石 宙, 吳 江, 何 平, 代學(xué)偉, 張帥博, 鄔 宇
(上海電力學(xué)院 能源與機(jī)械工程學(xué)院,上海200090)
由于汞(Hg)具有劇毒性,對(duì)人體健康危害較大,燃煤煙氣汞作為污染物引起越來(lái)越多的關(guān)注[1].美國(guó)環(huán)保署(EPA)確定燃煤電廠排放的汞對(duì)公眾健康造成巨大危害[2],約占美國(guó)人為汞排放量的三分之一,并于2011年頒布了嚴(yán)格的燃煤電廠煙氣汞排放標(biāo)準(zhǔn),我國(guó)也于2011年頒布了燃煤電廠煙氣汞排放標(biāo)準(zhǔn)(限值0.03mg/m3[3]).在燃煤煙氣中,汞的存在形態(tài)有3種:零價(jià)元素汞(Hg0)、氧化態(tài)汞(Hg2+)和顆粒態(tài)汞(HgP).其中,Hg0為主要形態(tài),且最難脫除[4].燃煤電廠現(xiàn)有大氣污染物減排技術(shù)與設(shè)備(如靜電除塵器(ESP)、布袋除塵器(FF)和煙氣濕法脫硫系統(tǒng)(WFGD))對(duì)Hg2+和 HgP具有一定的脫除效果,但是對(duì)Hg0的脫除效果較差.
WFGD可以捕獲近90%的Hg2+,與活性炭噴射技術(shù)相比,在達(dá)到相同水平汞脫除率時(shí),利用WFGD脫汞被認(rèn)為具有更好的經(jīng)濟(jì)效益[5-7].WFGD較高的Hg2+脫除率表明,將Hg0氧化為Hg2+將有助于利用WFGD提高燃煤電廠煙氣汞的總體脫除率.因此,許多學(xué)者開(kāi)始關(guān)注將Hg0氧化為Hg2+的技術(shù),并希望在WFGD中實(shí)現(xiàn)Hg0、SO2和NO的聯(lián)合脫除[5].常用的氧化劑有 KMnO4、K2S2O8、Fenton、NaClO、NaClO2和 H2O2等[8-10],學(xué)者們?cè)捎貌煌趸瘎┻M(jìn)行了煙氣汞脫除性能的研究.趙毅等[10]以NaClO2溶液作為吸收劑,利用鼓泡反應(yīng)器進(jìn)行了單質(zhì)汞的吸收試驗(yàn),結(jié)果表明:酸性NaClO2溶液可實(shí)現(xiàn)72.9%的 Hg0脫除效率.Xu等[9]以Ag+和Cu2+作為催化劑,利用鼓泡反應(yīng)器進(jìn)行了K2S2O8溶液氧化并吸收氣相Hg0的試驗(yàn),結(jié)果表明:隨著K2S2O8溶液濃度的增加及 Ag+、Cu2+催化劑劑量的增加,Hg0的脫除效率呈升高趨勢(shì),且Cu2+的催化效果好于Ag+.另外,其研究還表明高溫會(huì)對(duì)氧化產(chǎn)生不利影響,在中性條件下Hg0的脫除效果好于酸性或堿性條件下,在Ag+、Cu2+存在的條件下,pH值的影響可以忽略,較高的Hg0入口濃度也會(huì)使得 Hg0更易脫除.Fang等[8]采用氧化劑對(duì)汞的氧化進(jìn)行了研究,認(rèn)為氧化劑對(duì)煙氣汞脫除效果的排序?yàn)镵MnO4>NaClO2>NaClO>K2S2O8>H2O2.KMnO4溶液是強(qiáng)化劑,能與多種無(wú)機(jī)物和有機(jī)物發(fā)生反應(yīng),美國(guó)EPA方法29中用于吸收汞的吸收劑為KMnO4溶液[11],燃煤煙氣汞OHM(Ontari Hydro Method,安大略方法,美國(guó)EPA推薦的煙氣汞采樣標(biāo)準(zhǔn)方法)采樣過(guò)程中也采用KMnO4作為元素汞的吸收溶液[12],針對(duì)其降解有機(jī)物方面也有較多研究[13].但是到目前為止,有關(guān)Hg0與KMnO4反應(yīng)機(jī)理的研究文獻(xiàn)還比較少[5,10].
筆者對(duì)不同條件下Hg0在鼓泡反應(yīng)器中的脫除進(jìn)行了試驗(yàn)研究,探討了Hg0與KMnO4的反應(yīng)機(jī)理.
采用的試劑:高錳酸鉀(KMnO4),分析純;濃硫酸(H2SO4),分析純;氫氧化鈉(NaOH),分析純.試劑均購(gòu)自上海滬華玻璃儀器有限公司,未進(jìn)行進(jìn)一步純化處理.
