李?。ù髴c油田有限責(zé)任公司第八采油廠)
柔性運(yùn)行技術(shù)體系由控制柜、傳感器、中央控制三部分組成,可實(shí)現(xiàn)工頻運(yùn)行和柔性運(yùn)行。該技術(shù)運(yùn)行基本原理是:?jiǎn)?dòng)過(guò)程中,隨動(dòng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由0至所需轉(zhuǎn)速,消除了啟動(dòng)電流和啟動(dòng)功率峰值,電動(dòng)機(jī)平穩(wěn)啟動(dòng);運(yùn)行過(guò)程中,其運(yùn)算系統(tǒng)對(duì)采集到的電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)過(guò)程中的角速度、角加速度信號(hào)與對(duì)應(yīng)的電信號(hào)(電流、有功功率)進(jìn)行運(yùn)算,逐步完成其曲柄在不同轉(zhuǎn)角情況下電動(dòng)機(jī)速度與加速度的優(yōu)化,從而進(jìn)入優(yōu)化運(yùn)行狀態(tài),保證運(yùn)行過(guò)程中能量的合理分配;負(fù)荷大時(shí)低轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)大扭矩,負(fù)荷小時(shí)高轉(zhuǎn)速實(shí)現(xiàn)能量的儲(chǔ)備,從而優(yōu)化上下沖程速度,提高泵效,降低機(jī)采單耗。
現(xiàn)場(chǎng)共計(jì)應(yīng)用20口井,選取11口井對(duì)比分析得到(未對(duì)比9口井,均未調(diào)試,尚處工頻狀態(tài)):沖速下降0.2min-1,產(chǎn)液上升0.1t/d;沉沒(méi)度降低10.9m,系統(tǒng)功率上升0.2kW,噸液耗電下降1.6kWh,系統(tǒng)效率上升1.2個(gè)百分點(diǎn)(表1)。
由表1可知,應(yīng)用該技術(shù)見(jiàn)到了產(chǎn)液量上升,沉沒(méi)度略有下降,系統(tǒng)效率上升,噸液耗電下降的整體效果。
表1 11口井安裝前后效果對(duì)比數(shù)據(jù)
對(duì)于抽油機(jī)而言,其啟動(dòng)過(guò)程需要的是較大的啟動(dòng)扭矩,由于柔性啟動(dòng)過(guò)程使用變頻裝置,啟動(dòng)轉(zhuǎn)數(shù)由0開(kāi)始逐漸升高,直至運(yùn)行至該裝置所要達(dá)到的頻率。由式(1)可以得出,在該裝置啟動(dòng)過(guò)程中,達(dá)到相同的扭矩時(shí)所需的功率較小,啟動(dòng)電流也較低,也就是說(shuō),柔性啟動(dòng)是以電動(dòng)機(jī)低轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng)獲得大扭矩;而對(duì)于工頻狀態(tài)下的啟動(dòng),轉(zhuǎn)速瞬間內(nèi)就達(dá)到電動(dòng)機(jī)的額定轉(zhuǎn)數(shù),因而只能以大功率獲得大扭矩。
式中:
M(φ)——扭矩;
P(φ)——功率;
ω(φ)——轉(zhuǎn)速。
由于沒(méi)有相應(yīng)的測(cè)試儀器,不能測(cè)試出的曲線,以老區(qū)B1-11-540井啟動(dòng)功率對(duì)比曲線(圖1)與啟動(dòng)電流對(duì)比曲線(圖2)為例,可以明顯看出柔性運(yùn)行比工頻運(yùn)行狀態(tài)啟動(dòng)功率和啟動(dòng)電流平穩(wěn)上升,減少了電動(dòng)機(jī)損傷和啟動(dòng)能耗。
