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        數控平旋盤自動更換軟件的開發(fā)與應用

        2014-04-25 05:15:22徐秀玲王紅亮
        制造技術與機床 2014年1期
        關鍵詞:傳動比數控系統(tǒng)編碼器

        徐秀玲 王紅亮 白 斌

        (①沈陽工程學院機械系,遼寧 沈陽110136;②東北大學機械工程與自動化學院,遼寧 沈陽110819;③中捷機床有限公司,遼寧 沈陽110143)

        平旋盤作為一種重要的功能部件,廣泛應用于能源、交通、重型等機械行業(yè),是加工箱體類工件的關鍵設備。銑鏜類機床配備附件平旋盤后,可以實現(xiàn)車銑復合功能,增加鏜削大直徑孔、平面,車削外圓、端面、切槽等功能,一次可完成銑、鏜、車等多工序加工,擴大機床加工工藝范圍,大大提高加工效率[1]。

        1 平旋盤

        圖1 所示為可卸式電動數控平旋盤[2]的結構,底座通過鎖緊油缸固定在滑枕上,由主軸帶動平旋盤回轉,實現(xiàn)回轉主運動?;瑝K是一個獨立的數控軸,由獨立的伺服電動機和驅動裝置控制實現(xiàn)徑向移動。通過數控信號的控制,可實現(xiàn)W軸(滑枕或主軸箱移動)與U軸(滑板徑向運動)的聯(lián)動,從而可以加工復雜的型面。數控平旋盤的傳動比有兩種類型:

        (1)主軸與平旋盤的傳動比為1∶1,此時平旋盤的位置與主軸位置是同步的,可以在數控機床上通過NC與PLC 的協(xié)作一鍵啟動,實現(xiàn)安全可靠地自動更換。

        (2)主軸與平旋盤的傳動比非1∶1,典型傳動比為13∶38,此時主軸與平旋盤位置是不同步的,數控系統(tǒng)無法確定平旋盤相對于主軸的旋轉位置。因此,平旋盤只能進行手動更換,為保證操作的安全性,不僅需要人工使用百分表或千分表找正平旋盤0°位置,而且還要采用數控系統(tǒng)手動功能旋轉平旋盤1 至13 圈才能最終找到需要的位置(主軸0°)。這種人工手動控制方式,需要多人配合,耗時長,勞動強度大,效率低,極容易出錯[3]。

        本文針對數控平旋盤非1∶1傳動手動更換弊端,從平旋盤的結構和更換要求入手,以Simens840D 數控系統(tǒng)為例,深入分析數控系統(tǒng)對機床軸的控制過程,提出采用第二傳動比解決平旋盤速度同步問題。提出采用無實際驅動器控制的模擬軸,實現(xiàn)平旋盤實際位置的保持記憶,解決平旋盤自動交換的關鍵技術。通過編制NC 宏程序,實現(xiàn)數控平旋盤的一鍵自動更換的開發(fā)。

        2 自動更換控制原理

        2.1 編程同步

        工件加工程序編制通常以主軸轉速為依據,安裝平旋盤以后,由于13∶38 傳動比的存在,刀具的轉速將發(fā)生改變。此時,數控系統(tǒng)通過電動機側編碼器可以對主軸速度進行半閉環(huán)控制,卻無法實現(xiàn)對平旋盤轉速進行控制,使得主軸轉速與平旋盤的轉速不同步。

        解決編程同步的問題,可以在編制工件加工程序中考慮平旋盤的傳動比,這樣不僅會增加編程工作量,使得程序更加繁瑣,且不具有通用性。因此,文中提出采用第二傳動比解決平旋盤速度同步問題。圖2 所示為平旋盤的控制框圖,電動機通過主軸傳動機構帶動主軸旋轉,驅動平旋盤實現(xiàn)刀具運動。將平旋盤傳動比附加到第一傳動比或設置在第二傳動比中實現(xiàn)速度同步問題,由于第一傳動比為系統(tǒng)復位生效,復位后還需要機床各坐標軸重新回參考點,操作繁瑣且增加了輔助時間。而第二傳動比[4]可以通過編程指令更改即可生效,所以將第二傳動比設置為主軸/平旋盤傳動比,使平旋盤傳動比參與到速度控制環(huán),實現(xiàn)主軸編程轉速與平旋盤實際轉速相同。

