吳小平,王興軍,王東松
(沈陽(yáng)石蠟化工有限公司,沈陽(yáng)110141)
沈陽(yáng)石蠟化工有限公司催化熱裂解(CPP)裝置經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后,副產(chǎn)的裂解石腦油產(chǎn)量達(dá)到120kt/a。因裂解石腦油中含有大量的單烯烴、雙烯烴、烯基芳烴、茚等不飽和烴以及硫、氮、氧等有機(jī)化合物,導(dǎo)致裂解石腦油性質(zhì)很不穩(wěn)定,易于縮合形成膠質(zhì)。因此,為了提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)生產(chǎn)出滿足市場(chǎng)需求的高附加值產(chǎn)品,將CPP石腦油通過(guò)加氫,飽和其中的烯烴并脫除硫、氮等雜質(zhì),使裂解石腦油中大量的芳烴得以通過(guò)芳烴抽提分離出苯及甲苯產(chǎn)品。
裂解汽油加氫流程主要包括C5~C9全餾分加氫和C6~C8餾分加氫兩種工藝路線[1]。CPP石腦油中烯烴含量高,且硫、氮、氧等雜質(zhì)含量也比較高[2],如果采用全餾分加氫工藝則消耗的氫氣量較大、且床層容易結(jié)焦[3-4],所以沈陽(yáng)石蠟化工有限公司CPP石腦油加氫的方式選擇C6~C8餾分加氫,且采用兩段加氫工藝。CPP石腦油經(jīng)過(guò)脫砷、脫C9組分得到C6~C8組分,同時(shí)副產(chǎn)不加氫的C9+產(chǎn)品;C6~C8組分經(jīng)過(guò)加氫后為芳烴抽提裝置提供原料。C6~C8粗裂解石腦油加氫裝置的設(shè)計(jì)處理量為80kt/a,操作負(fù)荷下限為70%、上限為120%,操作時(shí)間為8 000h/a。在一段反應(yīng)器中物料中二烯烴經(jīng)加氫變?yōu)閱蜗N,進(jìn)入二段反應(yīng)器后單烯烴加氫至飽和作為芳烴抽提原料;同時(shí)由于CPP裝置采用大慶常壓渣油為原料,其裂解石腦油中砷含量高達(dá)1 500ng/g,遠(yuǎn)高于蒸汽裂解石腦油中的砷含量,通過(guò)研究,確定采用過(guò)氧化氫異丙苯(CHP)對(duì)加氫原料進(jìn)行預(yù)處理。CHP可以將原料中易引起加氫催化劑中毒的三價(jià)砷化物氧化成五價(jià)砷化物,由于五價(jià)砷化物沸點(diǎn)較高,可以在脫除C9餾分時(shí)從C6~C8原料中分離出去,從而達(dá)到脫砷的目的。一段反應(yīng)器采用液相反應(yīng),反應(yīng)初始溫度低,反應(yīng)條件溫和,操作穩(wěn)定,可延長(zhǎng)運(yùn)行周期。一段反應(yīng)器采用鈀系催化劑,該催化劑處理油品的雙烯值可在較大范圍內(nèi)波動(dòng),在入口溫度30~80℃、壓力2.6~5.6MPa的條件下,加氫活性適宜,雙烯加氫選擇性高、絕熱溫升低,且操作條件平穩(wěn),可降低因雙烯烴高溫聚合引起的膠質(zhì)、炭質(zhì)沉積,延長(zhǎng)連續(xù)操作周期[5-6]。
該裝置于2011年9月10日開(kāi)始施工,2012年5月建成,6月29日投產(chǎn),7月5日生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。本文主要介紹CPP石腦油兩段加氫生產(chǎn)芳烴抽提原料技術(shù)的首次工業(yè)應(yīng)用情況及運(yùn)行結(jié)果。
