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        1?000?MW超超臨界機組真空系統(tǒng)綜合治理

        2014-04-21 03:36:32嚴(yán)韶華
        電力安全技術(shù) 2014年6期
        關(guān)鍵詞:嚴(yán)密性漏點軸封

        嚴(yán)韶華

        (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

        1?000?MW超超臨界機組真空系統(tǒng)綜合治理

        嚴(yán)韶華

        (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東 惠州 516363)

        介紹了影響凝汽器真空的3個因素,從治理真空系統(tǒng)泄漏、改善凝汽器、改造真空系統(tǒng)方面闡述了提高凝汽器真空的措施,并對真空系統(tǒng)治理和改造前后的效果進(jìn)行了對比,指出通過治理和改造凝汽器真空水平得到了提升。

        超超臨界機組真空系統(tǒng);凝汽器;泄漏

        某電廠規(guī)劃裝機容量為6×1 000 MW,1期工程首先安裝2臺型號為N1000-26.25/600/600的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、八級回?zé)岢槠狡啓C。機組均采用N-51500型雙背壓、雙殼體、表面型凝汽器,其殼體和水室為全焊接結(jié)構(gòu)。每臺機組設(shè)置3臺50 %容量的凝汽器汽側(cè)真空泵,機組正常運行時,2臺泵運行即可滿足抽真空的要求。

        1 影響凝汽器真空的因素

        (1) 真空系統(tǒng)存在泄漏,真空嚴(yán)密性差。

        (2) 凝汽器和真空泵冷卻器的換熱效果差。

        (3) 抽真空系統(tǒng)設(shè)計、布置不合理,輔助系統(tǒng)設(shè)備出力不足。

        2 治理真空系統(tǒng)泄漏的措施

        真空系統(tǒng)泄漏的臨時處理措施是增加空氣的抽出量,以減少其對真空的影響,如增開真空泵。但如果系統(tǒng)泄漏嚴(yán)重,即使啟動所有真空泵也無法使真空達(dá)到正常水平,最終的辦法是查找并消除漏點。由于汽輪機組真空系統(tǒng)較為龐大,漏點的隱蔽性較強,凡是與真空系統(tǒng)相連的負(fù)壓系統(tǒng)都有可能成為真空系統(tǒng)的漏點。因此,準(zhǔn)確全面查找出真空系統(tǒng)的漏點,是十分重要的。

        自投產(chǎn)以來,1,2號機真空系統(tǒng)的嚴(yán)密性一直較差,長期需3臺真空泵運行才能滿足要求。工作人員采用氦質(zhì)譜檢漏技術(shù)對1,2號機真空系統(tǒng)進(jìn)行檢漏(2012年6月),并采用德國軟堵漏技術(shù)處理漏點。

        2.1 1號機的漏點及處理

        (1) A低壓缸前、后軸封,B低壓缸前軸封存在漏點。將軸封壓力由原15 kPa調(diào)整到20 kPa,漏點消除。

        (2) 高壓缸前、后軸封存在漏點。將回汽手動門由全開調(diào)整至40 %開度,漏點消除。

        (3) A低壓缸前、后軸封法蘭水平中分面(電側(cè)、爐側(cè)),B低壓缸前、后軸封法蘭水平中分面(電側(cè)、爐側(cè)),A,B凝汽器低壓缸防爆門(4個)結(jié)合面存在漏點。采用德國軟堵漏技術(shù)對各結(jié)合面進(jìn)行涂膠處理,漏點消除。

        2.2 2號機的漏點及處理

        (1) A,B低壓缸軸封套,B小機排汽管及A凝汽器熱井人孔門各結(jié)合面存在漏點。采用德國軟堵漏技術(shù)對各結(jié)合面進(jìn)行涂膠處理,漏點消除。

