亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        加工中心回轉(zhuǎn)加工臺階孔同軸度超差原因分析及改進(jìn)

        2014-04-10 02:12:18沈健
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年12期

        摘 要:隨著四軸加工中心的廣泛運(yùn)用,一些有著較高同軸度要求的孔及臺階孔能通過第四軸(轉(zhuǎn)臺)回轉(zhuǎn)加工一次完成。通過分析找出同軸度超差的常見原因,并提出改進(jìn)及前提調(diào)試時需要注意的地方。

        關(guān)鍵詞:四軸;臺階孔;同軸度

        在現(xiàn)代工業(yè)中,軸承的運(yùn)用非常廣泛,軸承安裝定位孔大多數(shù)為成對加工的臺階孔。軸承安裝孔的精度及同軸度越高,高速運(yùn)轉(zhuǎn)時噪音越小,震動越小,使用壽命越長。在某些要求高的零件圖紙中,同軸度要求為φ0.02甚至更高。

        1 加工方法

        傳統(tǒng)觀念中,對于這類零件的加工方法可分為兩種:(1)調(diào)頭兩次加工,即先加工一側(cè)的臺階孔,再以臺階孔及端面作為定位基準(zhǔn),加工另一頭臺階孔;(2)利用特殊刀具反拉另一側(cè)的臺階孔。但這兩種加工工藝都有不足的地方,第一種加工工藝對工裝夾具的要求較高,既要控制定位柱與臺階孔之間的間隙,又要控制工裝定位面與走刀方向上的垂直度。這樣要么縮小第一次加工的臺階孔的公差帶,要么需要制作不同尺寸的工裝夾具,使其最大配合間隙不能大于同軸度要求的尺寸。需要兩次裝夾才能完成,加工效率比較一般。第二種加工方法會受到臺階孔及中間通孔的限制,假設(shè)D1為臺階孔通孔,D2為臺階孔,d為刀桿直徑,L為刀尖到刀桿的徑向最大距離,只有當(dāng)L

        2 同軸度超差原因分析

        但在實際生產(chǎn)過程中,通過三坐標(biāo)檢測,我們依然發(fā)現(xiàn)其同軸度有超差現(xiàn)象,并且屬于批量超差,通過對加工中心班長對某零件的調(diào)試到加工完整的觀察及分析,找到了造成同軸度超差的原因。

        2.1 工件回轉(zhuǎn)軸線與轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)軸線不重合導(dǎo)致超差

        在制作工裝夾具時,可能由于加工誤差,使其裝夾定位后的回轉(zhuǎn)軸線與轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)軸線超出圖紙設(shè)計要求,調(diào)試人員沒有按照轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)中心設(shè)定坐標(biāo)系而是以工裝定位軸線設(shè)定了坐標(biāo)系,這樣由于其回轉(zhuǎn)中心不重合就會導(dǎo)致同軸度超差,如圖1所示,回轉(zhuǎn)加工后產(chǎn)生的同軸度誤差值為2倍的L。當(dāng)工件回轉(zhuǎn)中心與轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心不重合時,如果以轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心設(shè)定坐標(biāo)系,做出來的工件相對于未加工面尺寸會有偏移現(xiàn)象,但同軸度是好的。調(diào)試人員在首檢時發(fā)現(xiàn)這一情況后,對4軸回轉(zhuǎn)加工的認(rèn)知不夠,認(rèn)為靠平移坐標(biāo)系就能同時滿足線性公差及形位公差。這恰恰是同軸度超差造成的原因。

        2.2 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)精度導(dǎo)致同軸度超差

        以臺灣譚興VNRC-210轉(zhuǎn)臺來說,出廠精度為±4″,反向間隙通過參數(shù)補(bǔ)償消除掉了,以最大回轉(zhuǎn)直徑210mm來算,同軸度最大誤差為0.002mm,也就是說新的轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)時不會出現(xiàn)大的誤差,隨著加工次數(shù)變多,轉(zhuǎn)臺內(nèi)蝸輪蝸桿之間會產(chǎn)生間隙,編程時轉(zhuǎn)臺在A0至A180范圍內(nèi)轉(zhuǎn)動,反向間隙無法消除,如果反向間隙過大或加工的零件較長的話,同軸度有可能超出公差范圍。以圖2為例,θ角為沒有消除的反向間隙,L1為A0時加工的軸線,L2為A180時加工的軸線,R為臺階孔頂端至回轉(zhuǎn)中心之間的距離,根據(jù)三角函數(shù)計算可得,其軸線偏移的距離D=2*R*sin(θ/2)。

