陶壽松 劉小強(qiáng) 莫家讓
摘 要:文章簡(jiǎn)要說明了韶鋼燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電技術(shù)的原理與基本工藝,分析了韶鋼燒結(jié)環(huán)冷機(jī)廢氣余熱利用過程中存在的問題以及改進(jìn)的方向。
關(guān)鍵詞:燒結(jié)余熱;環(huán)冷機(jī);煙氣余熱;余熱回收;余熱發(fā)電;改進(jìn)方向
1 燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)在韶鋼的應(yīng)用現(xiàn)狀
1.1 韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)背景
韶鋼原有5號(hào)和6號(hào)燒結(jié)機(jī)均為360m2,設(shè)計(jì)燒結(jié)礦年產(chǎn)量均為370萬噸;其中5號(hào)燒結(jié)機(jī)2005年2月建成投產(chǎn),6號(hào)燒結(jié)機(jī)2008年2月建成投產(chǎn),2臺(tái)燒結(jié)機(jī)均沒有建設(shè)環(huán)冷機(jī)煙氣余熱回收裝置。2010年韶鋼為滿足節(jié)能減排需要,利用當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)較成熟的技術(shù)水平,對(duì)燒結(jié)廠環(huán)冷機(jī)煙氣進(jìn)行余熱回收利用技術(shù)改造,以回收5號(hào)和6號(hào)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)的煙氣余熱進(jìn)行發(fā)電。
1.2 燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電原理與基本工藝
燒結(jié)礦在環(huán)冷機(jī)上通過鼓風(fēng)進(jìn)行冷卻,底部鼓入的冷風(fēng)在穿過熱的燒結(jié)礦層時(shí)與熱燒結(jié)礦進(jìn)行換熱,產(chǎn)生大量的高溫廢氣。將這些高溫的廢氣通過引風(fēng)機(jī)引入鍋爐,加熱鍋爐內(nèi)的水產(chǎn)生蒸汽,蒸汽推動(dòng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。
燒結(jié)余熱發(fā)電工藝流程由三部分組成:煙氣系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)、汽輪機(jī)及發(fā)電機(jī)系統(tǒng)。煙氣回收系統(tǒng)主要由煙囪、煙氣引出管、煙氣流量控制閥和煙筒的對(duì)空排氣閥構(gòu)成,主要功能是利用鍋爐引風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的負(fù)壓將帶冷機(jī)煙罩內(nèi)溫度較高的煙氣引到鍋爐內(nèi),同時(shí)避免外界的冷風(fēng)進(jìn)入鍋爐。鍋爐系統(tǒng)是余熱回收的核心,在鍋爐受熱面上,高溫?zé)煔鈱崃恐鸺?jí)傳遞給受熱面內(nèi)的工質(zhì)(水或者蒸汽)生成過熱蒸汽。汽輪機(jī)及發(fā)電機(jī)系統(tǒng)將過熱蒸汽攜帶的能量轉(zhuǎn)化成電能,最終完成煙氣余熱能向電能的轉(zhuǎn)化。韶鋼燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電工藝流程如圖1所示。
1.3 韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電的運(yùn)行模式
燒結(jié)余熱熱源具有整體品質(zhì)低、廢氣溫度波動(dòng)大和連續(xù)性差的特點(diǎn)。其中廢氣溫度波動(dòng)大和熱源連續(xù)性差是當(dāng)前技術(shù)條件下,燒結(jié)余熱發(fā)電技術(shù)應(yīng)用的最大難點(diǎn)。另外,如何有效的提高系統(tǒng)的回收效率,盡可能多的提高噸礦發(fā)電量也是燒結(jié)廠所關(guān)心的。
韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電系統(tǒng)結(jié)合本廠生產(chǎn)工藝特點(diǎn),采用“二爐帶一機(jī)”的配置模式:配有二臺(tái)雙壓余熱鍋爐(型號(hào):QC360(410)/400(285)-47(20)-2.45(0.78)/375(225))和一臺(tái)25MW補(bǔ)汽式凝汽機(jī)組(型號(hào):BN25-1.96/0.49)。
在兩臺(tái)燒結(jié)機(jī)旁分別建設(shè)一臺(tái)余熱鍋爐,用兩臺(tái)余熱鍋爐帶動(dòng)一套汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組(簡(jiǎn)稱“兩爐帶一機(jī)”)。當(dāng)一臺(tái)燒結(jié)機(jī)出現(xiàn)故障后,其對(duì)應(yīng)的鍋爐熱源中斷后,另一臺(tái)燒結(jié)余熱鍋爐可以維持機(jī)組的正常運(yùn)行,不至于出現(xiàn)解列;除此之外,兩臺(tái)鍋爐并行運(yùn)行對(duì)穩(wěn)定蒸汽溫度也有一定的作用。
