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        三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽及效益分析

        2014-05-10 05:25:24張泉貞
        化工技術(shù)與開發(fā) 2014年6期

        張泉貞,蘇 毅

        (柳州化工股份有限公司,廣西 柳州 545002)

        環(huán)保與三廢利用

        三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽及效益分析

        張泉貞,蘇 毅

        (柳州化工股份有限公司,廣西 柳州 545002)

        簡要介紹了三廢流化混燃爐技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)10.3 MPa、540 ℃高壓蒸汽的情況,并初步測算了應(yīng)用三廢流化混燃爐技術(shù)的效益情況。

        三廢流化混燃爐;應(yīng)用;效益

        柳州化工股份有限公司是以煤為原料的中氮企業(yè),主要生產(chǎn)合成氨及合成氨的下游加工產(chǎn)品。公司合成氨生產(chǎn)過程中,造氣工序會產(chǎn)生殘?zhí)荚?5%~25%的爐渣,殘?zhí)汲煞州^高,但爐渣除了少量與粉煤摻燒作循環(huán)流化床鍋爐燃料外,大部分是作為廢渣低價直接外賣,沒有較好地發(fā)揮其有效利用價值,造成能源浪費(fèi)。為了充分利用這部分廢渣,2013年,公司采用三廢流化混燃爐技術(shù),新建1臺三廢流化混燃爐,可生產(chǎn)壓力為10.3 MPa、溫度為540 ℃的高壓蒸汽60t·h-1。新建三廢爐將以上造氣爐渣摻配部分粉煤,在爐內(nèi)流化燃燒,利用產(chǎn)生的高溫?zé)煔馍a(chǎn)高壓蒸汽,可代替公司原來用外購粉煤在循環(huán)流化床鍋爐內(nèi)燃燒生產(chǎn)的高壓蒸汽,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用和節(jié)能減排,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。

        1 三廢流化混燃爐技術(shù)

        1.1 技術(shù)原理及特點(diǎn)

        三廢流化混燃爐是將合成氨、甲醇企業(yè)造氣爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的造氣爐渣、造氣除塵器細(xì)灰等,摻配部分煤矸石、煙煤或無煙煤沫,在爐內(nèi)流化燃燒,產(chǎn)生高溫?zé)煔饧袩崃炕厥盏难b置。三廢流化混燃爐運(yùn)用沸騰床燃燒特性和循環(huán)流化床鍋爐的返料回收技術(shù),采用吹風(fēng)氣余熱鍋爐的模式,對造氣產(chǎn)生的廢氣、廢渣、廢灰同時混燃。在單燒吹風(fēng)氣時,該爐是1臺吹風(fēng)氣余熱鍋爐;在單獨(dú)燒煤(或高硫煤)、矸石煤渣等時,是1臺循環(huán)流化床鍋爐;當(dāng)渣、氣、煤混燒時,則是氣、固流化混燃爐。因其熱量回收形式與吹風(fēng)氣余熱鍋爐相似,所以稱作“第3代吹風(fēng)氣余熱鍋爐或雙熱源吹風(fēng)氣余熱鍋爐”[1]。

        1.2 工藝流程

        經(jīng)破碎、計量好的造氣爐渣、粉煤等,經(jīng)皮帶輸送到三廢爐的煤倉?;旌狭辖?jīng)變頻調(diào)速的皮帶給煤機(jī)送入變頻調(diào)速的螺旋給煤機(jī),通過螺旋給煤機(jī)送入三廢流化混燃爐下部與經(jīng)省煤器換熱后120 ℃左右的一次空氣進(jìn)行燃燒反應(yīng)。待燃燒爐中部溫度>700 ℃以上時,通入合成氨馳放氣與省煤器換熱后溫度120 ℃左右的二次空氣一并進(jìn)入無焰燃燒器,再進(jìn)入爐中部燃燒。溫度大于350 ℃的馳放氣與換熱后120 ℃左右的二次空氣一并進(jìn)入預(yù)混器,再進(jìn)入三廢流化混燃爐中部進(jìn)行燃燒反應(yīng),煙氣溫度可達(dá)950~1050 ℃。出三廢流化混燃爐的高溫?zé)煔膺M(jìn)入組合式除塵器進(jìn)行煙塵分離,分離后的高溫?zé)煔饨?jīng)水冷屏均布降溫后,依次通過蒸汽過熱器、余熱鍋爐、省煤器、空氣預(yù)熱器、原靜電除塵器等,最后煙氣通過100 m煙囪直排大氣。

