鄧紅琳,趙文彬,袁立鶴
(中國石化華北分公司工程技術研究院,河南 鄭州450006)
廢棄鉆井液是一種多相穩(wěn)定膠態(tài)懸浮體系,主要成分包括烴類、鹽類、各類聚合物、重金屬離子、重晶石中的雜質和瀝青等改性物,無論在井場堆放或掩埋,還是流入農田、河流、海洋或滲入地層,都會嚴重污染環(huán)境。目前,在部分油田只是進行廢棄鉆井液的常規(guī)固化處理,還沒有普遍開展隨鉆廢棄鉆井液不落地的處理工作,對環(huán)境造成的污染不容小覷。
大牛地氣田“十二五”期間計劃部署水平井723口,新建天然氣產能66.5×108m3,天然氣產量達214×108m3。2012年,按會戰(zhàn)要求大牛地氣田實現(xiàn)了年產天然氣30×108m3,完鉆水平井119 口,平均完鉆井深3 992.21 m,平均水平段長1 131.13 m,是國內第1 個實現(xiàn)水平井規(guī)模開發(fā)的低滲氣田。在實現(xiàn)可觀經(jīng)濟效益的同時,鉆井液處理技術措施落后,廢棄鉆井液及巖屑的多種化學成分對環(huán)境的影響巨大。為解決這一難題,通過借鑒國內外鉆井液處理的成功經(jīng)驗[1-6],從自身實際出發(fā),本著“降本減排”的原則,形成了適合大牛地氣田特色的鉆井液不落地技術。
大牛地氣田主要使用鉀銨基聚合物鉆井液體系,其基本配方為:(3.0%~6.0%)配漿土+(0.3%~0.5%)聚丙烯酸鉀+(0.5%~1.5%)聚丙烯晴銨鹽+(0.5%~1.5%)有機硅醇抑制劑+(2.0%~3.0%)乳化石蠟+(0.1%~0.5%)陽離子乳液聚合物+(0.5%~1.0%)羧甲基纖維素鈉。該體系固相含量低,亞微米粒子比例也低,具有良好的流變性,主要表現(xiàn)為較強的剪切稀釋性和適宜的流型,穩(wěn)定井壁能力強。采用該體系,鉆井速度高,井徑規(guī)則,可以防止井漏,對油氣層的損害小,有利于發(fā)現(xiàn)和保護產層,成本較低。但其中所含的聚合物高分子較多,且含有多種微量的重金屬[7-11],對環(huán)境污染嚴重,同時廢棄鉆井液和巖屑中的石油成分可導致動植物死亡[12-14]。
大牛地氣田水平井鉆井液化學處理劑的平均用量為200 t/井,配制鉆井液為1 000 m3/井,廢棄鉆井液為1 500 m3/井?!笆濉逼陂g大牛地氣田部署安排鉆井產生的廢棄鉆井液量如表1所示。
表1 大牛地氣田部署安排鉆井廢棄鉆井液量
由表1可以看出,大牛地氣田“十二五”計劃消耗化學藥劑14.46×104t,產生廢棄鉆井液108.45×104m3。因此,選用科學合理的方法回收利用鉆井液,減少廢棄物的排放至關重要。
鉆井液不落地技術采用可拆卸儲液池代替?zhèn)鹘y(tǒng)泥漿池,按照現(xiàn)有鉆井過程中液相及固相的落地點,分別采取相應的技術和設備,做到點對點式的收集、儲存,實現(xiàn)液相和固相的不落地。對收集的廢棄鉆井液,利用高效的固液分離技術及電化學技術去除原液中的有害固相成分,并選用適當處理劑對其性能進行有效維護并形成再生鉆井液,實現(xiàn)鉆井液、巖屑等的不落地處理和廢棄鉆井液的重復利用,隨鉆收集、外運落地點的鉆井液及分離出的固相。工藝流程如圖1所示。
基本原理為:1)針對鉆井液這一穩(wěn)定復雜的膠體體系,通過專用電極和脈沖電源使廢棄鉆井液失穩(wěn),以利于去除其中的劣質固相;2)由于廢棄鉆井液中黏土礦物的表面帶有電荷,利用電化學電吸附的原理,使其運移聚集到電極表面沉積并去除;3)將廢棄鉆井液中已包被固相顆粒的大分子聚合物電解,使之氧化斷鏈后黏度降低,易去除;4)廢棄鉆井液中有效成分加重劑的顆粒表面不帶電,更易于保留在體系內重復利用。
