【摘 要】脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行,主要是通過調(diào)整吸收塔漿液的PH,以有效地吸收煙氣中的SO2,達(dá)到排放的標(biāo)準(zhǔn)。PH值過低,不能滿足排放的要求,PH過高會(huì)造成石膏不合格及提高維護(hù)成本。因此,自動(dòng)合理地控制漿液的PH在一個(gè)合理的范圍至關(guān)重要。
【關(guān)鍵詞】吸收塔;自動(dòng)補(bǔ)漿;pH計(jì)
0 引言
廣東粵電靖海發(fā)電有限公司#1、2機(jī)組采用石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng),設(shè)計(jì)的煙氣量為1870149 Nm3/h,設(shè)計(jì)處理的SO2濃度不大1500 mg/Nm3,石灰石耗量小于5.2 t/h,設(shè)計(jì)脫硫石膏產(chǎn)量(含水10%)小于17.4 t/h,脫硫率大于90%。系統(tǒng)采用單元制一爐一塔的模式,設(shè)置了三臺(tái)5722m3/h的循環(huán)漿液泵,對(duì)應(yīng)塔內(nèi)有三層噴淋層,四臺(tái)漿液攪拌器,石膏排出系統(tǒng)將石膏輸送到石膏脫水系統(tǒng)。吸收塔設(shè)計(jì)安裝兩支pH計(jì)、三個(gè)液位計(jì),制漿系統(tǒng)輸送來的漿液直接進(jìn)入吸收塔,通過調(diào)門控制補(bǔ)漿量。
1 系統(tǒng)概述
pH值反映的是吸收塔內(nèi)部的酸堿度,PH太低,影響吸收塔的出力,造成排放的SO2超標(biāo);PH太高,則會(huì)增加石膏中的碳酸鈣含量,降低石膏的品質(zhì),石灰石利用率降低,而且增加了石灰石的投入量,大大增加了脫硫的成本,所以必須有效地把漿液的pH值控制在一定的范圍。pH值的變化決定于煙氣量(機(jī)組負(fù)荷)、脫硫入口的SO2濃度、漿液補(bǔ)漿量、漿液質(zhì)量濃度。在日常的運(yùn)行中,運(yùn)行人員需要經(jīng)常手動(dòng)調(diào)節(jié)補(bǔ)漿量來維持吸收塔漿液的pH值,實(shí)現(xiàn)吸收塔自動(dòng)補(bǔ)漿功能,不但能大大降低運(yùn)行的人員的工作量,還能有效地控制SO2的超排以及產(chǎn)出石膏的質(zhì)量。
2 存在的問題
由于pH計(jì)測量方式的局限性,測量值經(jīng)常不能代表吸收塔內(nèi)漿液的PH值,所以自動(dòng)補(bǔ)漿功能一直未能實(shí)現(xiàn),要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)漿功能必須提吸收塔pH測量的準(zhǔn)確性。我廠原pH計(jì)的設(shè)計(jì)安裝圖如圖1所示,在石膏排出泵的排出管上,增加了一路回流管,回流管上安裝有pH計(jì)的測量池,漿液在排出泵的壓力下,經(jīng)過測量池后排到吸收塔的排水坑。這樣的設(shè)計(jì)存在一個(gè)缺點(diǎn),在排出泵不運(yùn)行的時(shí)候,則沒有漿液流過測量池,無法實(shí)時(shí)反映吸收塔的實(shí)際pH值。在長期的運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)更嚴(yán)重的問題,回流管內(nèi)的殘留的漿液不斷地累積干凅,造成回流管堵塞,經(jīng)常需要清理。pH計(jì)的電計(jì)的表面粘結(jié)的漿液干凅后,使pH計(jì)內(nèi)的氯化鉀參考溶液與被測溶液交匯的接點(diǎn)堵塞,影響到測量的準(zhǔn)確性,后來增加了沖洗水管,但由于多次出現(xiàn)未及時(shí)沖洗現(xiàn)象,pH計(jì)的準(zhǔn)確性還有待提高。
3 現(xiàn)場設(shè)備的改造
經(jīng)過各種測量方法的調(diào)研對(duì)比后,決定將PH計(jì)改造為直接插入式,如圖2所示,在吸收塔1.5米高的位置開孔,焊接不銹鋼套管及安裝法蘭,pH電極直接插入塔內(nèi),取消中間的取樣環(huán)節(jié),減少故障點(diǎn),同時(shí)能不間斷的實(shí)時(shí)反映吸收塔的pH值,兩個(gè)電極偏差大的現(xiàn)象大大減少。在套管上需要增加一個(gè)手動(dòng)門,主要用于定期校驗(yàn)時(shí)隔離系統(tǒng),防止?jié){液溢出。改造后,PH計(jì)的準(zhǔn)確性大幅提高,避免了每次停泵均需要人為沖洗的情況,大大降低的維護(hù)量,只需每半個(gè)月定期校驗(yàn)一次,對(duì)于精度有更高要求的,可以一個(gè)星期校驗(yàn)一次,完全到達(dá)了實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)漿的前提條件。但同時(shí)也存在pH電極磨損快的缺點(diǎn),縮短了pH的壽命。
