留籍援+鄭新春+林風(fēng)光
我公司有一臺博斯特LEMANIC DELTA十色凹印機(jī),在一次“七匹狼”(藍(lán))煙包的打樣和生產(chǎn)過程中,操作人員發(fā)現(xiàn)在印刷淺藍(lán)色時,印品上經(jīng)常會出現(xiàn)拉暗線、過渡不自然、掉點(diǎn)等質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重時甚至還會頻繁地出現(xiàn)形狀大小不一的白斑現(xiàn)象,俗稱“墨皮故障”,大大降低了成品率。
墨皮故障原因分析
在分析墨皮故障原因時,考慮到墨皮故障是在印刷淺藍(lán)色墨時才產(chǎn)生的,在印刷其他色墨時并未出現(xiàn),因此筆者首先想到從淺藍(lán)色墨上找出故障原因。
經(jīng)過油墨供應(yīng)商技術(shù)人員對印刷生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行排查之后,我們對墨皮故障的產(chǎn)生原因有了更清晰的認(rèn)識:印刷過程中,墨槽內(nèi)的淺藍(lán)色墨因受到特殊因素的影響而產(chǎn)生了大量氣泡,氣泡附著在印版滾筒表面,使得有圖案部分的網(wǎng)穴不能被油墨充分浸潤,導(dǎo)致網(wǎng)點(diǎn)失墨,從而產(chǎn)生墨皮故障。
針對墨皮故障的產(chǎn)生原因,油墨供應(yīng)商技術(shù)人員先后通過降低環(huán)境濕度、油墨干燥速度、在淺藍(lán)色墨中添加適量蒸發(fā)速度較慢的溶劑及消泡劑等措施來試圖加以解決。但由于該油墨的分散性較差,及其配方的特殊性,采取以上措施并沒有取得令人滿意的結(jié)果,墨皮故障仍會時輕時重地出現(xiàn)。
于是,筆者又嘗試在墨槽底部加裝傳墨輥,這種方式也是凹印工藝中用來減少諸多印刷質(zhì)量問題的傳統(tǒng)做法,其作用機(jī)理是,在印刷過程中傳墨輥始終與印版滾筒充分接觸,從而擠壓附著在印版滾筒表面的的氣泡,使之破裂,進(jìn)而改善印版網(wǎng)穴的浸潤效果。但令人失望的是,采取該措施經(jīng)過多次試驗(yàn)后,依然沒有取得顯著的效果,墨皮故障仍舊存在。
經(jīng)過幾次不成功的嘗試之后,筆者將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至印刷設(shè)備本身。經(jīng)過進(jìn)一步的仔細(xì)觀察,筆者發(fā)現(xiàn),博斯特LEMANIC DELTA十色凹印機(jī)的墨槽比較特殊,即墨槽較淺,印版滾筒在墨槽內(nèi)部能夠接觸到的油墨面積較小,而進(jìn)墨口集中在墨槽的底部中點(diǎn),距離旋轉(zhuǎn)的印版滾筒較近,墨流會對印版滾筒產(chǎn)生較大的沖擊力。正是因?yàn)檫@種特殊的供墨結(jié)構(gòu),才使得油墨在印刷過程中較易產(chǎn)生氣泡,加上淺藍(lán)色油墨的分散性較差,最終導(dǎo)致墨皮故障的產(chǎn)生。
加裝淋墨裝置
有了更為確切的故障分析結(jié)果,筆者依據(jù)長期從事博斯特凹印機(jī)操作及維修的經(jīng)驗(yàn),又參照了其他類型凹印機(jī)供墨結(jié)構(gòu)的設(shè)計優(yōu)點(diǎn),經(jīng)過反復(fù)論證及試驗(yàn),對消除墨皮故障提出了切實(shí)可行的解決方案,即在印刷單元的進(jìn)墨通道內(nèi)加裝一個自制的簡易型淋墨裝置,其安裝位置如圖1所示。
1.淋墨裝置的結(jié)構(gòu)及加工
這種自制的簡易型淋墨裝置由外殼及內(nèi)膽組成,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。淋墨裝置由厚度為2~3mm的不銹鋼板彎制并電焊成型。加工過程中應(yīng)注意外殼的E面須保持平直;內(nèi)膽及外殼要留有合適的配合間隙,以利于各型腔對油墨的緩沖及對氣泡的消除;E面的長度應(yīng)比印版滾筒的長度略短10~20mm,且其圓弧延伸面與水平面的夾角約為45°,這樣比較有利于瀑布式墨簾的形成和控制。
2.淋墨裝置的工作原理
油墨通過進(jìn)墨管流入淋墨裝置的A腔,并在此處得以緩沖,利用緩沖力進(jìn)行擠壓消泡;隨后便向淋墨裝置的兩端進(jìn)行擴(kuò)散,通過焊接在A腔與B腔之間的蜂窩孔板流入B腔;然后油墨通過焊接在B腔與C腔之間的蜂窩孔板流入C腔,經(jīng)過進(jìn)一步的擠壓消泡,流經(jīng)C腔上方的蜂窩孔板并溢滿內(nèi)膽D面;最后從淋墨裝置外殼的E面圓弧溢出,在重力的作用下,油墨會以柔、順、薄的瀑布式墨簾形狀淋灑在印版滾筒表面。
3.淋墨裝置的安裝
在安裝過程中,可通過調(diào)節(jié)支承淋墨裝置的兩端調(diào)節(jié)螺釘使E面盡量保持水平,這樣才能保證向下淋灑的油墨量左右均勻;E面圓弧應(yīng)盡量靠近印版滾筒與壓印滾筒之間的壓印線,以擴(kuò)大油墨浸潤印版滾筒的面積。此外,還要適當(dāng)控制墨泵的流量,以使油墨形成連續(xù)的柔、順、薄的墨簾形狀為宜。
淋墨裝置的經(jīng)濟(jì)效益
在博斯特LEMANIC DELTA十色凹印機(jī)進(jìn)墨通道加裝淋墨裝置,改變了其原有的供墨方式,即由原來的墨槽底部中點(diǎn)進(jìn)墨方式變成了印版滾筒上方直線進(jìn)墨方式,由原來的純浸泡方式變成了淋浴加浸泡的方式,使得印版滾筒可以提前及更大范圍地接觸到油墨,相當(dāng)于整個印版滾筒有三分之二以上的面積都能浸泡在油墨中,既提高了墨量的均勻性,又避免了氣泡的產(chǎn)生。
淋墨裝置在博斯特LEMANIC DELTA十色凹印機(jī)上安裝使用兩年多來,在控制“七匹狼”(藍(lán))煙包墨皮故障中發(fā)揮了良好的作用。實(shí)踐證明,該淋墨裝置具有結(jié)構(gòu)緊湊合理、制造成本較低、安裝簡便、清洗容易等優(yōu)點(diǎn),為我公司印制“七匹狼”(藍(lán))煙包提供了強(qiáng)有力的質(zhì)量保障,印品廢品率由原來的13%左右下降3%,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。endprint