張寶河,王政敏,邊 鵬,楊永順
(1.武警黃金指揮部,北京 100055;2.武警警種學(xué)院,北京 102202;3.武警黃金第二支隊(duì),內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010)
為適應(yīng)“攻深找盲”需要,從2008年開始,武警黃金部隊(duì)各個(gè)礦區(qū)組織力量開展繩索取心深孔施工技術(shù)課題研究,積極應(yīng)用國(guó)內(nèi)最新科技成果,解決深孔施工過程中遇到的一些施工難題。到2013年12月,已在河南獅子廟礦區(qū),山東大漠曲家礦區(qū),內(nèi)蒙古哈達(dá)門溝礦區(qū)等5個(gè)礦區(qū)施工超過1000 m的鉆孔22個(gè),超過1500 m鉆孔12個(gè),特別是在2013年哈達(dá)門溝柳壩溝礦區(qū)施工的ZK11524,創(chuàng)造了武警黃金部隊(duì)孔深和各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)最高紀(jì)錄。該孔設(shè)計(jì)孔深1850.00 m,傾角88°,方位角10°。于2013年5月13日開孔,9月10日終孔,歷時(shí)121天,終孔深度2003.90 m,日平均進(jìn)尺16.57 m,小時(shí)進(jìn)尺1.57 m,臺(tái)月效率528.88 m,純鉆率43.34%,成本核算為397元/m。該孔刷新了武警黃金部隊(duì)最深孔記錄,為今后更大孔深的施工積累了經(jīng)驗(yàn)。
該礦區(qū)內(nèi)出露的地層是中太古界烏拉山巖群第一巖組及第二巖組的一部分,按巖性劃分為第一巖組二個(gè)巖性段,分別為黑云角閃斜長(zhǎng)變粒巖、含榴石黑云斜長(zhǎng)片麻巖;第二巖組第一巖性段,巖性是黑云角閃斜長(zhǎng)片麻巖,是一套原巖為火山碎屑巖建造的中高級(jí)變質(zhì)巖,主要是以片麻巖為主的變質(zhì)巖層,褶皺、斷裂構(gòu)造十分發(fā)育,中等研磨性,可鉆性7~9級(jí),個(gè)別地層達(dá)到10級(jí)。礦區(qū)及外圍地層較為復(fù)雜,鉆探施工中因松散、松軟、破碎地層而引發(fā)的孔內(nèi)坍塌、掉塊、漏失等難題,在礦區(qū)每個(gè)鉆孔中均有不同程度的存在。
(1)上層主要為第四系覆蓋層,厚度為5~60 m。軟而破碎,鉆進(jìn)過程中極易出現(xiàn)漏水和鉆孔垮塌事故。
(2)黑云角閃斜長(zhǎng)片麻巖:暗灰色、灰綠色,鱗片花崗變晶結(jié)構(gòu),片麻狀構(gòu)造,巖石可鉆性等級(jí)為7~9級(jí)。
(3)斜長(zhǎng)角閃巖類,巖石可鉆性等級(jí)為7~9級(jí),完整時(shí)易于鉆進(jìn);當(dāng)出現(xiàn)破碎時(shí),有較強(qiáng)的研磨性,也容易出現(xiàn)掉塊卡鉆事故。
(4)石英巖類,巖石可鉆性等級(jí)可達(dá)到10級(jí),硬度較大,研磨性強(qiáng),施工中進(jìn)尺慢,效率低。
(5)綠泥石化蝕變破碎帶,地層破碎,孔內(nèi)坍塌掉塊嚴(yán)重,常發(fā)生夾鉆和埋鉆事故,鉆頭下不到孔底,導(dǎo)致鉆進(jìn)效率低下,甚至廢尺廢孔事故,給鉆進(jìn)工作帶來較大的困難。容易發(fā)生坍塌、卡鉆等事故。