圖1 B1-11-540井啟動(dòng)過(guò)程功率曲線
圖2 B1-11-540井啟動(dòng)過(guò)程電流曲線
柔性運(yùn)行過(guò)程中,變頻控制抽油機(jī)工作頻率范圍為30~50Hz,而且在工作過(guò)程中的工作頻率自始至終有規(guī)律(每個(gè)沖速對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)角的工作頻率相同)變化;因而電動(dòng)機(jī)在重載情況下以較低的轉(zhuǎn)速運(yùn)行,并以較低的功率提供較大的扭矩,在輕載情況下以較高的轉(zhuǎn)速運(yùn)行,并提供較高的功率。如此工作,起到了削峰填谷的作用,同時(shí)消除了負(fù)功,使電動(dòng)機(jī)在較高的效率下工作。借用B1-11-540井運(yùn)行功率對(duì)比曲線(圖3)和運(yùn)行電流對(duì)比曲線(圖4)可以明顯看出,柔性運(yùn)行狀態(tài)下的運(yùn)行功率和運(yùn)行電流均較工頻運(yùn)行狀態(tài)要低且平穩(wěn),因而運(yùn)行能耗降低。
截至2013年10月底,11口井優(yōu)化運(yùn)行3個(gè)月左右,動(dòng)液面相對(duì)平穩(wěn),優(yōu)選未進(jìn)行其他措施連續(xù)運(yùn)行的9口井進(jìn)行沉沒(méi)度分析。
2.4.1 沉沒(méi)度低于100m井的應(yīng)用效果
9口井中,沉沒(méi)度低于100m的井共計(jì)2口,對(duì)比結(jié)果表明,應(yīng)用該技術(shù)后沖速穩(wěn)定,產(chǎn)液量穩(wěn)定上升0.15t/d,沉沒(méi)度上升17.5m,噸液耗電下降8.15kWh,系統(tǒng)效率上升0.65個(gè)百分點(diǎn)(表2)。
圖3 B1-11-540井運(yùn)行功率曲線
圖4 B1-11-540井運(yùn)行電流曲線
表2 2口沉沒(méi)度低于100m井安裝前后效果對(duì)比數(shù)據(jù)
從對(duì)比數(shù)據(jù)得出,使用柔性拖動(dòng)裝置后,沖速和產(chǎn)液量基本穩(wěn)定、沉沒(méi)度回升,有效地緩解了供液不足狀態(tài)。為進(jìn)一步說(shuō)明這一問(wèn)題,以L89-83井為例,該井沖速上升0.1min-1,產(chǎn)液量上升0.2t/d,沉沒(méi)度上升32m,噸液耗電下降11kWh,系統(tǒng)效率上升,見(jiàn)到了較好的效果。該井試驗(yàn)前后的示功圖見(jiàn)圖5。
從示功圖的對(duì)比可以看出,使用柔性拖動(dòng)裝置前后,示功圖并無(wú)明顯變化,但柔性運(yùn)行前的最大載荷大于運(yùn)行后的最大載荷,這主要是雨季加藥影響的結(jié)果。正常情況下,最大載荷應(yīng)逐漸升高,是泵充滿程度提高的結(jié)果,如8—10月。將該井上、下沖程工作時(shí)間進(jìn)行了對(duì)比,該井在工頻狀態(tài)下工作時(shí),上沖程時(shí)間為10.5s,下沖程時(shí)間為9.8s;柔性狀態(tài)下工作時(shí),上沖程時(shí)間為9.9s,下沖程時(shí)間為10.4s。工作時(shí)間分配發(fā)生了反轉(zhuǎn),即由原來(lái)的上慢下快轉(zhuǎn)變?yōu)樯峡煜侣?。泵效上,L89-83井7、8、9、10月份的泵效分別為15.2%、17.3%、22.8%、23.9%??梢?jiàn),由于下沖程慢,提高了泵的充滿程度,進(jìn)而提高泵效。
