桑 朋 楊 磊 韓 巍 盧惠召 劉 春
(1.中國礦業(yè)大學(xué)煤炭資源與安全開采國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇省徐州市,221008;2.中國礦業(yè)大學(xué)安全工程學(xué)院,江蘇省徐州市,221008;3.平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十礦,河南省平頂山市,467000)
瓦斯抽采是防治煤礦瓦斯災(zāi)害的根本措施,不 僅可以降低礦井瓦斯涌出量,防止瓦斯爆炸和煤與瓦斯突出,而且抽出的瓦斯還可變害為利,作為煤炭的伴生資源加以開發(fā)利用。封孔質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到瓦斯抽采效果的好壞,據(jù)統(tǒng)計(jì),我國約有65%的回采工作面預(yù)抽瓦斯?jié)舛鹊陀?0%,充分反映了抽采鉆孔封孔質(zhì)量差的現(xiàn)狀。
目前,我國煤礦井下常采用的封孔技術(shù)主要有機(jī)械注水泥砂漿封孔、封孔器封孔、高分子發(fā)泡材料封孔等。水泥砂漿封孔具有材料便宜、操作方便的優(yōu)勢,主要適用于傾斜鉆孔,對于近水平或緩傾斜煤層,在孔內(nèi)上部易形成月牙形孔隙,影響封孔質(zhì)量;封孔器封孔具有封孔速度快特點(diǎn),但重復(fù)利用率低,對操作人員要求高,封孔質(zhì)量無法保證,總體效果較差,僅適用于臨時(shí)封孔;高分子發(fā)泡聚合材料封孔具有封孔時(shí)間短、發(fā)泡倍數(shù)高等優(yōu)點(diǎn),在我國的很多礦井都得到了應(yīng)用,但由于煤層鉆孔在地應(yīng)力及采掘干擾的情況下會(huì)發(fā)生變形和蠕變,發(fā)泡材料抗壓能力有限,不能形成有效地支護(hù)作用,導(dǎo)致封孔段鉆孔周圍在封孔之后持續(xù)的產(chǎn)生裂隙,當(dāng)這些裂隙與巷道松動(dòng)圈內(nèi)的微小裂隙貫通后,將形成后期漏氣通道,使瓦斯抽采濃度大幅度下降,有效抽采周期縮短。針對以上技術(shù)難題,課題組提出了 “兩堵一注”式順層鉆孔封孔新技術(shù),該技術(shù)在平煤十礦進(jìn)行了工業(yè)性試驗(yàn),取得了良好的效果。
平煤十礦位于河南省平頂山市東北部,平頂山煤田東部。井田南北傾向長2.0~4.7km,開采深度40~-800m,井田面積20.6158km2,礦井于1964 年建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1.2 Mt/a,2008年核定生產(chǎn)能力為3.3 Mt/a。據(jù)煤礦資料顯示,該礦自1988 年發(fā)生第一次煤與瓦斯突出事故起,截至2009年2月共發(fā)生煤與瓦斯突出51次,其中在戊組煤層發(fā)生19 次,安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻。
試驗(yàn)地點(diǎn)戊8.9-20230工作面機(jī)巷位于十礦北翼戊組二水平東翼第六區(qū)段,東到采區(qū)邊界,西到二水平?;叵律奖Wo(hù)煤柱,南與已經(jīng)回采結(jié)束的戊9.10-20210工作面相鄰,北部尚未開采。采面所采煤層是戊8.9煤層,戊8煤層厚度0.8~1.0m,向下是戊8與戊9的夾矸,厚度1.0~2.4m,戊9煤層厚度在1.2~1.5 m,平均1.3 m,煤層傾角8°左右。煤層瓦斯含量13 m3/t,原始瓦斯壓力2.0 MPa,堅(jiān)固性系數(shù)約0.1~0.5,煤層頂?shù)装逯旅懿煌笟狻?/p>