CPP石腦油加氫裝置包括CHP脫砷系統(tǒng)、脫C9系統(tǒng)、一段加氫反應(yīng)系統(tǒng)、二段加氫反應(yīng)系統(tǒng)、穩(wěn)定塔系統(tǒng)、輔助系統(tǒng),其工藝流程示意見(jiàn)圖1。
圖1 CPP石腦油兩段加氫工藝流程示意
來(lái)自CPP裝置脫丁烷塔塔底的粗裂解石腦油加熱至120℃左右后與注入的CHP混合,進(jìn)入脫砷反應(yīng)器進(jìn)行脫砷反應(yīng),然后進(jìn)入脫C9塔中部塔盤(pán),通過(guò)該塔分離得到C6~C8餾分、C9及以上餾分和砷化物。C9塔為負(fù)壓操作,塔頂設(shè)真空系統(tǒng)。塔頂C6~C8氣相經(jīng)脫C9塔冷凝器冷凝至40℃后進(jìn)入回流罐,液相中的一部分用作回流液,另一部分用泵送至原CPP裝置的脫硫醇、水洗系統(tǒng)。為了避免脫C9塔塔釜再沸器結(jié)焦影響生產(chǎn),脫C9塔塔釜再沸器設(shè)計(jì)為兩臺(tái)切換操作,熱源使用脫過(guò)熱中壓蒸汽。塔釜物料為C9以上餾分并含有分離出的砷化物,C9產(chǎn)品經(jīng)冷卻后直接送至產(chǎn)品罐區(qū)。
經(jīng)過(guò)脫砷、脫硫醇及水洗的裂解石腦油C6~C8餾分從罐區(qū)或直接從脫硫醇水洗系統(tǒng)進(jìn)入一段加氫反應(yīng)部分。在一段加氫反應(yīng)器前設(shè)有緩沖罐,緩沖罐既可以緩沖物料,也起到進(jìn)一步脫水的作用。從罐體抽出經(jīng)一段加氫進(jìn)料泵加壓至3.4 MPa(表壓)左右與來(lái)自一段加氫循環(huán)/二段加氫進(jìn)料泵的循環(huán)物料一起送入一段反應(yīng)器。反應(yīng)器入口溫度可通過(guò)調(diào)節(jié)一段循環(huán)冷卻/加熱器的旁路流量來(lái)控制。反應(yīng)器的床層溫升由液體循環(huán)量來(lái)調(diào)整。
一段加氫反應(yīng)物料進(jìn)入一段加氫熱分離罐進(jìn)行氣液分離,分離出的氣相經(jīng)一段分離冷凝器冷卻后,被送往一段加氫冷分離罐,分離出大量的富氫氣體,送往二段循環(huán)氫壓縮機(jī)吸入罐,為二段加氫提供部分H2;冷凝下來(lái)的液相則返回分離罐。一段加氫油經(jīng)一段加氫循環(huán)/二段加氫進(jìn)料泵增壓后,一部分經(jīng)一段循環(huán)冷卻/加熱器冷卻后返回一段反應(yīng)器入口與新鮮進(jìn)料混合后進(jìn)入反應(yīng)器,以調(diào)節(jié)進(jìn)料烯烴濃度及反應(yīng)器入口溫度,同時(shí)還可控制污垢的形成;另一部分作為一段加氫產(chǎn)品去二段加氫反應(yīng)系統(tǒng)。
來(lái)自一段加氫系統(tǒng)的C6~C8餾分與來(lái)自循環(huán)氫壓縮機(jī)的氫氣混合,首先進(jìn)入二段進(jìn)出料換熱器進(jìn)行預(yù)熱。若利用二段加氫反應(yīng)熱不足以將二段加氫反應(yīng)器的進(jìn)料加熱到反應(yīng)所需的進(jìn)料溫度,則由二段進(jìn)料加熱爐補(bǔ)充加熱,二段反應(yīng)器入口溫度為反應(yīng)初期220℃、反應(yīng)末期300℃。
二段加氫反應(yīng)是在較高溫度下進(jìn)行的氣相反應(yīng)。二段加氫反應(yīng)器采用固定床反應(yīng)器,催化劑活性金屬選用Co,Mo,Ni。二段加氫反應(yīng)在氣相狀態(tài)下進(jìn)行,在二段加氫反應(yīng)器中,進(jìn)料中的烯烴全部被加氫飽和,使其滿足芳烴抽提單元進(jìn)料的要求。另外,經(jīng)過(guò)二段加氫,裂解石腦油中的S、N等雜質(zhì)也同時(shí)被加氫,并最終在穩(wěn)定塔中除去。
