孫君建,范圣業(yè),張 濱
大連發(fā)電有限責任公司,遼寧大連 116000
QFSN-300-2型發(fā)電機為三相隱極式同步發(fā)電機,采用“水氫輕”冷卻方式,整體為全封閉氣密結構由裝在轉子兩端的漿式風扇強制循環(huán)。定子引線固定在端部支架上,引線由空心銅管冷彎成形,并包有絕緣,冷卻方式為水冷。通過柔軟連接片與出線盒中的住引線連接。定子繞組總進出水管分別裝在基座的勵端和汽端,由匯流管經(jīng)絕緣引水管構成向定子繞組、主引線、出線磁套管端子供水通路??傔M出水管及出線盒內匯流管對地絕緣,并設有接線柱,以監(jiān)測其絕緣電阻。
進行設備定檢時,按要求對發(fā)電機絕緣進行測試,但是由于匯水管絕緣不良(要求匯水管對基座絕緣電阻大于等于3KΩ,匯水管對繞組絕緣電阻大于等于80KΩ),甚至經(jīng)常發(fā)生金屬性接地,造成測量誤差較大,無法準確判斷出設備實際絕緣值,為測試工作帶來極大不便。通過實際缺陷處理過程,總結出如下匯流管對地絕緣電阻低的常見原因。發(fā)電機定子水內冷系統(tǒng)結構見圖1。
圖1 定子內冷水系統(tǒng)示意圖
遼寧某電廠,自2009年投產以來,每次檢修時,對發(fā)電機進行直流耐壓和泄漏電流測量過程中,均遇到匯水管接地或絕緣電阻低等故障,嚴重影響了檢修工作進展,在處理故障過程中發(fā)現(xiàn),每次故障點都不相同,說明了發(fā)電機匯水管接地這類故障的普遍性和隨機性,對幾次故障處理過程做如下總結分析。
2010年4月末,1號機組停機檢修,工期25天,按照計劃,機組停機后立即對發(fā)電機絕緣進行測量,使用測試儀為KD2677型水內冷發(fā)電機專用兆歐表,測試結果第一次絕緣電阻為1GΩ(三相),第二次測量結果為3 GΩ,由于數(shù)據(jù)偏差較大,懷疑某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,于是重新排查試驗接線。試驗儀器測試線接引正確,地線牢固,試驗電源穩(wěn)定,沒有問題。排查外部試驗線,將匯水管屏蔽線懸空,測試絕緣電阻,使用Fluck 115,結果顯示,匯水管屏蔽線總絕緣電阻為0.5Ω,原來是實驗引線有接地情況,導致試驗數(shù)據(jù)偏差較大。進一步測量,發(fā)電機引出線匯水管絕緣電阻(匯水管對基座)為1000 KΩ,勵端匯水管絕緣200 KΩ,汽端匯水管絕緣0.5 Ω,可以判斷故障點在該回路上,將航空插件拆下,測量汽端匯水管外部接線絕緣0.5 Ω,測量航空插件內部絕緣電阻為85 KΩ,判斷出,接地點為外部電纜受損導致系統(tǒng)接地,更換新電纜后,測量匯水管絕緣電阻(總計)為190 KΩ,再次測量發(fā)電機絕緣電阻值60m結果為:A相對地1.6 GΩ、B相對地1.2 GΩ、C相對地9 GΩ,顯示數(shù)據(jù)正常。故障原因為施工期間,電纜受損,經(jīng)過運行期間長期振動磨插,致使絕緣層徹底損壞接地。
2011年4月末,1號機組停機檢修,按照計劃,機組停機后立即對發(fā)電機絕緣進行測量,首先測量匯水管絕緣電阻,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機引出線匯水管絕緣電阻(匯水管對基座)為980 KΩ,勵端匯水管絕緣190 KΩ,汽端匯水管絕緣130 Ω,為接觸性接地,初步懷疑為內部異物短接造成匯水管絕緣降低,根據(jù)現(xiàn)場檢查情況決定,打開發(fā)電機底部汽側檢修人孔門,首先檢查發(fā)電機底部汲油情況,其次從側面檢修孔,進入?yún)R水管區(qū)域,全面排查,是否有異物搭接情況,追后檢查絕緣引水管各處絕緣件及測溫點絕緣狀況。