開采煤層受到采掘活動(dòng)的影響,巷道周圍煤體在高應(yīng)力作用下發(fā)生破碎變形,在一定范圍內(nèi)會(huì)形成松動(dòng)圈,在松動(dòng)圈區(qū)域內(nèi)鉆孔周圍發(fā)育著微小裂隙,而抽采鉆孔在施工的過程中,鉆孔受到擾動(dòng)影響,破壞了原有的應(yīng)力平衡,鉆孔周圍會(huì)形成大量的裂隙,這些裂隙與松動(dòng)圈內(nèi)的微小裂隙貫通,構(gòu)成了鉆孔周邊的裂隙帶,成為鉆孔封堵后的漏風(fēng)通道。在聯(lián)網(wǎng)抽采一段時(shí)間后,由于受到地應(yīng)力和采掘干擾,鉆孔發(fā)生變形和蠕變,封孔段鉆孔周圍在封孔之后持續(xù)產(chǎn)生裂隙,形成后期的漏氣通道。因此,有效地封堵鉆孔周邊的裂隙帶是抽采瓦斯鉆孔封孔技術(shù)的關(guān)鍵。
“兩堵一注”式順層鉆孔封孔工藝?yán)镁郯滨ゾ哂辛己玫臐B透性、膨脹性和早強(qiáng)性的特點(diǎn),可密封整個(gè)鉆孔空間。聚氨酯封孔段處于煤體原始應(yīng)力區(qū),在該區(qū)段內(nèi)聚氨酯基本不承受煤體間剪切、擠壓應(yīng)力,克服了聚氨酯抗壓能力低、可壓縮量大的缺陷,在采前預(yù)抽階段不易發(fā)生擠壓破碎從而產(chǎn)生后期持續(xù)裂隙。聚氨酯可以在短時(shí)間內(nèi)支撐鉆孔、填充裂隙,具有一定的承壓能力,當(dāng)聚氨酯快速反應(yīng)后,提供了一個(gè)相對閉合的注漿空間。水泥漿液在一定的注漿壓力作用下,能夠充填、膠結(jié)和封閉破碎煤體之間的裂隙,恢復(fù)其整體性,可以劈裂、擴(kuò)展煤體內(nèi)的微小裂隙,充填孔隙和煤體凹凸面,增大漿液擴(kuò)散范圍,密實(shí)充填鉆孔周邊裂隙。漿體凝固后,對鉆孔產(chǎn)生支撐作用,使鉆孔得到可靠支護(hù),增加鉆孔穩(wěn)定性,消除抽采后期裂隙通道的產(chǎn)生與發(fā)展。該工藝避免了單純的聚氨酯封孔工藝所帶來的封孔長度、封孔深度受限,不能形成足夠的膨脹力,不能充分?jǐn)D入封孔段周圍鉆孔裂隙,以及抗壓能力低、支護(hù)作用差導(dǎo)致產(chǎn)生后期裂隙和漏氣通道的弊端,發(fā)揮水泥漿液在凝固后既充填鉆孔周邊裂隙、又主動(dòng)支護(hù)鉆孔的優(yōu)勢,在抽采階段不產(chǎn)生新漏氣通道,有效提高抽采濃度和純流量,延長鉆孔有效抽采時(shí)間,提高瓦斯抽采率。
“兩堵一注”式順層鉆孔封孔工藝先用聚氨酯快速構(gòu)筑抽采鉆孔封孔段注漿空間,待聚氨酯反應(yīng)完畢具有一定的強(qiáng)度后,再通過孔口預(yù)留注漿管注入水泥漿。該技術(shù)主要包括構(gòu)筑注漿空間和注漿兩個(gè)階段。
構(gòu)筑注漿空間原理如圖1所示,首先將引流管和抽采管固定在一起 (引流管的始端管口位置與抽采管的最后一處篩眼平齊),完畢后,再將一段長度為2 m、寬0.75 m 的棉布的一側(cè)固定在其上(應(yīng)保證聚氨酯完全發(fā)泡后不會(huì)堵上引流管的兩端口,即引流管的最小長度應(yīng)大于a段聚氨酯在鉆孔內(nèi)完全發(fā)泡后形成泡沫體的長度,其長度由地面模擬試驗(yàn)得出),鋪平,再在棉布上均勻涂抹一定量混合完全的聚氨酯A、B 料,迅速卷纏并固定完畢后,快速塞入鉆孔內(nèi)指定深度。上述過程完成后,再取一根長度2.5 m 的注漿管,從距末端0.5 m位置開始綁上長度為1m、寬0.75m 的棉布,鋪平,均勻涂抹混合好的聚氨酯A、B料,卷纏并固定完畢后迅速塞入鉆孔。
圖1 構(gòu)筑注漿空間原理圖
