摘 要:皮帶輸送機是輸煤系統(tǒng)的主要設(shè)備,皮帶跑偏問題不僅嚴重縮短皮帶的使用壽命,還降低輸煤系統(tǒng)的工作效率。該文通過分析大唐林州熱電有限責(zé)任公司3號輸送機在運行過程中存在的跑偏問題,并結(jié)合其他單位先進技術(shù)和現(xiàn)場積累的經(jīng)驗,對皮帶跑偏的原因和具體調(diào)整方法做了全面探討。
關(guān)鍵詞:跑偏 托輥調(diào)整 改向滾筒調(diào)整 自動調(diào)整
中圖分類號:TD528.1文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2014)05(b)-0064-01
設(shè)備概況:大唐林州熱電有限責(zé)任公司3號輸送機是一個雙向輸送機,位于東、西煤場中間,露天設(shè)計,皮帶長580 m,整條皮帶通過2個輸送機驅(qū)動滾筒、1個皮帶頭部伸縮裝置改向滾筒、4個斗輪機尾車改向滾筒和8個輸送機改向滾筒構(gòu)成皮帶閉合系統(tǒng)。皮帶尾部安裝一套自動液壓拉緊裝置;皮帶中間安裝一臺DQ800/800.30型斗輪機,通過變換尾車的位置來實現(xiàn)堆、取料,尾車兩端安裝2組上調(diào)偏托輥;皮帶頭部安裝一臺三位置的頭部伸縮裝置進行皮帶之間的交叉,通過移動三工位位置來改變上煤運行方式;整條輸送機支架各安裝6組上、下調(diào)偏托輥用于皮帶運行中的調(diào)整。(圖1)
1 皮帶跑偏的原因
由于工作任務(wù)的需要,斗輪機頻繁變換堆、取料位置,這樣在斗輪機尾車的皮帶形成可隨尾車上仰或下俯形成一定的傾角,皮帶極容易發(fā)生跑偏現(xiàn)象,嚴重時與斗輪機框架摩擦,損壞皮帶邊緣,縮短皮帶壽命,同時尾車和3號皮帶連接處形成10m長的懸空皮帶,當(dāng)落煤點不正時,物料不在皮帶中心,造成皮帶偏移。另外由于整條皮帶共經(jīng)過15各滾筒,由于液壓拉近裝置張緊力小和托輥偏斜或轉(zhuǎn)動不靈活、皮帶、各滾筒、托輥表面有黏煤等原因造成在皮帶的兩端改向滾筒處皮帶嚴重跑偏。
2 采取的措施和皮帶跑偏調(diào)整方法
2.1 斗輪機尾車皮帶跑偏的措施和調(diào)整
(1)斗輪機中部落煤斗出口為正方形,在取料時,燃煤會隨著襯板的方向改變煤流的方向,導(dǎo)致落煤點不正,造成皮帶跑偏。通過改造斗輪機落煤斗成為圓形,不論懸臂皮帶怎樣旋轉(zhuǎn)方向,始終能夠保證落煤點處于皮帶的中心,杜絕因為落煤點不正造成皮帶偏移現(xiàn)象。
(2)在斗輪機尾車頭尾處各增加1組手動調(diào)偏裝置。當(dāng)落煤點不正造成尾車皮帶跑偏時,通過皮帶向哪邊偏移,就將相應(yīng)調(diào)偏托輥組支架的那一側(cè)沿著皮帶的運行方向前推移的方法進行調(diào)偏。這樣調(diào)整皮帶跑偏非常有效,調(diào)整效果十分明顯。
(3)在尾車頭部增加了一組刮煤器,當(dāng)斗輪機處于堆料位置時,及時清掃皮帶表面的燃煤,杜絕由于各改向滾筒黏煤造成皮帶跑偏現(xiàn)象發(fā)生。
2.2 滾筒處皮帶跑偏的措施和調(diào)整
(1)各改向滾筒不與輸送機中心成一條直線是導(dǎo)致皮帶跑偏的重大原因之一,于是重新校正了各改向滾筒,保證各改向滾筒與整臺輸送機中心線保持垂直。
(2)通知運行人員及時清理滾筒、托輥上的黏煤,有效防止由于粘煤造成滾筒直徑大小不一,導(dǎo)致皮帶跑偏。
(3)由于皮帶老化,皮帶產(chǎn)生松弛了現(xiàn)象,這樣由于皮帶張緊力不夠,造成皮帶跑偏現(xiàn)象。通過及時調(diào)整皮帶尾部液壓拉緊裝置,使皮帶的兩端拉緊力相同,杜絕皮帶跑偏現(xiàn)象。
(4)3號皮帶共裝有6組手動調(diào)偏托輥,當(dāng)手動調(diào)偏托輥轉(zhuǎn)動不靈活時,及時處理和維護,增大調(diào)偏托輥的轉(zhuǎn)動角度,從而有效的調(diào)節(jié)皮帶跑偏現(xiàn)象。
2.3 三位置頭部伸縮裝置皮帶跑偏的措施和調(diào)整
此處皮帶跑偏只有在堆料時發(fā)生,發(fā)生的原因多為上級皮帶由于落煤點不正造成的,只要在上級落煤管內(nèi)部增加導(dǎo)料板,糾正落煤點即可避免皮帶跑偏問題。
2.4 整條皮帶跑偏的措施和調(diào)整
(1)粘結(jié)皮帶接口時,嚴格把關(guān),杜絕由于皮帶接頭不正原因造成皮帶跑偏。
(2)先調(diào)節(jié)下調(diào)偏托輥,保持回程皮帶處于托輥中心,再按照皮帶“跑高不跑低” 的規(guī)律,依次調(diào)節(jié)上調(diào)偏托輥。
(3)當(dāng)斗輪機移動接近三位置頭部伸縮裝置時,斗輪機尾車皮帶會跑偏嚴重,這樣可通過調(diào)整斗輪機尾車手動調(diào)偏裝置和三位置頭部伸縮裝置的移動托輥,可避免皮帶跑偏問題。
3 結(jié)語
通過上述對皮帶跑偏原因分析,了解了皮帶跑偏的原因,并提出了具體的調(diào)整方法,從現(xiàn)場的實施情況來看,取得了良好效果,皮帶跑偏現(xiàn)象得到了解決,設(shè)備運行的穩(wěn)定性和皮帶運料量得到了極大提高,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟型。
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