浙江威爾金森電梯有限公司 (永康 321300) 潘 欣
江西省新余市長(zhǎng)林集團(tuán)長(zhǎng)林機(jī)器公司 (338029) 鐘翔山
上板沖壓工藝及模具改進(jìn)設(shè)計(jì)
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圖1所示上板是某批量生產(chǎn)的軍用裝甲車輛上的零件,采用2 mm厚的616裝甲鋼制成,由于結(jié)構(gòu)及功能上的需要,其板面需拉延出兩個(gè)階梯淺筒,同時(shí)在筒底要成形出多處加強(qiáng)筋,成形后的底面要求保證平面度為0.5 mm,以便與相應(yīng)結(jié)構(gòu)的下板組合后,能在其結(jié)合面間添加適當(dāng)?shù)膹?fù)合材料,通過(guò)特殊處理后,達(dá)到既有抵抗槍彈沖擊能力,同時(shí)又具有“三防”的功能。
圖1 上板結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
該零件外形尺寸較大,二處拉延階梯筒體直徑分別為1100 mm及600 mm,拉延高度均僅為4 mm,屬于淺拉延。
根據(jù)工件高度h與最小直徑d之比h/d及材料的相對(duì)厚度 (t/D)×100、凸緣相對(duì)直徑等參數(shù),依照階梯形件拉延次數(shù)的判斷條件可知:該件可以一次拉延成功。
考慮到零件外形尺寸較大,各筒體拉延高度僅為4 mm,約等于 (1.5~2)t=3~4 mm,基本上屬于局部成形,零件的成形難度不大,因此,模具設(shè)計(jì)成上下模結(jié)構(gòu),通過(guò)直接壓制而獲得形狀,由于模具結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,此處不再詳述。
模具設(shè)計(jì)、制造后,加工出的零件出現(xiàn)較大翹曲,導(dǎo)致平面度嚴(yán)重超差,為保證產(chǎn)品要求,需手工校正保證,由于所用616裝甲鋼既有良好的韌性又有較高的強(qiáng)度,加之料較薄,彈性大,使手工校正困難,而對(duì)零件中心孔φ350 mm的加工,由于整個(gè)零件外形尺寸及加工孔的直徑較大,使鉆床難以裝夾、無(wú)法加工,必須在大型立式車床或鏜床上才能完成,這種機(jī)械加工方式不但造成了裝夾的困難,而且生產(chǎn)效率也十分低下,費(fèi)工費(fèi)時(shí),不利于批量生產(chǎn)及企業(yè)效益的提高。
針對(duì)零件平面度超差,結(jié)合零件結(jié)構(gòu)分析后認(rèn)為:幾處拉延部位距外形邊緣直邊距離及板料中心孔的距離均不大,拉延時(shí)易引起邊緣材料的部分轉(zhuǎn)移,也易造成外形收縮的畸形,而多處不對(duì)稱布置的各種成形筋的存在,一方面加重了板料各處受拉部位中的不均勻性,使整個(gè)板料所受拉應(yīng)力不平衡,另一方面,又一定程度上加劇了拉延過(guò)程中,材料流通的不暢趨勢(shì),而在模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,為降低模具成本,又沒(méi)有采用壓邊及校正措施,從而未從模具結(jié)構(gòu)上對(duì)板料的平整性進(jìn)行控制,這一切最終導(dǎo)致了零件過(guò)大的不平整。
為滿足零件平面度要求,增加材料拉延時(shí)的流動(dòng)性能顯然是一種行之有效的方法,經(jīng)過(guò)在坯料中部率先加工出φ200 mm的預(yù)制孔,然后再成形出各階梯筒及成形筋的試驗(yàn)表明:該工藝措施有助于零件平面度的較大改善,由于零件中心部位的筒底材料向筒壁發(fā)生了流動(dòng),使預(yù)制孔出現(xiàn)了嚴(yán)重變形。
由此可見(jiàn),采用在坯料中部先加工出φ200 mm的預(yù)制孔后,再進(jìn)行成形的工藝方案是可行的,對(duì)提高零件平面度是有效的,但板料中部的φ350 mm孔仍需要成形后加工。
考慮到該零件不便于機(jī)械加工,對(duì)中部孔宜采用壓力加工,但零件外形大,模具外形也大,必將造成模具費(fèi)用的增加,經(jīng)分析零件結(jié)構(gòu),查閱資料后決定:改進(jìn)模具結(jié)構(gòu),使模具在完成拉延及成形后,通過(guò)適當(dāng)?shù)淖兓?,?shí)現(xiàn)零件的中部孔沖切及零件平面的校正,達(dá)到一模多用。