注漿原理如圖2 所示,在完成第一階段約15 min后,取普通硅酸鹽水泥按水灰比1∶1的比例混合,利用風(fēng)動(dòng)注漿泵,向預(yù)留注漿空間內(nèi)注入水泥漿液,待抽采管口處有水泥漿液連續(xù)流出時(shí)停止注漿,即完成封孔的第二階段。
圖2 注漿原理圖
該工藝?yán)瞄L度相對較短的引流管與抽采管的組合構(gòu)成反漿系統(tǒng),不設(shè)專用反漿管。當(dāng)水泥漿液在注漿壓力作用下充滿整個(gè)注漿空間及擴(kuò)散完全后,混合漿液通過引流管進(jìn)入封孔段上端,穿過篩眼后經(jīng)抽采管流出。
引流管的長度應(yīng)滿足在聚氨酯完全反應(yīng)后,不堵塞其兩端的孔口。利用假設(shè)法驗(yàn)證一定長度的引流管是否能夠滿足要求,即先假設(shè)引流管的長度為一定值L1,聚氨酯完全反應(yīng)后的長度為L2,顯然L1>L2,根據(jù)假設(shè)和已知條件,計(jì)算出參加反應(yīng)的聚氨酯的量,驗(yàn)證在該定量情況下的實(shí)際反應(yīng)是否滿足L1>L2。設(shè)L2為2 m,L1為2.5 m。在地面模擬聚氨酯封孔之前首先模擬鉆孔的具體情況,模擬鉆孔采用直徑為100 mm PVC 管內(nèi)壁粘附不同粒徑煤粒,再用另一根直徑為45mm PE管模擬抽采管,用毛巾布卷纏聚氨酯發(fā)泡模擬鉆孔中的發(fā)泡,試驗(yàn)流程與井下實(shí)際工藝流程相似。設(shè)定聚氨酯的發(fā)泡倍數(shù)為4倍,利用式 (1)計(jì)算出聚氨酯A、B料的混合體積。
式中:V——聚氨酯A、B料混合體積,m3;
D——鉆孔直徑,m;
d——抽采管直徑,m;
L——聚氨酯反應(yīng)完畢后在鉆孔內(nèi)的長度,m。
代入已知數(shù)據(jù),由式 (1)計(jì)算出聚氨酯A、B料混合體積為0.0029m3,約為3L。
試驗(yàn)時(shí),分別準(zhǔn)備長度為2.2mPVC管3根、長度為2.5m PE 管3根、長度2m 毛巾布3條、橡膠手套3 雙、計(jì)時(shí)器1 臺(tái)、卷尺1 把、量杯2個(gè)、玻璃棒和鋼鋸條1根。先把毛巾布鋪開攤平,取聚氨酯A、B料各1.5L,混合攪拌均勻后,迅速涂抹在毛巾布上,然后將其卷纏PE 管上,完畢后迅速插入PVC 管內(nèi),重復(fù)試驗(yàn)3 次。經(jīng)過10 min后,聚氨酯完全反應(yīng)完畢,經(jīng)測量,聚氨酯完全反應(yīng)后L2分別為2.05m、2.15m、2.05m,均小于2.5 m。該試驗(yàn)驗(yàn)證了引流管的長度L1取2.5m是合理的。
封孔深度是影響鉆孔密封質(zhì)量的一個(gè)重要因素。沿煤層掘進(jìn)巷道后,巷道周圍煤體由外向里依次形成卸壓帶、應(yīng)力集中帶和原始應(yīng)力帶 (簡稱為巷道“三帶”)。在卸壓帶內(nèi),煤層得到較充分的卸壓,同時(shí)會(huì)形成大量的貫穿裂隙,巷道內(nèi)的空氣經(jīng)卸壓帶的貫穿裂隙被抽入鉆孔,從而降低瓦斯抽放濃度和瓦斯抽放效果。由于煤體應(yīng)力的變化會(huì)造成不同深度煤體的鉆屑量變化,因此,采用向巷幫打鉆的方法,測定不同深度煤體的煤屑量S 值可以確定巷道卸壓帶、應(yīng)力集中帶和原始應(yīng)力帶的分布深度,從而確定合理的鉆孔封孔深度。
在戊8.9-20230機(jī)巷掘進(jìn)頭后方每隔15 m 選擇6個(gè)地點(diǎn),用煤電鉆垂直煤壁向巷幫施工直徑42mm 鉆孔,單孔深度18 m,鉆孔施工過程中,每鉆進(jìn)1.5 m 用彈簧秤測量一次鉆屑量,鉆孔鉆屑量隨鉆孔深度變化關(guān)系如圖3所示。
圖3 鉆孔鉆屑量隨鉆孔深度變化關(guān)系圖
