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        氨逃逸監(jiān)測裝置在電廠1000MW機組中的應用及優(yōu)化

        2014-04-29 00:00:00匡詠潮
        山東工業(yè)技術 2014年6期

        【摘 要】本文介紹了靖海電廠1000MW機組氨逃逸監(jiān)測裝置的原理與結構,對其運行中的常見問題進行分析,提出對設備運行環(huán)境、電源、反吹氣源的改造措施,并提出優(yōu)化DCS邏輯和強化設備管理維護的建議。

        【關鍵詞】脫硝;氨逃逸監(jiān)測裝置;問題分析;優(yōu)化措施

        為了減少煙囪出口氮氧化物的排放量,我廠#3、4百萬機組均設計安裝了脫硝裝置,采用向鍋爐尾部煙道噴入氨氣的選擇性催化還原脫硝工藝(SCR)。為防止脫硝噴氨過量帶來的氨氣浪費、空預器堵塞等一系列問題,我廠在脫硝出口安裝了氨逃逸監(jiān)測裝置,根據(jù)實時監(jiān)測的逃逸氨量來調整噴氨量,防止噴氨過多。然而,該裝置投運兩年多來產(chǎn)生了不少問題,本文對這些問題進行分析總結,并提出了相應的改進和優(yōu)化措施。

        1 測量原理

        我廠氨逃逸監(jiān)測裝置采用抽取式催化反應化學發(fā)光法。

        1.1 抽取式催化反應法

        將監(jiān)測裝置的取樣探頭分成NOx-NH3通道和NOx通道。NOx-NH3通道內NH3和NOx在催化劑的作用下發(fā)生反應,反應方程式為:

        由上式可知,反應中NH3和NOx等量被消耗,反應后煙氣中減少的NOx的濃度和NH3的濃度相等。而NOx通道沒有催化劑,NOx不會被消耗。因此,兩個通道的NOx濃度差值正好與NH3的濃度相等。

        1.2 化學發(fā)光法

        該方法的原理是:讓NO與臭氧發(fā)生化學反應,對產(chǎn)生的光強度進行測量,從而間接測量出樣氣中NO的濃度。反應方程式為:

        反應首先生成高能級的NO2,高能級的NO2向基態(tài)NO2跳變的過程中釋放出光子hv(紫外光)。光強度和NO2的濃度成正比。化學發(fā)光法準確度很高,可以檢測到分子的個數(shù)級別。

        2 裝置結構

        本裝置由取樣探頭單元、反吹裝置及伴熱管路、預處理單元、分析儀單元等部分組成(圖1)。取樣探頭抽取的樣氣,首先進入預處理單元進行處理,然后進入分析儀進行測量。反吹裝置對探頭及取樣管路進行定期反吹。

        2.1 取樣探頭單元

        取樣探頭由探針、過濾器、NOx通道、NOx-NH3通道、催化劑、加熱裝置等組成。探針抽取的樣氣由過濾器過濾后分為兩路:一路進入NOx-NH3通道;另一路進入NOx通道。加熱裝置將探頭加熱到最利于催化反應的350℃。

        2.2 反吹裝置及伴熱管路

        探頭和預處理單元之間的管路采用伴熱管線,通過電阻絲將管路加熱至150℃,防止管路內的水蒸氣冷凝引起堵塞。為防止探頭過濾器及管路積灰堵塞,設置反吹裝置進行反吹清洗。氣源采用電廠儀用壓縮空氣,由PLC控制反吹管路電磁閥實現(xiàn)定期反吹。

        2.3 預處理單元

        預處理單元對樣氣進行除水、SO3等處理并穩(wěn)定樣氣流量。NOx通道和NOx-NH3通道的兩路樣氣分別經(jīng)過一級冷凝器、驅霧器、轉化器、過濾器、流量計、針型閥、采樣泵和二級冷凝器進行預處理。驅霧器吸收樣氣中SO3產(chǎn)生的酸霧,轉化器將樣氣中的NO2全部轉化為NO。樣氣流量控制在1.5±0.25L/min的范圍內。

        2.4 分析儀單元

        該單元由臭氧發(fā)生器、O2分析儀、標準氣瓶、NO分析儀等組成。臭氧發(fā)生器產(chǎn)生并提供用于化學發(fā)光反應的臭氧。O2分析儀測量樣氣中的O2含量。標準氣瓶用于分析儀的量程校準和零點校準。NO分析儀采用交替流動方式,讓NOx通道樣氣、NOx-NH3通道樣氣、參比氣(N2)交替進入同一個檢測池,被同一個光源檢測器檢測。與采用兩個檢測池分別檢測樣氣和參比氣的方式相比,本方式從理論上消除了儀器的零點漂移和系統(tǒng)誤差。

        3 運行中存在的問題

        3.1 設備運行環(huán)境差

        鍋爐上用于安裝分析儀的分析小間,周邊環(huán)境溫度和濕度比較高,分析儀本身發(fā)熱量也非常大。該房間內只配置一臺壁掛式空調,沒有設置除濕機,不能滿足儀器的溫濕度要求。

        3.2 電源單一不可靠

        氨逃逸監(jiān)測裝置是后來增加的系統(tǒng),機組規(guī)劃設計之初沒有預留專門的供電回路。裝置安裝時從附近的檢修電源箱引一路電源為其供電。檢修電源箱沒有設置雙路電源,導致氨逃逸監(jiān)測裝置存在隨時斷電的風險。此外,當380V檢修段上突然有大功率負載啟動時,會造成該段母線電壓瞬時大幅下降,影響氨逃逸監(jiān)測裝置正常工作。

