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        某三廂轎車行李箱蓋肩部拱起的解決措施

        2014-06-24 07:33:46楊學(xué)淵葉華王鎮(zhèn)斌邱瀟李目佳王斌韋衍杰周楊
        汽車工程師 2014年10期
        關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)膠鉸鏈行李箱

        楊學(xué)淵 葉華 王鎮(zhèn)斌 邱瀟 李目佳 王斌 韋衍杰 周楊

        (東風(fēng)汽車公司技術(shù)中心)

        據(jù)車主反映,某車型的行李箱蓋在使用一段時(shí)間后出現(xiàn)拱起現(xiàn)象,雖不影響使用,但外觀上不美觀,對(duì)主機(jī)廠的品牌形象造成了比較嚴(yán)重的負(fù)面影響。類似問題一般出現(xiàn)在現(xiàn)生產(chǎn)汽車的使用過程中,問題的整改經(jīng)常會(huì)涉及到大模具的更改甚至重新開發(fā),涉及到的整改費(fèi)用較多,周期較長(zhǎng)。為最大限度地降低公司損失,文章通過逆向思維,尋求成本更低、周期更短的整改方案,來解決該質(zhì)量問題,并為后續(xù)車型開發(fā)開辟了一條新思路。

        1 問題描述

        有車主反應(yīng)行李箱出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的肩部拱起現(xiàn)象,如圖1所示。該車行李箱蓋里板左側(cè)在鉸鏈安裝板周邊發(fā)生明顯形變,右側(cè)在鉸鏈加強(qiáng)板發(fā)生變形,如圖2所示。

        2 原因解析

        針對(duì)以上現(xiàn)象(左右基本一致),初步分析原因可能為:

        1)行李頂?shù)姐q鏈,暴力關(guān)閉行李箱蓋導(dǎo)致行李箱蓋里板發(fā)生變形;

        2)行李箱蓋關(guān)閉速度過快,行李箱蓋里板發(fā)生變形;

        3)板件強(qiáng)度不夠,行李箱蓋里板多次使用后發(fā)生變形。

        2.1 模擬試驗(yàn)

        為甄別故障產(chǎn)生原因,通過試驗(yàn)?zāi)M上述工況的方式找出質(zhì)量問題產(chǎn)生的最主要因素。

        1)工況1:在鉸鏈下彎臂處用鋼管頂?。M行李),用手關(guān)閉行李箱,模擬行李箱鉸鏈被行李頂住的工況,如圖3所示,圖3中紅色長(zhǎng)方形為鋼管。試驗(yàn)后行李箱蓋里板局部出現(xiàn)了明顯的形變,行李箱蓋拱起,與問題汽車現(xiàn)象一致。

        2)工況2:大力關(guān)閉行李箱蓋,觀察行李箱蓋肩部面差變化。試驗(yàn)后未發(fā)現(xiàn)變化。

        3)工況3:查看并分析行李箱蓋耐久試驗(yàn)報(bào)告、8萬km耐久試驗(yàn)以及四通道振動(dòng)試驗(yàn)相關(guān)報(bào)告。未發(fā)現(xiàn)行李箱蓋在耐久或振動(dòng)后出現(xiàn)肩部拱起現(xiàn)象。

        根據(jù)以上試驗(yàn)工況模擬及相關(guān)報(bào)告分析,排除工況2和工況3這2項(xiàng)因素。可以初步判斷行李箱蓋肩部拱起的原因?yàn)椋捍罅啃欣钊麧M行李箱,且行李中有硬物,當(dāng)行李箱蓋關(guān)閉時(shí),硬物頂住行李箱蓋鉸鏈,但客戶仍然強(qiáng)行關(guān)閉行李箱蓋,導(dǎo)致行李箱蓋被強(qiáng)行折彎,使得行李箱蓋里板的鉸鏈加強(qiáng)板焊接周邊區(qū)域發(fā)生較大形變,外觀表現(xiàn)為行李箱蓋肩部拱起。

        2.2 CAE分析

        找到了問題出現(xiàn)的方向后,通過CAE分析來模擬工況,尋找行李箱蓋里板的薄弱點(diǎn),為后續(xù)改進(jìn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

        分析工況為行李箱蓋突然關(guān)閉。將行李箱蓋打開到最大位置或擋塊位置時(shí),在行李箱蓋最外緣處(中間位置)加載200 N垂直向下(設(shè)計(jì)規(guī)范目標(biāo)值)的力[1],其模擬工況示意圖,如圖4所示。