試驗(yàn)裝置如圖1所示,作為模擬煙氣的壓縮空氣被分為2路,其流量分別由質(zhì)量流量計(jì)(CS200型)控制,總體積流量保持在1.7L/min.其中,體積流量為0.2L/min的一路氣體作為載氣進(jìn)入U(xiǎn)形玻璃管,將汞滲透管揮發(fā)出的零價(jià)元素汞(Hg0)攜帶出來(lái),與另一路氣體在混氣罐中均勻混合.從混氣罐出來(lái)的氣體經(jīng)三通閥和二通閥的調(diào)節(jié)后分別進(jìn)入鼓泡反應(yīng)器和旁路,反應(yīng)后的氣體或旁路氣體經(jīng)過(guò)2個(gè)硅膠瓶干燥后進(jìn)入VM3000型煙氣在線測(cè)汞儀(德國(guó)Mercury Instruments),分析完的氣體經(jīng)過(guò)尾氣吸收瓶后排空.試驗(yàn)系統(tǒng)中的管路全部采用Teflon(特氟龍)管.
圖1 零價(jià)元素汞液相脫除試驗(yàn)系統(tǒng)示意圖Fig.1 Experimental setup for Hg0removal by KMnO4solution
稱(chēng)取一定質(zhì)量的高錳酸鉀(KMnO4),將其溶解,測(cè)定其初始pH值.在溶液中加入0.05mol/L的H2SO4溶液或0.1mol/L的NaOH溶液來(lái)調(diào)節(jié)KMnO4溶液的pH值,使其達(dá)到試驗(yàn)所需pH值.汞滲透管在不同的水浴溫度下產(chǎn)生不同質(zhì)量濃度的汞,分別設(shè)定汞發(fā)生裝置和鼓泡反應(yīng)器的水浴溫度至試驗(yàn)所需值,保持旁路二通閥打開(kāi),反應(yīng)器支路的二通閥關(guān)閉.待汞質(zhì)量濃度值穩(wěn)定后,試驗(yàn)開(kāi)始,取200mL反應(yīng)液通過(guò)一次加液的方法加入鼓泡反應(yīng)器中,打開(kāi)反應(yīng)器支路的二通閥,并關(guān)閉旁路閥門(mén),同時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),汞質(zhì)量濃度值由汞分析儀測(cè)量后輸出至計(jì)算機(jī).進(jìn)、出口Hg0質(zhì)量濃度采用VM3000型煙氣在線測(cè)汞儀測(cè)定.
Hg0脫除率的計(jì)算如下
式中:ρin(Hg0)為反應(yīng)器入口 Hg0的質(zhì)量濃度,μg/m3;ρout(Hg0)為反應(yīng)器出口 Hg0的質(zhì)量濃度,μg/m3.
在氣體體積流量為1.7L/min、汞滲透管溫度t1為55℃、反應(yīng)器溫度t2為55℃及KMnO4溶液初始pH值為6.32的條件下,考察了KMnO4溶液初始濃度對(duì)Hg0脫除率η的影響,結(jié)果見(jiàn)圖2.由圖2可知,當(dāng)KMnO4溶液初始濃度分別為0.05 mmol/L、0.50mmol/L、2.50mmol/L、5.00mmol/L和25.00mmol/L時(shí),在各組試驗(yàn)進(jìn)行大約20 min后,Hg0的脫除率η分別達(dá)到20.6%、36.2%、78.7%、100%和100%;在各組試驗(yàn)進(jìn)行1h后,Hg0的脫除率η分別達(dá)到22.1%、38.4%、88.4%、100%和100%.Hg0脫除率η隨著KMnO4溶液初始濃度的升高而逐漸升高,且隨著KMnO4溶液初始濃度的升高,Hg0氧化脫除速率也呈增長(zhǎng)趨勢(shì).這可能是由于當(dāng)KMnO4溶液初始濃度升高時(shí),Hg0與KMnO4之間的碰撞增加[8],氣相傳質(zhì)阻力減小,從而提高了Hg0的脫除率.氣相傳質(zhì)阻力與氣液相傳質(zhì)系數(shù)比有關(guān),氣液相傳質(zhì)系數(shù)比的計(jì)算結(jié)果將在下文討論.