        (2) A,B低壓缸前后軸封存在漏點。將低壓缸軸封回汽手動門由全開調(diào)整至20 %開度,漏點消除。

        (3) A,B小機高壓側(cè)軸封存在漏點。將高壓側(cè)軸封進(jìn)汽手動門由全開調(diào)整至50 %開度,漏點消除。

        (4) A小機低壓側(cè)軸封存在漏點。將低壓側(cè)軸封進(jìn)汽手動門由50 %開度調(diào)整至全開,漏點消除。

        (5) B小機低壓側(cè)軸封存在漏點。將低壓側(cè)軸封進(jìn)汽手動門由50 %開度調(diào)整至全開,漏點消除。

        3 改善凝汽器的措施

        (1) 計劃檢修時,積極安排凝汽器鈦管清理和凝汽器灌水查漏工作。

        (2) 保持循環(huán)水提耙機、旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)等設(shè)備正常運行,并定期對凝汽器真空、端差、過冷度等指標(biāo)進(jìn)行技術(shù)分析,對鈦管的臟污程度進(jìn)行評估。如需對凝汽器進(jìn)行清理,則應(yīng)在低負(fù)荷時采取措施對凝汽器進(jìn)行半邊隔離清洗。

        (3) 大、小修時對凝汽器鈦管進(jìn)行高壓水沖洗。

        (4) 加強對凝汽器膠球清洗裝置的運行維護(hù)管理,確保膠球清洗裝置能按規(guī)范要求正常投運。

        (5) 加強對循環(huán)水加藥量多少的管控,防止海生物在凝汽器水室和鈦管內(nèi)大量生長。

        (6) 嚴(yán)密監(jiān)視真空泵冷卻器的運行狀況,若有異常,要及時對冷卻器和冷卻水濾網(wǎng)進(jìn)行清理。

        4 改造真空系統(tǒng)的措施

        4.1 雙背壓凝汽器抽真空系統(tǒng)改造

        1,2號機的凝汽器是上海電站輔機廠引進(jìn)西門子技術(shù)生產(chǎn)的雙背壓凝汽器,高、低壓凝汽器采用串聯(lián)式抽真空管路布置方式(見圖1)。這種布置方式導(dǎo)致低壓側(cè)凝汽器內(nèi)空氣抽出時受阻,從而導(dǎo)致該側(cè)低壓缸排汽壓力不合理地升高,高、低壓側(cè)凝汽器平均背壓差僅為0.2 kPa,達(dá)不到雙背壓的要求(0.8~1.0 kPa),大大增加了機組的冷源損失。因此,需要對凝汽器抽真空系統(tǒng)進(jìn)行改造。

        圖1 抽真空系統(tǒng)改造前的系統(tǒng)流程

        為實現(xiàn)機組的雙背壓功能,降低平均背壓,提高機組的經(jīng)濟性,工作人員對抽真空管路進(jìn)行了改造。由原來的串聯(lián)方式連接改為并聯(lián)方式連接,即從高、低壓凝汽器內(nèi)各接出2根抽空氣管路,分別匯合成同1根母管后進(jìn)入真空泵組;在真空泵抽氣母管處加裝2只氣動真空蝶閥作為3臺真空泵的隔離閥,以實現(xiàn)單泵分別對高、低壓凝汽器抽真空,另1泵作為備用(見圖2)。采用這種分列、并聯(lián)方式后,高、低壓凝汽器之間的抽空氣管路連接被切斷,可實現(xiàn)高、低壓凝汽器抽空氣管路的單獨抽吸,使高、低壓凝汽器內(nèi)積聚空氣都能被順暢抽出,從而確保2只凝汽器在任何變工況條件下都處于正常的運行狀態(tài)。另外,通過2只氣動隔離閥的切換操作,可實現(xiàn)真空泵組2運1備、1運2備等多種運行方式。