機(jī)臺(tái)采取4班3倒制,生產(chǎn)人員分成4個(gè)固定班組,每班5人,工作8 h,各班依此銜接。機(jī)臺(tái)人員編制為:機(jī)長(zhǎng)1人,副機(jī)長(zhǎng)1人,班長(zhǎng)4人,副班長(zhǎng)4人,戰(zhàn)士12人,合計(jì)22人。
表1 設(shè)備、鉆具配備一覽表
車輛裝備:皮卡車1臺(tái),運(yùn)兵車1臺(tái)。
施工用水:利用鉆孔周邊水源,用一級(jí)泵站向機(jī)臺(tái)供水。
施工用電:使用黃金公司架設(shè)的高壓電。
根據(jù)地質(zhì)提供的簡(jiǎn)易鉆孔柱狀圖,該孔位于河床邊上,同時(shí)在200和700 m左右有2處斷層,結(jié)合以往鉆探施工經(jīng)驗(yàn),開孔采用150 mm硬質(zhì)合金鉆頭,鉆進(jìn)7.3 m用146 mm鉆桿做套管下入孔口管;采用122 mm金剛石鉆進(jìn),待穿過第一層斷層后,用114 mm鉆桿做套管下180 m;然后再改用98 mm金剛石鉆頭鉆進(jìn)至第二斷層,用91 mm鉆桿做套管下696 m鉆進(jìn)完整基巖,最后采用77 mm金剛石繩索取心鉆頭鉆進(jìn)至終孔(見圖1)。
圖1 鉆孔結(jié)構(gòu)示意圖
采用硬質(zhì)合金鉆頭鉆進(jìn)第四系覆蓋層及河床地層,鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)如下。
(1)鉆頭壓力:鉆進(jìn)第四系覆蓋層時(shí),嚴(yán)格控制鉆頭壓力,單粒硬質(zhì)合金壓力控制在0.5~1 kN以內(nèi);卵石層鉆進(jìn)時(shí)單粒硬質(zhì)合金壓力控制在0.55 kN以內(nèi)。
(2)轉(zhuǎn)速:粘土層轉(zhuǎn)速取200~350 r/min,砂(卵)石層取70~200 r/min。
(3)泵量:均 >80 L/min。
通過使用上述泥漿材料及配比,較好地維持孔壁的穩(wěn)定性,并較快地通過了覆蓋層(特別是卵礫石層),順利地下入了146 mm孔口套管7.3 m。
金剛石繩索取心鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù):鉆壓12~17kN,轉(zhuǎn)速223~604 r/min,泵量60~100 L/min。
金剛石鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù):鉆壓8~15 kN,轉(zhuǎn)速350~700 r/min,泵量80~100 L/min。采用以上泥漿配比,應(yīng)用98 mm鉆進(jìn)至完整基巖1~1.5 m后,提鉆,用91 mm鉆桿做套管下入696 m,改用77 mm金剛石繩索取心鉆進(jìn)。
5.4.1 沖洗液的選擇
該孔基巖地層大部分較為單一且完整,采用無固相沖洗液可滿足鉆進(jìn)施工要求;但個(gè)別孔段遇斷層破碎帶和堅(jiān)硬脈巖,且節(jié)理、裂隙發(fā)育,巖心破碎,漏失嚴(yán)重,甚至有部分孔段不能返水,采用無固相沖洗液已不能夠完全滿足鉆探施工要求。因此,在鉆進(jìn)該地層時(shí),采用優(yōu)質(zhì)低固相沖洗液。具體采用以下哪種沖洗液根據(jù)地層變化情況確定。
無固相沖洗液的配方主要有以下3種。
(1)0.3%PHP+0.2%CMC+0.15%NaOH+皂化油(隨孔內(nèi)阻力情況進(jìn)行調(diào)整);沖洗液性能:密度1.01 ~1.03 g/cm3,粘度20~23 s,pH 值8 ~9。