采用“二爐帶一機(jī)”的配置模式,較好的解決了燒結(jié)余熱熱源穩(wěn)定性差的問題,大大減少了發(fā)電機(jī)組的解列次數(shù),增加發(fā)了電量。
1.4 韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目生產(chǎn)情況
韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目于2011年4月投產(chǎn),2011年至2013年間,分別發(fā)電7427萬kWh、8408萬kWh、10670萬kWh,累計(jì)達(dá)26505萬kWh。按同規(guī)模燃煤電廠煤耗460g/kWh計(jì)算,年可節(jié)約標(biāo)煤121913t,減排SO2(Sy=0.6%計(jì)算)1463噸,減排CO2量約31.7萬噸。為韶鋼在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗發(fā)揮積極作用。
2 韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目存在的問題及改進(jìn)方向
韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目投產(chǎn)三年來,相關(guān)技術(shù)、運(yùn)行人員積累了一定的經(jīng)驗(yàn),通過測(cè)試找出了存在的問題,摸索出了解決問題的改進(jìn)方向。
2.1 韶鋼燒結(jié)余熱發(fā)電項(xiàng)目存在的問題
2.1.1 五號(hào)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)的1#、2#鼓風(fēng)機(jī)存在風(fēng)壓低、風(fēng)量不足的嚴(yán)重問題。其風(fēng)壓比六號(hào)燒結(jié)機(jī)低900Pa左右,1#鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量比六號(hào)燒結(jié)機(jī)低10萬Nm3/h以上,2#鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量比六號(hào)燒結(jié)機(jī)低2萬Nm3/h以上。
2.1.2 兩臺(tái)環(huán)冷機(jī)的漏風(fēng)率較高。I、II號(hào)余熱鍋爐的漏風(fēng)率分別為27%、29%左右,另外,環(huán)冷機(jī)臺(tái)車下部的密封橡膠存在老化和損壞現(xiàn)象。
2.1.3 鍋爐的熱效率在0.54~0.63之間,而且存在隨落料量的增加而增加的趨勢(shì)。設(shè)計(jì)工況下,鍋爐的熱效率高于0.63。
2.1.4 隨著蒸汽熱量的增加,發(fā)電功率增加,熱耗率和汽耗率均降低,說明在高負(fù)荷時(shí)熱量的利用更充分。
2.2 改進(jìn)方向
2.2.1 對(duì)五號(hào)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)的鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行整修,確保鼓風(fēng)風(fēng)壓、風(fēng)量,滿足鍋爐額定熱煙氣量。
2.2.2 對(duì)環(huán)冷機(jī)的密封進(jìn)行進(jìn)一步的完善,對(duì)環(huán)冷機(jī)臺(tái)車下部老化損壞的密封橡膠進(jìn)行更換,降低漏風(fēng)率,減少熱量流失。
2.2.3 余熱發(fā)電成套設(shè)備在滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),熱耗率低,自用電率低,經(jīng)濟(jì)效益高,建議在滿足燒結(jié)廠生產(chǎn)要求的前提下,盡量高負(fù)荷運(yùn)行。
2.2.4 余熱發(fā)電成套設(shè)備可考慮改用閉式系統(tǒng),將排煙作為鼓風(fēng)機(jī)的入口氣體,以進(jìn)一步利用煙氣的余熱。
3 結(jié)束語
當(dāng)前,鋼鐵行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和新的發(fā)展機(jī)遇,傳統(tǒng)的粗放型發(fā)展模式已難以為繼,迫切要求行業(yè)企業(yè)以節(jié)能減排為抓手,積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,利用高新技術(shù)改造、提升行業(yè)技術(shù)管理水平,走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路。
參考文獻(xiàn)
[1]中國(guó)金屬學(xué)會(huì),冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心.2006年度冶金科技進(jìn)步發(fā)展報(bào)告(之二),中國(guó)冶金,2008,18(2):2.
[2]盧紅軍,戚云峰.燒結(jié)余熱的基本特點(diǎn)及對(duì)燒結(jié)余熱發(fā)電的影響[J].燒結(jié)球團(tuán),2008,33(1):35-36.