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        淺析高效蒸發(fā)工藝在阜冶尾渣技改項(xiàng)目中應(yīng)用

        2014-06-05 06:42:38王春海
        新疆有色金屬 2014年1期
        關(guān)鍵詞:釜內(nèi)阜康硫酸銅

        王春海

        (新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 阜康 831500)

        淺析高效蒸發(fā)工藝在阜冶尾渣技改項(xiàng)目中應(yīng)用

        王春海

        (新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 阜康 831500)

        通過(guò)對(duì)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造及高效蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)實(shí)踐的摸索,本文對(duì)高效蒸發(fā)系統(tǒng)與原系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)比分析和總結(jié),展現(xiàn)了現(xiàn)代化設(shè)備的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)。

        真空式蒸發(fā) 自動(dòng)化系統(tǒng) 濃縮 鎳銅分離 比重 連續(xù)冷卻結(jié)晶

        阜康冶煉廠銅系統(tǒng)工藝流程采用:鎳系統(tǒng)尾渣氧化焙燒;焙砂連續(xù)常壓浸出;浸出液調(diào)配;調(diào)配液不溶陽(yáng)極電積。

        通過(guò)以上四工序產(chǎn)出合格陰極銅。在浸出過(guò)程中焙砂45%的鎳、25%的鐵進(jìn)入浸出液,隨著生產(chǎn)的進(jìn)行雜質(zhì)含量不斷積累。陰極銅的生產(chǎn)要求溶液含鎳低于20 g/L、鐵低于2 g/L。為了維持電解液中鎳鐵含量在較低的范圍內(nèi),就必須對(duì)電解液進(jìn)行凈化,以保證電極過(guò)程的正常進(jìn)行。

        1 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)生產(chǎn)的原理及作用

        ⑴通過(guò)對(duì)抽取的溶液進(jìn)行加溫,達(dá)到一定的溫度,溶液中的水分開(kāi)始不斷蒸發(fā),溶液體積變小,溶液的金屬濃度不斷提高;根據(jù)銅、鎳、鐵在同一溫度和酸度下溶解度不同的性質(zhì)將銅與鎳、鐵進(jìn)行分離;從而達(dá)到凈化的目的。

        ⑵溶液濃縮后,金屬粒子濃度不斷增大,這時(shí)如果降低溫度,溶液中硫酸銅會(huì)很快結(jié)晶析出,而鎳、鐵還是以離子狀態(tài)存在于溶液中,通過(guò)對(duì)冷卻溶液過(guò)濾即可達(dá)到銅鎳分離的目的。

        ⑶結(jié)晶過(guò)程:結(jié)晶是分兩步進(jìn)行的,首先是晶核的形成過(guò)程,其次是晶體的形成過(guò)程。晶核的形成過(guò)程與成長(zhǎng)和熱溶液的溫度及冷卻強(qiáng)度、物料在冷卻器里的停留時(shí)間、攪拌速度及雜質(zhì)含量等因素有關(guān)。當(dāng)晶核慢慢長(zhǎng)大后,由于攪拌的作用下晶核與溶液中的粒子發(fā)生碰撞,使得晶核慢慢長(zhǎng)大變成硫酸銅晶體,就完成了結(jié)晶過(guò)程。

        其實(shí)質(zhì)在與利用硫酸銅在不同溫度、不同酸度條件下溶解度不同特性進(jìn)行生產(chǎn)。銅離子和酸濃度高時(shí),硫酸銅結(jié)晶率高;冷卻結(jié)晶溫度低,結(jié)晶母液含銅低,結(jié)晶率也高,但結(jié)晶溫度過(guò)低有析出硫酸鎳的可能。所以一次結(jié)晶終點(diǎn)溫度控制在25~30℃,二次結(jié)晶終點(diǎn)溫度應(yīng)不低與30℃,以防硫酸鎳共同析出。特別是當(dāng)溶液含鎳高時(shí),硫酸銅結(jié)晶終點(diǎn)溫度應(yīng)控制得更高一些。

        目前銅體系中Ni含量20~40 g/L、Fe含量3~5 g/L,用于蒸發(fā)的溶液為浸出壓濾液Cu 70~90 g/L、Ni30~40 g/L、Fe 3~5 g/L、H2SO450~70 g/L。而使用含酸過(guò)高溶液,易造成設(shè)備腐蝕而嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)的進(jìn)行。

        2 生產(chǎn)工藝

        2.1 技改前蒸發(fā)結(jié)晶生產(chǎn)工藝

        蒸發(fā)結(jié)晶工藝流程采用兩段開(kāi)放式直接濃縮法,蒸汽壓力0.4MPa,溶液沸騰溫度97~98℃,單槽比重達(dá)到1 400~1 450 kg/m3放入結(jié)晶槽內(nèi)。結(jié)晶溫度低于30℃時(shí)利用離心機(jī)進(jìn)行硫酸銅生產(chǎn),經(jīng)二次蒸發(fā)結(jié)晶產(chǎn)生的母液鎳離子與原液比富集1.7倍。二次母液打入凈化工段或外送,硫酸銅結(jié)晶經(jīng)重溶后進(jìn)入體系補(bǔ)充銅離子濃度。

        圖1 直接濃縮法(老系統(tǒng))

