張德合
摘 要:隨著對轉爐煉鋼技術要求的提高,全封閉智能煉鋼技術的作用日益突出。文章首先結合實例闡述了智能化煉鋼技術的工藝流程,然后就其研發(fā)中的不足進行了分析,并提出了相應的解決措施。
關鍵詞:轉爐煉鋼;全封閉智能化煉鋼技術;自動化控制
中圖分類號:TF713 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)26-0001-02
隨著工業(yè)的發(fā)展,鋼鐵需求量驟增,轉爐煉鋼技術憑借成本低、產量高、速度快的優(yōu)勢受到高度重視。為滿足新形勢的要求,需進一步加強科技煉鋼,不斷引進新設備和新技術。人工煉鋼效率較低,且容易出現(xiàn)質量問題,從當前的生產力來看,需實現(xiàn)自動化、大規(guī)模生產。計算機的應用推動了智能化技術的進步,使得轉爐煉鋼科技含量更高,是當前研究的重點,也是未來的必然趨勢。
1 實例分析
某煉鋼廠建于2003年,占地面積37.5萬m2,生產的鋼材主要有管線鋼、普碳鋼、大型H型鋼、冷軋用鋼。經過兩年的發(fā)展,在2005年添了4臺120 t的氧氣頂?shù)讖痛缔D爐,2臺150 t的鋼包精煉爐,2臺板坯連鑄機,以及寬厚板連鑄機1臺。年生產量增至4.6×106 t,廠規(guī)模也有所擴大,為其帶來了更多經濟效益。自2006年起,當?shù)責掍搹S數(shù)量逐漸增多,整個鋼鐵市場競爭加劇,為進一步提高生產效率,必須研發(fā)新工藝和新技術,智能化煉鋼被高層領導重視。2008年,該廠從國外引進先進的轉爐副槍技術,同時組織技術人員成立科研小組,專攻轉爐全封閉智能煉鋼技術的研究。次年取得佳績,并在1號轉爐試驗成功。隨后其他3臺轉爐也相繼實現(xiàn)了智能化生產。近些年來,該廠對智能化生產技術進行了多次改動,日益成熟,為企業(yè)的長期發(fā)展提供了技術保障。
2 轉爐全封閉智能煉鋼技術
該技術以計算機技術為基礎,實現(xiàn)了智能化生產。通過副槍測量手段,結合相應的靜態(tài)、動態(tài)模型,對鋼鐵冶煉過程進行全智能化的控制。依靠計算機系統(tǒng),可改善人工控制中的很多不足,使得冶煉時間把握更準,對細節(jié)也非常重視,有利于提高生產效率和質量。轉爐煉鋼的主要原料包括廢鋼、鐵水、鐵合金等,采用該技術,轉爐操作室接收調度指令后,會自動向廢鋼、鐵水系統(tǒng)發(fā)出對應的要求;原料系統(tǒng)根據生產需要合理地進行配比,同時,計算機操作系統(tǒng)自動采集各種原料的信息并加以整理。在吹煉時會自動判斷、控制,在吹煉終點,指揮副槍自動測試,確保出鋼。在化驗室完成鋼水樣的化驗后,根據其結果計算鐵合金;最終收集全部數(shù)據,處理核對后生成報表。
該工藝的操作流程大致如下:制定生產計劃、采集原料信息→SDM模型進行計算→自動生產冶煉氧步及加料料單,同時合理控制相關設備運行→正確選擇計算機方式,點擊爐次冶煉開始按鈕→TSC冶煉過程中保持實時測量→獲取鋼水的構成成分、溫度及碳含量等信息→利用SDM模型再次進行計算,與設計值相比,生成新的氧步及加料單→氧槍、散狀材料系統(tǒng)負責新料單的執(zhí)行→TSO終點測量得到鋼水溫度以及氧含量→冶煉完成→放鋼→運行鋼包底吹系統(tǒng)。
3 智能煉鋼技術在研發(fā)中存在的不足
該廠在過去煉鋼時多以經驗為主,操作流程以及各項工藝數(shù)據主要來自于技術部門,但更新緩慢。以至于和實際稍有不符,工作人員專業(yè)技能有差異,操作水平參差不齊,導致煉鋼質量波動較大,穩(wěn)定性差。其不足之處可歸為以下幾點:
①原材料條件較差,該廠在最初生產時,對所需材料管理不當,放置時在分類上顯得不合理。鐵水的溫度變化大,且構成不純,含渣量較高;廢鋼只有總體重量;材料投爐時準確率低。生產設備陳舊,如氧槍的編碼器精準度低、散裝料稱量系統(tǒng)效率不高、鋼包底吹效果較差等,難以滿足越來越高的生產要求。
②自動化技術缺乏先進性,一級設備操作系統(tǒng)只能執(zhí)行一級指令。操作系統(tǒng)經常出現(xiàn)故障,阻礙了生產正常進行;系統(tǒng)不具備自動選擇冶煉方案的功能;一旦加料方案制定,在執(zhí)行過程中很難進行實施調整。
