張爾康
(濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南 250100)
某廠在生產(chǎn)40mm 規(guī)格的歐標(biāo)S355J2+N 鋼板過程中,出現(xiàn)部分探傷不合,探傷等級(jí)為美標(biāo)ASTM A578 LEVEL B。為提高鋼板探傷合格率,采用生產(chǎn)工藝追溯、夾雜物、金相顯微組織等手段對(duì)正火狀態(tài)的S355J2+N 探傷不合進(jìn)行分析,并提出了改進(jìn)措施。
厚規(guī)格S355J2+N 生產(chǎn)工藝為:KR→轉(zhuǎn)爐冶煉→CAS→LF→VD→連鑄→板坯加熱→軋制→矯直→正火→切割→標(biāo)記→檢驗(yàn)→入庫。對(duì)鋼板生產(chǎn)工藝過程進(jìn)行追溯分析:
1.1.1 鐵水條件
對(duì)于有探傷要求的鋼種,某廠內(nèi)控要求冶煉用鐵水中磷、硫分別不大于0.12%和0.06%。經(jīng)查詢探傷不合的S355J2+N 爐號(hào)冶煉所用鐵水,其磷含量為0.106%、硫含量為0.0044%,均符合要求。
1.1.2 CAS、LF、VD 工序
探傷不合爐號(hào)的CAS 吹氬時(shí)間11min、VD 保壓時(shí)間15’22min,VD 軟吹時(shí)間12min。CAS 和VD 吹氬時(shí)間較長,保證夾雜物上浮,VD保真空時(shí)間也較為合理。但因定氫儀損壞,冶煉過程中氫含量無法測(cè)定。
1.1.3 連鑄工序
經(jīng)查詢探傷不合爐號(hào)的中包溫度1523-1525℃,過熱度11~13℃;拉速0.8m/min 恒速,處于較為合理的范圍內(nèi)。
1.1.4 鑄坯低倍質(zhì)量經(jīng)查詢探傷不合爐號(hào)生產(chǎn)時(shí)鑄機(jī)的低倍質(zhì)量:中心偏析C 類0.5、中心疏松0.5 級(jí),無中間裂紋,處于較為合理的范圍內(nèi)。
1.1.5 熔煉成分
探傷不合爐號(hào)的熔煉成分為:C 含量0.17%,Si 含量0.29%,Mn 含量1.49%,P 含量0.021%,S 含量0.011%,五大元素及其余元素含量均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,但S 含量相對(duì)而言偏高。
1.2.1 加熱時(shí)間
探傷不合鋼板的加熱爐均熱溫度為1240℃,加熱時(shí)間5h08min,無明顯異常。
1.2.2 軋制工藝
重點(diǎn)查詢了探傷不合鋼板的精軋工藝參數(shù),精軋開軋溫度控制在902℃,終軋溫度控制在857℃,處于內(nèi)控要求范圍內(nèi),無明顯異常。
根據(jù)超聲波探傷的波形,缺陷存在于鋼板厚度1/2 處及1/4 處。
在鋼板的在1/2 處及1/4 處分別取樣金相分析,有缺陷部位和無缺陷部位均取樣觀察。
對(duì)鋼板厚度1/2 處進(jìn)行觀察,超聲波探傷顯示有缺陷部位存在2.0mm 長的微裂紋,無缺陷的厚度1/2 處部位則無微裂紋。
對(duì)鋼板厚度1/4 處存在的缺陷進(jìn)行金相觀察,鋼板厚度1/4 處探傷有缺陷部位存在超大型B 類夾雜物,觀察到的夾雜物最大長度達(dá)到了1.6mm。而合格部位的1/4 厚度處雖然也存在B 類夾雜物,但觀察到的B 類夾雜物最大長度只有0.3mm。
缺陷位于鋼板邊部一側(cè),為條帶狀的小缺陷,從鋼板的頭部到尾部都有,根據(jù)超聲波探傷的波形,缺陷存在于鋼板厚度1/2 處及1/4處。一般認(rèn)為鋼板中心偏析對(duì)探傷不合影響較大,中心偏析嚴(yán)重的,可造成中心組織延伸率低或者硬度偏高,使鑄坯中心的原始缺陷在軋制過程中無法得到補(bǔ)救而在成品中暴露出來,導(dǎo)致最終產(chǎn)品探傷不合。中心偏析較輕的,可以通過后續(xù)的正火熱處理工藝進(jìn)行改善,從而提高探傷合格率。但本次S355J2+N 鋼板正火前探傷及正火后探傷結(jié)果差別不大,初步排除偏析對(duì)探傷不合的影響。
通過上述分析及金相分析,鋼板中存在的微裂紋是探傷不合的主要原因,夾雜物也存在一定影響。
3.2.1 采用CAS+LF+VD/RH 工藝,保證足夠的軟吹時(shí)間,純凈鋼質(zhì),盡量減少夾雜物,提高鋼板內(nèi)部質(zhì)量,強(qiáng)化真空處理的脫H 效果監(jiān)控,確保中間包鋼水中H 含量控制在1.5ppm 以下;
3.2.2 嚴(yán)格控制原料質(zhì)量,煉鋼的原輔料應(yīng)保持干燥,減少原材物料不穩(wěn)定帶來的工藝波動(dòng);
3.2.3 加強(qiáng)煉鋼工藝控制,嚴(yán)格控制過程增氮;
3.2.4 選用適當(dāng)保護(hù)渣,穩(wěn)定連鑄工藝,適當(dāng)減小二冷配水量,提高拉速,提高鑄坯矯直溫度,同時(shí)保證鑄機(jī)狀態(tài)和噴嘴霧化良好,鑄坯不過冷、不反復(fù)回溫;
3.2.5 盡可能采用恒速澆注,減少結(jié)晶器液面波動(dòng),優(yōu)化生產(chǎn)組織,避免鑄機(jī)等鋼水等造成的低拉速;
3.2.6 連鑄坯執(zhí)行48 小時(shí)堆垛緩冷,防止鑄坯內(nèi)部出現(xiàn)裂紋;鋼板在軋制完成后、正火之前,也執(zhí)行堆垛緩冷48 小時(shí),防止鋼板內(nèi)部微裂紋的產(chǎn)生。
通過采取優(yōu)化冶煉、連鑄工藝,結(jié)合潔凈鋼生產(chǎn)模式,同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行鑄坯及鋼板的緩冷制度,S355J2+N 探傷合格率由之前的89%提高至99%,效果顯著。
[1]張潤生.S355J2 鋼板探傷不合原因分析及改進(jìn)措施[J].寬厚板,2014(1).
[2]趙慶宇.Q345D 鋼板探傷不合的原因分析及改進(jìn)措施[J].寬厚板,2010(5).
[3]田世永,鄭香增,劉熙章.中厚板探傷不合的原因分析及改進(jìn)措施[J].寬厚板,2010(5).