(2)3%植物膠+0.2%PHP+0.15%CMC+0.15%NaOH+皂化油(隨孔內(nèi)阻力情況進(jìn)行調(diào)整);沖洗液性能:密度1.01~1.03 g/cm3,粘度22~27 s,pH 值8 ~9,低失水量11~13 mL/30 min。
(3)優(yōu)質(zhì)低固相沖洗液配方主要有:4%膨潤(rùn)土(鈉土)+1.5%植物膠+0.2%PHP+0.15%CMC+0.1%NaOH+皂化油(隨孔內(nèi)阻力情況進(jìn)行調(diào)整);沖洗液性能:密度1.03~1.08 g/cm3,粘度27~33 s,失水量8 ~11 mL/30 min,pH 值8~10。該配方主要用于穿越綠泥石化破碎帶以及穿過后的鞏固鉆進(jìn)。
5.4.2 鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)選擇
5.4.2.1 鉆壓
柳壩溝礦區(qū)地層復(fù)雜,破碎帶極多,巖石硬度很不均勻,可鉆性范圍大,對(duì)鉆壓的最優(yōu)值選擇不宜控制,因此鉆進(jìn)過程中根據(jù)所遇地層情況和鉆速情況,對(duì)鉆壓進(jìn)行有效地調(diào)整,鉆壓調(diào)整范圍控制在5~15 kN,由于采用的77 mm鐓粗繩索取心鉆桿和繩索取心鉆具,其金剛石鉆頭的底唇面較厚,故應(yīng)選擇較大的鉆頭壓力值。
5.4.2.2 轉(zhuǎn)速
從理論上說,在合適的鉆壓下,轉(zhuǎn)速越高,鉆速越快,但在水平鉆孔及大斜度鉆孔中,由于鉆具與孔壁的摩擦阻力大,并且高轉(zhuǎn)速會(huì)產(chǎn)生震動(dòng),如果一貫追求高轉(zhuǎn)速,就會(huì)造成機(jī)械磨損加大,孔內(nèi)事故率增加,對(duì)快速鉆進(jìn)不利。斜度鉆孔的轉(zhuǎn)速要略低一些,結(jié)合鉆機(jī)能力、鉆具強(qiáng)度及鉆孔彎曲度、鉆孔的深度等綜合因素考慮,轉(zhuǎn)速可控制在200~750 r/min之間。在開孔時(shí)采用低轉(zhuǎn)速、低泵量,以防止盲目加壓導(dǎo)致孔斜,在鉆進(jìn)200~700 m時(shí)采用“兩大一快”(鉆壓大、泵量大、轉(zhuǎn)速快)進(jìn)行鉆進(jìn),超過700 m時(shí)采用減壓鉆進(jìn),隨著孔深的增加,每班都要進(jìn)行準(zhǔn)確的稱重,并根據(jù)泵壓、電流等儀表的反應(yīng)來適當(dāng)調(diào)節(jié)壓力,一般為77~97 kN。
5.4.2.3 沖洗液量
表2 鉆進(jìn)技術(shù)參數(shù)最優(yōu)配合參照
通過不同地層沖洗液的選擇和鉆進(jìn)參數(shù)的應(yīng)用比較,尤其在破碎地層和漏失嚴(yán)重地層,通過選用優(yōu)質(zhì)低固相泥漿沖洗液,保證了孔壁的穩(wěn)定,降低了漏失量,并通過控制回次長(zhǎng)度、調(diào)整鉆頭直徑及回灌等措施,在該礦區(qū)深孔復(fù)雜多變的地層條件下,順利地完成了鉆探施工,提高了鉆進(jìn)效率。
另外,在礦層上部的堅(jiān)硬“打滑”地層鉆進(jìn)過程中,通過加大鉆壓、向孔內(nèi)投放磨料等措施,較為順利地鉆過該堅(jiān)硬巖層,并保證了鉆孔的孔徑,提高了施工效率,保證了施工質(zhì)量。
在0~50 m河床砂卵石地層,出現(xiàn)嚴(yán)重的掉塊、孔內(nèi)漏失不返水、取心難等問題。處理方法如下。