4 常用的控制策略
吸收塔的石灰石漿液補(bǔ)充量控制系統(tǒng)一般分為串級(jí)控制系統(tǒng)和單回路反饋控制系統(tǒng)。
單回路反饋系統(tǒng)中,吸收塔的補(bǔ)漿量只根據(jù)pH值來控制,當(dāng)pH值小于某值時(shí),打開補(bǔ)漿閥到一定的位置,當(dāng)pH值大于某值時(shí),關(guān)小補(bǔ)漿閥到一定的位置,控制回路極其簡單,補(bǔ)漿閥不會(huì)頻繁動(dòng)作。并且可以設(shè)置最小開度值,防止?jié){液管道在小流量時(shí)堵塞的現(xiàn)象。
串級(jí)控制系統(tǒng)中,脫硫系統(tǒng)的煙氣流量、入口SO2濃度、機(jī)組負(fù)荷作為前饋信號(hào),計(jì)算出煙氣中所含的SO2總量,根據(jù)鈣硫比換算出所需要的石灰石的總量,在根據(jù)石灰石的密度值換算出石灰石漿液的量,作為副調(diào)的前饋信號(hào),以石灰石漿液流量作為副調(diào)的PV值,來調(diào)節(jié)補(bǔ)漿調(diào)節(jié)閥的開度,通過pH值的校正回路(主調(diào))微調(diào)補(bǔ)漿量。串級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng)能有效地消除內(nèi)擾造成的流量波動(dòng)的現(xiàn)象,改善調(diào)節(jié)特性,加快調(diào)節(jié)速度,但是前提是各變量必須測量準(zhǔn)確。
5 控制邏輯的優(yōu)化
經(jīng)過分析及查閱運(yùn)行人員日常的補(bǔ)漿操作,以及測量漿液流量的流量計(jì)的準(zhǔn)確性有待提高,決定采用單回路控制的策略,邏輯優(yōu)化如下。
兩個(gè)pH值進(jìn)入DCS后,增加邏輯選擇功能,當(dāng)其中一個(gè)故障時(shí),自動(dòng)切換到另一支,畫面上增加選擇功能按鈕,運(yùn)行人員可以根據(jù)實(shí)際情況選擇取平均還是pH1或pH2作為選擇后的pH值,以便于在pH的日常維護(hù)工作時(shí),不影響自動(dòng)補(bǔ)漿功能。
依據(jù)吸收塔的pH測量值,自動(dòng)調(diào)整吸收塔石灰石供漿調(diào)節(jié)閥開度。當(dāng)pH值<5.4時(shí),調(diào)節(jié)閥開度設(shè)置值為80%;當(dāng)5.4
石灰石供漿調(diào)節(jié)閥在特殊工況下不能滿足實(shí)際的需要,那么必須退出自動(dòng)聯(lián)鎖,退出聯(lián)鎖條件如下:漿液PH大于5.25或小于5.65;吸收塔入口SO2大于1600mg/Nm3或小于400mg/Nm3;脫硫出口氧量大于15或低于2。
增加理論補(bǔ)漿量監(jiān)視點(diǎn)Q、石灰石漿液轉(zhuǎn)換系數(shù)α,作為運(yùn)行調(diào)整參考依據(jù)。
Q理論=α*Wso2*Q煙氣
其中 α:轉(zhuǎn)換系數(shù);α=β*40/(ρ*W*0.4*64);由運(yùn)行人員依據(jù)制漿情況和系統(tǒng)工況填寫β、ρ、W,計(jì)算出α。
β:為吸收塔鈣硫比,設(shè)計(jì)值為1.03;40為鈣分子量;ρ為石灰石漿液密度,t/m3;W為石灰石漿液質(zhì)量分?jǐn)?shù);0.4為鈣在碳酸鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù);64為SO2分子量。
6 效果
經(jīng)過改造優(yōu)化后,實(shí)現(xiàn)了補(bǔ)漿自動(dòng)功能,大大減少了運(yùn)行的操作,基本達(dá)到了預(yù)期的效果,但是在煤種硫份大幅增大的情況下,需要人為調(diào)整一下,有待下一步繼續(xù)優(yōu)化邏輯。
【參考文獻(xiàn)】
[1]曾庭華,楊華,廖永進(jìn),郭斌.濕法煙氣脫硫系統(tǒng)的調(diào)試、試驗(yàn)及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2008,5.
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