何磊 劉波 鐘俊偉 鄭磊
摘 要:在鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過程中,需要消耗大量的燃油。因此鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),根據(jù)設(shè)備特點(diǎn),合理安排操作步驟,盡量縮短啟動(dòng)時(shí)間,節(jié)約大量燃油,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
關(guān)鍵詞:節(jié)油;冷態(tài)啟動(dòng);經(jīng)濟(jì)性
0 引言
我廠鍋爐系東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的DG1025/18.2-Ⅱ15型,型式為亞臨界、中間一次再熱、自然循環(huán)、固態(tài)排渣汽包鍋爐。雙拱單爐膛,燃燒器布置于下爐膛前后拱上, 24只燃燒器布置于下爐膛前后拱上,每個(gè)燃燒器單元內(nèi)布置6個(gè)二次風(fēng)道及擋板,其中A、B、C擋板控制拱上部分的二次風(fēng)量,D、E、F擋板控制拱下部分的二次風(fēng)量,呈“W”形火焰;每個(gè)燃燒器配備一只助燃油槍,由C擋板控制其風(fēng)量;尾部雙煙道結(jié)構(gòu),采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫。煙道尾端布置兩臺(tái)型號(hào)為LAP10320/883三分倉容克式回轉(zhuǎn)空氣預(yù)熱器。每臺(tái)鍋爐配四臺(tái)D-11D雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺(tái)磨煤機(jī)有6只燃燒器。
1 鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過程
我廠鍋爐在冷態(tài)啟動(dòng)過程中,大致需經(jīng)歷以下幾個(gè)過程:
(1)鍋爐上水至點(diǎn)火位,在點(diǎn)火前投入爐底加熱,當(dāng)汽包壁溫達(dá)到100℃或達(dá)到所需參數(shù)時(shí),停運(yùn)爐底加熱。
(2)停運(yùn)爐底加熱,鍋爐吹掃完成后,便可投油點(diǎn)火、按照啟動(dòng)曲線升溫升壓,逐步提高蒸汽參數(shù)。
(3)當(dāng)參數(shù)快要接近汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)參數(shù)時(shí),調(diào)整磨煤機(jī),開出2個(gè)出口關(guān)斷門進(jìn)行暖磨。當(dāng)二次風(fēng)溫與磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到額定值時(shí),啟動(dòng)磨煤機(jī)。
(4)機(jī)組并網(wǎng)后升負(fù)荷過程中,逐漸增加熱負(fù)荷,并根據(jù)燃燒情況,適當(dāng)減少燃油量,直至撤完全部油槍。
2 鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過程中存在的問題及采取的對(duì)策
2.1 爐底加熱系統(tǒng)存在的主要問題及采取的對(duì)策
2.1.1 存在的主要問題
我廠鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過程中,爐底加熱系統(tǒng)投運(yùn)時(shí),由鄰機(jī)高壓蒸汽輔助聯(lián)箱供汽,蒸汽進(jìn)入6根集中下降管,與爐水混合,達(dá)到對(duì)爐水加熱的目的。爐底加熱蒸汽參數(shù)低,加熱面積小,效果不好,爐水升溫幅度低,導(dǎo)致點(diǎn)火初期增加燃油消耗。
2.1.2 采取的對(duì)策
針對(duì)上述問題,我廠在鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過程中,改為由鄰機(jī)冷段再熱蒸汽作為加熱汽源。同時(shí),增加一路加熱汽源至水冷壁四個(gè)下聯(lián)箱,提高汽源參數(shù),增加了加熱面積。改造后的汽包壁溫由98℃上升至195℃,大幅度提高了鍋爐啟動(dòng)參數(shù),縮短了投油時(shí)間。我廠高壓輔助蒸汽參數(shù)與冷段再熱蒸汽參數(shù)對(duì)比如下表所示。
2.2 汽包上/下壁溫差控制存在的主要問題及采取的對(duì)策
2.2.1 存在的主要問題
在啟動(dòng)過程中,根據(jù)我廠鍋爐運(yùn)行規(guī)程要求,汽包上/下壁溫差應(yīng)控制在50℃以內(nèi),由于人員操作經(jīng)驗(yàn)欠缺,汽輪機(jī)高、低壓旁路運(yùn)用不合理,高壓旁路開度控制在30%左右,而低壓旁路開度在30%。在升溫升壓過程中,高、低壓旁路開度過小,導(dǎo)致蒸汽流量小,壓力上升速率過快,汽包上壁飽和蒸汽溫度快速升高,飽和蒸汽對(duì)汽包上壁凝結(jié)放熱,其對(duì)流換熱系數(shù)大;而汽包下部水的流速較低,水對(duì)汽包下壁的放熱為接觸放熱,放熱系數(shù)小,故汽包下壁升溫慢,導(dǎo)致汽包壁溫差逐步增加,從而由于汽包壁溫差過大,鍋爐被迫停止升溫升壓,采取相應(yīng)手段進(jìn)行調(diào)整,減小汽包上/下壁溫差,增加的機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間。
