劉端勤 楊文宇
摘 要:丹江口水電廠監(jiān)控現(xiàn)地控制單元原采用南瑞MB1000為基礎(chǔ)的SJ-600型智能分布式現(xiàn)地控制裝置,現(xiàn)采用南瑞MB80為基礎(chǔ)的監(jiān)控現(xiàn)地控制單元對(duì)6號(hào)機(jī)LCU進(jìn)行更新改造。文中主要介紹了丹江口水電廠下位機(jī)改造后的配置及功能,改造的過(guò)程和獲得的經(jīng)驗(yàn)。目前新的6號(hào)機(jī)組監(jiān)控下位機(jī)系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行了一年,MB80 PLC在丹江口水電廠6號(hào)機(jī)的首次成功應(yīng)用為我廠全面開展監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)改造工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:丹江口水電廠 計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng) 現(xiàn)地控制單元 MB80
中圖分類號(hào):TM62 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)09(c)-0091-02
丹江口水力發(fā)電廠的監(jiān)控下位機(jī)系統(tǒng)原采用以南瑞公司MB1000為基礎(chǔ)的SJ-600型智能分布式現(xiàn)地控制單元LCU。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)理論的不斷完善,使得維護(hù)工作和功能需求不斷增加,原下位機(jī)系統(tǒng)已不能滿足電廠安全穩(wěn)定運(yùn)行的需要,主要存在以下不足。
(1)現(xiàn)地工控機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行,設(shè)備老化花屏,嚴(yán)重影響設(shè)備的現(xiàn)地監(jiān)視和控制功能。
(2)CCU模件嚴(yán)重老化,近年來(lái)故障率上升明顯,備品嚴(yán)重不足。
(3)LCU與外圍設(shè)備采用的串口通信模式,經(jīng)常出現(xiàn)通信故障的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響現(xiàn)地信號(hào)的實(shí)時(shí)采集。
(4)電源和控制權(quán)切換回路設(shè)計(jì)在一起,維護(hù)和檢修難度都大大增加,近年來(lái)時(shí)常出現(xiàn)控制權(quán)切換無(wú)效的現(xiàn)象。
(5)交流采樣回路的設(shè)計(jì)不夠完善,無(wú)冗余措施,一旦出現(xiàn)問題將嚴(yán)重影響機(jī)組的功率調(diào)節(jié)功能。
因此,原監(jiān)控下位機(jī)系統(tǒng)已不能滿足對(duì)我廠機(jī)電設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)控的要求,廠部決定在南水北調(diào)六號(hào)機(jī)增容改造工程中對(duì)6號(hào)機(jī)的監(jiān)控下位機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行更新改造。
1 新6號(hào)機(jī)組下位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
改造后6號(hào)機(jī)組下位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)由2面機(jī)組LCU屏、1面順控屏和1面測(cè)溫屏組成,如圖1所示。
1.1 LCU屏
下位機(jī)LCU主要采用南瑞自主研發(fā)的智能可編程控制器MB80系列模件。配備4塊32點(diǎn)DI輸入模件;3塊32點(diǎn)SOE量輸入模件;3塊16點(diǎn)模擬量輸入模件;3塊32點(diǎn)開關(guān)量輸出模件;2塊CPM通信模件。系統(tǒng)配置雙機(jī)四網(wǎng)熱備系統(tǒng),所有I/O模塊采用與CPU同系列產(chǎn)品,所有模塊支持帶電熱插拔功能。
1.2 機(jī)組順控屏
順控屏采用南瑞自主研發(fā)的MB40可編程控制器構(gòu)成機(jī)組事故停機(jī)和緊急停機(jī)的裝置,能在機(jī)組各類事故情況下,作為現(xiàn)地LCU的后備與LCU同時(shí)啟動(dòng)自動(dòng)停機(jī)流程,保證了機(jī)組事故停機(jī)的可靠執(zhí)行。
1.3 機(jī)組測(cè)溫屏
測(cè)溫屏采用3塊測(cè)溫模件,對(duì)機(jī)組各有關(guān)部位溫度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視,并將測(cè)溫故障信號(hào)和測(cè)溫事故信號(hào)送入機(jī)組監(jiān)控屏實(shí)現(xiàn)機(jī)組溫度故障和事故控制。
2 新6號(hào)機(jī)組下位機(jī)的功能
改造后6號(hào)機(jī)組下位機(jī)現(xiàn)地控制單元主要有以下功能。
2.1 數(shù)據(jù)的采集和處理
