年里珂,劉 珍,張明亮,郭學會
(河南能源化工集團義馬氣化廠,河南義馬 472300)
甲醇合成水冷器在線除蠟技術探討
年里珂,劉 珍,張明亮,郭學會
(河南能源化工集團義馬氣化廠,河南義馬 472300)
對甲醇合成生產(chǎn)過程中結蠟的原因、危害進行了分析,對甲醇合成水冷卻在線除蠟技術的實際應用及效果進行了探討,并對在線除蠟的重點注意事項進行了說明。
甲醇合成;水冷器;在線除蠟
目前使用石油、天然氣或煤等為原料生產(chǎn)粗甲醇時,均發(fā)現(xiàn)有不同程度的結蠟現(xiàn)象。甲醇合成反應過程中生成的石蠟在水冷的過程中凝固,部分聚集在水冷器中,造成水冷器處理效率迅速下降,出水冷器后的工藝氣溫度升高,工藝氣中的甲醇含量較高。工藝氣中的甲醇含量高進一步造成后續(xù)醇水分離困難,大量的甲醇通過循環(huán)氣再次進入合成塔,加大石蠟的生成,最終形成惡性循環(huán)。因此甲醇合成反應過程中生成的石蠟在水冷器大量聚集后,不僅給操作帶來極大的困難,又嚴重影響甲醇合成效果,所以必須采取措施對水冷器進行有效除蠟,才能確保裝置安全穩(wěn)定運行。
甲醇合成生產(chǎn)過程中,石蠟產(chǎn)生的原因比較多,也比較復雜,不僅與催化劑、原料氣有關,同時還與甲醇合成的操作條件、裝置開停車等密切相關。
1.1 催化劑的影響
生產(chǎn)實踐證明,催化劑連續(xù)運行時間越長,羰基鐵、羰基鎳在催化劑表面積累量就越多,脂肪烴生成量增加越快,結蠟越多。羰基鐵、羰基鎳對催化劑的影響比硫要嚴重得多,即使百萬分之一含量,也對催化劑有害。
1.2 原料氣的影響
入塔原料氣組分中CO含量過高,氫碳比較低,副反應增多,生成脂肪烴類機會多,結蠟也會增多。另外合成塔原料氣的進氣溫度也會影響石蠟的生成,進塔氣溫控制過高,合成原料氣中的水蒸氣在含帶鐵的催化劑作用下與CO反應產(chǎn)生石蠟。
1.3 入塔氣中甲醇含量的影響
入塔氣中含有大量甲醇時,有利于碳鏈增長的反應,在催化劑的作用下,極易與甲烷、CO、水蒸氣、氫氣等發(fā)生多重副反應產(chǎn)生石蠟。
1.4 反應溫度的影響
甲醇合成生產(chǎn)過程中合成塔反應溫度控制得太低,即入塔氣在正常活性溫度下進入催化劑層,生成的粗甲醇中就會帶有大量石蠟,主要是開車階段和停車過程中表現(xiàn)最為明顯,這兩個階段產(chǎn)生石蠟最多。正常生產(chǎn)操作過程中合成塔溫度波動幅度大,也易結蠟。
甲醇合成生產(chǎn)過程中合成塔反應溫度控制得太高,也容易有石蠟生成。甲醇合成反應中,副反應具有較高的活化能,對反應溫度更敏感,提高溫度更有利于副反應的進行。例如,對于銅基催化劑,當反應溫度超過300℃時,就容易發(fā)生甲烷化反應。甲烷含量的增加間接地加速了石蠟的產(chǎn)生。
1.5 反應壓力的影響
甲醇合成反應過程中,反應壓力高會使合成反應向生成高級烷烴的方向移動,結蠟的機率增大。因為烴類生成反應是一個體積減小的反應,反應物的體積比生成物體積大得多,提高壓力有利于副反應的進行,這些副反應發(fā)生時,反應前后其體積收縮程度較合成甲醇反應更明顯,生成烴類的碳鏈越長,反應體積變化越大。因此生成烴類的碳鏈長度與反應壓力有關,壓力越高、生成烴類的碳鏈越長。
1.6 空速的影響
甲醇合成反應過程中,空速高,反應物及產(chǎn)物在催化劑表面上停留時間短,副反應少;空速低,反應物及產(chǎn)物在催化劑表面上停留時間長,副反應多,對于碳鏈增長的反應尤為有利,石蠟等副產(chǎn)物增多。
1.7 開停車的影響
