李海波,惲新星,徐瑾瑜
(無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇無錫214153)
近年來隨著鑄造生產(chǎn),特別是造型工序的迅速發(fā)展,澆注的機(jī)械化、自動化也逐漸被人們所重視,相繼出現(xiàn)了傾轉(zhuǎn)式澆注機(jī)、氣壓式澆注機(jī)以及底注式澆注機(jī)等三大類[1]。由于傾轉(zhuǎn)式澆注機(jī)采用了傾轉(zhuǎn)速度可調(diào)的傾轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),使?jié)沧⑦^程在變速中完成,極有利于金屬液在模具中的充型和排氣,可以大大提高鑄件質(zhì)量,降低鑄件的廢品率。為此,作者與常州某公司進(jìn)行了合作技術(shù)研發(fā),設(shè)計了一套半自動的液壓澆注機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)。
液壓澆注機(jī)主要由以下幾個部分組成[2]:
(1)主機(jī)。主要由床身、合型機(jī)構(gòu)、跟出機(jī)構(gòu)、傾轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、底座等部分組成;合型機(jī)構(gòu)采用“U”形結(jié)構(gòu),具有體積小,剛性好的優(yōu)點;獨(dú)特的鑄件跟出機(jī)構(gòu),使鑄件被強(qiáng)制留在動模,可以有效防止鑄件的變形。
(2)液壓系統(tǒng)。所有液壓泵、閥均采用進(jìn)口產(chǎn)品;液壓泵采用變量柱塞泵,保證系統(tǒng)恒壓,流量自動調(diào)節(jié),節(jié)約能源;采用電磁比例閥控制機(jī)器傾轉(zhuǎn)速度,實現(xiàn)金屬液澆注過程中傾轉(zhuǎn)速度多級調(diào)節(jié);所有油缸的密封件采用進(jìn)口密封件,模具附近油缸采用耐高溫密封件。
(3)模具冷卻系統(tǒng)。機(jī)器配備多路模具氣冷和水冷冷卻通道,實現(xiàn)時間控制方式的自動冷卻控制。每個冷卻通道流量可手動調(diào)節(jié)。冷卻參數(shù)的設(shè)置和工作冷卻通道的選擇均可在人機(jī)界面中完成。
(4)電氣控制系統(tǒng)。主要完成液壓澆注機(jī)的自動控制,實現(xiàn)設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)控以及工藝參數(shù)設(shè)置等[3-4]。
(1)系統(tǒng)要求設(shè)有自動和手動兩種工作方式。
在手動操作下,能夠單步實現(xiàn)以下動作:
①合?!鷦幽R簤汗ぷ?,模具合起;開模→動模液壓工作,模具打開,動模遠(yuǎn)離定模。
②頂芯進(jìn)→定模液壓工作,定模頂板進(jìn);頂芯退→定模液壓工作,定模頂板退。
③復(fù)位Ⅰ→搖臂液壓工作,澆注機(jī)傾斜成豎直。
④傾倒→搖臂液壓工作,澆注機(jī)傾斜成水平。
⑤開機(jī)→電源指示燈亮,手動→手動指示燈亮。
⑥自動→自動指示燈亮。
⑦復(fù)位Ⅱ→動模液壓、定模液壓、搖臂液壓都工作,動模打開,頂芯板退,澆注機(jī)傾斜成豎直,原點指示燈亮。
在自動方式下,其工作流程為:啟動液壓泵→手動方式下機(jī)器復(fù)位回原點→切換到自動方式→按下起動按鈕→動模打開→動模合起→澆注鋁水→再次按下起動按鈕→傾斜成水平→固化→澆注機(jī)傾斜成豎直→報警→動模打開,定模頂板進(jìn)→取出工作→定模頂板退。
(2)能夠?qū)δ>哳A(yù)熱溫度進(jìn)行精確控制與顯示。
(3)能夠在人機(jī)界面上設(shè)置各個產(chǎn)品的澆注工藝參數(shù)。
(4)傾轉(zhuǎn)澆注速度可調(diào),這里要求速度分六級可調(diào)。
(5)機(jī)器的運(yùn)行狀態(tài)以及參數(shù)能夠在顯示屏上可同步顯示。
(6)能根據(jù)用戶的不同身份進(jìn)行操作權(quán)限的設(shè)置。
根據(jù)用戶需求,為了實現(xiàn)液壓澆注機(jī)的自動監(jiān)控,確定該系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)框圖
在該系統(tǒng)中,采用西門子的PLC(CPU224XP)作為現(xiàn)場控制器,接收現(xiàn)場開關(guān)以及檢測用傳感器的輸入,通過運(yùn)行程序,輸出開關(guān)量信號實現(xiàn)電磁閥的驅(qū)動,進(jìn)行合模、開模以及頂芯進(jìn)退等動作,通過D/A 轉(zhuǎn)換輸出模擬量信號進(jìn)行比例閥和加熱絲的控制。
利用上位機(jī)(威綸MT8000 系列觸摸屏)進(jìn)行速度分段以及各工藝參數(shù)設(shè)置、用戶權(quán)限設(shè)置。利用PPI 通信方式實現(xiàn)機(jī)器狀態(tài)顯示,做到實時監(jiān)控。