        2.2 平旋盤位置實時記憶

        編程同步可以實現(xiàn)速度同步,但無法實現(xiàn)位置同步。對于平旋盤,主軸側編碼器可以實現(xiàn)間接位置反饋,由于該編碼器為增量型,不具有位置保持記憶的功能,當系統(tǒng)重新啟動或主軸重新回參考點后,如表1 所示,如當主軸位于0°位置時,對應平旋盤0°、120°、240°這3 個角度位置,此時,系統(tǒng)識別角度與平旋盤實際角度不一致,不能實現(xiàn)平旋盤顯示位置與實際位置同步,無法滿足自動更換的要求。

        表1 主軸位置與平旋盤位置同步性 (單位:°)

        為有效解決這一問題,提出采用無實際驅動器控制的模擬軸,實現(xiàn)平旋盤實際位置的保持記憶,解決平旋盤自動交換的關鍵技術。系統(tǒng)控制環(huán)配置結構如圖3所示,通常系統(tǒng)控制的數控軸給定值類型為標準,具有實際的驅動器,與反饋裝置形成閉環(huán)控制。為了實現(xiàn)平旋盤實際位置的保持記憶,突破傳統(tǒng)的使用方法,在原有控制基礎上,采用無實際驅動器控制的平旋盤模擬軸解決其自動交換難題。采用平旋盤模擬軸,反饋元件為主軸側編碼器,通過第二傳動比及跟隨功能,實現(xiàn)平旋盤位置的實時反饋;其編碼器的參考模式采用絕對類型,實現(xiàn)平旋盤位置的保持記憶功能。通過編制宏程序使平旋盤定位到初始位置(主軸與平旋盤均在0°位置),滿足平旋盤自動更換需求。

        3 自動更換軟件開發(fā)及應用

        數控平旋盤自動更換需要NC、PLC 及操作者三方協(xié)作共同完成。為實現(xiàn)平旋盤快捷、方便的自動更換,將平旋盤裝載子程序及卸載子程序集成到附件頭自動交換程序中,當主軸及平旋盤的實際參數與系統(tǒng)匹配后,只需執(zhí)行PXP_LOAD 指令、即可進行平旋盤的自動安裝,執(zhí)行PXP_UNLOAD 指令進行平旋盤自動卸載。

        3.1 模擬軸的實現(xiàn)

        無實際驅動器的平旋盤模擬軸,可保證機床任意情況下實時記錄平旋盤位置。以第10 軸作為平旋盤模擬軸Q 為例,匹配參數如下:

        3.2 模擬軸跟隨功能

        采用模擬軸,通常會產生系統(tǒng)給定值與反饋值不一致,從而導致系統(tǒng)報警,機床不能正常運行。通過PLC 編制相應的程序,實現(xiàn)模擬軸的跟隨功能,可以有效防止該現(xiàn)象的發(fā)生。具體程序如下:

        3.3 平旋盤自動更換軟件開發(fā)

        以速度同步和位置同步為基礎,通過一鍵自動裝、卸載平旋盤,實現(xiàn)平旋盤自動交換軟件的開發(fā)。以傳動比為13∶38 的平旋盤為例,平旋盤為10 軸,軸名為Q;主軸為11 軸,軸名為C。則自動交換程序格式簡述如下:

        4 結語

        平旋盤自動更換軟件的開發(fā),適用于具有任意傳動比平旋盤,尤其對于非1∶1傳動比的平旋盤,能夠保證工件加工程序的通用性,避免二次編程的繁瑣。

        平旋盤的控制變得相對簡單??s短了NC、PLC換頭程序的調試周期,對于平旋盤的更換,只需在數控系統(tǒng)內裝入兩個子程序,通過一鍵即可實現(xiàn)自動更換。

        目前,該軟件已經成功應用simens840D 數控系統(tǒng)的大型落地銑鏜數控機床[5,6]上,取得良好的運行效果,節(jié)約了輔助時間,提高了機床加工效率。

        [1]劉志兵,孫志強. 數控銑鏜床頭庫附件頭自動更換管理軟件開發(fā)設計[J]. 制造技術與機床,2011(8):109 -113.

        [2]孫志強,劉志兵,周翔. 設定值切換功能在數控銑鏜床平旋盤上的開發(fā)應用[J]. 機械設計,2012(12):62 -65.

        [3]徐敏,王永,羅宏. 基于提高主傳動系統(tǒng)快速響應目標的平旋盤方案優(yōu)化研究[J]. 機械設計與制造,2012(5):126 -128.

        [4]Information on http://www. cc222. com/article/849070. html[OL]

        [5]沈陽機床有限公司. 產品檢驗合格證[Z].2005

        [6]Siemens AG. Sinumerik 模具及模型制造[Z]. The Federal Republic Germany.2007.

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