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        20t電爐鋼渣分離技術(shù)工藝探討

        2014-07-02 21:19:51崔家冀
        科技視界 2014年10期
        關(guān)鍵詞:水口

        崔家冀

        【摘 要】隨著市場競爭越加激烈,20t電弧爐作為當(dāng)今煉鋼設(shè)備中逐步淘汰,如何最大限度的發(fā)揮其價值,作為小型電弧爐車間,只有進(jìn)行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產(chǎn)品的含金量,本文主要闡述針對20t電爐系統(tǒng)實施鋼渣分離新技術(shù),有效降低鋼種[O]、P的含量,進(jìn)一步提高鋼水潔凈度。

        【關(guān)鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

        0 前言

        電爐冶煉氧化渣過多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產(chǎn)周期的運轉(zhuǎn),針對20噸電爐進(jìn)行工藝改進(jìn)提出了鋼渣分離技術(shù)。

        1 技術(shù)

        1.1 工藝流程

        20t電爐系統(tǒng)流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯(lián)式工藝,在此工藝流程基礎(chǔ)上出鋼過程增加一個中間包,進(jìn)行鋼渣分離處理,鋼水進(jìn)入精煉的鋼包內(nèi),分離的氧化渣進(jìn)行剝離回至EAF爐內(nèi)。

        1.2 中間包及相關(guān)工裝的設(shè)置

        鋼渣分離技術(shù)的核心問題便是中間包的設(shè)置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等

        1.2.1 中間包磚

        為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

        1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達(dá)1670℃以上,高溫荷重溫度也能達(dá)到1470℃;

        2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數(shù)量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫?zé)晒に?,確保了制訂外形尺寸的致密度;

        3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態(tài)的高粘度、高硅質(zhì)玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。

        4)較低的導(dǎo)熱性能??梢杂行岣弑匦Ч瑴亟递^慢,提高熱利用率。

        1.2.2 中間包水口

        鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF爐工位的鋼包內(nèi),這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規(guī)格必須大,但是同因為40t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規(guī)程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進(jìn)行對比,進(jìn)行了試驗,數(shù)據(jù)如表1。

        1.2.3 工藝控制

        1)通過對中間包和做包烘烤進(jìn)行溫度控制;

        2)避免開澆不暢進(jìn)行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

        3)出鋼鋼水混沖過程進(jìn)行增碳,提高鋼水流動性;

        4)實施工藝前進(jìn)行液壓機構(gòu)和鋼包檢查和確認(rèn)工作。

        1.3 統(tǒng)計

        通過針對鋼渣分離新技術(shù)的采用Φ80mm水口進(jìn)行試生產(chǎn),進(jìn)行了統(tǒng)計

        1.3.1 鋼水溫降

        放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩(wěn)定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續(xù)作業(yè)生產(chǎn),偶爾出現(xiàn)大幅度溫降產(chǎn)生,由于采用新鋼包導(dǎo)致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內(nèi)加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。

        1.3.2 精煉時間

        溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過數(shù)據(jù)分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以內(nèi),效果較為良好。

        1.3.3 渣料用量

        LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

        1.3.4 回P得控制

        通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導(dǎo)致的回P現(xiàn)象,數(shù)據(jù)如表3

        2 總結(jié)

        通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強度。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]王新華.純潔鋼冶金技術(shù)(學(xué)術(shù)報告)[R].北京科技大學(xué),2001.

        [2]國外特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

        [3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.