由圖3可以看出,鉆屑量在0~9m 處有遞增的趨勢,在10.5m 以后有遞減的趨勢,鉆屑量S在9~10.5 m 范圍內(nèi)取得極值,由此,原始應(yīng)力區(qū)為距巷幫10.5m 以外的區(qū)域。為了避開巷道松動(dòng)圈及應(yīng)力集中區(qū)范圍,并考慮到巷道擾動(dòng)裂隙影響冗余度,確定封孔深度為13m,其中聚氨酯 (a段)2m,水泥漿段10 m,聚氨酯 (b 段)1 m,各封孔段長度如圖4所示。
圖4 各封孔段長度示意圖
十礦原有的封孔工藝是麻袋片卷纏聚氨酯藥液法,封孔深度5m,處在巷道松動(dòng)圈范圍內(nèi),經(jīng)過20~30d 的抽采,單孔濃度迅速由封孔初期的40%~60%衰減到10%~20%,鉆孔有效抽采期較短,達(dá)不到抽采效果。后改用聚氨酯封孔袋封孔,兩袋1組,每隔2m 一組,共使用5組,封孔深度達(dá)到10m,雖然工藝得到了改進(jìn),封孔深度提高,但該種工藝不能保證封孔段全段封孔,容易在長期瓦斯抽采中造成鉆孔壁產(chǎn)生離層裂隙,與巷道松動(dòng)圈內(nèi)的裂隙貫通,導(dǎo)致瓦斯抽采濃度較低。
試驗(yàn)區(qū)域共設(shè)計(jì)鉆孔20個(gè),其中對照組原工藝孔10個(gè),使用聚氨酯封孔袋封孔,試驗(yàn)組新工藝孔10個(gè),每5 個(gè)一組,交叉封孔,即1?!?#(ⅰ組)、11?!?5#(ⅲ組)為原工藝孔,6?!?0#(ⅱ組)、16?!?0#(ⅳ組)為新工藝孔,要求每組5個(gè)鉆孔封孔時(shí)間同步,考察參數(shù)同步,單孔孔口負(fù)壓不低于13kPa。封孔完畢后,每7d考察1次濃度和流量,每組內(nèi)取5個(gè)單孔濃度、流量的平均值作為該組孔的平均濃度和平均流量,累計(jì)連續(xù)觀測10周。兩種工藝鉆孔抽采瓦斯平均濃度、平均純流量對比分別如圖5和圖6所示,
圖5 不同工藝瓦斯平均濃度對比圖
圖6 不同工藝瓦斯平均純流量對比圖
由圖5可以看出,采用原工藝的ⅰ、ⅲ兩組鉆孔在抽采4周后,濃度降低到30%以下,在10周考察期內(nèi)平均濃度為23.8%,并隨著抽采時(shí)間的延長,下降速度加快,高濃度持續(xù)周期短;采用“兩堵一注”新工藝的ⅱ、ⅳ兩組鉆孔在考察期10周內(nèi)濃度保持在40%以上,平均濃度為59.4%,濃度下降緩慢,高抽采濃度持續(xù)周期長。由圖6可以看出,采用原工藝的ⅰ、ⅲ兩組鉆孔瓦斯純流量在0.016m3/min以下,在考察期10周內(nèi)的平均純流量為0.007 m3/min;采用 “兩堵一注”新工藝的ⅱ、ⅳ兩組鉆孔在考察期10周內(nèi)純流量保持在0.016m3/min以上,平均純流量為0.022m3/min。
(1)基于巷道松動(dòng)圈原理與采動(dòng)工程應(yīng)力擾動(dòng)客觀存在,分析了鉆孔周邊裂隙通道的形成和漏風(fēng)機(jī)理,從根本上揭示了瓦斯抽采鉆孔后期濃度偏低的實(shí)質(zhì)。
(2)提出了 “兩堵一注”式 順層鉆孔封孔技術(shù),有效地對鉆孔周邊裂隙通道進(jìn)行封堵,減少漏氣通道,保證瓦斯抽采系統(tǒng)的持久性。
(3)設(shè)計(jì)了較短引流管與抽采管的組合反漿系統(tǒng),避免了一般的水泥封孔容易在鉆孔上部形成月牙形裂隙的局限性,同時(shí)節(jié)省了材料成本,簡化了工藝。
(4)確定了合理封孔深度,通過試驗(yàn)表明,采用“兩堵一注”式順層鉆孔封孔新技術(shù)增加了鉆孔周圍煤體的強(qiáng)度,減少了鉆孔的漏風(fēng)量,提高瓦斯抽采濃度30% ~40%, 提高抽采純流量0.015m3/min,延長抽采期2 個(gè)月以上,瓦斯抽采效果明顯提高。
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