(1)干鉆,即使用干燒的方法將坍塌物撈至孔外,實(shí)現(xiàn)正常鉆進(jìn)。干燒鉆具需專門加工,鉆具上部需加工一個(gè)帶有單向球閥的接手,以便上鉆時(shí)保護(hù)坍塌物不被沖走,在球閥的上部開側(cè)孔,這樣上鉆時(shí)沖洗液從側(cè)孔流回孔內(nèi)以平衡地層壓力。干燒鉆頭使用報(bào)廢的繩索鉆桿母接手加工,在一側(cè)加工鋸齒狀水口,干鉆時(shí),每鉆進(jìn)20~30 cm稍作提動(dòng),繼續(xù)干鉆,當(dāng)發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)阻力明顯增大時(shí),快速向下擰壓鉆具,以使發(fā)熱的接手鋸齒向內(nèi)收縮,將坍塌物包入鉆具。干燒鉆具示意圖見圖2。
圖2 干燒鉆具結(jié)構(gòu)示意圖
(2)利用優(yōu)質(zhì)泥漿來進(jìn)行護(hù)壁、堵漏。其配方:65%膨潤(rùn)土+20%803堵漏劑+10%PHP+5%羊糞,做成泥球投入孔內(nèi)后,用鉆桿擰壓搗實(shí),幾次反復(fù)性堵漏,孔內(nèi)返水正常,較好地解決了上述出現(xiàn)的問題。
在203~225 m鉆孔出現(xiàn)鉆桿卡鉆問題,處理的方法:采用低速,慢慢竄動(dòng),用大扭矩進(jìn)行慢轉(zhuǎn),用優(yōu)質(zhì)泥漿反復(fù)沖洗2~3 h,慢慢讓鉆桿提升至114 mm套管內(nèi),正常上鉆,在下鉆時(shí)更換新擴(kuò)孔器后下鉆慢掃,成功解決了卡鉆事故。
該孔在257~270和344~358 m兩處為綠泥石化破碎帶,在鉆進(jìn)穿過這段破碎帶時(shí),發(fā)生縮徑現(xiàn)象,經(jīng)過多次的掃孔處理,很難穿過這段破碎帶,后采用SH-1植物膠加膨潤(rùn)土沖洗液,其配方:4%膨潤(rùn)土+1.5%植物膠 +0.15%燒堿,沖洗液密度1.03~1.08 g/cm3,粘度 27~33 s,失水量 8~11 mL/30 min,pH值8~10,該配方順利穿越綠泥石化破碎帶。
在1695 m處遇見堅(jiān)硬致密“打滑”地層,無法進(jìn)行正常鉆進(jìn)。處理方法:一是選用弱包鑲熱壓防打滑鉆頭,可提高時(shí)效。其基本原理是:金剛石鉆頭胎體磨損比普通鉆頭快,不容易使鉆頭胎體拋光打滑,使工作層中的金剛石顆粒處于克取狀態(tài),該鉆頭在10級(jí)以上的硅質(zhì)膠結(jié)石英砂巖鉆進(jìn)時(shí)效由0.45 m提高到1.05 m。二是用1 cm大小的石英塊對(duì)高硬度胎體鉆頭進(jìn)行磨鉆頭,首先保證水路暢通,用100 r/min以下低轉(zhuǎn)速、低壓力、輕磨,堅(jiān)持輕而多的原則,處理成功。
胡璉點(diǎn)燃香火,祭拜完皇天厚土和列祖列宗。然后轉(zhuǎn)身面向全師將士,舉起右拳莊嚴(yán)宣誓:“陸軍第十一師師長(zhǎng)胡璉謹(jǐn)以至誠(chéng)昭告山川神靈,我今率堂堂之師保衛(wèi)我祖宗艱苦經(jīng)營(yíng)、遺留吾人之土地,名正言順,鬼伏神欽,決心至堅(jiān),誓死不渝!漢賊不兩立,古有明訓(xùn);華夷須嚴(yán)辨,春秋存義。生為軍人,死為軍魂!后人視今,亦尤今人之視昔。吾何惴焉!今賊來犯,決予痛殲力盡,以身殉之。然吾堅(jiān)信,蒼蒼者天,必佑忠誠(chéng)。吾人于血戰(zhàn)之際,勝利即在握,此誓!”
