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        某600MW汽輪發(fā)電機穩(wěn)定軸承斷油燒瓦事故分析及處理

        2014-04-29 00:00:00牛卓
        基層建設 2014年13期

        大唐華中電力試驗研究所 河南鄭州 450000

        摘要:針對某發(fā)電廠600MW汽輪發(fā)電機組在整套啟動試運過程中發(fā)生的發(fā)電機穩(wěn)定軸承斷油燒瓦事故,分析并查明了發(fā)生事故的原因,提出了解決問題的措施,處理后機組得以安全運行。

        關鍵詞:軸承;潤滑油;節(jié)流孔板;斷油;燒瓦;分析;處理

        0 引言

        某發(fā)電廠1號600MW汽輪發(fā)電機組的汽輪機采用東方汽輪機廠生產的超臨界、單軸、三缸四排汽、一次中間再熱、雙背壓、凝汽式汽輪機,型號N600-24.2/566/566;發(fā)電機采用東方電機股份有限公司的水氫氫冷型、自并勵靜止勵磁,三相同步汽輪發(fā)電機,型號QFSN-600-2-22D。10月19日1號機組在整套啟動試運過程中出現(xiàn)9號軸承(發(fā)電機勵磁側末端的穩(wěn)定軸承)回油溫度低,軸承示油器(即軸承回油觀察窗)無回油現(xiàn)象,軸瓦因與轉子軸頸干摩擦產生的熱量得不到冷卻而燒毀鎢金,造成軸承斷油燒瓦的設備損壞事故。

        1潤滑油系統(tǒng)概述

        汽輪發(fā)電機組是高速運轉的大型機械,其支持軸承和推力軸承需要大量的油來潤滑和冷卻,因此汽輪機配有潤滑油系統(tǒng)用于保證上述裝置的正常工作。供油的任何中斷,即使是短時間的中斷,都將會引起嚴重的設備損壞。

        潤滑油系統(tǒng)的主要任務是向汽輪發(fā)電機組的各軸承(包括支撐軸承和推力軸承)、盤車裝置提供合格的潤滑、冷卻油。在汽輪機組靜止狀態(tài),投入頂軸油,在各個軸頸底部建立油膜,托起軸頸,使盤車順利盤動轉子;機組正常運行時,潤滑油在軸承中要形成穩(wěn)定的油膜,以維持轉子的良好旋轉;同時由于轉子的熱傳導、表面摩擦以及油渦流會產生相當大的熱量,需要一部分潤滑油來進行換熱。另外,潤滑油還為低壓調節(jié)保安油系統(tǒng)、頂軸油系統(tǒng)、發(fā)電機密封油系統(tǒng)提供穩(wěn)定可靠的油源。

        圖一 機組潤滑油系統(tǒng)簡圖

        10月18日1號機組具備整套啟動條件,10月19日00:08汽輪發(fā)電機組首次沖轉升速至3000r/min,切換主油泵、調整油壓,將潤滑油壓調整到0.18MPa(汽輪機廠設計潤滑油壓為0.137~0.176MPa)。

        05:15電氣試驗結束。準備并網前的參數(shù)檢查中,發(fā)現(xiàn)9號軸承的潤滑油回油溫度在CRT顯示只有21℃,而此時機組軸承潤滑油進油溫度為39℃?,F(xiàn)場檢查9號軸承示油器無回油,檢查歷史記錄在機組3000r/min定速時,9號軸承回油溫度為38℃,此后回油溫度逐漸下降直至21℃,比汽機房大氣溫度稍高。打閘停機,當機組轉速降至1100r/min以下時,9號軸承回油溫度開始逐漸回升,觀察示油器內回油流量正常。重新掛閘沖轉,當機組升速至2260r/min以上時觀察示油器的回油流量開始逐漸減少,立即打閘停機。