通過(guò)I/O模件的數(shù)據(jù)采集、通信模件的通信驅(qū)動(dòng)運(yùn)行,所以數(shù)據(jù)均送至CPU模件;一些數(shù)據(jù)需要加工處理也在CPU里完成。
2.2 控制與調(diào)節(jié)
機(jī)組的啟停、事故處理、PID運(yùn)算,機(jī)組狀態(tài)變換流程均運(yùn)行在PLC內(nèi),上位機(jī)及觸摸屏把控制令發(fā)送至PLC,經(jīng)解析、合法性判斷后執(zhí)行相應(yīng)流程。
2.3 顯示監(jiān)視
通過(guò)觸摸屏可以監(jiān)視本臺(tái)機(jī)組的運(yùn)行工況,根據(jù)需要,也可擴(kuò)展監(jiān)視其他遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)狀態(tài)。
2.4 信號(hào)報(bào)警
觸摸屏畫面的光字及歷史記錄起到報(bào)警提示作用。
2.5 通信
外部設(shè)備采集的數(shù)據(jù)通過(guò)八串口通信模件送至CPM通信模件;通信模件完成與威盛表、交流采樣、溫度巡檢測(cè)量裝置等通信并將采集到的信息上送至上位機(jī)系統(tǒng)。
2.6 自診斷功能
系統(tǒng)能檢測(cè)出CPU自身故障、I/O故障、接口模件故障、通信控制模件故障、電源模件故障,各模件均可把自身故障作為開關(guān)量送出。
3 改造過(guò)程分享
6號(hào)機(jī)作為丹江電廠首臺(tái)改造的監(jiān)控下位機(jī)系統(tǒng),克服了許多困難,也取得了一些改造經(jīng)驗(yàn)。改造過(guò)程主要可分為三個(gè)步驟。
3.1 施工前的準(zhǔn)備
3.1.1 收集資料
(1)老監(jiān)控的安裝原理圖、配線表及電纜清冊(cè)的收集整理。
(2)現(xiàn)場(chǎng)舊盤拆除查線,確定保留的電纜。
(3)重要回路及PT/CT回路的查線。
3.1.2 整理資料
(1)編寫改造施工方案,編制新監(jiān)控電纜清冊(cè)。
(2)根據(jù)保留電纜的情況排布開入/開出點(diǎn)表。
(3)繪制特殊回路及重要回路接線原理圖。
3.1.3 流程修訂
(1)對(duì)比老流程審議廠家提供的新監(jiān)控流程。確保流程的功能的完整性和邏輯正確性。
(2)完成設(shè)備出廠驗(yàn)收檢驗(yàn)工作,對(duì)新監(jiān)控的元件布置和端子排布提出建議。
3.2 改造安裝施工
3.2.1 新盤查線
(1)新盤進(jìn)場(chǎng)后,對(duì)照發(fā)貨清單做好開箱驗(yàn)收工作。
(2)檢查盤體無(wú)破損,盤內(nèi)元件無(wú)損壞無(wú)松動(dòng)。
(3)對(duì)照出廠圖紙對(duì)新監(jiān)控盤內(nèi)接線進(jìn)行檢查。
3.2.2 安裝接線
(1)完成盤體安裝工作。
(2)敷設(shè)電纜。
(3)按先盤間后外圍、先弱點(diǎn)后強(qiáng)電、先舊后新、先短后長(zhǎng)的原則完成電纜接線工作。
3.2.3 接線檢查
(1)檢查電源電纜極性。
(2)檢查PT/CT回路接線正確作導(dǎo)通實(shí)驗(yàn)。
(3)檢查開出端子公共端短接線。
3.3 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試
3.3.1 通電
(1)檢查監(jiān)控電源回路對(duì)地絕緣合格,無(wú)短路。
(2)檢查無(wú)強(qiáng)電串入PT/CT回路和其它設(shè)備的可能。
(3)檢查監(jiān)控不會(huì)開出動(dòng)作現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行設(shè)備。
(4)新盤送電后,檢查各元件工作情況正常。
3.3.2 信號(hào)傳動(dòng)試驗(yàn)
(1)從信號(hào)源頭對(duì)監(jiān)控開入信號(hào)到觸摸屏和水機(jī)/監(jiān)控。
(2)從監(jiān)控盤對(duì)開入信號(hào)到中控室,檢查語(yǔ)音光字和簡(jiǎn)報(bào)。
(3)強(qiáng)制開出動(dòng)作繼電器檢查外圍執(zhí)行設(shè)備動(dòng)作正確。
(4)檢查模擬量和綜合判斷量正確。
3.3.3 無(wú)水試驗(yàn)
(1)檢查監(jiān)控現(xiàn)地、遠(yuǎn)方開停機(jī)流程。
(2)檢查監(jiān)控事故停機(jī)流程。
(3)檢查水機(jī)保護(hù)盤事故停機(jī)流程。
(4)檢查開關(guān)同期合、實(shí)驗(yàn)合、無(wú)壓合流程。
4 結(jié)語(yǔ)
MB80 PLC的各項(xiàng)性能滿足水電廠自動(dòng)化的要求,且該系統(tǒng)維護(hù)簡(jiǎn)便,同時(shí)也為水電廠的運(yùn)行、維護(hù)減少了工作量及生產(chǎn)成本,為丹江口水電廠實(shí)現(xiàn)“無(wú)人值班、少人值守”提供了技術(shù)基礎(chǔ)。目前新的6號(hào)機(jī)組監(jiān)控下位機(jī)系統(tǒng)已穩(wěn)定運(yùn)行了一年,MB80 PLC在丹江口水電廠6號(hào)機(jī)的首次成功應(yīng)用為我廠全面開展監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)改造工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn)
[1] 南瑞集團(tuán)公司.MB80系列智能可編程控制器技術(shù)手冊(cè)[Z].