        由動力車間脫鹽水總管送來的脫鹽水先后進(jìn)入省煤器和除氧器加熱和降溫后再由鍋爐給水泵打入余熱鍋爐,與煙氣進(jìn)行熱交換,蒸發(fā)形成汽水混合物上升進(jìn)入汽包上部,汽包內(nèi)汽水混合物經(jīng)汽水分離裝置,水又回流入下降管,而汽則從汽包頂部引出送入過熱器。飽和蒸汽在過熱器內(nèi)不 斷被加熱升溫成為540 ℃、10.3 MPa的高壓過熱蒸汽送入公司相應(yīng)等級的高壓蒸汽管網(wǎng)。工藝流程如圖1所示。

        1.3 主要設(shè)備

        三廢流化混燃爐殼體1套:Ф9528mm×14mm ×26300mm;

        組合除塵器殼體2套:Ф5020mm×10mm× 33500mm;

        布風(fēng)板:Ф5800mm/Ф6400mm×40mm,直徑6.4m,上面布8000個風(fēng)帽;

        圖1 三廢流化混燃爐工藝流程圖

        立式蒸汽鍋爐1臺:Q=60t·h-1,P=10.3 MPa,T= 540 ℃;皮帶給煤機(jī)4臺:長度約3.0m,變頻電機(jī)2.2 kW;螺旋給煤機(jī)4臺:輸送量22m3·h-1,功率5.5kW(變頻電機(jī));

        SFGX130-1NO.16D型一次風(fēng)機(jī)1臺:流量123090m3·h-1,壓頭13324 Pa,電機(jī)功率710 kW;

        R130-1型二次風(fēng)機(jī)1臺:流量32510m3·h-1,壓頭9060 Pa,電機(jī)功率132 kW;

        Y130-1型引風(fēng)機(jī)1臺:流量302610 m3·h-1,壓頭5330 Pa,電機(jī)功率800 kW;

        靜電除塵器1臺:500 kW;

        燃煤混合料輸送設(shè)備1套,破碎系統(tǒng)設(shè)備1套,冷渣機(jī)、鏈條 機(jī)2臺,氣力輸灰系統(tǒng)1套。

        1.4 主要運(yùn)行技術(shù)參數(shù)

        燃爐燃燒溫度950~1050 ℃,引風(fēng)機(jī)進(jìn)口溫度≤150 ℃,混燃爐內(nèi)截面流速≤5m·s-1,系統(tǒng)阻力≤3500 Pa,系統(tǒng)負(fù)壓-10~-50 Pa,余熱鍋爐主蒸汽產(chǎn)量60t·h-1(操作負(fù)荷60%~125%),余熱鍋爐主蒸汽壓力10.3 MPa,余熱鍋爐主蒸汽溫度540 ℃,余熱鍋爐進(jìn)水溫度150 ℃,煙氣排放塵≤50mg·m-3,采用床下油點(diǎn)火方式(可結(jié)合床上點(diǎn)火)。

        2 設(shè)計性能

        1) 三廢流化混燃爐帶基本負(fù)荷,也可以用于變負(fù)荷調(diào)峰,調(diào)峰范圍為60%~125%。

        2)三廢流化混燃爐的負(fù)荷調(diào)節(jié)手段簡單、靈活,負(fù)荷變化率在60%~125%范圍內(nèi)。

        3)沸騰燃燒爐組件適用煤種廣,燃料來源廣泛,可燃燒回收劣質(zhì)然料。

        4)采用一次風(fēng)從風(fēng)室底部進(jìn)風(fēng),二次風(fēng)從燃燒室中部進(jìn)風(fēng),吹風(fēng)氣從吹風(fēng)氣預(yù)混器進(jìn)風(fēng),助燃?xì)鈴臒o焰燃燒器進(jìn)風(fēng)。

        5)采用床下油點(diǎn)火方式(結(jié)合床上點(diǎn)火)。

        6)采用DCS控制系統(tǒng),吹風(fēng)氣和解吸氣設(shè)有安全水封并與燃燒爐內(nèi)溫度實(shí)行連鎖裝置;給煤量的調(diào)節(jié)與爐內(nèi)溫度實(shí)行連鎖裝置;余熱鍋爐電控系統(tǒng)與燃燒爐控制系統(tǒng)聯(lián)鎖。