        3 改進(jìn)方法

        通過以上分析,通過轉(zhuǎn)臺加工臺階孔導(dǎo)致同軸度超差絕大多數(shù)是由以上兩個原因造成的。針對以上兩個缺陷,制定出如下改進(jìn)方法:

        3.1 制定作業(yè)指導(dǎo)書,明確規(guī)定轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心坐標(biāo)不可輕易改動。對現(xiàn)場所有帶轉(zhuǎn)臺的加工中心,通過尋邊器找到其回轉(zhuǎn)中心并作備份。這樣實施后,每次調(diào)試時Y軸坐標(biāo)保持不動,只需要找到A0及X軸的坐標(biāo),能夠節(jié)約調(diào)試時間。對調(diào)試人員及操作工進(jìn)行培訓(xùn),告訴他們加工原理,今后調(diào)試時必須以轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)中心展開。

        3.2 對工裝夾具進(jìn)行測量,測定其軸線與定位柱軸線之間的偏差并在上面注明,今后在使用該工裝時,程序中將偏差值計算進(jìn)去,例如其偏差值為a,則在A0時的坐標(biāo)為X+a,A180時的坐標(biāo)為-X-a。

        3.3 檢測轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)精度,檢測方法為:將一的145mmX145mm的方塊固定在轉(zhuǎn)臺面上,用千分表拉直一端面,設(shè)定為A0,用手輪將A軸旋轉(zhuǎn)180°,再次用千分表檢測那端面,經(jīng)CAD作圖可知,當(dāng)145mm長的端面傾斜0.005mm時,A軸相差0.002°。根據(jù)上面的公式D=2*R*sin(θ/2),D=0.004mm,檢測出轉(zhuǎn)臺的間隙后,有兩種處理辦法,一種是通過機(jī)床參數(shù)設(shè)定,將A軸的間隙再次補(bǔ)償消除;對于某些機(jī)床不允許私人修改參數(shù)的,那就只能在編程的時候?qū)軸的間隙也計算在內(nèi),通過轉(zhuǎn)臺多轉(zhuǎn)一定的角度來消除反向間隙。

        4 結(jié)束語

        通過對以上兩項影響同軸度因素的消除或減小,在加工中心上運(yùn)用四軸加工臺階孔的同軸度得到了很好的控制,加工效率也比傳統(tǒng)加工工藝有了很大的提高。

        隨著高精度機(jī)床越來越廣泛的運(yùn)用,人們通常會用機(jī)床精度來保證零件精度,但是再先進(jìn)的機(jī)床也需要人工調(diào)試,機(jī)床精度也不是一成不變的,提高調(diào)試人員理論及工藝水平,對機(jī)床按時做好維護(hù)保養(yǎng),是生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率的保證。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 段良澤.加工中心反鏜臺階孔的工藝實踐[J].紡織機(jī)械,2011(4).

        [2]李敬言.用加工中心加工臺階孔的幾種方法[J].機(jī)械工程師,2004(12).

        [3]張文俊,劉雪健.基于四軸數(shù)控機(jī)床的對刀[J].機(jī)械制造與研究,2011(5).