打開發(fā)電機底部汽側檢修人孔門和排污法蘭,發(fā)現(xiàn)內部少量費油,稍微清理后,即可進入檢查。在清理底部內冷水排污門式,發(fā)現(xiàn)內部有大量已經(jīng)結垢的淤泥,附著在法蘭絕緣墊兩側,有可能造成發(fā)電機引水管絕緣降低,對該部位清理干凈后,測量汽側匯水管絕緣電阻為160Ω,故障部位不在此處。進一步對發(fā)電機內部進行檢查,從人空門位置進入到匯水管底部,對可能接觸金屬表面的部位逐一排查,在排查到右側5點方向位置時,發(fā)現(xiàn)在引水管側面粘連一個設備標簽紙,正好粘連在金屬支架上,長度大概10CM左右,而且沾滿油污,對該部位簡單清理后,測量汽側匯水管絕緣電阻值為120KΩ,達到測量允許值,由于工期要求,沒有繼續(xù)對其他部位進行深入檢查,做了一些基礎清理工作后,恢復系統(tǒng)。該缺陷主要是由于基建期間,發(fā)電機內部飄落的細小雜物未清理干凈,長時間受油污侵蝕,導致絕緣逐步下降。這類缺陷,本可以通過細致工作避免發(fā)生的,要求在檢查設備時,做到前面、仔細、不留死角。
圖2 測溫線接地位置
2012年3月末,1號機組停機檢修時,再次發(fā)生匯水管絕緣電阻低故障,按照以前處理經(jīng)驗,首先確認故障部位,經(jīng)測量各位置電阻,引出線匯水管絕緣電阻(匯水管對基座)為1000 KΩ,勵端匯水管絕緣210 KΩ,汽端匯水管絕緣1.5 Ω,為金屬性接地。在發(fā)電機側面端子排箱內,通過航空插件測量判斷故障點位置,結果為故障點在發(fā)電機內部,外線良好。為徹底解決絕緣故障,決定將發(fā)電機汽側上端蓋打開,另一方面,打開發(fā)電機底部汽側檢修人孔門,對汽側匯水管做全面排查。經(jīng)過6小時排查,未發(fā)現(xiàn)有異物處在,于是將工作重點放在測溫元件上。測溫元件安裝在匯水管上專用的金屬固定槽內其與匯水管導通,用絕緣布帶捆綁固定后用絕緣膠水固化。測溫元件外引線集中固定后,通過蛇皮管保護層,沿固定座引至航空接線板處,經(jīng)過專用插件引出基座外。逐個拆開測溫元件,同時測量匯水管絕緣電阻,全部拆過后,絕緣電阻仍未見提升,故障點不在測溫探頭上,再繼續(xù)排查熱電阻引出線。沿匯水管周圈檢查熱電阻引出線是否有被金屬毛刺刺穿現(xiàn)象,經(jīng)核實,無此故障,檢查測溫線束通道,發(fā)現(xiàn)固定保護線束的蛇皮管是金屬內套蛇皮管,在出入口處容易發(fā)生絕緣皮破損接地故障,經(jīng)逐一排查,發(fā)現(xiàn)一根測溫線在進入蛇皮管1CM處,測溫線金屬絲直接接觸到蛇皮管金屬內層,導致匯水管接地。
對該位置測溫線逐一處理后,測量汽側匯水管絕緣電阻,為300 KΩ,此次故障點最終定性為測溫線經(jīng)蛇皮管金屬內套接地。在此故障處理完后,對汽側其他有此蛇皮管位置的測溫線全部重新加裝二次絕緣,以防止長期振動磨損破壞絕緣。此位置故障說明,在材料選型上存在問題,該位置應該選用全絕緣材質保護套,便可杜絕該故障發(fā)生。
2012年4月,遼寧某電廠發(fā)生匯水管絕緣低故障,常見故障點全部排查完畢,仍未發(fā)現(xiàn)故障所在,在排查內冷水管路時發(fā)現(xiàn),內冷水管路進出發(fā)電機部位,法蘭與發(fā)電機外殼之間絕緣墊有破損情況,該位置較隱蔽,不易被發(fā)覺,更換絕緣件后,絕緣恢復正常。
另外,絕緣引水管四周的固定架全部連接本體的金屬支架上,如果螺栓固定位置不善,極易短接到金屬支架上,造成匯水管接地,而且更加不易被發(fā)現(xiàn),一旦發(fā)生非常規(guī) 絕緣故障,該位置作為重點排查對象。
除了上述分析總結的幾個常見故障點外,發(fā)電機內部結露、進油也有可能造成匯流管對地絕緣電阻低。發(fā)電機停止運行后,如冷卻系統(tǒng)繼續(xù)投入,管路上的結露水沿管路落到發(fā)電機下部,積聚到內冷水管與發(fā)電機外殼連接的絕緣密封盤的低洼處,結露水中包含著雜質,聚到一定量的時候,絕緣被破壞,造成匯流管對地絕緣電阻低。在停機檢修時,及時清理底部汲水汲油。
發(fā)電機匯流管對地絕緣電阻低,究其原因有設備設計、制造和現(xiàn)場施工、運行、檢修等方面的問題,在多次檢修及故障處理過程中,按照上述方法進行梳理檢查,能夠快速準確排除故障點,極大提高了檢修效率
[1]劉慶河.OFSN-300-2型汽輪發(fā)電機產品說明書.哈爾濱電機廠,2001:3-6.