王 安, 崔 君
(湖北省地質局 第八地質大隊,湖北 襄陽 441002)
鐘祥市雙河鎮(zhèn)斑竹村巖溶地面塌陷自1998年發(fā)育至今已有十多年,由于地面塌陷區(qū)下覆的巖性主要為可溶的碳酸鹽巖,巖體破碎,構造發(fā)育,加之多年來人類過量的開采地下水資源,導致了地面塌陷。部分居民因地面塌陷而搬遷,尤其是近三四年來,塌陷發(fā)育更為嚴重,塌陷坑群連成一片成為本區(qū)的發(fā)展趨勢,并且塌陷坑群距離207國道僅20 m,嚴重危害人民生命財產(chǎn)安全,已成為亟待解決的問題。
湖北省鐘祥市斑竹治理區(qū)地處鐘祥市西北面,距離鐘祥市區(qū)約33.7 km,南距荊門市約36 km,北距襄陽市約76 km,行政區(qū)隸屬鐘祥市(縣級市)雙河鎮(zhèn)斑竹村管轄,治理區(qū)地理坐標為:東徑112°17′41″,北緯31°20′32″。治理區(qū)內貫穿207國道,交通十分便利。
巖溶塌陷區(qū)處于鄂中丘陵與江漢平原的過渡區(qū),屬構造侵蝕崗丘地形,總體呈近南北向展布的溝谷與崗丘形成漢江三級基座階地。沿東西方向,地形呈波狀起伏、崗垅相間,地勢總體上呈現(xiàn)為北西高東南低。區(qū)內崗頂?shù)孛娓叱桃话阍?10~120 m,崗頂寬緩,一般寬度多在200~300 m。而溝谷高程多在70~90 m,谷底平緩,谷寬多為300~500 m。
巖溶塌陷內分布地層主要為第四系、上第三系、下第三系—白堊系和震旦系,其中上第三系和震旦系的巖性主要為可溶的碳酸鹽巖,為巖溶發(fā)育奠定了物質基礎。
巖溶地面塌陷區(qū)主要發(fā)育震旦系上統(tǒng)燈影組白云巖、構造角礫巖,構造非常發(fā)育,巖石的可溶性強,存在大量的巖溶洞穴、管道,為塌陷的發(fā)生和發(fā)展提供了空間。根據(jù)巖溶地面塌陷區(qū)地質環(huán)境條件和該區(qū)地質災害類型、現(xiàn)狀等,結合地質災害易發(fā)區(qū)劃分的標準,目前可將巖溶地面塌陷區(qū)劃分為地面塌陷地質災害高易發(fā)區(qū)、中易發(fā)區(qū)、低易發(fā)區(qū)三個區(qū)(表1)。
2.1.1高易發(fā)區(qū)(Ⅰ)
地質災害高易發(fā)區(qū)分布于巖溶地面塌陷區(qū)的中部,207國道兩側,平面上略呈四邊形,南北長約780 m,東西寬約700 m,面積約為0.27 km2,占總面積3 km2的0.09%。該區(qū)處于溝谷洼地,遭受人類工程活動影響強烈,地下水位年變化幅度大、變化速率快,上覆土層厚度一般在3~4 m,下覆基巖為震旦系上統(tǒng)燈影組(Z2dn)的白云巖、構造角礫巖,巖溶發(fā)育,物探推斷地下隱伏有2條巖溶管道,9個鉆孔揭露巖溶的見洞率為100%,溶洞頂板厚度遠遠不能滿足溶洞頂板坍塌自行填塞硐體所需的厚度,穩(wěn)定性差,目前分布有10個塌陷坑(多數(shù)坑內見有溶洞),其塌陷仍將進一步擴展。該區(qū)塌陷地質災害發(fā)生密度大,危害對象主要為居民、村莊、農(nóng)田和通訊光纜、207國道基礎設施等。
表1 地質災害易發(fā)程度劃分表Table 1 Division table of easy-happening degree of geological hazards
圖1 207國道兩側塌陷坑分布Fig.1 Distribution of collapse pit on both sides of 207 National Road1.治理塌陷坑;2.治理公路段;3.已填塌陷坑;4.勘查鉆孔。