C6~C8餾分中的S,N,O等雜質(zhì)在二段加氫反應(yīng)器中生成H2S,NH3,H2O等,需要在穩(wěn)定塔中脫除。塔頂氣相經(jīng)穩(wěn)定塔冷凝器冷凝后進(jìn)入回流罐,液相用回流泵全部打回流,含H2S的低壓尾氣被送到界區(qū)外的酸性氣體處理系統(tǒng)。當(dāng)回流罐由于C5組分累積過(guò)多而造成液位升高時(shí),可以將多余的C5組分送出界區(qū)。塔底加氫石腦油產(chǎn)品經(jīng)穩(wěn)定塔進(jìn)出料換熱器去芳烴抽提單元或進(jìn)一步經(jīng)石腦油產(chǎn)品冷卻器冷卻至40℃后去罐區(qū)。
2013年1月22—25日對(duì)裝置進(jìn)行性能考核。標(biāo)定期間進(jìn)料量穩(wěn)定在10.5t/h,按照105%的負(fù)荷進(jìn)行標(biāo)定。
脫砷后的CPP石腦油原料性質(zhì)見(jiàn)表1。由表1可以看出,原料中硫及膠質(zhì)含量較高。該原料進(jìn)行加氫時(shí),需要特別關(guān)注催化劑床層溫升及結(jié)焦問(wèn)題。
表1 脫砷后的CPP石腦油原料性質(zhì)
兩段加氫采用的催化劑性質(zhì)見(jiàn)表2,其中一段加氫采用鈀系催化劑、二段加氫采用Co,Mo,Ni催化劑。
表2 催化劑物性指標(biāo)
表3列出了主要工藝操作參數(shù)。各單元的操作條件都在設(shè)計(jì)點(diǎn)附近,且運(yùn)行過(guò)程中各單元操作平穩(wěn)。特別是一段反應(yīng)器的進(jìn)料溫度為64℃,出口溫度為81℃,實(shí)際溫升為17℃,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)溫升(50℃)。表明該兩段加氫工藝適合加工處理膠質(zhì)、硫、氮含量高的CPP石腦油。
表3 主要工藝操作參數(shù)
標(biāo)定期間的物料平衡見(jiàn)表4。由表4可以看出,加氫石腦油收率符合設(shè)計(jì)要求,加工損失低。
表4 物料平衡
加氫后石腦油的性質(zhì)見(jiàn)表5。由表5可知,CPP石腦油經(jīng)過(guò)兩段加氫工藝處理后,其硫含量、雙烯值、溴值等均符合芳烴抽提裝置對(duì)原料的要求。
表5 加氫后石腦油的性質(zhì)
(1)CPP石腦油兩段加氫生產(chǎn)芳烴抽提原料技術(shù)可靠,反應(yīng)系統(tǒng)運(yùn)行效果良好。
(2)在標(biāo)定期間一段反應(yīng)器進(jìn)料溫度為64℃,出口溫度為81℃,實(shí)際溫升為17℃,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)溫升(50℃)。石腦油加氫單元超過(guò)了100%的滿負(fù)荷生產(chǎn),達(dá)到了105%設(shè)計(jì)負(fù)荷。各單元操作平穩(wěn),運(yùn)行良好,產(chǎn)品質(zhì)量合格。
(3)CPP石腦油經(jīng)過(guò)兩段加氫生產(chǎn)滿足要求的芳烴抽提原料,拓寬了芳烴原料的來(lái)源。
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