        3 優(yōu)化改進(jìn)情況

        3.1 原有設(shè)備的利用

        三廢爐系統(tǒng)充分利用公司原有的煤倉、給煤系統(tǒng)、靜電除塵器、冷渣機(jī)、鏈條機(jī)、煙囪、氣力輸灰系統(tǒng)等設(shè)備及裝置,減少設(shè)備投資。

        3.2 原料配比優(yōu)化

        公司的三廢流化混燃爐技術(shù)不同于之前國內(nèi)5.4 MPa、3.82 MPa等級技術(shù),由于壓力等級提高到10.3 MPa,燃料的煤渣配比經(jīng)過公司技術(shù)人員不斷的研究與總結(jié),嘗試了1∶3、2∶3、1∶1等多種配比。運(yùn)行情況表明,大量摻燒煤渣可解決斷煤嚴(yán)重問題,但對于螺旋給煤機(jī)來說磨損則更大。經(jīng)過不斷優(yōu)化,目前確定煤渣配比為1∶1.5,按此配比運(yùn)行,三廢流化混燃爐運(yùn)行穩(wěn)定。

        3.3 改進(jìn)輸煤絞龍

        粉煤和爐渣摻合配比后濕度比較大,給煤機(jī)長距離運(yùn)輸造成給煤機(jī)容易堵塞。經(jīng)過研究與論證,現(xiàn)將所有輸煤絞龍改短約800~1000mm,減少輸煤堵塞的距離,降低給煤機(jī)堵煤的問題。

        4 運(yùn)行情況及存在問題

        4.1 運(yùn)行情況

        公司三廢流化混燃爐于2013年底建成,2014年初投入試運(yùn)行。經(jīng)過近幾個月的試運(yùn)行,目前已能達(dá)到60t·h-1的蒸發(fā)量,經(jīng)過合理調(diào)整燃料的煤渣配比后,鍋爐整體運(yùn)行穩(wěn)定,三廢流化混燃爐的飛灰殘?zhí)蓟驹?%以下,實(shí)現(xiàn)造氣爐渣殘?zhí)嫉奶菁壚谩?/p>

        4.2 存在問題

        在實(shí)際運(yùn)行過程中,由于我公司的三廢流化混燃爐用于生產(chǎn)10.3 MPa、540 ℃等級的高壓蒸汽,較之前國內(nèi)投運(yùn)的5.4 MPa、3.82 MPa、485 ℃以下的三廢流化混燃爐有所不同,目前運(yùn)行中還存在一些問題。

        4.2.1 斷煤問題

        斷煤問題時常出現(xiàn),主要原因?yàn)樵^重,渣煤配比攪拌不均勻所致,鍋爐如加至高負(fù)荷運(yùn)行,頻繁的斷煤將極大影響鍋爐的穩(wěn)定高產(chǎn)運(yùn)行。

        4.2.2 分離器運(yùn)行效果差

        分離器分離效果從實(shí)際運(yùn)行情況來看較差,且分離回來的飛灰經(jīng)分析殘?zhí)蓟驹?%以下,已經(jīng)沒有再次利用的價值。

        4.2.3 尾部煙道積灰

        尾部煙道排灰斗大量積灰,如不及時排出則大量帶入電除塵器,增加電除塵器負(fù)荷,目前采用人工進(jìn)行排灰,工作量極大。

        4.2.4 電除塵問題

        電除塵器電場短路頻繁,主要為陰極刺斷裂搭至陽極板發(fā)生短路。電除塵現(xiàn)運(yùn)行效率達(dá)不到設(shè)計值,電場二次電壓無法升高,除塵效果不佳,鍋爐如需加滿負(fù)荷則電除塵器必須穩(wěn)定長時間的運(yùn)行。

        4.2.5 灰渣輸送問題

        輸灰裝置主要問題為灰顆粒變粗,輸送困難,進(jìn)灰時間調(diào)短后倉泵送灰比較頻繁,閥門動作頻繁極易損壞,鍋爐加高負(fù)荷后粗顆粒飛灰量進(jìn)入倉泵,極易造成輸灰母管堵塞,處理時間長且現(xiàn)場污染嚴(yán)重。輸渣系統(tǒng)輸渣皮帶磨損也比較嚴(yán)重。