2.1.2中易發(fā)區(qū)(Ⅱ)
中易發(fā)區(qū)主要分布于巖溶地面塌陷區(qū)的北部,向北未封閉,圈定的面積約為2.13 km2,占總面積的71.0%。該區(qū)遭受人類工程活動影響強烈,地下水出現(xiàn)了大幅下降,下降后的地下水位變幅減小。該區(qū)下伏基巖為震旦系上統(tǒng)燈影組(Z2dn)的白云巖,巖溶發(fā)育,溶洞規(guī)模較大,溶洞頂板厚度不能滿足溶洞頂板坍塌自行填塞硐體所需的厚度,穩(wěn)定較差,雖然目前未出現(xiàn)地面塌陷,但今后存在有產(chǎn)生塌陷地質災害的可能性,地質災害直接危害對象主要為村莊、農(nóng)田。
2.1.3低易發(fā)區(qū)(Ⅲ)
地質災害低易發(fā)區(qū)主要分于巖溶地面塌陷區(qū)南部地帶,向南未封閉,面積約為0.6 km2,占總面積的20.0%,下伏基巖為上第三系掇刀石組的泥灰?guī)r及下第三系—白堊系紫紅色砂巖,巖溶發(fā)育于泥灰?guī)r中,巖溶發(fā)育程度相對較弱,溶洞規(guī)模較小,溶洞頂板厚度可以滿足溶洞頂板坍塌自行填塞硐體所需厚度,該區(qū)現(xiàn)狀地質災害發(fā)育程度較低。
巖溶地面塌陷區(qū)地層主要為可溶的碳酸鹽巖,構造和巖體節(jié)理裂隙極為發(fā)育,主控構造為北北西向深大壓扭性斷裂和伴生的張扭性斷裂構造,受區(qū)域構造和節(jié)理裂隙控制,區(qū)內巖層產(chǎn)狀變化大,層間擠壓錯動強烈,巖體極為破碎,致使區(qū)內沿斷裂帶地段地下水富集,地下水徑流作用攜帶走溶隙、溶孔、溶洞中的大量細顆粒物質,也使上部覆蓋層的土層物質逐漸流失,致使巖溶溶隙、溶孔、溶洞不斷被潛蝕淘空、加寬、加深擴大,最終致使地表形成塌陷區(qū)。1997年隨著礦山活動的加劇,地下水抽排量超過地下水允許開采量,地下水位不斷下降,形成了以礦區(qū)為中心的地下水降落漏斗,影響半徑約9 km,1998年出現(xiàn)了斑竹地面塌陷[1]。
對巖溶地面塌陷區(qū)進行灌漿工程治理主要達到兩種目的:其一,對溶洞充填后形成充填結實體,對原空區(qū)上部掩體進行支撐,改善因巖溶形成后的圍巖力學性質的變化及塌落掩體的力學形態(tài),防止地表巖溶地面塌陷區(qū)域的蔓延、確保207國道的安全;其二,阻斷巖溶水的運行通道,進而消弱或減輕碳酸鹽巖溶蝕現(xiàn)象的發(fā)生,提高地表巖體穩(wěn)定性,保護地表建構筑物和其他設施。
以兩條位于207國道路面上的灌漿帶為中心,共布置9條灌漿帶。(圖中黑色直線為灌漿帶)該灌漿工程部分共分為2個灌漿序,第一灌漿序通過帷幕的方法進行,探治結合孔以-50 m控制,即而向中心推進,結合一序探孔資料,鉆孔深度以-50 m控制。鉆孔最終達到整體路基加固隔水的效果。整個工程均配合207國道路面維修工程,將分區(qū)分序分階段進行工程灌漿,確保207國道的安全暢通。
第一序灌漿全部為探治結合孔,共分為3個階段:第一階段灌漿工程共布置了96個鉆孔,孔深50 m,排距6 m,孔距28 m。第二階段灌漿工程同樣布置了96個鉆孔,孔深50 m,排距6 m,孔距28 m。與第一階段探知結合孔組合孔距為14 m。第三階段灌漿工程同樣布置了183個鉆孔,孔深50 m,排距6 m,孔距14 m。與第一、二階段探知結合孔組合孔距為7 m。最終達到帷幕施工方法的效果。
第二序灌漿孔同樣分三個階段:第一階段布置了78個灌漿孔,第二階段布置了78個鉆孔,第三階段布置了234個灌漿孔。布置方法與第一序灌漿工程一致,排距6 m,孔距7 m。