        作者簡介:沈?。?986,2-),男,漢族,江蘇常州人,本科學(xué)歷,助理工程師,主要研究方向為有色金屬機(jī)加工工藝。

        摘 要:隨著四軸加工中心的廣泛運(yùn)用,一些有著較高同軸度要求的孔及臺階孔能通過第四軸(轉(zhuǎn)臺)回轉(zhuǎn)加工一次完成。通過分析找出同軸度超差的常見原因,并提出改進(jìn)及前提調(diào)試時需要注意的地方。

        關(guān)鍵詞:四軸;臺階孔;同軸度

        在現(xiàn)代工業(yè)中,軸承的運(yùn)用非常廣泛,軸承安裝定位孔大多數(shù)為成對加工的臺階孔。軸承安裝孔的精度及同軸度越高,高速運(yùn)轉(zhuǎn)時噪音越小,震動越小,使用壽命越長。在某些要求高的零件圖紙中,同軸度要求為φ0.02甚至更高。

        1 加工方法

        傳統(tǒng)觀念中,對于這類零件的加工方法可分為兩種:(1)調(diào)頭兩次加工,即先加工一側(cè)的臺階孔,再以臺階孔及端面作為定位基準(zhǔn),加工另一頭臺階孔;(2)利用特殊刀具反拉另一側(cè)的臺階孔。但這兩種加工工藝都有不足的地方,第一種加工工藝對工裝夾具的要求較高,既要控制定位柱與臺階孔之間的間隙,又要控制工裝定位面與走刀方向上的垂直度。這樣要么縮小第一次加工的臺階孔的公差帶,要么需要制作不同尺寸的工裝夾具,使其最大配合間隙不能大于同軸度要求的尺寸。需要兩次裝夾才能完成,加工效率比較一般。第二種加工方法會受到臺階孔及中間通孔的限制,假設(shè)D1為臺階孔通孔,D2為臺階孔,d為刀桿直徑,L為刀尖到刀桿的徑向最大距離,只有當(dāng)L

        2 同軸度超差原因分析

        但在實際生產(chǎn)過程中,通過三坐標(biāo)檢測,我們依然發(fā)現(xiàn)其同軸度有超差現(xiàn)象,并且屬于批量超差,通過對加工中心班長對某零件的調(diào)試到加工完整的觀察及分析,找到了造成同軸度超差的原因。

        2.1 工件回轉(zhuǎn)軸線與轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)軸線不重合導(dǎo)致超差

        在制作工裝夾具時,可能由于加工誤差,使其裝夾定位后的回轉(zhuǎn)軸線與轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)軸線超出圖紙設(shè)計要求,調(diào)試人員沒有按照轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)中心設(shè)定坐標(biāo)系而是以工裝定位軸線設(shè)定了坐標(biāo)系,這樣由于其回轉(zhuǎn)中心不重合就會導(dǎo)致同軸度超差,如圖1所示,回轉(zhuǎn)加工后產(chǎn)生的同軸度誤差值為2倍的L。當(dāng)工件回轉(zhuǎn)中心與轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心不重合時,如果以轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心設(shè)定坐標(biāo)系,做出來的工件相對于未加工面尺寸會有偏移現(xiàn)象,但同軸度是好的。調(diào)試人員在首檢時發(fā)現(xiàn)這一情況后,對4軸回轉(zhuǎn)加工的認(rèn)知不夠,認(rèn)為靠平移坐標(biāo)系就能同時滿足線性公差及形位公差。這恰恰是同軸度超差造成的原因。

        2.2 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)精度導(dǎo)致同軸度超差

        以臺灣譚興VNRC-210轉(zhuǎn)臺來說,出廠精度為±4″,反向間隙通過參數(shù)補(bǔ)償消除掉了,以最大回轉(zhuǎn)直徑210mm來算,同軸度最大誤差為0.002mm,也就是說新的轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)時不會出現(xiàn)大的誤差,隨著加工次數(shù)變多,轉(zhuǎn)臺內(nèi)蝸輪蝸桿之間會產(chǎn)生間隙,編程時轉(zhuǎn)臺在A0至A180范圍內(nèi)轉(zhuǎn)動,反向間隙無法消除,如果反向間隙過大或加工的零件較長的話,同軸度有可能超出公差范圍。以圖2為例,θ角為沒有消除的反向間隙,L1為A0時加工的軸線,L2為A180時加工的軸線,R為臺階孔頂端至回轉(zhuǎn)中心之間的距離,根據(jù)三角函數(shù)計算可得,其軸線偏移的距離D=2*R*sin(θ/2)。