        3.3 反吹用氣源不合要求

        反吹的目的是清除探頭上積聚的粉塵,要求壓縮空氣干燥無水無雜質,而且壓力盡量高(不超過0.97MPa)。而空壓機干燥器的處理能力有限,壓縮空氣含有一定的水分。反吹裝置上的壓縮空氣過濾器只能人工排水,經(jīng)常由于排水不及時造成探頭過濾器和樣氣管路粘灰堵塞。此外,空壓機至反吹裝置的管路很長,壓縮空氣存在較大的壓降,導致反吹效果不好。

        3.4 噴氨過量時NH3測不準

        如果脫硝系統(tǒng)運行中噴氨過量,脫硝率太高,造成出口煙氣中NOx的濃度小于逃逸的NH3濃度。此時沒有足夠的NOx與NH3發(fā)生反應,NOx-NH3通道內減少的NOx量小于實際的NH3量,測得的NH3值小于實際值。然而,在實際生產(chǎn)過程中,當發(fā)生噴氨系統(tǒng)流量計不準、噴氨門調節(jié)不好或機組大幅降負荷等情況,噴氨量常常會大于實際需要量。

        3.5 探頭及樣氣管路極易堵塞

        運行中經(jīng)常出現(xiàn)樣氣流量過小甚至為零的現(xiàn)象,這些往往是由探頭濾芯嚴重堵塞或者取樣管路堵塞造成的。進一步分析發(fā)現(xiàn),引起探頭及樣氣管路堵塞的原因主要有:壓縮空氣反吹效果不好;管路加熱裝置偶爾不工作導致管路中水蒸氣凝結;探頭及管路定期清理維護不及時。

        4 優(yōu)化措施

        4.1 改善設備運行環(huán)境

        分析儀屬于精密電子元件,對溫度、濕度等環(huán)境條件要求高(一般溫度為15~28℃,濕度為40%~70%)。因此,在分析小間配置2臺空調、1臺工業(yè)用除濕機,在分析儀機柜內安裝溫度、濕度儀,并將溫濕度信號送至DCS畫面,實現(xiàn)溫濕度在線遠程實時監(jiān)視。

        4.2 優(yōu)化電源回路配置

        為提高電源供電可靠性,改用雙路電源冗余布置,并配置自動切換開關,當一路停電時自動切換至另一路供電。兩路電源分別取自380V鍋爐A段和B段。此外,在供電系統(tǒng)中增加一臺UPS裝置,連接外置蓄電池,提高電源品質,同時在外部交流電全部失去后仍能對裝置進行2小時供電。

        4.3 改造壓縮空氣反吹裝置

        針對壓縮空氣不干燥且存在壓降的問題,我們在反吹管路上加裝儲氣罐并設置自動排水電磁閥(圖2)。儲氣罐起到穩(wěn)定壓縮空氣壓力的作用。排水電磁閥由PLC控制,在每次探頭及管路反吹前首先打開儲氣罐排水電磁閥排水3分鐘。排水電磁閥關閉后,再進行吹掃,從而確保壓縮空氣干燥,防止探頭過濾器或者取樣管路積灰堵塞。

        4.4 增加噴氨過量報警信號

        根據(jù)裝置的測量原理,對出口煙氣中NOx濃度、實際NH3濃度和測量NH3濃度之間的關系進行分析,得出如下結論:①當實際NH3濃度

        4.5 對重要參數(shù)進行遠程監(jiān)視

        將取樣探頭加熱溫度、伴熱管加熱溫度、冷凝器溫度等重要參數(shù)分別以4~20mA信號送至DCS系統(tǒng),進行遠程監(jiān)視和分析。根據(jù)這些溫度信號判斷探頭加熱裝置、管路加熱裝置和冷凝器是否工作正常,一旦發(fā)現(xiàn)異常立即采取措施,防止水蒸氣凝結造成堵塞。

        4.6 強化設備管理維護

        通過設備的精細化管理,及時掌握設備運行健康狀況,盡早發(fā)現(xiàn)并解決設備存在的隱患,減少設備故障率,從而確保設備長期健康穩(wěn)定運行。具體措施如下:

        (1)完善設備臺賬,加強易耗件的備品備件管理,做好更換備件記錄;

        (2)每天組織維護人員對設備進行全方位的巡檢,發(fā)現(xiàn)問題盡快處理;

        (3)每月定期對取樣探頭過濾器進行清理,每月對分析儀進行一次人工零點校驗和量程校驗,并做好相關記錄;

        (4)每周對設備健康狀況進行分析,對設備出現(xiàn)過的異常及故障情況進行分析、總結并記錄。

        5 結語

        逃逸氨量是鍋爐運行的重要參數(shù)之一,它測量的準確性及精度直接影響鍋爐脫硝系統(tǒng)和空預器運行的安全性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性。針對氨逃逸監(jiān)測裝置運行過程中出現(xiàn)的問題進行改造和優(yōu)化后,其故障情況大幅減少。我們需要對氨逃逸監(jiān)測裝置出現(xiàn)的問題繼續(xù)分析總結,不斷改進和優(yōu)化,保證其長期穩(wěn)定工作。

        【參考文獻】

        [1]武寶會,崔利.火電廠SCR煙氣脫硝控制方式及其優(yōu)化[J].熱力發(fā)電,2013,42(10):116-119.

        [2]呂國軍.CEMS系統(tǒng)故障預診斷技術[J].中國儀器儀表,2010(2):38-39,50.

        [責任編輯:薛俊歌]

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