        經(jīng)CAE計(jì)算后,行李箱蓋里板應(yīng)力云圖,如圖5所示。根據(jù)圖5可以發(fā)現(xiàn),行李箱蓋里板肩部區(qū)域出現(xiàn)應(yīng)力集中,最大應(yīng)力為173 MPa。行李箱蓋里板材料為DC04,其屈服強(qiáng)度為170 MPa。因而可以判斷,在突然關(guān)閉的工況下,行李箱蓋里板發(fā)生屈服,并產(chǎn)生了形變。因此,加強(qiáng)方案的主要方向?yàn)椋壕徑庑欣钕渖w里板的應(yīng)力集中,降低最大應(yīng)力,消除行李箱蓋里板的形變。

        3 改進(jìn)目標(biāo)設(shè)定

        根據(jù)問題解決方向,設(shè)定改進(jìn)目標(biāo),具體表現(xiàn)為:1)設(shè)置最大應(yīng)力的性能目標(biāo);2)設(shè)置合理的應(yīng)力分布云圖。針對(duì)上述問題,查看以往3款車型的CAE報(bào)告,進(jìn)行對(duì)比分析,如圖6所示。

        從圖6可以發(fā)現(xiàn):應(yīng)力集中不明顯,并未出現(xiàn)大面積的紅色危險(xiǎn)區(qū)域;最大應(yīng)力值均小于屈服值。根據(jù)以上模擬分析結(jié)果,初步設(shè)定目標(biāo)如下:

        1)最大應(yīng)力降低至160 MPa;

        2)減緩應(yīng)力集中,防止出現(xiàn)紅色區(qū)域大面積連續(xù)。

        4 對(duì)策研究

        4.1 傳統(tǒng)方案

        原始行李箱蓋里板與鉸鏈加強(qiáng)板焊接示意圖,如圖7所示。

        針對(duì)此類生產(chǎn)質(zhì)量問題,制定改善方案的前提為:更改成本不能過高且周期不能過長(zhǎng)。如果更改行李箱蓋里板結(jié)構(gòu),則需制造一套新模具,成本約200萬元,周期約10個(gè)月;而更改行李箱蓋鉸鏈,則需要重新匹配設(shè)計(jì)環(huán)境件,成本及周期的代價(jià)同樣非常巨大,均不可行。因此,常規(guī)更改方案分為2種思路。

        4.1.1 增加行李箱蓋里板肩部加強(qiáng)支架(方案1)[1]

        采用與行李箱蓋里板相同的材料DC04,料厚為0.9 mm,將其焊接在鉸鏈加強(qiáng)板和行李箱蓋里板上,共10個(gè)焊點(diǎn),如圖8所示。

        提交給CAE分析,根據(jù)CAE結(jié)果調(diào)整數(shù)模方案,最終優(yōu)化完畢后,CAE分析結(jié)果云圖,如圖9所示。

        根據(jù)圖9,方案1的CAE最終分析結(jié)果為:內(nèi)板折彎處應(yīng)力為173 MPa(>160 MPa),里板屈服強(qiáng)度為170 MPa,未達(dá)成目標(biāo)。因此,方案1無法解決行李箱蓋里板在突然關(guān)閉工況下出現(xiàn)形變的質(zhì)量問題,不可行。

        4.1.2 延伸鉸鏈加強(qiáng)板到肩部位置(方案2)

        鉸鏈加強(qiáng)板材料為H340LAD,料厚1.8mm,將其延伸到行李箱蓋里板肩部位置,增加3個(gè)焊點(diǎn),如圖10所示。

        提交給CAE分析,結(jié)合CAE結(jié)果調(diào)整數(shù)模方案,完成多輪數(shù)據(jù)優(yōu)化后,最終版本數(shù)據(jù)的CAE分析結(jié)果,如圖11所示。

        根據(jù)圖11,方案2的CAE最終分析結(jié)果為:內(nèi)板折彎處應(yīng)力為171 MPa(>160 MPa);里板屈服強(qiáng)度為170 MPa。未達(dá)成最大應(yīng)力降低至160 MPa的目標(biāo),但對(duì)于應(yīng)力集中,紅色區(qū)域大面積連續(xù)有較大緩解。對(duì)比方案1,方案2有較大的改進(jìn),但最大應(yīng)力值仍然高達(dá)171 MPa,不可行。