        3 改進(jìn)方法

        通過以上分析,通過轉(zhuǎn)臺加工臺階孔導(dǎo)致同軸度超差絕大多數(shù)是由以上兩個原因造成的。針對以上兩個缺陷,制定出如下改進(jìn)方法:

        3.1 制定作業(yè)指導(dǎo)書,明確規(guī)定轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心坐標(biāo)不可輕易改動。對現(xiàn)場所有帶轉(zhuǎn)臺的加工中心,通過尋邊器找到其回轉(zhuǎn)中心并作備份。這樣實施后,每次調(diào)試時Y軸坐標(biāo)保持不動,只需要找到A0及X軸的坐標(biāo),能夠節(jié)約調(diào)試時間。對調(diào)試人員及操作工進(jìn)行培訓(xùn),告訴他們加工原理,今后調(diào)試時必須以轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)中心展開。

        3.2 對工裝夾具進(jìn)行測量,測定其軸線與定位柱軸線之間的偏差并在上面注明,今后在使用該工裝時,程序中將偏差值計算進(jìn)去,例如其偏差值為a,則在A0時的坐標(biāo)為X+a,A180時的坐標(biāo)為-X-a。

        3.3 檢測轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)精度,檢測方法為:將一的145mmX145mm的方塊固定在轉(zhuǎn)臺面上,用千分表拉直一端面,設(shè)定為A0,用手輪將A軸旋轉(zhuǎn)180°,再次用千分表檢測那端面,經(jīng)CAD作圖可知,當(dāng)145mm長的端面傾斜0.005mm時,A軸相差0.002°。根據(jù)上面的公式D=2*R*sin(θ/2),D=0.004mm,檢測出轉(zhuǎn)臺的間隙后,有兩種處理辦法,一種是通過機(jī)床參數(shù)設(shè)定,將A軸的間隙再次補(bǔ)償消除;對于某些機(jī)床不允許私人修改參數(shù)的,那就只能在編程的時候?qū)軸的間隙也計算在內(nèi),通過轉(zhuǎn)臺多轉(zhuǎn)一定的角度來消除反向間隙。

        4 結(jié)束語

        通過對以上兩項影響同軸度因素的消除或減小,在加工中心上運(yùn)用四軸加工臺階孔的同軸度得到了很好的控制,加工效率也比傳統(tǒng)加工工藝有了很大的提高。

        隨著高精度機(jī)床越來越廣泛的運(yùn)用,人們通常會用機(jī)床精度來保證零件精度,但是再先進(jìn)的機(jī)床也需要人工調(diào)試,機(jī)床精度也不是一成不變的,提高調(diào)試人員理論及工藝水平,對機(jī)床按時做好維護(hù)保養(yǎng),是生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率的保證。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 段良澤.加工中心反鏜臺階孔的工藝實踐[J].紡織機(jī)械,2011(4).

        [2]李敬言.用加工中心加工臺階孔的幾種方法[J].機(jī)械工程師,2004(12).

        [3]張文俊,劉雪健.基于四軸數(shù)控機(jī)床的對刀[J].機(jī)械制造與研究,2011(5).

        作者簡介:沈?。?986,2-),男,漢族,江蘇常州人,本科學(xué)歷,助理工程師,主要研究方向為有色金屬機(jī)加工工藝。

        摘 要:隨著四軸加工中心的廣泛運(yùn)用,一些有著較高同軸度要求的孔及臺階孔能通過第四軸(轉(zhuǎn)臺)回轉(zhuǎn)加工一次完成。通過分析找出同軸度超差的常見原因,并提出改進(jìn)及前提調(diào)試時需要注意的地方。

        關(guān)鍵詞:四軸;臺階孔;同軸度

        在現(xiàn)代工業(yè)中,軸承的運(yùn)用非常廣泛,軸承安裝定位孔大多數(shù)為成對加工的臺階孔。軸承安裝孔的精度及同軸度越高,高速運(yùn)轉(zhuǎn)時噪音越小,震動越小,使用壽命越長。在某些要求高的零件圖紙中,同軸度要求為φ0.02甚至更高。