        圖2 抽真空系統(tǒng)改造后的系統(tǒng)流程

        4.2 真空泵入口管路加裝排水管改造

        因低壓側(cè)凝汽器抽真空管路沒有按規(guī)范要求進(jìn)行安裝,管路安裝成U形管。由于管路成U形布置,造成底部管路容易積水且積水無法正常排出。當(dāng)積水較多時將阻礙空氣的抽出,會引起真空泵出力減小、電流增加,并伴有異音、凝汽器真空降低等故障。

        在U形管底部引1根DN25的排水管和1只隔離閥,并將排水管接入真空泵入口手動門前(接入口比引出口約低1.5 m)。這樣,就可通過真空泵將U形管內(nèi)的積水及時排走,不僅消除了安全隱患,還提高了機組的經(jīng)濟性。

        4.3 高主、中主門桿漏汽管改造

        原設(shè)計將高主、中主門桿漏汽管接入凝汽器,致使空氣易從門桿漏汽管漏入凝汽器而影響凝汽器真空。現(xiàn)采用將門桿漏汽管由接入凝汽器改為接入軸封加熱器入口的方案。改造后,徹底消除了門桿漏汽管因漏空氣而影響凝汽器真空的現(xiàn)象;同時又利用了門桿漏氣對凝結(jié)水進(jìn)行加熱,提高了機組運行的經(jīng)濟性。

        4.4 其他改造措施

        (1) 對真空泵冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行改造。在真空泵冷卻器的冷卻水管上并聯(lián)一路冷凍水,平時使用開式水冷卻方式,夏季高溫時切換至冷凍水運行,冷凍水取自生產(chǎn)區(qū)中央空調(diào)制冷機組。在真空泵冷凍水管道上加裝壓力開關(guān)報警,當(dāng)冷凍水出現(xiàn)故障時,及時切換備用泵運行。

        (2) 對真空泵密封水加裝制冷裝置。密封水溫度的降低,將大大改善真空泵的工作環(huán)境,并提高機組真空。

        (3) 軸封加熱器增加水位計,運行過程中維持軸封加熱器的正常水位。

        (4) 定期開展凝汽器真空嚴(yán)密性試驗,若發(fā)現(xiàn)異常及時查找原因,消除缺陷。

        (5) 盡快采購1臺凝汽器鈦管高壓水沖洗水泵,停機檢修時及時對凝汽器鈦管進(jìn)行沖洗。

        5 真空系統(tǒng)治理前后效果的對比

        (1) 真空系統(tǒng)檢漏處理前,1A,1B,2A,2B凝汽器嚴(yán)密性試驗結(jié)果分別為0.5,0.12,0.43,0.08 kPa/min。治理后,凝汽器真空嚴(yán)密性得到明顯提升,1A,1B,2A,2B凝汽器嚴(yán)密性試驗結(jié)果分別為0.029,0.036,0.04,0.039 kPa/min,均超出了優(yōu)秀值(優(yōu)秀值為0.1 kPa/min)。

        (2) 真空系統(tǒng)治理后,高、低壓側(cè)凝汽器平均背壓差從改造前的0.2 kPa左右達(dá)到了0.9 kPa左右,使得1,2號機凝汽器真空分別提高了0.322 kPa,0.339 kPa,供電煤耗分別降低了0.424 g/kWh,0.4 g/kWh。按機組年利用小時數(shù)5 700 h和廠用電率4.71 %計算,2臺機組每年可以節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤為4 476 t。

        6 結(jié)束語

        通過對1 000 MW超超臨界機組的真空系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)密性治理和優(yōu)化改造,凝汽器的運行條件得到了極大的改善,真空水平得到了提升,目前1,2號機組的凝汽器運行狀況良好,傳熱端差均在設(shè)計值內(nèi),凝汽器真空嚴(yán)密性水平均優(yōu)于優(yōu)秀值,綜合治理效果較好。

        2014-01-28。

        嚴(yán)韶華(1972-),男,高級工程師,設(shè)備部汽機專責(zé),email:yanshaohua@21cn.com。

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