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        煤直接液化催化劑制備裝置過濾液輸送泵變頻改造

        2014-04-29 17:33:17王中浩
        電子世界 2014年13期
        關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗

        王中浩

        【摘要】煤直接液化催化劑制備裝置過濾液輸送泵是壓濾工段輸送煤漿的設(shè)備,介質(zhì)含固液兩態(tài),此泵為間歇性工作制,進料及打回流保壓時泵均高速運轉(zhuǎn),打回流保壓時造成“大馬拉小車”的電能浪費現(xiàn)象。同時,高速運轉(zhuǎn)下介質(zhì)對設(shè)備磨損較為嚴(yán)重。通過變頻改造后,降低了對設(shè)備的磨損且達到了節(jié)能降耗的目的。

        【關(guān)鍵詞】過濾液輸送泵;變頻改造;設(shè)備磨損;節(jié)能降耗

        0.引言

        過濾液輸送泵是為催化劑制備裝置壓濾工段輸送煤漿的設(shè)備,介質(zhì)含固液兩態(tài),料漿對泵本體及管線的沖刷直接影響設(shè)備使用壽命,尤其是對泵葉輪及前后襯板的磨損尤為嚴(yán)重,造成頻繁維修,增加生產(chǎn)成本。針對這一問題,公司組織人力深入研究、集思廣益,最終決定將泵電機更換為變頻電機。該項改造基于壓濾機的周期性運行規(guī)律,壓濾機每周期運行約45分鐘,而進料時間為10分鐘左右,剩余時間為自循環(huán),改為變頻電機驅(qū)動后,可在壓濾機進料后剩余的35分鐘自循環(huán)過程中將變頻調(diào)至低點,避免流速過快造成不必要的能耗損失和設(shè)備磨損,延長設(shè)備及附屬管線運行壽命。

        1.工藝流程概述

        我公司煤直接液化催化劑制備裝置共有四臺壓濾機(102SR-301A/B/C/D)、四臺過濾液輸送泵(102-P-301A/B/C/D),過濾液輸送泵向壓濾機輸送催化劑制備反應(yīng)器(102-D-301A/B)出來的水煤漿原料,正常工況時,每臺壓濾機對應(yīng)一臺過濾液輸送泵,D機也可作為公共輸送泵,輸送介質(zhì)為攜帶催化劑的水煤漿。輸送泵為間隙工作制,每個周期約45分鐘,一個工作周期內(nèi),泵輸送物料時間約為10分鐘;由于水煤漿容易沉積結(jié)焦的特殊性,在不向壓濾機進料時泵通過管道打回流保壓,回流保壓時間約為35分鐘。

        2.主要解決的問題

        在實際操作運行中,為防止物料沉積,過濾液輸送泵電機打回流時仍然高速運轉(zhuǎn),并且負荷功率較低,造成了“大馬拉小車”的電能浪費現(xiàn)象。另外攜帶催化劑的水煤漿屬固液兩態(tài),由于泵體長期在高轉(zhuǎn)速下運行,加劇了泵體葉輪、殼體和閥門、管道的磨損,縮短了設(shè)備使用壽命,增加了檢修更換成本。很多情況下,運行不到一個月就要對設(shè)備進行檢修、清理管道、更換備件,增加了生產(chǎn)成本。

        針對上述存在的設(shè)備磨損造成設(shè)備運行周期不長,且存在介質(zhì)泄漏安全隱患,以及電機長時間低負荷高速運轉(zhuǎn)消耗電能的相關(guān)問題,對四臺過濾液輸送泵(102-P-301A/B/C/D)進行了變頻改造,以達到節(jié)能降耗、提高設(shè)備運行周期的目的。

        3.總體改造方案

        3.1 總體構(gòu)架

        改造前,四臺過濾液輸送泵拖動電機由備煤35/6 kV變電所供電,電機型號為YB 355M2-2 、電壓6 kV、功率185kW、轉(zhuǎn)速2985rpm、防爆等級ExdⅡAT4。