圖2 KMnO4溶液初始濃度對(duì)Hg0脫除率的影響Fig.2 Effect of initial KMnO4concentration on the Hg0 removal efficiency
在氣體體積流量為1.7L/min、汞滲透管溫度t1為55℃、反應(yīng)器溫度t2為55℃及KMnO4溶液初始濃度為0.05mmol/L的條件下,考察了KMnO4溶液pH值對(duì)Hg0脫除率η的影響.由前面試驗(yàn)結(jié)果可知,當(dāng)KMnO4溶液初始濃度為25.00 mmol/L時(shí),Hg0的脫除率最高,為100%,改變pH值對(duì)Hg0脫除率基本沒(méi)影響;而當(dāng)KMnO4溶液初始濃度為0.05mmol/L時(shí),Hg0脫除率最小,為避免過(guò)量的KMnO4對(duì)本組試驗(yàn)產(chǎn)生干擾,故選取KMnO4溶液初始濃度為0.05mmol/L.圖3給出了pH值對(duì)Hg0脫除率的影響.由圖3可以看出,當(dāng)pH值為1.08時(shí),Hg0脫除率最高,為69.3%;當(dāng)pH 值分 別 取2.00、3.91、5.89、7.11、8.16、9.95、10.91 和11.80時(shí),Hg0脫除率分別為 34.4%、26.9%、24.6%、22.1%、24.1%、22.9%、19.9% 和19.2%.可見(jiàn),在pH值小于11.80時(shí),隨著pH值的升高,Hg0脫除率呈下降趨勢(shì),但是當(dāng)pH值進(jìn)一步升高到12.94時(shí),Hg0脫除率又有所上升,為28.5%.其原因可能是在強(qiáng)堿條件下KMnO4將溶液中的OH-氧化為羥基自由基·OH[11],而·OH具有強(qiáng)氧化性,可將Hg0氧化脫除.
圖3 pH值對(duì)Hg0脫除率的影響Fig.3 Effect of pH value on the Hg0removal efficiency
在不同pH值條件下,Hg0的脫除率不同,這是由于不同pH值條件下Hg0與KMnO4發(fā)生不同反應(yīng),KMnO4轉(zhuǎn)移的電子數(shù)和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)電勢(shì)也不同.根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果和文獻(xiàn)資料,Hg0與KMnO4可能發(fā)生的反應(yīng)如下[8,14]:
在強(qiáng)酸性條件(pH≤3.5)下,MnO-4|Mn2+標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)為EΘ=1.51V,Hg0與KMnO4發(fā)生如下反應(yīng)
在弱酸性條件(3.5<pH≤7.0)下,MnO-4|MnO2標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)為EΘ= 1.68V,Hg0與KMnO4發(fā)生如下反應(yīng)
在中性或弱酸性條件(7.0<pH≤12.0)下,MnO-4|MnO2的標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)為EΘ=0.588V,Hg0與KMnO4發(fā)生如下反應(yīng)
對(duì)于任一半電池反應(yīng),能斯特方程[15]如下
式中:EΘ為標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì),V;R為理想氣體常數(shù)8.314 472J/(K·mol);T 為絕對(duì)溫度,K;n為電極反應(yīng)中電子轉(zhuǎn)移物質(zhì)的量,mol;F為法拉第常數(shù)96.487kJ/(V·mol);a為氧化型和還原型物質(zhì)的活度;下標(biāo)red表示還原型物質(zhì);下標(biāo)ox表示氧化型物質(zhì).
在常溫(25℃)下,有以下關(guān)系式
因此,能斯特方程可簡(jiǎn)化為
根據(jù)式(2)~式(8)可得不同pH值條件下電極電勢(shì)E的計(jì)算式如下:
當(dāng)pH≤3.5時(shí)
當(dāng)3.5<pH≤7.0時(shí)
當(dāng)7.0<pH≤12.0時(shí)
當(dāng)pH>12.0時(shí)
由此可見(jiàn),KMnO4電極電勢(shì)隨著H+濃度的增加而增加,因此在強(qiáng)酸性條件下Hg0的脫除率比在中性和強(qiáng)堿性條件下高.
在氣體體積流量為1.7L/min、汞滲透管溫度為55℃、KMnO4溶液初始pH值為6.32、KMnO4溶液初始濃度為0.50mmol/L的條件下,考察了反應(yīng)溫度對(duì)Hg0脫除率η的影響,結(jié)果示于圖4.由圖4可見(jiàn),當(dāng)反應(yīng)溫度t2由25℃升高至55℃時(shí),Hg0脫除率由52.9%下降至38.8%,可見(jiàn)反應(yīng)溫度的升高對(duì)Hg0的氧化脫除具有不利影響.其原因可能是由于反應(yīng)溫度升高,導(dǎo)致液相傳質(zhì)阻力增大,使得Hg0的脫除率降低.