2.2.2 采取的對(duì)策
在點(diǎn)火初期將汽輪機(jī)高、低壓旁路開大,高壓旁路開度控制在55%左右,而低壓旁路開度在50%左右。控制主蒸汽壓力上升速率,先提升主蒸汽溫度,當(dāng)主蒸汽溫度超過會(huì)影響汽包壁溫差的臨界值時(shí),然后根據(jù)需要,調(diào)節(jié)高低旁開度,控制主蒸汽壓力。直至機(jī)組并網(wǎng)后,關(guān)閉高、低壓旁路。因此不會(huì)出現(xiàn)由于汽包上/下壁溫差過大影響機(jī)組啟動(dòng)。
2.3 投運(yùn)油槍點(diǎn)火過程存在的主要問題及采取的對(duì)策
2.3.1 存在的主要問題
我廠油槍及高能點(diǎn)火器采用組合式氣動(dòng)推動(dòng)器,由不同的氣動(dòng)執(zhí)行器控制,油點(diǎn)火成功后,高能點(diǎn)火器迅速退離點(diǎn)火位置,以免燒壞。由于油槍系統(tǒng)處于室外環(huán)境,受風(fēng)雨侵蝕,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)卡澀、動(dòng)作不正常等情況,不能做到隨時(shí)投運(yùn)。同時(shí),由于受燃油品質(zhì)影響,油槍噴口會(huì)出現(xiàn)局部堵塞,導(dǎo)致霧化質(zhì)量差,燃燒不完全;且油槍分布不均勻,這些因素均會(huì)導(dǎo)致鍋爐升溫升壓進(jìn)度遲緩,達(dá)不到要求,延長機(jī)組啟動(dòng)用時(shí)。
2.3.2 采取的對(duì)策
在機(jī)組啟動(dòng)前,對(duì)每只油槍進(jìn)行試投,對(duì)故障油槍及時(shí)處理,保證所有油槍隨時(shí)可以投運(yùn)。同時(shí)清洗油槍霧化器,保證油槍霧化正常,霧化后油滴分布均勻,利于混合燃燒。對(duì)不同流量的油槍合理布置,控制燃油流量在5~7t/h,保證全爐膛燃油熱負(fù)荷均勻。油槍燃燒主要由C擋板供風(fēng),根據(jù)油槍大小,控制供風(fēng)量,確保油槍的充分燃燒,并組織人員就地檢查油槍燃燒情況,并及時(shí)調(diào)整供風(fēng)量;同時(shí),根據(jù)鍋爐參數(shù),換投油槍,促使鍋爐水冷壁形成良好的水循環(huán)。
2.4 磨煤機(jī)預(yù)暖操作存在的主要問題及采取的對(duì)策
2.4.1 存在的主要問題
根據(jù)我廠鍋爐運(yùn)行規(guī)程,在機(jī)組參數(shù)快接近沖轉(zhuǎn)參數(shù)時(shí),調(diào)整1~2臺(tái)磨煤機(jī),開出2個(gè)出口關(guān)斷門進(jìn)行靜態(tài)暖磨,此時(shí)粉管壓力在3kpa左右,會(huì)導(dǎo)致未干燥、低溫煤粉提前進(jìn)入爐膛,很難著火,于是大量油煤混合物沉積在尾部煙道受熱面,極易導(dǎo)致受熱面超溫,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致尾部煙道、空預(yù)器二次燃燒。并且由于磨煤機(jī)一次風(fēng)流通量小,暖磨速度慢,不充分,導(dǎo)致推遲投粉時(shí)間,延長燃油助燃時(shí)間,增加了燃油消耗量。
2.4.2 采取的對(duì)策
在機(jī)組啟動(dòng)過程中,二次風(fēng)溫達(dá)到100℃時(shí),調(diào)整2臺(tái)磨煤機(jī),進(jìn)行靜態(tài)暖磨,全開磨煤機(jī)的出口關(guān)斷門,增大熱風(fēng)通流量,同時(shí)控制粉管壓力在2kpa以下,保證煤粉不提前進(jìn)入爐膛;磨煤機(jī)出口溫度達(dá)到90℃時(shí),啟動(dòng)磨煤機(jī),采取動(dòng)態(tài)暖磨。同時(shí),利用汽機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí)間,交叉換暖其它磨機(jī),提高點(diǎn)火初期磨煤機(jī)干燥出力,使煤粉容易著火,提升鍋爐熱負(fù)荷響應(yīng)速度,有利于提前減少燃油量,減少油煤混燃的時(shí)間,提高安全經(jīng)濟(jì)性。
3 結(jié)論
我廠通過采取有效的措施,對(duì)鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)過程中的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行控制,優(yōu)化啟動(dòng)方式,達(dá)到了縮短冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間,減少燃油消耗的目的,大幅提升鍋爐啟動(dòng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性。通過采取這些措施后,與采取措施之前相比,我廠鍋爐冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)間縮短了4h。根據(jù)統(tǒng)計(jì),我廠鍋爐平均冷態(tài)啟動(dòng)過程中燃油消耗4t/h,每次冷態(tài)啟動(dòng)節(jié)油約14t,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
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作者簡介:何磊(1983—),男,內(nèi)蒙古臨河人,大專,助理工程師,主要從事:火電廠鍋爐技術(shù)管理研究。