        [責(zé)任編輯:曹明明]

        【摘 要】隨著市場競爭越加激烈,20t電弧爐作為當(dāng)今煉鋼設(shè)備中逐步淘汰,如何最大限度的發(fā)揮其價值,作為小型電弧爐車間,只有進(jìn)行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產(chǎn)品的含金量,本文主要闡述針對20t電爐系統(tǒng)實施鋼渣分離新技術(shù),有效降低鋼種[O]、P的含量,進(jìn)一步提高鋼水潔凈度。

        【關(guān)鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

        0 前言

        電爐冶煉氧化渣過多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產(chǎn)周期的運轉(zhuǎn),針對20噸電爐進(jìn)行工藝改進(jìn)提出了鋼渣分離技術(shù)。

        1 技術(shù)

        1.1 工藝流程

        20t電爐系統(tǒng)流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯(lián)式工藝,在此工藝流程基礎(chǔ)上出鋼過程增加一個中間包,進(jìn)行鋼渣分離處理,鋼水進(jìn)入精煉的鋼包內(nèi),分離的氧化渣進(jìn)行剝離回至EAF爐內(nèi)。

        1.2 中間包及相關(guān)工裝的設(shè)置

        鋼渣分離技術(shù)的核心問題便是中間包的設(shè)置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等

        1.2.1 中間包磚

        為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

        1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達(dá)1670℃以上,高溫荷重溫度也能達(dá)到1470℃;

        2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數(shù)量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫?zé)晒に?,確保了制訂外形尺寸的致密度;

        3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態(tài)的高粘度、高硅質(zhì)玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。

        4)較低的導(dǎo)熱性能??梢杂行岣弑匦Ч瑴亟递^慢,提高熱利用率。

        1.2.2 中間包水口

        鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF爐工位的鋼包內(nèi),這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規(guī)格必須大,但是同因為40t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規(guī)程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進(jìn)行對比,進(jìn)行了試驗,數(shù)據(jù)如表1。

        1.2.3 工藝控制

        1)通過對中間包和做包烘烤進(jìn)行溫度控制;

        2)避免開澆不暢進(jìn)行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

        3)出鋼鋼水混沖過程進(jìn)行增碳,提高鋼水流動性;

        4)實施工藝前進(jìn)行液壓機構(gòu)和鋼包檢查和確認(rèn)工作。

        1.3 統(tǒng)計

        通過針對鋼渣分離新技術(shù)的采用Φ80mm水口進(jìn)行試生產(chǎn),進(jìn)行了統(tǒng)計

        1.3.1 鋼水溫降

        放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩(wěn)定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續(xù)作業(yè)生產(chǎn),偶爾出現(xiàn)大幅度溫降產(chǎn)生,由于采用新鋼包導(dǎo)致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內(nèi)加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。

        1.3.2 精煉時間

        溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過數(shù)據(jù)分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以內(nèi),效果較為良好。

        1.3.3 渣料用量

        LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

        1.3.4 回P得控制

        通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導(dǎo)致的回P現(xiàn)象,數(shù)據(jù)如表3

        2 總結(jié)

        通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強度。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]王新華.純潔鋼冶金技術(shù)(學(xué)術(shù)報告)[R].北京科技大學(xué),2001.

        [2]國外特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

        [3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.

        [責(zé)任編輯:曹明明]

        【摘 要】隨著市場競爭越加激烈,20t電弧爐作為當(dāng)今煉鋼設(shè)備中逐步淘汰,如何最大限度的發(fā)揮其價值,作為小型電弧爐車間,只有進(jìn)行提高鋼的潔凈度最大限度的提高產(chǎn)品的含金量,本文主要闡述針對20t電爐系統(tǒng)實施鋼渣分離新技術(shù),有效降低鋼種[O]、P的含量,進(jìn)一步提高鋼水潔凈度。

        【關(guān)鍵詞】鋼渣分離;EAF爐;中間包;蠟石磚;水口

        0 前言

        電爐冶煉氧化渣過多,限制了后期精煉,直接影響鋼水純潔度,影響生產(chǎn)周期的運轉(zhuǎn),針對20噸電爐進(jìn)行工藝改進(jìn)提出了鋼渣分離技術(shù)。

        1 技術(shù)

        1.1 工藝流程

        20t電爐系統(tǒng)流程為EAF+LF/VD+模鑄三聯(lián)式工藝,在此工藝流程基礎(chǔ)上出鋼過程增加一個中間包,進(jìn)行鋼渣分離處理,鋼水進(jìn)入精煉的鋼包內(nèi),分離的氧化渣進(jìn)行剝離回至EAF爐內(nèi)。