圖2 灌漿工程平面布置示意圖Fig.2 Schematic diagram of grouting engineering layout1.注漿工程;2.回填工程;3.;回填工程;4.河床整治工程;5.排水渠;6.巖溶發(fā)育區(qū);7.控制點;8.施工控制點;9.第一序第1階段注漿孔位置及編號;10.第一序第2階段注漿孔位置及編號;11.第一序第3階段注漿孔位置及編號;12.第一序驗證孔位置及編號;13.第二序第1階段注漿孔位置及編號;14.第二序第2階段注漿孔位置及編號;15.第二序第3階段注漿孔位置及編號;16.第二序驗證孔位置及編號。
根據(jù)資料和調查顯示,斑竹治理區(qū)共有3個巖溶發(fā)育區(qū)域,分別處于0~-7 m、-9~-15 m、-38~-50 m。其中0~-7 m和-9~-15 m采用單液水泥漿膠結充填。-38~-50 m區(qū)域由于上部巖石力學性質較好,可根據(jù)Ⅰ序探治結合孔的地質資料選擇性進行單液水泥漿膠結充填。
由于該治理區(qū)巖溶發(fā)育比較復雜,仍存在許多小型、微型巖溶無法通過鉆探和物探手段進行查證。故此,在物探探知范圍外,仍可能存在巖溶無法進行灌漿治理,筆者只能以現(xiàn)有的技術資料為前提,最大限度的對潛在巖溶地面塌陷區(qū)進行治理,控制地面塌陷地質災害的進一步發(fā)展。
通過上述分析,在重要治理范圍內(207國道),將-15 m以下巖溶區(qū)進行了充填灌漿治理,平面治理范圍不小于兩條位于207國道路面上的灌漿帶為中心外圍10 m范圍。
4.1.1巖溶地面塌陷區(qū)充填灌漿
對于通過物探確定的巖溶地面塌陷區(qū)部位,根據(jù)公路路基灌漿加固工程實踐,在灌漿壓力為2.0MPa時,全采區(qū)灌漿擴散半徑<6 m,但為了妥善的保證施工質量,因此本設計取4 m,則鉆孔間距為7 m,排距為6 m,呈梅狀交替排列,2個序段,9條灌漿帶,共布設765個灌漿鉆孔。對于推測的巖溶地面塌陷區(qū)采取探治結合方法,分序分段實施。
4.1.2成孔
全區(qū)采用回轉、氣動鉆機,成孔孔徑為89 mm。
4.1.3灌漿膠結
全區(qū)采用單液水泥漿進行充填灌漿。
對于全區(qū)推測巖溶發(fā)育范圍,鉆孔均采取一孔多用,分段進行充填灌漿固結。
4.1.4施工順序
成孔、灌漿屬于施工順序的一部分。
(1) 治理207國道推測巖溶區(qū):總體統(tǒng)設二個序段,鉆孔深度以-50 m控制,采用探治結合孔進行施工,首先在每個序區(qū)段最外側灌漿帶先打64個探測孔,進行灌漿、壓水試驗,確定巖溶發(fā)育參數(shù)后,則灌漿充填范圍向中心擴展,探測孔技術要示按水文地質和工程地質勘察規(guī)范執(zhí)行。
(2) 勘查期間物探探測異常區(qū):沿推測巖溶區(qū)范圍布設警示牌及護欄。
由于巖溶區(qū)中大部分空洞的充填情況未知,在鉆孔鉆進過程中,應盡可能查明巖溶區(qū)空洞的充填狀況,做到充填灌漿時有的放矢。
水泥漿直接注入,水灰比采取0.75∶1,吸漿量較大時可根據(jù)具體情況適當加入速凝劑。
當灌漿壓力>2.0 MPa,泵量<1 L/min,且穩(wěn)定15~30 min,即可結束灌漿。
灌漿過程中,如塌陷坑內或其他地區(qū)出現(xiàn)冒漿現(xiàn)象,由于不便現(xiàn)場封堵(或吸漿量不見減小),可采取分二步走的形式進行處理,即第一步,間歇式灌漿;第二步,加入3%~5%的水玻璃速凝;根據(jù)現(xiàn)場情況,也可以二種堵漏方法交叉、混合使用,至停止冒漿。
