韓學建
(重慶單軌交通工程有限責任公司,重慶 400081)
目前城市軌道交通系統(tǒng)在我國正迅速發(fā)展,其中跨座式單軌交通系統(tǒng)是城市軌道交通系統(tǒng)的重要組成部分。跨座式單軌交通系統(tǒng)最初是由歐洲人發(fā)明的,1958年德國科隆使用了跨座式單軌軌道,1960年法國建成懸掛式單軌軌道,它們只是將其作為結構景觀。正式作為城市交通結構的是日本,馬來西亞也成功地修建跨座式軌道交通系統(tǒng),重慶輕軌系統(tǒng)采用的跨座式單軌交通系統(tǒng)(見圖1),是我國首次引進日本技術[1]。
圖1 重慶跨座式單軌交通系統(tǒng)
跨座式單軌交通系統(tǒng)作為城市現(xiàn)代化的交通運輸工具,其結構形式與其他軌道交通系統(tǒng)相比有明顯的不同,軌道采用預應力混凝土軌道梁(簡稱PC軌道梁)。PC軌道梁作為雙向撓曲構件,除承受列車豎向荷載與水平荷載(離心力、風力等)作用外,還承受較大的扭轉荷載的作用;同時作為列車行駛的軌道,要求其具有良好的運行性、維修保養(yǎng)性、經(jīng)濟性??缱絾诬壪到y(tǒng)的特點是梁和軌道為一體。該梁不僅作為承重結構,同時也是車輛運行的軌道,因此制造和安裝精度要求極高[2]。
本文以重慶軌道三號線的PC軌道梁的預制為背景,對重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部在精確控制PC軌道梁的梁長所采取的施工工藝和分析問題的思路、方法進行介紹,可為今后的PC軌道梁的施工提供有價值的參考。
重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部負責重慶軌道交通三號線南延伸段二塘—魚洞段和二號線延伸段部分PC軌道梁的預制任務。
PC軌道梁截面為工字形(空心)箱梁,寬850 mm,高1.5 m,軌道梁標準長度為22 m和24 m,非標準長度為10 m~18 m,最大梁長24 m,兩支座中心距梁端0.385 m,標準跨徑為22 m的PC軌道梁見圖2,橫斷面圖見圖3。項目提出將精確控制PC軌道梁長度與設計值偏差在±5 mm范圍內,范圍內的合格率要達到95%。重慶年平均氣溫18.3℃,極端最高氣溫42.2℃,極端最低氣溫-1.8℃,最大平均日溫差11.9℃。PC軌道梁熱脹冷縮引起的長度變化范圍在0.9 mm左右,而一般相鄰兩榀梁之間的設計梁縫寬為30 mm,這就對PC軌道梁的梁長控制提出了相當高的要求。在日本一般是先施工橋墩,測量支座中心距離,然后再制作PC軌道梁,這樣施工工期較長。根據(jù)重慶單軌公司的要求,PC梁采用設計梁長在梁場預制,這就對梁長的控制精度提出了相當嚴格的要求。
圖2 PC軌道梁立面圖(單位:mm)
圖3 PC軌道梁橫截面圖
PC軌道梁的梁長的控制,需要嚴格控制1,2,3,4四個角點(圖 3 A—A 截面)的測量長度 L1,L2,L3,L4(L1,L4為弦長,L2,L3為弧長,PC軌道梁為直線時L2,L3弧長與弦長等長),當測量值與設計值之差的絕對值大于5 mm時,則PC軌道梁梁長超標[2]。
重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部對簡家?guī)rPC梁場PC梁進行測量,共計檢查PC梁94榀,376個檢查點,梁長超標L1不合格點數(shù)為2點,L2不合格點數(shù)為4點,L3不合格點數(shù)為15點,L4不合格點數(shù)為24點,累計合格率為88.03%,低于累計合格率達到95%的目標。
對梁長超標的PC軌道梁測量數(shù)據(jù)進行分析,梁長測量值L1,L2的合格率分別高達97.87%,95.74%,均達到了95%的最低要求;梁長測量值L3,L4合格率分別為84.04%,74.47%,均為超標測量值,并且兩項累計頻率占86.7%,是影響梁體長度合格率的主要因素。找出影響梁長測量值L3,L4的原因并予以解決就可以將梁長的合格率控制在95%以上(見表1,表2,圖4)。
表1 梁長排查結果
表2 PC軌道梁超標梁長數(shù)據(jù)分析表
圖4 PC軌道梁梁長分析餅狀圖
通過討論、比較、論證和調查分析,從操作人員、施工方法、機械設備和環(huán)境影響4個方面逐步分析,列出影響PC軌道梁梁長超標的8個可能因素:1)教育培訓不到位;2)質量責任制度不健全;3)端模跑模;4)臺車過橫移區(qū)時大幅抖動;5)鋼筋綁扎時頂動端模;6)放線錯誤;7)安裝錯誤;8)預應力張拉力值不足。
針對分析出的8項末端原因,通過現(xiàn)場實地調查和人員考察,排除非主要因素,保留主要因素有:臺車過橫移區(qū)時大幅抖動(見圖5);鋼筋綁扎時通長鋼筋頂動端模(見圖6);端模頂桿安裝方式錯誤。
圖5 臺車抖動過大
圖6 鋼筋頂動端模
重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部為了精確控制PC軌道梁梁長,使其符合相關要求。項目部采用了自己一套管理體系和控制方法。
針對以上影響梁長施工精度的4個主要原因,在施工支架、模板系統(tǒng)、混凝土施工工藝、預施應力工藝、高精度控制測量等方面采用相應的技術,用系統(tǒng)工程的方法綜合處理,達到設計要求標準,現(xiàn)分別進行探討。
重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部對以前的施工工藝和施工方法進行整改之后,對生產(chǎn)的76榀PC軌道梁梁長進行檢查,共計檢查304個點,L1超標3點,L2超標2點,L3超標2點,L4超標1點,合格率達97.37%,超過了95%的目標。
控制PC軌道梁梁長精度采取的對策措施見表3,梁長排查結果見表4。
表3 控制PC軌道梁梁長精度采取的對策措施
表4 梁長排查結果
重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部通過改進施工工藝和施工方法,成功地將PC軌道梁長度偏差(≤±5 mm)合格率提高到95%以上,對軌道交通的建設具有相當重要的意義:
1)控制PC軌道梁梁長精度方面,重慶單軌公司簡家?guī)rPC軌道梁項目部找到了正確的分析思路和合理的解決方案,為重慶軌道交通的建設積累了寶貴的施工經(jīng)驗;
2)取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,由于梁長控制精度提高,每100榀PC軌道梁減少現(xiàn)場修梁費用32 040元;
3)由于梁長控制質量較好,無需到輕軌線路上切割梁縫,無需整修,美化了梁體外觀,方便了下一步施工。
[1]陳玉璞.跨座式單軌 PC軌道梁設計[J].橋梁建設,2001(2):47-48.
[2]桑 勇,范正述.跨座式單軌交通系統(tǒng)PC軌道梁架設與安裝技術[J].山西建筑,2010,36(9):297-298.
[3]賽鐵兵.跨座式單軌PC軌道梁線形調整施工技術[J].建筑工程,2007(1):13-14.