在深部施工時(shí),選用高胎體孕鑲金剛石鉆頭,提高鉆頭使用壽命,減少提大鉆次數(shù)。我們選用無錫南方金剛石工具廠用大粒度金剛石生產(chǎn)的高胎體金剛石鉆頭,工作層高度由4.5 mm提高到16 mm,使鉆頭平均壽命從68 m提高到165 m。
在1860~1920 m為鉀硅化蝕變帶,為提高巖礦心采取率,限制回次進(jìn)尺長(zhǎng)度來提高巖礦心采取率,堅(jiān)持少鉆勤提的原則。通常把回次進(jìn)尺限制在0.5~1 m之內(nèi),而采集最關(guān)鍵的巖礦樣品時(shí),回次進(jìn)尺要更短一些。
加大泥漿攪拌箱。針對(duì)深孔鉆進(jìn)沖洗液需求量大,且攪拌桶攪拌沖洗液速度慢的情況,設(shè)計(jì)了3 m3的大沖洗液配置箱,購(gòu)置了7.5 kW的切割式污水泵放入沖洗液配置箱中攪拌沖洗液,污水泵在箱內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)不僅沖洗液攪拌效果好而且速度快。替換舊漿時(shí),避免了沖洗液不夠用導(dǎo)致停待,節(jié)省了輔助時(shí)間,提高了效率;用這種大立方攪拌箱可以充分使化工材料有效浸泡和溶解,減少浪費(fèi),節(jié)約成本。
加長(zhǎng)排水沉淀槽。改進(jìn)泥漿循環(huán)系統(tǒng),加長(zhǎng)排水槽,促進(jìn)巖粉沉淀,并在排水槽末端設(shè)置沉淀坑,底部加裝排粉管,便于巖粉的清除,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。在沉淀箱中加裝隔水擋板,出水口高于進(jìn)水口,從而使得巖粉較好沉淀,減少巖粉二次進(jìn)入孔內(nèi)。
孔深超過1000 m之后,絞車鋼絲繩由于自重過大,無法用手感應(yīng)打撈器是否打撈住內(nèi)管,我們將導(dǎo)正輪臂加長(zhǎng),提拉內(nèi)管時(shí)觀察絞車導(dǎo)正輪下的底座槽鋼(臂長(zhǎng)后,絞車著力點(diǎn)向前靠,提拉內(nèi)管后,重量加重會(huì)造成絞車導(dǎo)正輪下底座槽鋼瞬間略微提離塔板,依次來判斷內(nèi)管是否拉上)變化情況,來判斷是否拉上內(nèi)管。
(1)不打懶鉆、不打堵心,機(jī)臺(tái)上嚴(yán)禁用提升、竄動(dòng)鉆具的辦法來解決憋泵,一遇堵水憋泵,立即提升采取巖心。
(2)打撈巖心、提鉆時(shí),均進(jìn)行了孔口回灌。
(3)每次停鉆倒桿前,均將鉆機(jī)卷?yè)P(yáng)鋼絲繩拉緊,倒桿時(shí),在孔深600~1000 m,上提鉆具10 cm左右,孔深1000 m之后,上提鉆具15~20 cm,方能輕合離合器。
(4)下套管時(shí)均在套管外壁涂抹鉛粉和廢機(jī)油調(diào)制的潤(rùn)滑脂,下至離孔底10~20 cm時(shí),合上鉆機(jī),用泥漿泵將高粘植物膠沖洗液壓入套管外壁間隙。313ZK11524終孔后,98 mm套管696 m、122 mm套管180 m、150 mm套管7.3 m全部順利起拔。