        1 加工方法

        傳統(tǒng)觀念中,對于這類零件的加工方法可分為兩種:(1)調(diào)頭兩次加工,即先加工一側(cè)的臺階孔,再以臺階孔及端面作為定位基準(zhǔn),加工另一頭臺階孔;(2)利用特殊刀具反拉另一側(cè)的臺階孔。但這兩種加工工藝都有不足的地方,第一種加工工藝對工裝夾具的要求較高,既要控制定位柱與臺階孔之間的間隙,又要控制工裝定位面與走刀方向上的垂直度。這樣要么縮小第一次加工的臺階孔的公差帶,要么需要制作不同尺寸的工裝夾具,使其最大配合間隙不能大于同軸度要求的尺寸。需要兩次裝夾才能完成,加工效率比較一般。第二種加工方法會受到臺階孔及中間通孔的限制,假設(shè)D1為臺階孔通孔,D2為臺階孔,d為刀桿直徑,L為刀尖到刀桿的徑向最大距離,只有當(dāng)L

        2 同軸度超差原因分析

        但在實際生產(chǎn)過程中,通過三坐標(biāo)檢測,我們依然發(fā)現(xiàn)其同軸度有超差現(xiàn)象,并且屬于批量超差,通過對加工中心班長對某零件的調(diào)試到加工完整的觀察及分析,找到了造成同軸度超差的原因。

        2.1 工件回轉(zhuǎn)軸線與轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)軸線不重合導(dǎo)致超差

        在制作工裝夾具時,可能由于加工誤差,使其裝夾定位后的回轉(zhuǎn)軸線與轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)軸線超出圖紙設(shè)計要求,調(diào)試人員沒有按照轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)中心設(shè)定坐標(biāo)系而是以工裝定位軸線設(shè)定了坐標(biāo)系,這樣由于其回轉(zhuǎn)中心不重合就會導(dǎo)致同軸度超差,如圖1所示,回轉(zhuǎn)加工后產(chǎn)生的同軸度誤差值為2倍的L。當(dāng)工件回轉(zhuǎn)中心與轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心不重合時,如果以轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心設(shè)定坐標(biāo)系,做出來的工件相對于未加工面尺寸會有偏移現(xiàn)象,但同軸度是好的。調(diào)試人員在首檢時發(fā)現(xiàn)這一情況后,對4軸回轉(zhuǎn)加工的認(rèn)知不夠,認(rèn)為靠平移坐標(biāo)系就能同時滿足線性公差及形位公差。這恰恰是同軸度超差造成的原因。

        2.2 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)精度導(dǎo)致同軸度超差

        以臺灣譚興VNRC-210轉(zhuǎn)臺來說,出廠精度為±4″,反向間隙通過參數(shù)補(bǔ)償消除掉了,以最大回轉(zhuǎn)直徑210mm來算,同軸度最大誤差為0.002mm,也就是說新的轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)時不會出現(xiàn)大的誤差,隨著加工次數(shù)變多,轉(zhuǎn)臺內(nèi)蝸輪蝸桿之間會產(chǎn)生間隙,編程時轉(zhuǎn)臺在A0至A180范圍內(nèi)轉(zhuǎn)動,反向間隙無法消除,如果反向間隙過大或加工的零件較長的話,同軸度有可能超出公差范圍。以圖2為例,θ角為沒有消除的反向間隙,L1為A0時加工的軸線,L2為A180時加工的軸線,R為臺階孔頂端至回轉(zhuǎn)中心之間的距離,根據(jù)三角函數(shù)計算可得,其軸線偏移的距離D=2*R*sin(θ/2)。

        3 改進(jìn)方法

        通過以上分析,通過轉(zhuǎn)臺加工臺階孔導(dǎo)致同軸度超差絕大多數(shù)是由以上兩個原因造成的。針對以上兩個缺陷,制定出如下改進(jìn)方法:

        3.1 制定作業(yè)指導(dǎo)書,明確規(guī)定轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)中心坐標(biāo)不可輕易改動。對現(xiàn)場所有帶轉(zhuǎn)臺的加工中心,通過尋邊器找到其回轉(zhuǎn)中心并作備份。這樣實施后,每次調(diào)試時Y軸坐標(biāo)保持不動,只需要找到A0及X軸的坐標(biāo),能夠節(jié)約調(diào)試時間。對調(diào)試人員及操作工進(jìn)行培訓(xùn),告訴他們加工原理,今后調(diào)試時必須以轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)中心展開。