        綜上,常規(guī)方案均無法徹底解決該質(zhì)量問題,必須尋找新的解決辦法。

        4.2 創(chuàng)新方案

        為尋求解決方案,決定先通過CAE虛擬仿真,尋找一種虛擬解決方案,并以此為方向來設(shè)計(jì)結(jié)果,反過來再實(shí)現(xiàn)模擬效果。

        根據(jù)此逆向思維,進(jìn)行CAE仿真,結(jié)果顯示:如果將原鉸鏈加強(qiáng)板延伸區(qū)域的行李箱蓋里板料厚由0.7 mm增加至1.5 mm,則可以將最大應(yīng)力值降低至150 MPa左右,可以滿足質(zhì)量改善的設(shè)定目標(biāo)。

        根據(jù)此思路考慮,行李箱蓋里板在該處無支撐,無法實(shí)現(xiàn)應(yīng)力釋放,而常規(guī)的2個(gè)方案雖然在此處有加強(qiáng)支架,但由于該面為密封面,無法設(shè)計(jì)焊點(diǎn),所以支架與里板之間有空腔,無法實(shí)現(xiàn)支撐,應(yīng)力無法順利釋放,導(dǎo)致加強(qiáng)效果達(dá)不到設(shè)定目標(biāo)。對(duì)此,在查閱技術(shù)文件,與專家供應(yīng)商會(huì)談后,決定使用焊接結(jié)構(gòu)膠來填充加強(qiáng)板和行李箱蓋里板的空腔,來模擬里板料厚增加,實(shí)現(xiàn)應(yīng)力釋放。

        在方案2基礎(chǔ)上,增加焊接結(jié)構(gòu)膠[2],如圖12中紅色區(qū)域所示。因密封面上不能夠打焊點(diǎn),只通過加強(qiáng)板效果不明顯,必須增加密封面與加強(qiáng)板之間的支撐。延伸鉸鏈加強(qiáng)板到肩部位置,鉸鏈加強(qiáng)板材料為H340LAD,增加2個(gè)焊點(diǎn)。密封面增加結(jié)構(gòu)膠,彈性模量約為400 MPa。

        提交給CAE分析,結(jié)合CAE結(jié)果調(diào)整數(shù)模方案,完成多輪數(shù)據(jù)優(yōu)化后,最終版本數(shù)據(jù)CAE分析結(jié)果,如圖13所示。

        根據(jù)圖13,創(chuàng)新方案的CAE最終分析結(jié)果為:內(nèi)板折彎處應(yīng)力為157.3 MPa(<160 MPa);里板屈服強(qiáng)度為170 MPa;未出現(xiàn)紅色區(qū)域大面積連續(xù)。滿足了設(shè)定目標(biāo),該方案可行。

        5 方案驗(yàn)證

        確定了數(shù)據(jù)方案,為驗(yàn)證方案實(shí)效性,安排進(jìn)行試制3件行李箱蓋板件總成,并制定以下驗(yàn)證計(jì)劃:

        1)進(jìn)行突然工況模擬試驗(yàn),驗(yàn)證里板肩部強(qiáng)度;

        2)進(jìn)行開閉耐久工況試驗(yàn),驗(yàn)證里板肩部強(qiáng)度及焊接結(jié)構(gòu)膠強(qiáng)度;

        3)進(jìn)行四通道振動(dòng)試驗(yàn),驗(yàn)證里板肩部強(qiáng)度及焊接結(jié)構(gòu)膠強(qiáng)度。

        以上試驗(yàn)均已通過驗(yàn)證,未發(fā)生行李箱蓋肩部拱起現(xiàn)象。

        6 結(jié)論

        本次行李箱蓋肩部拱起質(zhì)量改善通過創(chuàng)新結(jié)構(gòu)結(jié)合焊接結(jié)構(gòu)膠的運(yùn)用,實(shí)現(xiàn)了增加成本最低、工藝調(diào)整最小及改善效果最佳3項(xiàng)項(xiàng)目?jī)r(jià)值,有效解決了質(zhì)量改進(jìn)難題。并得到以下結(jié)論:

        1)根據(jù)CAE分析結(jié)果,對(duì)比其他車型的行李箱蓋里板肩部結(jié)果,設(shè)計(jì)需要考慮鈑金斷面結(jié)構(gòu)的延續(xù)性,若斷面結(jié)構(gòu)連續(xù)則不會(huì)出現(xiàn)應(yīng)力集中;

        2)多采用CAE分析手段模擬工況,將隱患在前期進(jìn)行解決;

        3)第1次使用了焊接結(jié)構(gòu)膠,積累了結(jié)構(gòu)膠使用經(jīng)驗(yàn),有益于后續(xù)項(xiàng)目開發(fā)。

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