        2事故原因分析及檢查

        圖二 軸承進、回油管路示意圖

        9號軸承支承的是發(fā)電機勵磁側末端的小軸,未設計軸瓦溫度測點和振動測點,其運行狀態(tài)容易被忽視。根據(jù)沖轉過程中9號軸承回油溫度和回油流量的變化現(xiàn)象,初步分析認為,當機組轉速超過2200r/min后,9號軸承的潤滑油進油流量逐漸減少直至斷油,初步判斷9號軸瓦已經磨損。

        針對9號軸承斷油的現(xiàn)象進行現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)9號軸承的進油管(管徑DN20)是從8號軸承濾油器后的管道(管徑DN90)上引接出來的,而每個軸承的濾油器內都設置有節(jié)流孔板,8號軸承濾油器、9號軸承濾油器內的節(jié)流孔直徑分別為φ23mm、φ8mm;從東方電機股份有限公司的《發(fā)電機油管路圖》中查到,9號軸承進油管應從8號軸承濾油器前的潤滑油管上接出(如圖二所示),而不是從8號軸承濾油器后的潤滑油管上接出,實際情況與設計不相符,這屬于管道安裝錯誤。分析認為隨著機組轉速的升高8號軸承進油量逐漸增大,與9號軸承存在搶油現(xiàn)象,由于9號軸承進油管管徑較小且經過兩次節(jié)流降壓,機組轉速升高至2200r/min后,9號軸承進油量逐漸減小直至斷油。

        停機后解體檢查9號軸承,發(fā)現(xiàn)軸瓦鎢金已經因斷油而燒毀(如圖三所示)。軸承的上瓦、下瓦已被碾壓磨損,鎢金表面顏色變黑,有明顯的碎裂跡象,脫落的鎢金夾在軸瓦的回油槽中,將回油槽填滿,大量的鎢金碎屑散落在軸承箱內。

        圖三 9號軸瓦鎢金燒毀 圖四 更換新的9號軸瓦

        3事故處理措施及效果

        更換9號軸承的軸瓦(如圖四所示)。

        將8號軸承濾油器內的節(jié)流孔板抽出,后移至8號軸承進油管與發(fā)電機的連接法蘭內(如圖二所示),這樣9號軸承進油管的引接口就處在8號軸承進油節(jié)流孔之前了。此外,機組啟動前,濾油器內的細濾網已經抽出,只剩下濾網骨架,對進油幾乎無節(jié)流。這樣,9號軸承的進油只經過節(jié)流孔板φ8mm的一次節(jié)流,與設計相符。

        重新沖轉汽輪發(fā)電機組,升速至3000r/min;檢查9號軸承回油溫度為38℃,回油溫度正常,且觀察軸承示油器內回油流量正常。

        4小結

        1)汽輪發(fā)電機組運行中軸承斷油會造成軸瓦損壞事故。

        2)此次事故的直接原因是9號軸承的進油管引接口安裝錯誤,9號軸承的進油管從8號軸承濾油器(內設節(jié)流孔板)后的管道上引接出來,致使9號軸承的進油經過兩次節(jié)流降壓。機組轉速升高后8號軸承進油量會明顯增加,8號軸承進油量的增加引起8號軸承濾油器后的油壓下降,這使得9號軸承進油量進一步減小直至斷油而燒毀軸瓦。9號軸承進油經過兩次節(jié)流降壓,不能滿足機組安全運行的需要。

        3)此次事故的間接原因是機組試運前的系統(tǒng)完善性檢查工作存在漏洞。

        參考文獻:

        [1]東方汽輪機有限公司《潤滑油系統(tǒng)說明書》,編號D600E-000152DSM,2007.2

        [2]東方電機有限公司《600MW氫、油、水控制系統(tǒng)》隨機文件,版本號:Z 1A2128 SM

        [3]《國家電網公司發(fā)電廠重大反事故措施》(國家電網生[2007]883號)

        作者簡介:

        牛卓(1981.10--)男,河南人,東北電力學院熱能與動力工程專業(yè),工學學士,工程師,主要從事汽輪機調試及汽輪機試驗研究工作。

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