開車投料階段,合成塔反應溫度還未達到正常操作值,反應氣通過催化劑床層低溫反應區(qū)時易產(chǎn)生石蠟。停車階段,系統(tǒng)置換不徹底,未置換凈的CO、H2通過合成塔低溫反應區(qū)也易產(chǎn)生石蠟。開、停車或催化劑層溫度波動大時,氫與碳化物在不同條件下,副反應增多,多碳鏈的脂肪烴也會增加。
2.1 甲醇水冷器冷卻效果迅速下降
甲醇合成反應過程中大量的石蠟生成后,在水冷的過程中,石蠟迅速凝固,并在水冷器壁上大量聚集,影響傳熱效率,降低水冷效果,結蠟嚴重時甚至堵塞換熱管,進一步造成水冷器傳熱效果迅速下降。
2.2 甲醇分離器效果下降
甲醇合成反應過程中大量的石蠟生成后,隨著氣相進入分離器,在分離器內件及塔釜大量聚集,尤其是帶超濾膜和絲網(wǎng)的分離器內件上更容易聚集,從而造成分離器的分離效果下降。
2.3 甲醇收率下降
一旦甲醇水冷器和分離器效果下降,系統(tǒng)循環(huán)氣中的醇含量明顯增加,當含有甲醇的循環(huán)氣進入合成塔后,甲醇合成反應向逆反應方向進行,同時副反應增加,高級醇的生成速度加快,從而影響CO轉化率,最終影響甲醇的產(chǎn)量和收率。
2.4 設備維護成本增加
由于結蠟使得出水冷器的氣體溫度過高,加上甲醇分離器效果差,氣液分離不好,液體甲醇被帶入壓縮機循環(huán)段,產(chǎn)生液擊,縮短了聯(lián)合壓縮機的運行周期,增加了設備維修費用。當結蠟嚴重時,會造成甲醇水冷器的管道堵塞,甚至甲醇分離器及合成塔出口管道也會被堵塞,引起停車、停產(chǎn),必須進行檢修后,才能恢復運行,大大增加了檢修成本。
2.5 影響催化劑的性能及使用壽命
由于石蠟易堵在催化劑顆粒空隙內,從而減少了催化劑的比表面積。并且,石蠟在高溫條件下易呈液態(tài),容易在催化劑表面形成液膜,增加了原料氣CO、CO2、H2擴散至催化劑表面的阻力,因而使催化劑在單位時間、單位表面積上發(fā)生甲醇合成反應的分子數(shù)減少,結果導致催化劑利用率降低,活性下降,繼而影響催化劑的生產(chǎn)強度及使用壽命。
2.6 增加動力消耗,影響安全生產(chǎn)
甲醇合成系統(tǒng)結蠟時,甲醇合成塔、水冷器、分離器、管道等都容易出現(xiàn)結蠟,從而造成系統(tǒng)阻力增大,增加了壓縮機的動力消耗。
2.7 造成大量物料浪費
甲醇合成系統(tǒng)結蠟時,甲醇水冷器和分離器效果下降,氣相中的醇含量增加,弛放氣、甲醇閃蒸氣或放空氣等氣相中帶醇量大,造成大量甲醇帶出系統(tǒng),導致大量物料浪費。
甲醇合成水冷器結蠟后一般分為停車清蠟和在線除蠟兩種。停車清蠟方法中包括停車檢修時對水冷器中的蠟進行機械清蠟、化學清蠟和蒸汽煮蠟三種方法,而在線除蠟則是裝置在不停車的情況下,采用提高溫度的方法,對水冷器進行清蠟。
甲醇水冷器在線除蠟即是在裝置運行狀態(tài)下進行除蠟,除蠟示意圖如圖1所示。在線除蠟對生產(chǎn)系統(tǒng)影響較小,是目前較為常用的除蠟方法。在線除蠟時,根據(jù)設備及管道溫度承受能力以及壓縮機性能,通過調節(jié)循環(huán)水量合理控制甲醇水冷器氣側出口溫度,將水冷器列管內壁附著的大部分蠟熔化,帶到后系統(tǒng)中,從而清除水冷器的積蠟。具體實施辦法如下:
圖1 甲醇水冷器在線除蠟示意圖
①在正常生產(chǎn)過程中,當甲醇水冷器的操作溫度明顯升高,一般氣側出口溫度高于40℃時,排除其他原因影響的話,說明水冷器冷卻效果變差,結蠟現(xiàn)象比較嚴重,需要進行除蠟。此時將圖1所示甲醇水冷器A或B的進水閥逐漸關小,由于循環(huán)水冷卻量的減少,甲醇水冷器氣側出口Ta或Tb溫度逐漸升高(控制升溫速率小于30℃/h),當溫度達到70~80℃時,維持該溫度,如溫度仍然上漲,可稍開循環(huán)水閥門。需要特別注意的是,為防止混合后的循環(huán)氣溫度過高影響各相關設備和聯(lián)合壓縮機的安全穩(wěn)定運行,循環(huán)水進、出口閥不能關閉太久,具體時間以相關設備和合成循環(huán)壓縮機進、出口溫度不超過正??刂茰囟葹闇?。Ta或Tb溫度達到70℃以上時,水冷器中附著的石蠟逐漸被高溫氣體加熱熔化,并被帶到甲醇分離器和后續(xù)系統(tǒng)。一般情況下,單個甲醇水冷器在線除蠟用時10~20 min,即可達到較好的效果。