圖4 反應(yīng)溫度對(duì)Hg0脫除率的影響Fig.4 Effect of reaction temperature on the Hg0removal efficiency
為進(jìn)一步驗(yàn)證KMnO4溶液氧化吸收Hg0的特性,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了傳質(zhì)-反應(yīng)動(dòng)力學(xué)研究.
3.1.1 Hg0吸收速度N(Hg0)
根據(jù)試驗(yàn)得到的Hg0脫除率和氣相質(zhì)量平衡,得到Hg0的吸收速度為[16]
式中:Q為氣體體積流量,L/min;M 為Hg0的相對(duì)分子質(zhì)量,200.59;A 為氣液比相界面積,1/m;V 為吸收液的體積,mL.
3.1.2 氣相傳質(zhì)系數(shù) KG(Hg0)
氣相傳質(zhì)系數(shù)計(jì)算式[17]如下
式中:p*(Hg0)為與液相主體中 Hg0的濃度cL(Hg0)相平衡的氣相分壓,Pa;pG(Hg0)為氣相主體中Hg0的分壓,Pa.
3.1.3 反應(yīng)增強(qiáng)因子E
反應(yīng)增強(qiáng)因子的計(jì)算式[16]如下
式中:kL(Hg0)為 Hg0在水中的液相傳質(zhì)系數(shù),m/s;cL(Hg0)為液相主體中 Hg0的濃度,mol/m3;ci(Hg0)為相界面處 Hg0的濃度,mol/m3.
式中:H 為 Hg0的溶解度系數(shù),mol/(Pa·L);pi(Hg0)為相界面處 Hg0的分壓,Pa.
式中:KG(Hg0)為Hg0在N2中的氣相傳質(zhì)系數(shù),mol/(s·m2·Pa).
反應(yīng)溶液中 KMnO4過(guò)量,故cL(Hg0)=0,p*(Hg0)=0,其他參數(shù)見(jiàn)表1[14,17-19].
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,計(jì)算相關(guān)動(dòng)力學(xué)參數(shù),求解方法為:反應(yīng)溫度取328K時(shí),KMnO4溶液初始濃度取值為0.05mmol/L、0.50mmol/L、2.50mmol/L、5.00mmol/L和25.00mmol/L,反應(yīng)溫度取298K時(shí),KMnO4溶液初始濃度取0.50mmol/L,將表1中數(shù)值和反應(yīng)溫度以及KMnO4溶液初始濃度帶入式(9)~式(14),求得的結(jié)果見(jiàn)表2.由表2可知,隨著KMnO4溶液初始濃度的升高,反應(yīng)增強(qiáng)因子E、Hg0吸收速度N(Hg0)和Hg0的氣液相傳質(zhì)系數(shù)比KG/kL均增大.反應(yīng)增強(qiáng)因子E增大,表明化學(xué)反應(yīng)對(duì)傳質(zhì)吸收的影響增大;Hg0的氣液相傳質(zhì)系數(shù)比KG/kL增大,表明液膜阻力減小.反應(yīng)溫度t2升高,反應(yīng)增強(qiáng)因子E增大,但Hg0的氣液相傳質(zhì)系數(shù)比KG/kL減小,表明反應(yīng)溫度升高,增大了液膜阻力,不利于KMnO4吸收Hg0反應(yīng)的進(jìn)行,從而導(dǎo)致Hg0脫除率降低.
表1 Hg0的物性參數(shù)和傳質(zhì)參數(shù)Tab.1 Physical property parameters and mass transfer parameters of Hg0
表2 傳質(zhì)-反應(yīng)動(dòng)力學(xué)計(jì)算結(jié)果Tab.2 Calculation results of relevant mass transfer-reaction kinetic parameters
(1)采用KMnO4溶液作為吸收液進(jìn)行模擬煙氣Hg0吸收脫除試驗(yàn)時(shí),KMnO4溶液的初始濃度、pH值和反應(yīng)溫度是影響Hg0脫除率的重要因素,提高KMnO4溶液初始濃度和降低pH值均可提高Hg0的脫除率,提高反應(yīng)溫度不利于Hg0的脫除.
(2)Hg0與KMnO4的反應(yīng)為復(fù)雜的氣液傳質(zhì)反應(yīng)過(guò)程,提高KMnO4溶液初始濃度,反應(yīng)增強(qiáng)因子E和Hg0的氣液相傳質(zhì)系數(shù)比KG/kL增大,表明化學(xué)反應(yīng)對(duì)傳質(zhì)吸收的影響增大且液膜阻力減小,從而使Hg0脫除率提高;提高反應(yīng)溫度,Hg0的氣液相傳質(zhì)系數(shù)比KG/kL減小,表明溫度升高,增大了液膜阻力,不利于反應(yīng)的進(jìn)行,從而導(dǎo)致Hg0脫除率降低.
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