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        采煤機牽引箱聯(lián)接耳斷裂的修復(fù)方案研究與應(yīng)用

        2014-05-11 08:17:38毋菊梅朱旺虎
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2014年6期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)孔搖臂坡口

        毋菊梅 朱旺虎

        (焦作神華重型機械制造有限公司,河南 焦作 454000)

        概述

        采煤機是實現(xiàn)煤礦生產(chǎn)機械化和現(xiàn)代化的重要設(shè)備之一。機械化采煤可以減輕體力勞動、提高安全性,達到高產(chǎn)量、高效率、低消耗的目的。

        雙滾筒采煤機是一個集機械、電氣和液壓為一體的大型復(fù)雜系統(tǒng),工作環(huán)境惡劣,如果出現(xiàn)故障將會導(dǎo)致整個采煤工作的中斷,造成巨大的經(jīng)濟損失.隨著煤炭工業(yè)的發(fā)展,采煤機的功能越來越多,其自身的結(jié)構(gòu)、組成愈加復(fù)雜,因而發(fā)生故障的原因也隨之復(fù)雜。

        2013年11月,焦煤集團趙固一礦MG300/700-WD型交流電牽引采煤機,因操作工人責任心不強,采煤機搖臂與牽引箱鉸接處的銷軸掉落時,工人沒有及時發(fā)現(xiàn),而繼續(xù)操作采煤機工作,因此造成了牽引箱的聯(lián)接耳從根部開裂,采煤機損壞,整個工作面停產(chǎn)。因無牽引箱、搖臂配件,為了將因采煤機故障停產(chǎn)造成的損失降到最低,接到任務(wù)便針對使用條件及材料特點,制定出維修方案并編制嚴格的焊接工藝。

        1 牽引箱問題分析

        礦方提供的牽引箱資料相當有限,只有設(shè)備采購時廠家提供的一些簡單的裝配圖冊,沒有關(guān)鍵尺寸參數(shù),而且從相關(guān)資料查閱不到牽引箱的材質(zhì)。

        牽引箱聯(lián)接耳斷裂處離箱體的幾個齒輪安裝位置比較近,而且是關(guān)鍵受力部位,斷裂面呈不規(guī)則形狀,為確保修復(fù)后的強度,將聯(lián)接耳從斷裂處割開,采取合理的焊接工藝,確保焊接強度和箱體不變形。

        另外,因現(xiàn)有資料無法提供相關(guān)尺寸,必須安排質(zhì)檢人員對牽引箱的齒輪安裝尺寸及聯(lián)接耳的尺寸進行測量并記錄,以確保修復(fù)后的尺寸精度。

        2 牽引箱修復(fù)方案

        2.1 確定材質(zhì)

        通過對牽引箱聯(lián)接耳進行測量可知,聯(lián)接耳的厚度為95mm,為了縮短維修時間,我們研究決定把原來的聯(lián)接耳重新焊接到殼體上。由于我們沒有焊接經(jīng)驗,廠家售后人員說材質(zhì)為ZG25,建議用422焊條焊接。因此,我們對牽引箱的材質(zhì)進行了化驗,與ZG25的各種元素近似,決定采用廠家建議。

        2.2 修復(fù)工序

        2.2.1 清洗。將牽引部表面的灰塵污點油污煤塵銹斑清洗。

        2.2.2 測繪。測量斷裂處損壞變形量及各孔的數(shù)據(jù)。

        2.2.3 拆解、檢查。牽引部內(nèi)部的傳動機構(gòu),清洗內(nèi)部腔體,查看內(nèi)部腔體損壞的程度。

        2.2.4 打坡口。給斷裂的部位開破口,深度是斷裂處的厚度3/4.開破口的寬度是25mm~45mm.最寬不大于60mm.(內(nèi)部是否有裂紋,根據(jù)實際情況再定)。

        2.2.5 焊接。焊前加熱,兩面交替焊接,在時間間隔時進行清理焊渣后,在進行下一個焊接循環(huán)。開始焊接后就必須連續(xù)作業(yè)不能停。焊接后,緩慢降溫處理。各內(nèi)孔焊接單邊留5 mm加工量。

        2.2.6 探傷。進行探傷檢查,檢查是否有不合格的地方。

        2.2.7 劃線。鉗工按圖紙尺寸檢查焊接情況。

        2.2.8 加工。按圖紙尺寸加工各平面及內(nèi)孔。

        3 制定合適的焊接工藝

        我們制定了焊接工藝并開始焊接,由于當時是冬天,溫度為零下10℃,如果直接焊接效果肯定不好,整體加熱怕影響箱體齒輪安裝尺寸。因此,采用局部加熱溫度方法進行焊接。當牽引箱焊接進行到第三遍時,焊縫焊接材料與母材開裂,焊接失敗。

        我們通過對材質(zhì)和工藝進行分析認為,由于天氣太冷,局部加熱散熱快,焊接效果不好,焊條強度也不高。因此,我們決定采用焊前牽引箱整體進爐加熱,為了防止殼體變形,溫度控制在180-

        圖2 牽引箱焊接后

        圖3 坡口示意圖

        200℃,焊材采用強度高的506焊絲,重新制定了詳細的焊接工藝。

        3.1 鉗工利用定位套定位,采用定位焊固定,耳板之間焊工藝拉筋。

        3.2 碳弧氣刨修理坡口,刨出U型坡口,外口尺寸為70mm,內(nèi)口尺寸為25 mm,刨出的坡口使用角磨機進行打磨修整。(見坡口示意圖)

        3.3 坡口整修完畢后采用磁粉探傷,探傷無缺陷后進行預(yù)熱,如有缺陷補焊修復(fù)后重新探傷。

        3.4 整體預(yù)熱溫度到150-180℃并保溫3小時。

        3.5 預(yù)熱后立即進行焊接,連續(xù)焊接溫度不得低于150-180℃。內(nèi)外兩側(cè)交替焊接,每道焊縫焊接結(jié)束進行錘擊釋放應(yīng)力。

        3.6 焊后緩慢加熱到180℃保溫2小時后,隨爐冷卻至常溫。坡口示意圖如圖3所示。

        3.7 牽引箱修復(fù)效果

        通過我們大家的努力,牽引箱聯(lián)接耳焊接完成后,上鏜床加工各平面及內(nèi)孔達到圖紙要求。牽引箱下井并組裝,投入使用至今一切正常,不僅在短時間內(nèi)為礦方解決了難題,也讓礦方減少了經(jīng)濟損失。后來,焦煤有其他礦的采煤機搖臂和牽引箱有類似的損壞,我們都參照這個方案及工藝進行維修,確保礦方的正常生產(chǎn),也極大地減少了零部件的采購。

        [1]吳宗澤.機械零件設(shè)計手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

        [2]毋虎城.礦山運輸與提升設(shè)備[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2004.

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