(1)改進(jìn)后的模具結(jié)構(gòu) 針對(duì)加工上板出現(xiàn)的工藝難點(diǎn),通過(guò)在拉延上模1中部加裝預(yù)沖孔凸凹模3,在拉延下模2中部適當(dāng)位置加裝與預(yù)沖孔凸凹模3相配的預(yù)沖孔凸模4后,原模具結(jié)構(gòu)便被改進(jìn)設(shè)計(jì)成上板拉延及沖中心孔兩用模,圖2為上板預(yù)沖孔及拉延狀態(tài)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖。
圖2 上板拉延模結(jié)構(gòu)圖
(2)預(yù)沖孔及拉延工作原理 改進(jìn)后的模具仍置于Y28—450液壓機(jī)上加工,工作過(guò)程分零件成形及卸料二階段。
首先,坯料置于拉延下模2上平面的適當(dāng)位置,壓力機(jī)下移,預(yù)沖孔凸凹模3內(nèi)形與拉延下模2上與之相配合的預(yù)沖孔凸模4刃口接觸,首先將坯料的預(yù)沖孔沖切出來(lái),隨著壓力機(jī)的緩緩下移,拉延上模1與拉延下模2共同作用,將預(yù)沖孔后的坯料拉延并成形出來(lái),由于拉延與成形過(guò)程中,材料能從坯料的外緣及內(nèi)孔較自由地流動(dòng),因而,零件的平整性得到了較好的保證。
隨著壓力機(jī)滑塊的上行,聚氨酯塊5發(fā)生彈性回復(fù),將成形好的坯料部分翹起,整個(gè)零件通過(guò)手工卸下。至此,整個(gè)卸料完成,壓力機(jī)轉(zhuǎn)入下一個(gè)工作循環(huán)。
(3)沖中心孔工作原理 當(dāng)該批零件全部成形后,半成品轉(zhuǎn)入沖中心孔工序,圖3所示為上板中心孔沖切及零件平面校正結(jié)構(gòu)圖。
圖3 上板中心孔沖切及平面校正結(jié)構(gòu)圖
模具工作時(shí),首先在預(yù)沖孔凸凹模3及上模板之間開(kāi)設(shè)的缺口處安放墊塊6,同時(shí)用固定螺釘5與上模板聯(lián)接好,隨后將成形好的半成品置于模具拉延下模2型腔中,隨著壓力機(jī)滑塊的下行,預(yù)沖孔凸凹模3外形與拉延下模2中與之相配合的拉延下模2中的刃口接觸,將坯料中心孔沖切出來(lái),隨著壓力機(jī)的再次緩緩下移,拉延上模1與拉延下模2共同作用,對(duì)已拉延及成形后的零件進(jìn)行校正,進(jìn)一步控制并保證零件大平面的平面度要求。
隨著壓力機(jī)滑塊的上行,聚氨酯塊7發(fā)生彈性回復(fù),將沖切中心孔的廢料推離型腔,整個(gè)零件卸料通過(guò)手工進(jìn)行。至此,完成整個(gè)零件的加工。
(4)設(shè)計(jì)要點(diǎn) 該套模具,既能完成坯料的拉延和成形,又可實(shí)現(xiàn)零件中心孔的加工和整個(gè)成形零件校正,其中預(yù)沖孔凸凹模3內(nèi)孔是成形預(yù)沖孔的凹模,外形為沖切中部中心孔的凸模,它與拉延下模相應(yīng)部位配合完成預(yù)沖孔及中部孔的沖切,保證單面間隙為0.11~0.15 mm。
該套模具在進(jìn)行零件中心孔加工時(shí),必須先在預(yù)沖孔凸凹模3及上模板之間開(kāi)設(shè)的缺口處安放墊塊6,同時(shí)用螺釘5與上模板固定聯(lián)接好,以防止墊塊6在工作中移動(dòng)。
考慮到模具外形大,拉延上模1、拉延下模2均采用分塊結(jié)構(gòu),直接固定在相應(yīng)的固定板上 (結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖中未表示),以節(jié)省材料費(fèi)用。
上述工藝方案及模具改進(jìn)完成后,零件一次試沖合格,生產(chǎn)的零件經(jīng)檢驗(yàn),完全達(dá)到圖樣要求。由于實(shí)現(xiàn)了一模兩用,從而使一套模具能完成拉延及成形、沖孔兩套模具的工作任務(wù),既減少了模具數(shù)量,生產(chǎn)效率又得到了提高,操作人員工作條件得到改善。目前,模具工作正常,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
20140123)