4.3.1灌漿材料選擇
灌漿材料的選擇應因地制宜,盡可能節(jié)約成本。巖溶區(qū)充填灌漿材料采用單液水泥漿,水泥選用P.O32.5型;為控制漿液的擴散范圍及防止塌陷坑內冒漿,可加入一定比例的水玻璃作為速凝劑,水玻璃模數(shù)2.4~3.0,濃度30~45波美度。
4.3.2漿液配比
單液水泥漿的水灰比分為0.75∶1,單液水泥漿應用于基巖表面巖溶發(fā)育帶充填灌漿,以及灌漿結束前灌漿。
水玻璃的用量為水泥重量的3%~5%,水玻璃加入漿液中,目的是防止冒漿或在物探資料推測的巖溶區(qū)鉆孔底部充填灌漿時控制漿液的擴散范圍。
4.3.3灌漿終壓標準
(1) 在巖溶區(qū)充填灌漿末期,泵壓逐漸升高,當灌漿壓力>1.0 MPa,泵量<1 L/min,且穩(wěn)定15~30 min,作為最終灌漿結束標準[2]。
(2) 在蜂窩狀巖溶發(fā)育帶,當灌漿壓力達到2~5 MPa,泵量<1 L/min,且穩(wěn)定30 min以上,作為最終灌漿結束標準。
(3) 在第四系覆蓋層灌漿時,當壓力達到0.2~0.5 MPa,且泵量<1 L/min,或地表出現(xiàn)大面積冒漿時,可作為最終灌漿結束標準。
根據(jù)勘查期間灌漿試驗,統(tǒng)計本工程灌漿量為1.15 m3/延米。
第一序第1階段單孔最小灌漿量50.53 m3,單孔最大灌漿量396.56 m3,單孔平均灌漿量88.2 m3。驗證孔平均灌漿量61.35 m3。
第一序第2階段單孔最小灌漿量45.43 m3,單孔最大灌漿量216.37 m3,單孔平均灌漿量76.4 m3。驗證孔平均灌漿量49.80 m3。
第一序第3階段單孔最小灌漿量44.42 m3,單孔最大灌漿量166.75 m3,單孔平均灌漿量63.9 m3。驗證孔平均灌漿量1.52 m3。
第二序第1階段單孔最小灌漿量47.43 m3,單孔最大灌漿量104.38 m3,單孔平均灌漿量61.0 m3。驗證孔平均灌漿量43.26 m3。
第二序第2階段單孔最小灌漿量45.38 m3,單孔最大灌漿量78.94 m3,單孔平均灌漿量55.6 m3。驗證孔平均灌漿量36.55 m3。
第二序第3階段單孔最小灌漿量30.12 m3,單孔最大灌漿量79.16 m3,單孔平均灌漿量48.5 m3。驗證孔平均灌漿量1.28 m3。灌漿量統(tǒng)計見表2。
表2 階段灌漿量對比表Table 2 Comparison of stage grouting volume
灌漿量統(tǒng)計表明:隨著灌漿孔間距減小,灌漿量也逐漸減小,每一序第3階段灌漿完成后,驗證孔灌漿已十分小了,灌漿施工效果明顯。
施工過程中對第一序第1階段32個鉆孔進行了118段次注水試驗,平均滲透系數(shù)為4.89 m/d。對第一序第2階段32個鉆孔進行了119段次注水試驗,平均滲透系數(shù)為2.47 m/d。
第一序第1階施工了2個驗證孔,進行了8段次注水試驗,最小滲透系數(shù)為0.44 m/d,最大滲透系數(shù)為3.47 m/d,平均滲透系數(shù)為2.24 m/d。
第一序第2階施工了2個驗證孔,進行了8段次注水試驗,最小滲透系數(shù)為0.47 m/d,最大滲透系數(shù)為2.47 m/d,平均滲透系數(shù)為1.67 m/d。
第一序第3階施工了4個驗證孔,進行了12段次壓水試驗,最小透水率為3.28 Lu,最大透水率為8.93 Lu,平均透水率為5.79 Lu。對應最小滲透系數(shù)為0.023 m/d,最大滲透系數(shù)為0.074 m/d,平均滲透系數(shù)為0.044 m/d。