圖5 L89-83井柔性運(yùn)行前后示功圖
2.4.2 沉沒(méi)度100~300m井的應(yīng)用效果
沉沒(méi)度100~300m的井共計(jì)應(yīng)用7口,對(duì)比結(jié)果表明,應(yīng)用該技術(shù)后沖速下降0.3min-1(下降7.1%),產(chǎn)液量上升0.2t/d(上升6.3%),沉沒(méi)度下降11.1m(下降7.5%),噸液耗電下降1.6kWh(下降幅度3.6%),系統(tǒng)效率上升1.4個(gè)百分點(diǎn)(上升幅度24.6%),詳見(jiàn)表3。
表3 7口沉沒(méi)度100~300m井安裝前后效果對(duì)比數(shù)據(jù)
從對(duì)比數(shù)據(jù)得出,使用柔性拖動(dòng)裝置后,沖速下降、產(chǎn)液量穩(wěn)定并略有上升、沉沒(méi)度下降,起到了增產(chǎn)、降液面、提高系統(tǒng)效率的作用。為說(shuō)明這一問(wèn)題,以L86-92井為例,該井試驗(yàn)前后對(duì)比,沖速略下降0.1min-1,產(chǎn)液量上升0.4t/d,沉沒(méi)度下降1.1m,噸液耗電下降2.2kWh,系統(tǒng)效率上升1.7個(gè)百分點(diǎn)(表4)。該井試驗(yàn)前后的示功圖見(jiàn)圖6。
表4 L86-92井安裝前后效果對(duì)比數(shù)據(jù)
圖6 L86-92井柔性運(yùn)行前后示功圖
從示功圖的對(duì)比可以明顯地看出,使用柔性拖動(dòng)裝置后,示功圖盡管表現(xiàn)出供液不足,但抽油泵的充滿程度明顯提高。同樣對(duì)該井上、下沖程工作時(shí)間進(jìn)行了對(duì)比測(cè)試,該井在工頻狀態(tài)下工作時(shí),上沖程時(shí)間為8.6s,下沖程時(shí)間為8.3s;柔性狀態(tài)下工作時(shí)上沖程時(shí)間為8.4s,下沖程時(shí)間為8.9s。工作時(shí)間分配發(fā)生了反轉(zhuǎn),即由原來(lái)的上慢下快轉(zhuǎn)變?yōu)樯峡煜侣岣吡吮玫某錆M程度。此外,該裝置在上沖程開(kāi)始時(shí)有較為明顯的加速,致使示功圖最大載荷有一定程度的增加。分析認(rèn)為,這一動(dòng)作加快了游動(dòng)閥的關(guān)閉速度,減少了游動(dòng)閥的漏失,進(jìn)而提高泵效,在沖速略降的情況下,產(chǎn)液量有較大幅度的上升。
1)對(duì)于電動(dòng)機(jī)功率利用率小于50%的井可直接應(yīng)用與電動(dòng)機(jī)額定功率相等容量的裝置,即可獲得較好的效果。當(dāng)功率利用高于40%時(shí),該技術(shù)可通過(guò)放大設(shè)備容量應(yīng)用。
2)該技術(shù)對(duì)抽油機(jī)井的沉沒(méi)度無(wú)特殊要求。
3)該技術(shù)對(duì)抽油機(jī)的平衡狀況要求嚴(yán)格,平衡狀況越好,應(yīng)用效果越好。
1)柔性運(yùn)行技術(shù)通過(guò)主動(dòng)變速運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)了功率再分配,具有“削峰填谷”的作用。
2)通過(guò)主動(dòng)調(diào)整抽油機(jī)上、下死點(diǎn)及運(yùn)行過(guò)程中的線速度,實(shí)現(xiàn)了降低慣性負(fù)荷、提高抽油泵充滿程度。
3)柔性運(yùn)行技術(shù)對(duì)抽油機(jī)沉沒(méi)度無(wú)限制,對(duì)平衡狀況要求嚴(yán)格。