        5 效益分析

        5.1 經(jīng)濟(jì)效益分析

        三廢流化混燃爐每h可產(chǎn)10.3MPa,540℃的蒸汽60t,按年生產(chǎn)8000h計,年可產(chǎn)蒸汽48萬t。該爐建成投入正常運(yùn)行后,公司原有的循環(huán)流化床鍋爐可作為備用鍋爐,由于三廢爐可摻燒造氣爐渣等三廢燃料,可直接節(jié)省外購燃料粉煤量。公司原來循環(huán)流化床鍋爐1噸同等級高壓蒸汽消耗熱值為4500 kcal·kg-1的粉煤約180kg,年產(chǎn)48萬t高壓蒸汽年約需外購燃料粉煤8.64萬t。三廢爐按摻燒煤渣比例1︰1.5計算,t蒸汽耗入爐燃料300kg,其中消耗熱值為4500 kcal·kg-1粉煤0.12t,消耗熱值為1300 kcal·kg-1的爐渣0.18t。年產(chǎn)48萬t高壓蒸汽年消耗粉煤5.76萬t,年消耗爐渣8.64萬t。由此,年可節(jié)省外購粉煤2.88萬t。粉煤按700元·t-1計算,年減少外購粉煤可節(jié)支2016萬元。在三廢爐投運(yùn)之前,公司的造氣爐渣大部分作為廢渣直接低外賣,1t爐渣價格按50元估算,三廢爐年消耗8.64萬t造氣爐渣,原外賣爐渣年銷售收入約432萬元。

        新建一臺60t·h-1的三廢流化混燃爐,年折舊費(fèi)用約250萬元,而人工費(fèi)、管理費(fèi)、制造費(fèi)用等,與循環(huán)流化床鍋爐基本相同。三廢流化混燃爐燃料輸送系統(tǒng)、破碎系統(tǒng)、輸灰系統(tǒng)等用電消耗與循環(huán)流化床鍋爐相比,t蒸汽多耗電約5kWh,年需多耗電240萬kWh,電價按0.4元·(kWh)-1計算,年需新增電費(fèi)96萬元。因此,新建一臺60t·h-1的三廢流化混燃爐,公司可獲利情況為節(jié)省外購粉煤的節(jié)支額減去原來年外銷造氣爐渣收入和新增的三廢流化混燃爐費(fèi)用的差額,具體為:年效益=2016-432-250-96=1238(萬元)。

        5.2 能源綜合利用情況分析

        采用三廢流化混燃爐生產(chǎn)高壓蒸汽之前,公司造氣爐渣除了少量與粉煤摻燒作循環(huán)流化床鍋爐燃料外,大部分作為廢渣低價直接外賣作一些低附加值產(chǎn)品的加工,其剩余的熱值已經(jīng)完全沒有被再利用。采用三廢流化混燃爐生產(chǎn)高壓蒸汽后,不僅可以減少外購的粉煤量,節(jié)約了能源,而且能充分利用爐渣的熱值,起來回收能源價值的作用。因此,采用三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽降低了企業(yè)的綜合能源消費(fèi)量。

        采用三廢流化混燃爐技術(shù)生產(chǎn)高壓蒸汽年回收利用造氣爐渣8.64萬t,造氣爐渣的熱值約1300 kcal·kg-1,熱力的折標(biāo)系數(shù)0.14286 kg標(biāo)準(zhǔn)煤·(1000kcal)-1。

        5.3 社會效益分析

        三廢流化混燃爐技術(shù)利用三廢資源生產(chǎn)高壓蒸汽,實(shí)現(xiàn)能源的合理利用,節(jié)能減排,符合國家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和大力推進(jìn)節(jié)能降耗的政策要求,社會效益顯著。

        [1] 仵小錄.三廢流化混燃爐在節(jié)能減排方面的應(yīng)用[J].山西化工,2011,31(6):50-52.

        Production of High Pressure Steam by Fluidized Mix Combustion Furnace for Three Wastes and its Benefit Analysis

        ZHANG Quan-zhen, SU Yi
        (Liuzhou Chemical Industry Co. Ltd., Liuzhou 545002, China)

        X 781.4

        B

        1671-9905(2014)06-0075-03

        2014-04-29

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