        2.2 技改后蒸發(fā)結(jié)晶生產(chǎn)工藝

        技改后蒸發(fā)結(jié)晶生產(chǎn)工藝采用兩段負(fù)壓真空式蒸發(fā)釜,低壓蒸汽,蒸汽溫度100℃,釜壓-60 kPa,釜內(nèi)溶液溫度65℃即可沸騰蒸發(fā)。利用水力噴射泵的高速液流使釜內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓并帶走冷凝水。當(dāng)釜內(nèi)溶液達(dá)到設(shè)定比重1 400~1 450 kg/m3時(shí)自動(dòng)出液至結(jié)晶槽并補(bǔ)充新液,保持釜內(nèi)比重。連續(xù)出液至結(jié)晶槽,多級(jí)結(jié)晶槽逐步降溫至30℃~25℃,用氣動(dòng)隔膜泵泵入帶式過(guò)濾機(jī)進(jìn)行液固分離,一次母液再進(jìn)行二次蒸發(fā)結(jié)晶。最終產(chǎn)生的二次母液含鎳離子達(dá)到原液的1.7倍以上,銅離子低于40 g/L。二次母液送凈化系統(tǒng)或外車間消耗,以達(dá)到降低體系含鎳的效果。

        圖2 高效蒸發(fā)工藝(技改后)

        3 蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)的改進(jìn)及應(yīng)用

        阜康冶煉廠新進(jìn)板式換熱全自動(dòng)蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)備兩套,配套使用2臺(tái)真空泵、2臺(tái)帶式過(guò)濾機(jī),11臺(tái)結(jié)晶槽及軟水系統(tǒng)蒸汽減壓設(shè)備,建冷熱水循環(huán)槽等配套設(shè)備設(shè)施與2010年完成技改投入使用。試生產(chǎn)過(guò)程中遇到許多問(wèn)題,經(jīng)不斷探索研究、改進(jìn),逐步地解決了生產(chǎn)中遇到的難題,使生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

        3.1 應(yīng)用效果

        3.1.1 調(diào)試使用中存在的問(wèn)題

        ⑴噴射泵噴射使高效蒸發(fā)釜釜內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,負(fù)壓上升釜內(nèi)進(jìn)水。

        ⑵冷熱水槽水位不平衡,經(jīng)常被打空或冒槽蒸發(fā)被迫中斷。

        ⑶蒸發(fā)過(guò)程中釜內(nèi)溫度升高報(bào)警,蒸發(fā)被迫中斷。

        ⑷蒸發(fā)入液流量小、蒸發(fā)比重上不去、帶式過(guò)濾機(jī)吸濾無(wú)結(jié)晶或結(jié)晶少。

        3.1.2 原因分析

        ⑴噴射泵下液管長(zhǎng)度及熱水槽液位高度影響釜內(nèi)負(fù)壓的上升與保持。當(dāng)釜內(nèi)負(fù)壓高于噴射水壓時(shí)就會(huì)將水吸入釜中。

        ⑵冷熱水泵流量不平衡,冷水槽至熱水槽溢流不暢導(dǎo)致冷水槽經(jīng)常冒槽,熱水槽水位不足壓差降低不能正常蒸發(fā)。

        ⑶蒸發(fā)過(guò)程中蒸汽壓力、溫度過(guò)高而導(dǎo)致超溫報(bào)警,溫度過(guò)高對(duì)現(xiàn)選用設(shè)備腐蝕嚴(yán)重不利正常生產(chǎn)。導(dǎo)致這一現(xiàn)象主要因?yàn)檎羝麥p溫減壓設(shè)備出現(xiàn)故障,壓力過(guò)高或軟化水噴淋降溫效果不佳。

        ⑷蒸發(fā)入液流量小、蒸發(fā)比重上不去、結(jié)晶少或無(wú)結(jié)晶主要有幾方面原因造成:板式換熱效率低或結(jié)晶終點(diǎn)溫度過(guò)高未形成結(jié)晶。

        3.1.3 整改措施

        ⑴加長(zhǎng)噴射泵下液管長(zhǎng)度,降低熱水槽溢流液位提高壓差。

        ⑵增加冷熱水槽溢流能力加裝溢流管,定期檢查冷熱水槽循環(huán)板式換熱是否有堵塞現(xiàn)象。

        ⑶檢查減壓設(shè)備、軟水降溫設(shè)備是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,軟水管路上加裝過(guò)濾網(wǎng)以杜絕噴頭堵塞。

        ⑷加強(qiáng)軟水制備質(zhì)量,提高蒸汽質(zhì)量,及時(shí)清洗結(jié)垢,增加換熱效率;增加結(jié)晶槽數(shù)量,降低循環(huán)冷卻水溫度。

        表1 新老系統(tǒng)指標(biāo)對(duì)比

        4 結(jié)論

        從上述分析可以看出,隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,選用先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備投入運(yùn)行以來(lái),其系統(tǒng)穩(wěn)定,設(shè)備運(yùn)行安全可靠;實(shí)現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn),極大地提高了生產(chǎn)能力;采用低壓蒸汽及負(fù)壓蒸發(fā),達(dá)到增效降耗的目的。運(yùn)用自動(dòng)化儀表集中控制,實(shí)現(xiàn)異地操作設(shè)備和監(jiān)視運(yùn)行狀態(tài)的功能,做到了減人增效的目的。實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)監(jiān)控,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低了工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。實(shí)踐證明,阜康冶煉廠蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)積極進(jìn)行技術(shù)改造,科學(xué)合理的選用自動(dòng)化板式換熱蒸發(fā)系統(tǒng)并投入生產(chǎn),是安全、可靠和經(jīng)濟(jì)適用的,具有一定的推廣價(jià)值。并在生產(chǎn)實(shí)踐中獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn),為今后濕法冶煉廠設(shè)計(jì)、技改和建設(shè)積累了經(jīng)驗(yàn)。

        [1]朱祖澤.賀家齊.現(xiàn)代銅冶金學(xué).2003.

        [2]楊顯萬(wàn),丘定番.濕法冶金.2007.

        收稿:2014-02-07

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