        1.2 中間包及相關(guān)工裝的設(shè)置

        鋼渣分離技術(shù)的核心問題便是中間包的設(shè)置問題,比如鋼包磚的選用影響到使用周期、水口的大小影響到分離過程的快慢以及安全性能等

        1.2.1 中間包磚

        為了提高中間包壽命,減少掛渣,留渣量,綜合考慮選用蠟石磚。

        1)耐高溫性能好。蠟石磚耐火度可達(dá)1670℃以上,高溫荷重溫度也能達(dá)到1470℃;

        2)砌筑整體性好。蠟石磚采用平砌法,有效減少每層磚的數(shù)量,提高磚的緊密度,同時由于蠟石磚采用合理的低溫?zé)晒に?,確保了制訂外形尺寸的致密度;

        3)不沾渣。在高溫熔體作用下,磚表面生成半熔融狀態(tài)的高粘度、高硅質(zhì)玻璃體釉,厚度約1~2mm,封閉了磚表面氣孔,使得鋼、渣等熔體無法滲入體中。

        4)較低的導(dǎo)熱性能??梢杂行岣弑匦Ч?,溫降較慢,提高熱利用率。

        1.2.2 中間包水口

        鋼渣分離過程就是中間包中的鋼水通過水口放流至LF爐工位的鋼包內(nèi),這個過程時間上要快,可以有效的減少溫降,從而要求水口規(guī)格必須大,但是同因為40t鋼包的液壓站為便攜式,壓力一定情況下,水口的規(guī)程有所限制,目前方案有兩種①Φ60mm②Φ80mm。為了有效進(jìn)行對比,進(jìn)行了試驗,數(shù)據(jù)如表1。

        1.2.3 工藝控制

        1)通過對中間包和做包烘烤進(jìn)行溫度控制;

        2)避免開澆不暢進(jìn)行水口的烘烤,并且使用大口徑水口;

        3)出鋼鋼水混沖過程進(jìn)行增碳,提高鋼水流動性;

        4)實施工藝前進(jìn)行液壓機構(gòu)和鋼包檢查和確認(rèn)工作。

        1.3 統(tǒng)計

        通過針對鋼渣分離新技術(shù)的采用Φ80mm水口進(jìn)行試生產(chǎn),進(jìn)行了統(tǒng)計

        1.3.1 鋼水溫降

        放流過程的鋼水溫降,此溫降較為穩(wěn)定,其中最小值35℃,溫降基本保證在60℃左右,這是由于座包為常用普通鋼包,都是連續(xù)作業(yè)生產(chǎn),偶爾出現(xiàn)大幅度溫降產(chǎn)生,由于采用新鋼包導(dǎo)致,同時為了減少合金烘烤,采取在座包內(nèi)加入合金辦法,這也造成了鋼水溫度下降的一個因素。

        1.3.2 精煉時間

        溫降大了,升溫時間有所增加,前期升溫較以往多出10-20分鐘左右,但是通過數(shù)據(jù)分析觀察,一般鋼種完全可以控制在60min以內(nèi),效果較為良好。

        1.3.3 渣料用量

        LF冶煉主要以造渣為主,由于倒包工藝實施,氧化渣減少,提高精煉效率。渣量需求降低,減少了精煉渣石灰的用量。

        1.3.4 回P得控制

        通過倒包后,控出氧化渣,可以有效的避免后期還原導(dǎo)致的回P現(xiàn)象,數(shù)據(jù)如表3

        2 總結(jié)

        通過該工藝實施,不僅減少了鋼水下渣量,降低各種渣量使用,同時有效的減少了鋼水的初始全氧含量,減輕了LF爐精煉強度。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]王新華.純潔鋼冶金技術(shù)(學(xué)術(shù)報告)[R].北京科技大學(xué),2001.

        [2]國外特殊鋼生產(chǎn)技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

        [3]朱建龍,等.短流程潔凈鋼冶煉理論與實踐[J].2002.

        [責(zé)任編輯:曹明明]

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