②除蠟結束后,逐漸開大循環(huán)水閥,使得甲醇水冷器氣側出口Ta或Tb溫度逐漸降低,最終使得甲醇水冷器投入正常使用。③水冷器在線除蠟的過程中,大部分融化的蠟進入甲醇分離器,由于分離器體積較大,結蠟現(xiàn)象不太嚴重時,不會影響生產(chǎn),有停車檢修的機會時,再對設備、管道進行清蠟。經(jīng)過在線“熱帶”清蠟后,甲醇水冷器氣側出口溫度會明顯下降,一般能夠降至40℃以下,滿足正常生產(chǎn)運行需要。④在線除蠟時,最好是在低負荷狀態(tài)下進行。理論上負荷越低、循環(huán)氣量越少,系統(tǒng)中累積的甲醇就越少,合成氣壓縮機運行中帶液的可能性也越小,機組運行的安全性也越高。但負荷降的過低則不能維持正常床溫運行,導致副產(chǎn)物變多、系統(tǒng)消耗蒸汽量過大,不能經(jīng)濟運行。
①甲醇水冷器在線除蠟過程中,升溫要嚴格進行,控制升溫速率小于30℃/h,以免升溫過快,出現(xiàn)設備、閥門、管件受熱不均勻,出現(xiàn)彎曲、變形,影響系統(tǒng)的安全運行。②需要特別注意的是,為防止混合后的循環(huán)氣溫度過高影響各相關設備和循環(huán)壓縮機的安全穩(wěn)定運行,循環(huán)水進、出口閥不能關閉太久,具體時間以相關設備和合成循環(huán)壓縮機進、出口溫度不超過正??刂茰囟葹闇?。③現(xiàn)場除蠟過程中,關閉循環(huán)水閥門時,可關閉上水閥門,也可關閉回水閥門,但不可全部同時關閉,另外,如水冷器水側有放空閥的話也應打開,防止循環(huán)水側由于高溫產(chǎn)生水蒸氣量過多造成超壓。④甲醇合成系統(tǒng)如有多臺水冷器,則應逐一進行除蠟,不可同時進行,以盡量降低高溫對后續(xù)設備和管道的影響。⑤在線除蠟如在低負荷下進行時,除蠟結束后,系統(tǒng)負荷逐漸恢復至滿負荷。負荷恢復過程一定要慢,注意甲醇分離罐的液位,防止大量甲醇冷凝造成液位高聯(lián)鎖。在整個過程中要注意汽包壓力和溫度的控制,防止爐水循環(huán)泵因溫度變化較快引起氣蝕、損壞機泵、引起流量波動、床層溫度失控、催化劑燒結等現(xiàn)象的出現(xiàn)。⑥水冷器中熔化流出的蠟,進入甲醇分離器以及管道,部分會黏在管壁上造成流通截面積減小。除蠟結束后,可暫時保持甲醇水冷器出口溫度60~65℃,所產(chǎn)粗甲醇維持較高的溫度,以便將蠟順利帶出合成系統(tǒng),減小對合成管路的影響。等到有檢修的機會時,視管路阻力情況,對甲醇分離器、閃蒸槽和相應管路進行徹底除蠟。
通過在實際生產(chǎn)運行中的效果來看,在線除蠟能夠快速提高水冷器冷卻效果,操作方便,除蠟時間短,效果顯著。但是在線除蠟對壓縮機、催化劑、相關設備管路等都存在不良影響,在操作上也存在一定的風險性,因此如何更安全有效地進行除蠟仍然是從事甲醇生產(chǎn)工藝人員要不斷深入研究的問題。
TQ050.3
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1003-3467(2014)12-0042-03
2014-10-29
年里珂(1986-),男,助理工程師,從事化工生產(chǎn)管理工作,電話:13419813125。