楊 平 朱衛(wèi)兵 陳 夢
(1.山東能源淄博礦業(yè)集團(tuán)埠村煤礦,山東省濟(jì)南市,250215;2.中國礦業(yè)大學(xué)礦業(yè)學(xué)院,江蘇省徐州市,221116)
埠村煤礦近10年來一直以傾向小條帶開采方法解放建筑物下及承壓水上壓煤,受資源枯竭影響,礦井產(chǎn)量逐年減少,如何進(jìn)一步提高礦井煤炭資源回收率、延長礦井服務(wù)年限是該礦亟待解決的核心問題。鑒于充填開采技術(shù)特點及在煤礦領(lǐng)域中的推廣應(yīng)用前景,淄博礦業(yè)集團(tuán)曾從理論上探討了埠村煤礦911采區(qū)高水材料充填置換開采承壓水上條帶煤柱的可行性,并確定采用傾向間隔部分充填開采方法。本文通過充填復(fù)采實踐對采動底板破壞深度和地表沉陷影響進(jìn)行了監(jiān)測,以期掌握911采區(qū)建筑物下及底板承壓含水層上高水材料充填置換開采條帶煤柱的實際效果,為該礦充填復(fù)采技術(shù)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用提供參考。
埠村煤礦911采區(qū)位于-390m 水平,為主采9-1#煤層的首采區(qū)。該采區(qū)走向長260~1430m、傾斜寬400~780m,煤層厚度1.0~1.5m、平均1.3m,煤層傾角5°~14°、平均9.5°,煤層埋深345~480m。9-1#煤層直接頂為厚度1.74m 的石灰?guī)r,老頂為厚度6.64m 的砂質(zhì)頁巖;底板有徐灰、奧灰含水層,富含高承壓巖溶裂隙水。其中,徐灰厚8.88~27.84m,平均13.88m,上距9-1#煤層47.34~65.23 m,平均58.25 m。徐灰單孔涌水量2.8~246 m3/h,徐灰水壓力為3.0~4.0 MPa。據(jù)911采區(qū)水文補勘、物探和鉆探資料綜合分析,徐灰總體富水性較強,水力聯(lián)系好,并接受奧灰水垂直越流補給。
圖1 911采區(qū)右翼條帶開采情況
圖2 9111工作面間隔二次充填復(fù)采條帶煤柱
911采區(qū)原先采用走向條帶開采方案,設(shè)計條帶采寬和留寬均為40m。當(dāng)911采區(qū)左翼的9110首采工作面推進(jìn)至32m 時,工作面發(fā)生老頂初次來壓, 同時出現(xiàn)底板突水, 涌水量達(dá)到331.2m3/h。為了防止底板徐灰奧灰突水,此后911采區(qū)兩翼均改為傾向小條帶開采,工作面面長為80~180m,走向條帶采出寬度為6~20m,走向留設(shè)條帶煤柱寬度為10~25m,采出率34.2%。911采區(qū)右翼的9111、9113下、9113上以及9115下工作面均采用采15m、留15m 的條帶開采方案,9115上工作面則采用采20m、留20m 的條帶開采方案。實際開采情況見圖1,其中9111 工作面走向長621m,傾斜寬110 m。為提高煤炭采出率,延長礦井服務(wù)年限,2011年首先在9111工作面進(jìn)行了高水材料間隔二次充填置換開采實踐,見圖2。該方案的總體思路是先充后采、采充分離,即首先對已采出的條帶采空區(qū)實施開放自流式一次充填,使即將回采的工作面和鄰近工作面所有條帶老采空區(qū)充實;待條帶采空區(qū)內(nèi)充填體的強度達(dá)到2.2 MPa以上,再間隔回采條帶煤柱,每采完一個條帶煤柱后對其采空區(qū)及時進(jìn)行充填;最后再依次回采工作面內(nèi)遺留的條帶煤柱,此時不用充填。
以往對9113上和9115下工作面進(jìn)行的條帶開采底板破壞深度實測結(jié)果表明,該采區(qū)條帶開采后的底板破壞深度為5~10m。高水材料充填復(fù)采承壓水上條帶煤柱后,如果采動底板破壞深度繼續(xù)增大,則有效的隔水層厚度將進(jìn)一步減小,從而增加底板突水危險;如果采動底板破壞深度未能增大,則將有利于減少底板突水危險。為此,采用FLAC有限元模擬軟件對9111工作面充填復(fù)采條帶煤柱對底板破壞深度的影響進(jìn)行了數(shù)值模擬研究。
根據(jù)埠村煤礦9111工作面地質(zhì)資料,建立對應(yīng)的二維計算模型。該模型長度400 m,高度200m,其中,底板深度50m。在模型頂界面設(shè)置6.5 MPa的均布載荷,模擬的埋深條件約480 m,模型中9-1#煤層厚度1.3 m,模型兩側(cè)及底部邊界為位移約束。模擬分為3步進(jìn)行:第一步進(jìn)行采15m、留20m 的條帶開采;第二步對第一步中的條帶采空區(qū)進(jìn)行高水材料充填;第三步對條帶煤柱回收后進(jìn)行間隔二次充填。
