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        催化裂化裝置頂循換熱器泄漏原因分析及措施

        2014-06-09 11:05:50馬超大慶石化公司煉油廠黑龍江大慶163711
        化工管理 2014年23期
        關(guān)鍵詞:大慶石化流板殼程

        馬超(大慶石化公司煉油廠 黑龍江 大慶 163711)

        大慶石化公司煉油廠重油催化二車間于2000年投產(chǎn),2008年進行MIP改造,將頂循換熱器由浮頭式改為U型管式,型號為BIU1200-2.5/2.5-400-6/25-2I,由大慶石化機械廠制造,該換熱器作用是將分餾系統(tǒng)過剩的熱量通過熱聯(lián)合水取出,并給氣體分餾裝置塔底重沸器做熱源,操作參數(shù)如下:

        壓力0.8 0.7管程殼程介質(zhì)熱水頂循環(huán)油溫度108 141

        重油催化二車間共4臺頂循環(huán)熱水換熱器,位號分別為E202/1,2;E205/1,2,在2013年一年之中,總共發(fā)生管束泄漏10次,最后一次檢修后,最高管束堵管率已達11.4%。2014年5月E205/1,2管束再次發(fā)生泄漏,此次檢修將E205/1,2管束抽出檢查,簡要做了原因分析并提出應對措施。

        一、換熱器管束泄漏初步分析

        1.由于管程介質(zhì)為軟化水,水質(zhì)優(yōu)良,管板和管箱情況良好,無明顯腐蝕痕跡,且較清潔無雜物。抽出管束后檢查殼程,換熱管外壁附著大量雜物,如圖1;

        圖1

        圖2

        管束底部尤其嚴重,約1/3被雜物堵塞,如圖2;

        經(jīng)鑒定,雜物為反再系統(tǒng)使用的催化劑夾帶部分銨鹽及硫化亞鐵,催化劑主要成分為AL2O3,本身對管束無腐蝕作用但沖刷磨損能力較強,銨鹽由原料中氮氧化合物生成,附著在管束表面對其造成垢下腐蝕。反應方程式為[1]

        Fe+H2SFeS+H2

        Fe+2HClFeCl2+H2

        FeS+2HClFeCl2+H2S

        舊管束折流板為上下布置,殼程介質(zhì)中含有部分固體顆粒(催化劑),在介質(zhì)折流時已在底部沉積,使介質(zhì)無法正常折流,造成最底部部分換熱管無介質(zhì)流通,這是形成垢下腐蝕的主要原因。

        2.通過圖2看到,管束下半部幾乎被雜物堵死,使換熱介質(zhì)無法按照正常的通道流通,在流量不變的情況下,流通面積減少將使流速增加,進而使介質(zhì)對管束的沖刷增大,此管束共堵11根管,其中有8根是U型管束最外側(cè)的管,也證明介質(zhì)的沖刷對管束的泄漏起促進作用。另外,舊管束上沒有安裝防沖擋板,根據(jù)GB151-1999中所述,當殼程進口管流體的ρV2值為下列數(shù)值時,應在殼程進口管處設(shè)置防沖板或?qū)Я魍?。(?流體密度,kg/m3,V-流體流速,m/s)

        (1)非腐蝕性的單相流體ρV2>2230kg/(m·S2)

        (2)其他液體,包括沸點下的液體ρV2>740kg/(m·S2)

        針對此臺換熱器,介質(zhì)密度ρ=825kg/m3,入口管徑D=300mm,流量Q=147t/h

        計算V=147*1000/3600/825/0.07=0.7m/s

        ρV2=825*0.72=404kg/(m·S2)<740kg/(m·S2)

        所以根據(jù)上述計算得知可不安裝防沖擋板,但這將使得管束直接受夾雜催化劑的介質(zhì)沖刷,也是泄漏的原因之一。

        二、解決措施

        此次檢修計劃更換2臺新管束,針對以上原因,做出以下改進

        1.材質(zhì)升級,根據(jù)分餾塔頂系統(tǒng)的腐蝕機理,硫化氫、氯化銨易對20#碳鋼腐蝕,故將原來的20#管束升級為滲鋁管束,在管板上噴涂滲鋁涂層。滲鋁鋼能有效地抵抗硫化物、氯化物、銨等介質(zhì)的腐蝕,據(jù)部分文獻統(tǒng)計,滲鋁鋼的抗腐蝕性與18-8系列的不銹鋼類似[2],而且不存在和氯化物腐蝕開裂的問題,極大地延長管束的使用壽命,并且相對不銹鋼較為經(jīng)濟。

        2.根據(jù)本文1.2中所計算分析得出,此管束可以不安裝防沖板,但裝置?;責捚停斐身斞h(huán)量增大,密度增加,使得ρV2接近740kg/(m·S2),故在新管束制作時,要求安裝防沖板,4.5mm碳鋼板焊接在定距管上,減少管束受沖刷引起的減薄

        3.根據(jù)GB151-1999中描述:臥室換熱器殼程為單相清潔流體時,上下布置折流板,當氣液共存或介質(zhì)中含有顆粒時,應垂直左右布置。介于該換熱器介質(zhì)中含催化劑顆粒,故將折流板改為垂直左右布置,減少了雜物在管束底部沉積的可能,減少垢下腐蝕效應。

        4.加強對分餾塔頂溫度控制,避免為了追求經(jīng)濟效益,將塔頂溫度降的過低,造成頂循系統(tǒng)結(jié)鹽,同時回煉汽油過程中,加強各部門配合,注意脫水,嚴防含水污油進入系統(tǒng),減少水的存在。

        5.提高反再系統(tǒng)旋分效率,從根本避免催化劑夾帶至后路,不僅是對頂循系統(tǒng)造成影響,對其他流程也能造成嚴重后果。

        通過以上措施,將能延長分餾頂循系統(tǒng)換熱器的使用壽命,使裝置能夠安全、平穩(wěn)、高效的運行。

        [1]關(guān)曉珍 張廣清催化裂化系統(tǒng)設(shè)備腐蝕原因探討錦州2000.3.

        [2]翟金禮王泳滲鋁鋼換熱器在煉油裝置低溫部位的應用青海2004.6.

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