對于鋁水裝置的溫度控制,則是根據(jù)設(shè)定溫度采用閉環(huán)控制的方式實時地調(diào)節(jié)晶閘管的工作狀態(tài)從而間接驅(qū)動加熱絲工作實現(xiàn)。
預(yù)熱系統(tǒng)是一種模型未知、非線性的時變系統(tǒng),通常在采用PID 進(jìn)行溫度控制時,往往會出現(xiàn)PID 參數(shù)難以調(diào)節(jié)的問題,導(dǎo)致控制系統(tǒng)品質(zhì)變差。由于模糊控制對非線性或不確定對象有良好的控制效果。為此,這里采用PID 與模糊控制相結(jié)合,對PID 參數(shù)采用模糊控制的算法在線進(jìn)行調(diào)整,進(jìn)行兩者優(yōu)點的結(jié)合,從而構(gòu)成模糊PID 控制器,來提高系統(tǒng)的控溫效果。其模糊PID 控制器的結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 模糊PID 控制器的結(jié)構(gòu)
模糊PID 控制器主要是找出PID 3 個參數(shù)與誤差e以及誤差變化率ec(de/dt)之間的模糊關(guān)系,在運(yùn)行中不斷檢測e和ec,根據(jù)模糊控制原理對參數(shù)進(jìn)行在線修改,從而使控制對象具有良好的靜、動態(tài)性能。
在系統(tǒng)控溫過程中,控制系統(tǒng)首先通過熱電偶采集當(dāng)前的加熱爐內(nèi)的溫度,然后經(jīng)過A/D 轉(zhuǎn)換后送入PLC 控制器,將其數(shù)值與給定溫度值相比較,從而得到當(dāng)前時刻的溫度誤差e和誤差變化率ec,根據(jù)定義的模糊集論域進(jìn)行模糊化處理,通過模糊規(guī)則(如表1—2所示)推理后決定輸出三大參數(shù)值的調(diào)整量,從而通過反模糊化計算確定當(dāng)前的kp、ki、kd,送入PID 控制子程序中計算輸出調(diào)節(jié)量。其在線模糊自整定PID 的工作流程如圖3所示。
表1 kp 的模糊規(guī)則表
表2 ki 的模糊規(guī)則表
圖3 在線模糊自整定PID 的工作流程
在液壓澆注機(jī)的自動控制系統(tǒng)中,需要控制的對象主要有電磁閥、比例閥、晶閘管等。由于系統(tǒng)需要有手動和自動兩種不同的工作模式,而且在澆注機(jī)處于不同的傾轉(zhuǎn)角度時設(shè)定的速度不同,為此必須依賴于光電編碼器來精確地實現(xiàn)角度的檢測。為此,通過綜合考慮,對PLC 的I/O 點進(jìn)行了如表3所示配置,采用了如圖4所示的程序設(shè)計流程進(jìn)行了系統(tǒng)程序的編寫。該系統(tǒng)程序主要分為主程序和子程序,其中子程序主要分為自動和手動子程序,用于實現(xiàn)自動和手動兩種工作模式。而要實現(xiàn)自動控制,其傾轉(zhuǎn)的角度需要靠光電編碼器的輸出信號進(jìn)行處理,因此需要配套編制高速計數(shù)器計數(shù)程序。另外,溫度控制采用模糊PID,因此其輸出的控制信號需要定時進(jìn)行更新,所以采用定時中斷子程序執(zhí)行。
表2 PLC 的I/O 點分配
圖4 程序設(shè)計流程
為了便于根據(jù)不同的澆注工藝進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,同時更好地進(jìn)行澆注機(jī)澆注狀態(tài)的監(jiān)測,這里主要采用人機(jī)交互能力較強(qiáng)的威綸觸摸屏(MT8000 系列)進(jìn)行了液壓澆注機(jī)監(jiān)控畫面的設(shè)計[9-10]。在設(shè)計過程中,從安全性出發(fā),對于參數(shù)修改和參數(shù)讀取等不同的操作工序采用了不同的權(quán)限設(shè)置。其功能監(jiān)控畫面、工藝參數(shù)設(shè)置畫面分別如圖5、6所示。
圖5 監(jiān)控主畫面
圖6 傾轉(zhuǎn)速度設(shè)置畫面
通過對傾轉(zhuǎn)式液壓澆注機(jī)的控制要求進(jìn)行分析,利用先進(jìn)的可編程控制技術(shù),結(jié)合人機(jī)交互能力較強(qiáng)的觸摸屏完成了其澆注機(jī)的控制系統(tǒng)設(shè)計。通過模糊PID 控制算法實現(xiàn)了鋁水裝置的恒溫控制;通過光電編碼器、上位觸摸屏進(jìn)行了工藝參數(shù)設(shè)置(傾轉(zhuǎn)速度6 級變換)以及PLC 實現(xiàn)了液壓澆注機(jī)不同澆注產(chǎn)品的自動澆注過程。通過實際運(yùn)行,該系統(tǒng)能夠安全可靠地實現(xiàn)手自動不同工作模式的切換,并較為完善地實現(xiàn)了液壓澆注機(jī)的實時監(jiān)控功能。
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