,管式曝氣器能提高曝氣效率且能耗較低,是一種效率較高并且節(jié)能效果明顯的曝氣器。采用管式曝氣器取代盤式曝氣器,可以提高氧的利用率大約20%,并節(jié)省電耗15%~20%。如采用管式曝氣器,每年可節(jié)約電量78.6MWh,可見,更換曝氣器帶來的減排效果明顯。
表2 幾種常見曝氣器的性能參數(shù)
3)對(duì)曝氣器進(jìn)行節(jié)能布置。在好氧池中微生物以有機(jī)物為能量來源進(jìn)行增殖,同時(shí)伴隨著氧氣的消耗。隨著時(shí)間的推移,氧的利用速度是不斷降低的??梢愿鶕?jù)這一規(guī)律,將曝氣器沿著池長(zhǎng)的方向按遞減的方式進(jìn)行布置,如圖6所示,第一段約為35%,第二段為30%,第三段為25%。采用這種布置方式,可節(jié)省15%的電耗[5],即每年可以節(jié)約電量約61.6MWh。
4)給曝氣轉(zhuǎn)盤加裝變頻器。通過改變曝氣轉(zhuǎn)盤的臺(tái)數(shù)來控制曝氣量存在著操作不及時(shí)、能量浪費(fèi)、出水水質(zhì)不穩(wěn)定等缺陷,針對(duì)此種情況,可給曝氣轉(zhuǎn)盤加裝變頻器,使用PLC自動(dòng)控制技術(shù),按照好氧池中的DO值來控制曝氣轉(zhuǎn)盤的轉(zhuǎn)速,不僅可以達(dá)到節(jié)能的效果,還能保證出水水質(zhì)的穩(wěn)定,曝氣轉(zhuǎn)盤的自動(dòng)控制原理見圖7。有研究表明,使用變頻調(diào)速技術(shù),可節(jié)省耗電量30%~40%左右[6],因此加裝變頻器后可實(shí)現(xiàn)年節(jié)電289MWh,由此可見此種方法帶來的節(jié)能效果相當(dāng)可觀。
圖6 漸疏型曝氣器布置方式
圖7 曝氣轉(zhuǎn)盤自動(dòng)控制示意圖
近年來,我國污水處理事業(yè)迅猛發(fā)展,在污水處理廠數(shù)量增加的同時(shí),電力等能源的消耗也在飛速增長(zhǎng),因此污水處理廠的節(jié)能降耗問題勢(shì)必引起全社會(huì)的高度關(guān)注,而曝氣系統(tǒng)是污水處理廠的主要能耗設(shè)備,也是全廠節(jié)能降耗的重點(diǎn),因此應(yīng)從曝氣設(shè)備的選擇、曝氣量的精確控制、設(shè)備的運(yùn)行管理等方面來采取節(jié)能措施,加強(qiáng)污水處理廠新工藝、新技術(shù)的研究,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源消費(fèi)之間的可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)我國污水處理行業(yè)節(jié)能減排工作的進(jìn)展。
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The Ene rgy Cons um ption Sta tus a nd Ene rgy Sa ving Ana lys is of a Se w a ge Tre a tm e nt Pla nt Oxida tion Ditc h a fte r Tra ns form a tion
WANG Long,JING Hui,ZHAO Yu-lan
Faculty of Civil Engineering and Architecture,Shandong Yingcai University
This article introduces the process and operation condition of a sewage treatment plant,and analyzed the equipment energy consumption of the biological treatment stage,besides studies the energy saving space of the most energy-intensive aeration equipment and puts forward energy saving measures.In aerobic pond,the aeration effect of aerators is poor,so the utilization of DO is not high,and there is aeration excessive phenomenon.Three power-saving measures,which are replacing the aerators,changing the arrangement of aerators and installing inverter in the aeration rotary disk,etc.,were put forward.
sewage treatment plant,oxidation ditch,aeration equipment,energy-saving
1003-0344(2014)04-067-3
2013-7-12
王龍(1952~),男,教授;山東省濟(jì)南市山東英才學(xué)院建筑工程學(xué)院(250104);E-mail:wangxinshiyun@126.com