        改造后,加裝4臺0.4kV低壓變頻器,變頻器采用ABB產(chǎn)品,型號為ACS800-04-0260-3+P901+K458+E210,每臺變頻器獨立成柜,共計4臺套,柜型MNS3.0,并且配套更換過濾液輸送泵拖動電動機4臺,將原6kV電機更換為南陽標(biāo)準(zhǔn)系列380V低壓電動機,更換后電動機型號為YB2-315L-2,功率185kW、電壓380V、轉(zhuǎn)速2980rpm、防爆等級ExdⅡAT4。功率保持不變,以維持電動機輸出功率、轉(zhuǎn)矩不變,電壓更換為380V。更換電機后,中心高變?yōu)?15mm,中心高比原來低40mm,基座增加40mm底板。重新敷設(shè)主、控電纜,并更換現(xiàn)場操作柱。

        根據(jù)現(xiàn)場預(yù)留位置條件和變電所負荷情況,在0.4kV I、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ段低壓母線各增加一套變頻器柜,且新增計算負荷滿足變電所容量設(shè)計要求。

        3.2 工藝流程與控制

        根據(jù)工藝要求,控制方式為:變頻器柜帶有變頻器、工頻旁路兩種方式,當(dāng)變頻器故障切除時工頻旁路仍然可以驅(qū)動電動機運行;現(xiàn)場操作柱對電動機進行啟、停控制,設(shè)有運行、停止指示燈各一個,電流表一只,備煤控制室DCS可以遠程停電動機。變頻、工頻信號、電動機運行、停止信號、故障信號、變頻器轉(zhuǎn)速信號送DCS監(jiān)視。改造后保持現(xiàn)有工藝流程不變,每臺機組的變頻器轉(zhuǎn)速信號由27米對應(yīng)的每臺壓濾機控制柜內(nèi)PLC控制。第一次開機是操作人員在現(xiàn)場操作柱上啟動電動機,壓濾機PLC調(diào)速信號是4-20mA送給變頻器,當(dāng)壓濾機進料時控制變頻器高速運行,變頻器輸出頻率最大,電動機在額定轉(zhuǎn)速下工作;當(dāng)壓濾機進料結(jié)束后,控制變頻器低速運行,變頻器頻率輸出降低,電動機低速運轉(zhuǎn),維持過濾液輸送泵回流時的出口壓力在某一恒定值不變。出口壓力信號接至壓濾機PLC,形成閉環(huán)控制。相關(guān)設(shè)備位置、控制邏輯如圖1所示:

        圖1 設(shè)備控制邏輯圖

        3.3 電氣控制原理

        經(jīng)過與ABB低壓盤廠家、設(shè)計單位的多次溝通,最終確定如下所示的電機主接線圖2和電機控制原理圖3。電動機主接線有變頻器和工頻旁路兩種運行方式,變頻器運行方式為主,只有變頻器故障退出時,通過工頻旁路控制電動機工頻運行。接觸器KM1、KM2建立變頻器通路驅(qū)動電機,主保護是斷路器和變頻器本體設(shè)定。接觸器KM3控制工頻驅(qū)動電動機,主保護是斷路器和熱繼電器??刂茍D中通過變頻器盤面三位置轉(zhuǎn)換開關(guān)實現(xiàn)變頻、工頻轉(zhuǎn)換,盤面可以在斷開主斷路器的情況下,通過盤面起動、停止按鈕檢查接觸器控制回路的完好性試驗。電動機起動只有在現(xiàn)場操作柱上控制,電動機停止可以在現(xiàn)場操作柱也可在DCS上控制。變頻器電動機的調(diào)速信號來自現(xiàn)場壓濾機控制盤PLC,信號4-20mA對應(yīng)10-50Hz頻率,最高轉(zhuǎn)速50Hz對應(yīng)電機額定轉(zhuǎn)速2980rpm,最低轉(zhuǎn)速對應(yīng)596rpm,通過PLC人機界面可以設(shè)置定速低頻運行,四臺機組運行速度大體控制在1270rpm。

        4.改造效果分析

        4.1 設(shè)備磨損情況分析

        2012年P(guān)301四臺泵備件消耗情況如下:

        表1 102-P-301泵改造前四臺泵備件消耗統(tǒng)計

        改造之前葉輪的平均使用周期40天,前后襯板的使用周期80天,耐磨球閥的平均使用周期約180天,2012年9月改造后至今運行一年多更換了一套葉輪及后襯板、1個耐磨球閥、3套機封,費用共計6萬元左右,與上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比,生產(chǎn)成本明顯降低,而且提高了裝置運行的穩(wěn)定性,效果顯著。

        4.2 節(jié)能效果分析

        (1)P301高壓電機改造前工頻狀態(tài)下電量計算

        表2 102-P-301泵電機改造前數(shù)據(jù)表

        泵出口流量(m3/h) 額定功率(kW) 額定電壓(V) 功率因素 P301打循環(huán)時電流(A) P301進料時電流(A) 泵出口壓力(MPa)

        400 185 6000 0.86 17 20 1.6

        壓濾機一個壓濾周期約45分鐘,其中進料時間約10分鐘,打循環(huán)時間約35分鐘。

        原P301電機打循環(huán)時實際功率為:

        P1=1.732*17*6000*0.86=151.9kW

        進料時實際功率為:

        P2=1.732*20*6000*0.86=178.7kW

        按照裝置一年運行7440小時,每臺機組的進料周期是45分鐘計算,每臺機組就是9920個周期。按照P301泵三開一備考慮,可以計算出三臺年總耗電量為:(P1*每周期工作時間(小時)*年運行周期數(shù)+P2*每周期工作時間(小時)*年運行周期數(shù))*3臺=352×104kWh(萬度)。

        (2)P301電機變頻改造后電量計算

        表3 102-P-301泵電機改造后數(shù)據(jù)表

        泵出口流量(m3/h) 額定功率(kW) 額定電壓(V) 功率因素 P301打循環(huán)時電流(A) P301進料時電流(A) 泵出口壓力(MPa)

        400 185 380 0.91 86.9 205.6 1.6

        壓濾機一個壓濾周期約為45分鐘,其中進料時間約10分鐘,打循環(huán)時間約35分鐘。

        改造后低壓電機循環(huán)時實際功率為:

        P3=1.732*86.9*380*0.91=52kW

        進料時實際功率為:

        P4=1.732*205.6*380*0.91=123.1kW

        按照裝置一年運行7440小時,P301泵三開一備,可以計算出年總耗電量為:(P3*每周期工作時間(小時)*年運行周期數(shù)+P4*每周期工作時間(小時)*年運行周期數(shù))*3臺=152×104kWh(萬度)。

        (3)電能節(jié)能計算

        每年節(jié)約電量:

        352-152=200×104kWh(萬度)

        節(jié)電率:200/352=57%

        經(jīng)濟效益:每度電按0.5元計算,每年可節(jié)約200*0.5=100萬元。

        從改造后設(shè)備運行狀況看,泵體、襯板、軸承等的磨損程度明顯下降,運行周期增加,延長了設(shè)備使用壽命,減少了設(shè)備維修成本,提高了設(shè)備運行的穩(wěn)定性。以往該設(shè)備連續(xù)運行時間短、故障多的問題得到了有效解決,核算一年節(jié)省備件費用40多萬元。

        同時,由于該泵是周期工作制,加裝變頻器后節(jié)電效果明顯,節(jié)電率達到了57%,年節(jié)約電費有100萬元。從泵體備件消耗減少的費用和節(jié)電效果看,不到兩年就完全可以收回項目投資,改造達到了預(yù)期目的。

        5.結(jié)束語

        改造后,通過長期摸索,最終得出壓濾機進料期間及非進料期間泵出口流量的最佳控制數(shù)據(jù),最大程度的避免了對設(shè)備及附屬管線的磨損,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,有效提高了設(shè)備設(shè)施的使用壽命,取得了顯著成效。

        參考文獻

        [1]顧繩谷.電機及拖動基礎(chǔ)(下冊)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.

        [2]石秋潔.變頻器應(yīng)用基礎(chǔ)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

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