③數(shù)據采集系統(tǒng)缺陷,數(shù)據采集非常關鍵,但由于缺乏系統(tǒng)性,常出現(xiàn)信息遺漏的情況;鋼包信息和化驗數(shù)據不能進入到二級系統(tǒng);缺少先進的數(shù)據監(jiān)測手段。由于分析手段單一陳舊,很多化驗分享自工作都只依賴一臺光譜儀,所得結果與實際的偏差較大,基礎數(shù)據反饋不夠全面也不利于智能化生產。
④缺少對該技術工藝的完整研究,出現(xiàn)了許多問題。如鋼種數(shù)量較多,沒有統(tǒng)一的操作模式;鋼包底吹參數(shù)不固定且模式太過單一;部分環(huán)節(jié)的工藝較為落后,不能滿足冶煉操作的新要求。
⑤沒有專門的系統(tǒng)監(jiān)視爐口火焰,全封閉智能化煉鋼技術是對自動化煉鋼的改進。工作人員在生產中需要判斷爐況時,常通過操作室的透明玻璃完成,包括加料工作也是在操作室完成。
4 提高轉爐全封閉智能煉鋼技術水平的有效措施
4.1 穩(wěn)定原材料,提高設備性能
首先,依據一定的標準對廢鋼作精確分類,在原料現(xiàn)場將廢鋼分成了重型廢鋼、輕型廢鋼、渣鋼和鐵塊4類,并依次制定了相應的工藝標準。其次,按照相關工藝,利用行車電子秤吸附廢鋼時,準去地稱其質量;改善鐵水條件,對鐵水的各項特征加以穩(wěn)定,并減少含渣量。針對鐵水溫度偏差較大的情況,采取有效措施加以平衡。為取得更好的扒渣效果,除了對扒渣設備加以改進,還有必要摻加高質聚渣劑,最終確保各項特征均與冶煉要求相符。在往爐中投放渣料時,須確保渣料質量達標,利用篩分設備檢查渣料的粉面率,將其控制在5%以內。此外,還應提高轉爐裝準率。
在生產設備方面,需對設備不斷改進升級。如散裝料稱量系統(tǒng)的工作效率及精確度均應有所提升,將給料斗的角度差控制在允許范圍內,實現(xiàn)多批次、小批量的快速生產。同時,還應完成對氧槍編碼器的改進,提升其控制精度。
4.2 提高設備自動化控制能力
先建立一級和二級系統(tǒng)的網絡聯(lián)系,并實現(xiàn)二級指令對一級設備操作進行操控。實現(xiàn)通信與各上位機時間同步,通過編制時間同步軟件實現(xiàn)生產管理網、副槍二級網絡與一級控制網絡中上位機時間同步,然后合理設置各項參數(shù),實現(xiàn)一級、二級和三級網絡的時鐘同步。此外,還要改進操作方案設置。
4.3 對數(shù)據采集系統(tǒng)加以改進完善
首先要完善基礎數(shù)據采集系統(tǒng)。自動采集鐵水行車稱重量,將現(xiàn)有行車不作變動,增加無線發(fā)射與接收設備,通過信號轉換器將鐵水重量數(shù)據采集到副槍二級系統(tǒng)。增設鐵水溫度發(fā)射裝置,在測完鐵水溫度后,可通過該裝置錄入包號、溫度數(shù)值并自動跟隨鐵水重量進入天二級相應的爐號中。其次,需建立起三級數(shù)據傳輸網絡。在調度室建立調度指令與二級操作系統(tǒng)的通信聯(lián)系,編制鏈接程序。
4.4 深入研究轉爐操作工藝
對兩種不同裝入制度下的操作工藝加以研究對比,同時加大操作工藝參數(shù)的研究力度,根據不同類型的鋼種,選擇適應的冶煉效果。
4.5 增設上爐口火焰監(jiān)視設備
增設視頻設備,并在鏡頭上安裝鋼用濾光鏡片,將爐口火焰、冶煉情況視頻信息傳輸至操作臺計算機。操作人員可直接觀察爐口動態(tài),并作出及時判斷。在操作平臺增加搖爐室,安裝轉爐體控制操作系統(tǒng),并實現(xiàn)室內操作臺、爐后放鋼室和本地的三層交換。
5 結 語
該煉鋼廠在采用轉爐全封閉智能煉鋼技術后,各項經濟技術指標都有了明顯的改善,不但生產效率提升、成本有所降低,而且鋼水質量得到改善,金屬收得率較高。此外,該技術節(jié)約了人工勞動量,污染較輕,不會對環(huán)境造成太大的傷害,值得推廣應用。
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