        3.2 對工裝夾具進(jìn)行測量,測定其軸線與定位柱軸線之間的偏差并在上面注明,今后在使用該工裝時,程序中將偏差值計算進(jìn)去,例如其偏差值為a,則在A0時的坐標(biāo)為X+a,A180時的坐標(biāo)為-X-a。

        3.3 檢測轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)精度,檢測方法為:將一的145mmX145mm的方塊固定在轉(zhuǎn)臺面上,用千分表拉直一端面,設(shè)定為A0,用手輪將A軸旋轉(zhuǎn)180°,再次用千分表檢測那端面,經(jīng)CAD作圖可知,當(dāng)145mm長的端面傾斜0.005mm時,A軸相差0.002°。根據(jù)上面的公式D=2*R*sin(θ/2),D=0.004mm,檢測出轉(zhuǎn)臺的間隙后,有兩種處理辦法,一種是通過機(jī)床參數(shù)設(shè)定,將A軸的間隙再次補(bǔ)償消除;對于某些機(jī)床不允許私人修改參數(shù)的,那就只能在編程的時候?qū)軸的間隙也計算在內(nèi),通過轉(zhuǎn)臺多轉(zhuǎn)一定的角度來消除反向間隙。

        4 結(jié)束語

        通過對以上兩項影響同軸度因素的消除或減小,在加工中心上運(yùn)用四軸加工臺階孔的同軸度得到了很好的控制,加工效率也比傳統(tǒng)加工工藝有了很大的提高。

        隨著高精度機(jī)床越來越廣泛的運(yùn)用,人們通常會用機(jī)床精度來保證零件精度,但是再先進(jìn)的機(jī)床也需要人工調(diào)試,機(jī)床精度也不是一成不變的,提高調(diào)試人員理論及工藝水平,對機(jī)床按時做好維護(hù)保養(yǎng),是生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率的保證。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 段良澤.加工中心反鏜臺階孔的工藝實踐[J].紡織機(jī)械,2011(4).

        [2]李敬言.用加工中心加工臺階孔的幾種方法[J].機(jī)械工程師,2004(12).

        [3]張文俊,劉雪健.基于四軸數(shù)控機(jī)床的對刀[J].機(jī)械制造與研究,2011(5).

        作者簡介:沈?。?986,2-),男,漢族,江蘇常州人,本科學(xué)歷,助理工程師,主要研究方向為有色金屬機(jī)加工工藝。

        国内精品极品久久免费看| 日本www一道久久久免费榴莲 | 国产精品一卡二卡三卡| 少妇特殊按摩高潮对白| 国产精彩刺激对白视频| 熟女少妇av一区二区三区| 男女18禁啪啪无遮挡激烈网站| 白又丰满大屁股bbbbb| 视频一区精品自拍| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 色婷婷久久亚洲综合看片| 看黄a大片日本真人视频直播| 日本成人久久| 国产精品国产三级厂七| 国产人妻熟女高跟丝袜| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 欧美视频九九一区二区| 97超碰国产一区二区三区| 午夜久久久久久禁播电影| 国产影片中文字幕| аⅴ天堂一区视频在线观看| 亚洲中文字幕在线第六区| 亚州国产av一区二区三区伊在| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇多毛网站| 毛片网站视频| 国产精品一级黄色大片| 国产三级精品视频2021| 亚洲国产长腿丝袜av天堂| 久久精品国产精品亚洲婷婷| 亚洲成av人片极品少妇| 精品欧洲av无码一区二区14| 福利一区在线观看| 少妇裸淫交视频免费看| 在厨房拨开内裤进入毛片| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 久久国产精品免费一区六九堂 | 国产乱人伦av在线麻豆a| 国产精品va在线观看无码| 亚洲日日噜噜噜夜夜爽爽| 开心久久婷婷综合中文字幕| 熟女少妇在线视频播放|