(5)每次采心時(shí)均采取立軸提升300 mm,再下放孔底以一速(71 r/min)輕轉(zhuǎn)3~5 min進(jìn)尺10 cm左右重新磨殘留巖心方式,使鉆頭內(nèi)臺(tái)階巖心繼續(xù)向內(nèi)管中進(jìn)入,確保不形成蘑菇頭,然后提升立軸,高轉(zhuǎn)速甩動(dòng)鉆具(為了確??ɑ勺c鉆頭內(nèi)臺(tái)階之間沒有殘留巖心,產(chǎn)生間隙易打撈內(nèi)管),下打撈器進(jìn)行采心。
(6)深孔鉆進(jìn)中每次采心時(shí),均嚴(yán)格檢查內(nèi)管總成,特別是檢查堵水膠圈是否擠壓變形,防止因提拉不動(dòng)而上大鉆。
(7)深孔鉆進(jìn)中使用了加長(zhǎng)加重的打撈器,增加撈矛的沖擊力,提高了打撈成功率。施工中嚴(yán)格檢查絞車鋼絲繩,孔深鋼絲繩自重比較大,用低擋提拉,防止鋼絲繩斷裂。
(8)深孔減壓鉆進(jìn)中,操作閥和控制閥同時(shí)使用以控制鉆進(jìn)速度,防止憋鉆。
(9)針對(duì)礦區(qū)地層的復(fù)雜程度及鉆孔較深的特點(diǎn),施工前制定了比較嚴(yán)密可行的單孔施工技術(shù)方案,選定了相應(yīng)鉆孔施工結(jié)構(gòu)。
(10)適當(dāng)加大了深孔鉆探開孔孔徑,盡管孔徑加大會(huì)降低上部鉆探效率,但可為深部鉆探處理復(fù)雜地層和事故預(yù)留擴(kuò)孔下套管的空間,可保證深部鉆探順利進(jìn)行。
(11)針對(duì)深孔鉆進(jìn)施工,結(jié)合指揮部開展的深孔鉆進(jìn)研究項(xiàng)目,合理選擇使用高效的金剛石鉆頭和擴(kuò)孔器,提高了鉆探施工效率。
(12)發(fā)揮了泥漿實(shí)驗(yàn)室的作用,強(qiáng)化沖洗液的優(yōu)化配制,嚴(yán)格控制沖洗液的性能指標(biāo),確保泥漿有良好的護(hù)壁、防塌、堵漏、排粉效果。
(13)鉆進(jìn)中,做到了認(rèn)真觀察泵壓、孔內(nèi)回轉(zhuǎn)載荷的變化,準(zhǔn)確判斷孔內(nèi)情況,出現(xiàn)漏失、憋車、泵壓急劇升高等異常時(shí),采取措施迅速、適當(dāng)。
哈達(dá)門溝柳壩溝礦區(qū)313ZK11524孔的施工,無論從施工組織,施工管理,沖洗液配制及性能,鉆具、鉆頭的選擇與使用,嚴(yán)格操作規(guī)程等方面無疑是成功的、有效的,是值得借鑒的。
(1)武警黃金部隊(duì)經(jīng)過近幾年的深孔鉆進(jìn)實(shí)踐,深孔鉆進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)已趨于成熟,可以施工2000 m左右的地質(zhì)超深孔。
(2)深孔施工設(shè)計(jì)要精、細(xì)、全,是保證施工順利進(jìn)行的前提。對(duì)可能碰到的問題既要預(yù)測(cè)全面,又要設(shè)計(jì)好解決問題的方案,準(zhǔn)備好處理難題的器材。
(3)加強(qiáng)組織管理,是保證深孔施工順利進(jìn)行的關(guān)鍵因素之一。
(4)要隨時(shí)完善修正施工設(shè)計(jì),是深孔施工能否順利進(jìn)行的重要環(huán)節(jié)。
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