圖1 鉆井液不落地技術工藝流程
不落地收集系統(tǒng)由鉆屑沖洗、鉆屑輸送、廢鉆井液收集、鉆井液輸送等設備組成(見圖2)。系統(tǒng)每天處理鉆井液的能力達100~150 m3,可以收集鉆井設備排出的鉆屑、泥砂、廢鉆井液、完井液等鉆井廢棄物,具備自動接收、輸送、液位控制等功能。
圖2 鉆井液不落地技術設備布置示意
設備構成主要包括:
1)可拆卸儲液池,由鋼架支撐和高強度塑料膜組成,輔以加熱管線和雨棚等設施,具有結構簡單、容積可調、防滲防污、隨時拆卸、就地安裝、簡單易行、運輸方便等特點,且不破壞耕地,易于復耕,建設周期短。
2)巖屑收集傳輸系統(tǒng),用于收集從振動篩、除砂器、除泥器、分離機等設備中分離出的巖屑,并通過傳送裝置進入巖屑儲存槽中,防止巖屑落地污染環(huán)境,主要包括巖屑收集裝置、螺旋傳輸機、巖屑收集槽等。巖屑收集裝置主要收集從振動篩、除砂器、除泥器、分離機等設備中分離出的各類巖屑; 巖屑儲集槽收集暫存巖屑;螺旋傳輸機傳送收集到的巖屑至外運車輛。
3)撬裝鉆井液凈化處理系統(tǒng),主要由電化學處理裝置、真空固液分離裝置、高頻振動篩等組成一個撬,對除去巖屑的鉆井液進行電化學處理并分離各類劣質固相物,深度凈化和再生廢棄鉆井液。電化學處理裝置主要對鉆井液電化學處理; 高頻振動篩分離鉆井液中的劣質固相; 真空固液分離裝置分離更細小的固相顆粒;螺旋傳輸機傳送分離出的殘渣至車載儲存槽。
4)鉆井液集中維護系統(tǒng),主要由攪拌儲存罐群、加藥裝置、攪拌裝置、泵送裝置等組成,以儲存可重復使用的鉆井液,并持續(xù)維護,保持其性能穩(wěn)定。
5)100 kW 柴油發(fā)電機,為廢棄鉆井液的處理提供動力。
1)鉆前減少了挖泥漿池的工作量,鉆后省略了處理廢棄鉆井液及回填泥漿池的工作量;不需挖泥漿池,不需再在泥漿池中鋪設防滲布,不會因為滲漏造成污染,解決了泥漿池占地后造成二次污染和難以復耕的問題。
2)設備采用模塊化、撬裝式設計,拆裝移動方便,可隨井隊移動,適應了鉆井作業(yè)的分散性與流動性。
3)實現(xiàn)了井場鉆井液及分離固相的不落地處理和廢棄鉆井液的循環(huán)利用。
4)回收液體可按要求實現(xiàn)鉆井液回收利用,轉至下一口井,如不需要可達到國家二級水排放標準,對環(huán)境無污染。巖屑洗掉表面活化成分,可滿足建筑要求,用于建橋鋪路。
DP90S 井于2013年6月26日16:00 一開鉆進。在鉆進過程中,本著物理處理為主的原則,不添加化學藥劑,不改變鉆井液的化學成分,充分利用井隊設備,簡化處理流程,減少處理設備,實施現(xiàn)場如圖3所示。
圖3 DP90S 井實施現(xiàn)場
鉆進過程中,振動篩篩出的巖屑由傳送帶送至巖屑回收罐,傳送帶有孔洞,高頻振動可使巖屑的液相成分漏出,流至液相回收溝回收到液相回收池,共回收巖屑400 m3左右。廢棄鉆井液通過儲存池沉淀,上部的水經(jīng)過電化學處理,進入1#配漿池,用于配漿。
該井完鉆后集中處理廢棄鉆井液超過800 m3,運至下一口井重復利用。夏天為防止鉆井液變質,儲備鉆井液加入0.05%的防腐劑和穩(wěn)定劑,沒有影響鉆井液的化學成分及性能。
該技術實現(xiàn)了工藝技術與設備的有機結合,真正做到廢鉆井液不落地隨鉆處理,可以使鉆井隊不必挖泥漿池,節(jié)約了資源,降低了成本,解決了廢鉆井液不能進行環(huán)保處理的行業(yè)性難題,為處理廢棄鉆井液提供了新思路。
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