從模擬結(jié)果可知,當(dāng)9111 工作面采用采15m、留20m 條帶開采方案之后,圍巖破壞范圍較小,僅在底板形成了8 m 的塑性破壞區(qū),即底板破壞深度為8m,與實測結(jié)果基本一致。而在條帶開采的基礎(chǔ)上進(jìn)行間隔二次充填置換開采后,雖然底板塑性破壞的區(qū)域范圍在原條帶開采的基礎(chǔ)上有所增加,但是底板破壞深度沒有繼續(xù)增大,仍為8m,即底板隔水層的厚度并沒有隨開采程度的增加而減小。由此可知,9111 工作面若采用高水材料間隔二次充填置換開采,將有利于底板承壓水上安全回采。
9111工作面承壓水上充填復(fù)采條帶煤柱采用的高水材料以粉煤灰和水為主料,配以水泥、石灰、石膏、鋁養(yǎng)熟料、膨脹劑等輔料,充填成漿固液重量比為1∶1.2。其中,粉煤灰由該礦周邊15km之內(nèi)的幾家大型電廠及熱電廠提供。經(jīng)試驗測定,該高水材料具備在一定時間內(nèi)不凝固、流動性好、不堵管、固結(jié)時間短、強度高等優(yōu)點,8h后料漿能從液體完全變?yōu)楣腆w,抗壓強度達(dá)到1.0~2.2 MPa。
地面制漿站選擇在埠村煤礦西區(qū)工業(yè)廣場,高水充填材料經(jīng)輸料鉆孔由地面輸送至-260 m 大巷,再經(jīng)-260m 大巷、九十行總回風(fēng)巷、采區(qū)軌道上山至采區(qū)待充填工作面,充填能力可達(dá)1000 m3/d。
自2011年6月至2012年2月期間,對911采區(qū)右翼深部的9111、9113下工作面條帶采空區(qū)進(jìn)行了一次充填。9111、9113下工作面原條帶采空區(qū)體積約25411m3,高水材料一次充填量為25079m3,充填率達(dá)到98.7%,表明原條帶冒落區(qū)基本上已被注實。在9111工作面回采巷道內(nèi)進(jìn)行了充填體鉆孔注水試驗 (鉆孔位置見圖2),鉆孔深度達(dá)20m以上,直至揭露頂板灰?guī)r為止,試驗過程中在1.5 MPa壓力下充填體不進(jìn)水,表明充填體自身以及充填體與頂板之間均無明顯的離層、裂隙,說明采空區(qū)充填較為密實。
9111工作面條帶煤柱實際采出煤炭量為2.45萬t,采用高水材料充填復(fù)采條帶煤柱后的成本增加了98元/t。
充填復(fù)采條帶煤柱之前在9111工作面底板安裝了位移傳感器,監(jiān)測9-1#煤層開采前后的應(yīng)力和位移變化情況,以確定煤層底板的破壞深度和破壞規(guī)律。
4.1.1 測點布置方案
底板位移監(jiān)測鉆孔為斜孔,鉆孔延伸至工作面煤層之下,其深度視工作面底板隔水層厚度而定,但垂深必須大于底板采動破壞深度的經(jīng)驗值,根據(jù)埠村礦以往測試資料和經(jīng)驗,本次測點布置深度最大為底板以下16.0m。
在9111工作面上出口距首個條帶168m處安裝了底板位移監(jiān)測傳感器,見圖3,共布置6個位移監(jiān)測點,6個監(jiān)測點的垂直深度分別為6.0m、8.0m、10.0m、12.0m、14.0m 和16.0m,位移傳感器布置見圖3。施工完成后,測量孔深并做好記錄,繪制鉆孔成果圖,以指導(dǎo)傳感器的正確安裝。
圖3 位移測點布置
圖4 位移變化曲線
4.1.2 觀測結(jié)果與分析
位移監(jiān)測工作自2012年4月開始,至2012年11月回采結(jié)束,總計觀測了53次,不同深度底板位移計變化曲線如圖4、表1所示。
由表1可知,1、2 號位移傳感器的累計位移量和相對位移量均較大,3~6 號位移傳感器的累計位移量和相對位移量均減少,說明受采動影響后,在埋深6.0m、8.0m 處,底板位移較明顯,底板以下10.0~16.0m 測點對應(yīng)的相對位移量僅為0.54~0.62mm。據(jù)此得出,工作面回采引起的底板位移變化最大深度為10.0m。實測結(jié)果表明,建筑物下及承壓水上充填復(fù)采條帶煤柱后的底板破壞深度沒有繼續(xù)增大,保證了承壓水上的安全回采。
表1 各傳感器位移量變化
9111工作面充填置換開采頂?shù)装鍖崪y結(jié)果表明,9111 工作面中部頂?shù)装遄畲笞冃瘟繛?0.8mm,端部頂?shù)装遄冃瘟繛?7.4 mm。9111工作面充填復(fù)采后地表實測最大下沉量僅為11 mm,保障了地面建筑物的安全。
(1)采用高水材料充填復(fù)采承壓水上條帶煤柱,采出煤炭約2.45萬t,充填后成本增加了98元/t;一次充填率可達(dá)98.7%,實測冒落區(qū)充填體較密實。
(2)底板位移監(jiān)測結(jié)果表明,9111 工作面充填復(fù)采后的底板破壞最大深度仍為10.0 m,表明承壓水上充填復(fù)采條帶煤柱后的底板破壞深度沒有繼續(xù)增大,保證了承壓水上的安全回采;地表沉陷實測結(jié)果表明,該面采后地表最大下沉量僅為11 mm,保障了地面建筑物的安全。
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