第二序第1階施工了2個驗證孔,進行了8段次注水試驗,最小滲透系數(shù)為0.41 m/d,最大滲透系數(shù)為2.25 m/d,平均滲透系數(shù)為1.56m/d。
第二序第2階施工了2個驗證孔,進行了8段次注水試驗,最小滲透系數(shù)為0.81m/d,最大滲透系數(shù)為2.34 m/d,平均滲透系數(shù)為1.57 m/d。
第二序第2階施工了4個驗證孔,進行了12段次壓水試驗,最小透水率為2.18 Lu,最小透水率為6.60 Lu,平均透水率為4.21 Lu。對應最小滲透系數(shù)為0.016 m/d,最大滲透系數(shù)為0.051 m/d,平均滲透系數(shù)為0.030 m/d。
注、壓水試驗數(shù)據(jù)對比見表3。
表3 注、壓水試驗數(shù)據(jù)對比表Table 3 Comparison of data of water injection,pressure test
注、壓水試驗結果表明:隨著灌漿孔間距減小,巖石滲透系數(shù)也逐漸減小,每一序第3階段灌漿完成后,巖石滲透系數(shù)已相當小了,施工達到了灌漿施工技術規(guī)范要求中所規(guī)定的限值。
在部分灌漿孔及驗證孔巖芯裂隙及溶孔中見到水泥充填,局部見到較為完整的柱狀水泥芯(照片1-照片4)。
本工程巖溶地面塌陷區(qū)地層主要為可溶的碳酸鹽巖,巖體極為破碎,巖溶洼谷、洞穴也極其發(fā)育,良好的地下水徑流、排泄條件,攜帶走溶隙、溶孔、溶洞中的大量細顆粒物質,致使巖溶溶隙、溶孔、溶洞不斷被潛蝕淘空、加寬、加深擴大,加之礦山活動的加劇,地下水抽排量超過地下水允許開采量,地下水位不斷下降,針對這些特點,采用壓力灌漿加固法方案最適宜本工程[3](照片5)。
本工程所處區(qū)域巖溶發(fā)育,加之過量抽排地下水資源,誘發(fā)了地面塌陷,而地面塌陷具有不可預見性、突發(fā)性,易在民眾中產(chǎn)生恐慌。當發(fā)現(xiàn)地面塌陷時,應以搶險為先,后采用加固措施治理,詳細制訂和實施壓力灌漿加固法方案。
照片1 裂隙中充填水泥Photo 1 Filling cement in the fracture
照片2 驗2-6水泥芯Photo 2 The experimental cement core of NO.2-6
照片3 驗2-1水泥芯Photo 3 The experimental cement core of NO.2-1
照片4 驗證孔返水Photo 4 Verifying the water return of the borehole
照片5 治理后的207國道Photo 5 207 National Highway after treatment
在施工過程中根據(jù)實際情況、在不同的部位采取不同的施工工藝、靈活地運用灌漿技術參數(shù),解決了施工中遇到的各種問題和困難,通過注、壓水試驗成果、灌漿量、鉆孔取芯驗證與效果監(jiān)測資料的分析,本工程注漿效果達到了設計目的,消除了潛在地質災害隱患,監(jiān)測顯示207國道及周邊設施在施工結束后運轉順暢,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
地下水的劇烈活動是導致巖溶塌陷的主要因素,類似工程應注意防止人類活動對地下水環(huán)境的破壞。
參考文獻:
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