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        井樓聯(lián)合站稠油低溫預(yù)脫水工藝

        2014-04-07 02:09:57
        油氣田地面工程 2014年9期

        中國石化河南石油工程設(shè)計(jì)有限公司

        井樓聯(lián)合站稠油低溫預(yù)脫水工藝

        陳 浩 李 凱 丁 偉

        中國石化河南石油工程設(shè)計(jì)有限公司

        井樓稠油聯(lián)合站脫水系統(tǒng)現(xiàn)存在加藥量大、脫水溫度高、系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn)、外輸原油含水超標(biāo)等問題。低溫預(yù)脫水+動(dòng)態(tài)沉降罐兩段脫水工藝相較于傳統(tǒng)的二段熱化學(xué)重力沉降脫水工藝,可在四相分離器脫水環(huán)節(jié)降低脫水溫度10~16℃,減少加藥量40~70mg/L,凈化原油含水率小于1%,達(dá)到外輸指標(biāo)。相較于靜態(tài)沉降大罐,動(dòng)態(tài)沉降罐的出油口在大罐頂部,可有效控制外輸原油含水率≤1%,且動(dòng)態(tài)沉降罐可以通過調(diào)節(jié)油水界面高度控制油水停留時(shí)間,既保障了外輸原油含水指標(biāo)合格,又可控制原油脫出污水水質(zhì)。

        稠油聯(lián)合站;低溫稠油預(yù)脫水;試驗(yàn);原油含水;四相分離器

        1 存在的問題

        河南油田井樓稠油聯(lián)合站承擔(dān)著井樓、古城、新莊、楊樓、王集油田的含水原油處理任務(wù)。目前的脫水系統(tǒng)主要存在以下幾方面問題:一是加藥量較大,脫水溫度較高;二是系統(tǒng)運(yùn)行不平穩(wěn);三是外輸原油含水超標(biāo)。稠油聯(lián)合站中的四相分離器由于其良好的油水分離效果,承擔(dān)了聯(lián)合站內(nèi)最重要的脫水任務(wù)[1],在多次改造設(shè)計(jì)中均要求分離器出口原油含水率<10%。在稠油脫水工藝中,這種將承擔(dān)預(yù)脫水任務(wù)的四相分離器當(dāng)作主要脫水設(shè)備的思路是否一定合理,有待進(jìn)一步研究。

        2 稠油低溫預(yù)脫水工藝

        針對(duì)該稠油聯(lián)合站存在的問題,提出并開展了低溫稠油預(yù)脫水+動(dòng)態(tài)沉降罐兩段脫水工藝流程的研究。該工藝是將四相分離器當(dāng)作預(yù)脫水設(shè)備,預(yù)脫水后的原油經(jīng)大罐動(dòng)態(tài)沉降以進(jìn)一步脫水,輸出合格的原油。試驗(yàn)研究表明,對(duì)于大罐沉降脫水,在原油含水率為10%~30%的范圍內(nèi),隨著含水量的增大,脫水速率也大大加快,最終脫水率也有較大幅度的提高[2]。綜合能耗因素確定低溫預(yù)脫水指標(biāo)(脫水后原油含水率10%~20%)后,使用優(yōu)選過的高效破乳劑對(duì)稠油采出液進(jìn)行了預(yù)脫水溫度及加藥量的試驗(yàn),并根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。

        (1)低溫預(yù)脫水試驗(yàn)。某稠油區(qū)塊產(chǎn)液經(jīng)集油站加熱輸送進(jìn)站溫度54℃,原工藝流程中在四相分離器升溫至65℃進(jìn)行脫水,站內(nèi)、站外合計(jì)加藥約200mg/L。對(duì)該區(qū)塊產(chǎn)液(進(jìn)四相分離器前)分別進(jìn)行了55、49和45℃的低溫預(yù)脫水試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表1、表2、表3。脫水試驗(yàn)采用瓶試法,試驗(yàn)藥劑為現(xiàn)場(chǎng)在用破乳劑,以30min脫水時(shí)間模擬四相分離器內(nèi)原油停留時(shí)間,并以脫出水含油及脫水后原油含水來檢驗(yàn)脫水效果。經(jīng)脫水試驗(yàn)可知,該區(qū)塊產(chǎn)液站內(nèi)預(yù)脫水溫度49℃(比原65℃降低16℃),加藥量20mg/L(比原站內(nèi)加藥90mg/ L降低70mg/L)的情況下即可達(dá)到脫水后原油含水率為10%~20%的指標(biāo),且脫出水含油僅為500mg/ L左右,水質(zhì)良好,有利于下一步的污水處理。

        表1 55℃低溫預(yù)脫水試驗(yàn)結(jié)果

        表2 49℃低溫預(yù)脫水試驗(yàn)結(jié)果

        表3 45℃低溫預(yù)脫水試驗(yàn)結(jié)果

        (2)二段原油脫水試驗(yàn)。取該區(qū)塊的四相分離器出口油樣進(jìn)行二段脫水試驗(yàn),乳化水含量為21%。脫水試驗(yàn)采用瓶試法,脫水溫度65℃,試驗(yàn)藥劑為現(xiàn)場(chǎng)在用破乳劑。試驗(yàn)結(jié)果見表4。從表4可以看出,在加藥量150 mg/L、脫水溫度65℃、沉降時(shí)間180min的條件下,該區(qū)塊原油含水率達(dá)到0.6%,可滿足外輸要求。

        表4 四相分離器出口原油脫水試驗(yàn)結(jié)果

        3 結(jié)論及建議

        (1)低溫預(yù)脫水+動(dòng)態(tài)沉降罐兩段脫水工藝相較于傳統(tǒng)的二段熱化學(xué)重力沉降脫水工藝,可在四相分離器脫水環(huán)節(jié)降低脫水溫度10~16℃,減少加藥量40~70mg/L,凈化原油含水率小于1%,達(dá)到外輸指標(biāo)。

        (2)該稠油聯(lián)合站在不改變?cè)搮^(qū)塊原油站外摻稀油量以及加藥量的情況下,低溫預(yù)脫水+沉降罐加熱脫水的工藝試驗(yàn)采出液從進(jìn)站到四相分離器預(yù)脫水環(huán)節(jié)均不加熱,在沉降罐脫水環(huán)節(jié)采用65℃加熱脫水。試驗(yàn)中分離器出口油含水平均為12.5%,與原工藝相比上升9.3%;水中含油量由853mg/L上升到899mg/L,水質(zhì)變化不大。建議預(yù)脫水后原油進(jìn)大罐至罐滿(液位9.21m)后,沉降20 h取樣,2.7m處含水率1.5%,5.7m處含水率1.0%,7.7m處含水率為1.0%。可以得出液位5.7m以上的原油可滿足外輸要求。相較于靜態(tài)沉降大罐,動(dòng)態(tài)沉降罐的出油口在大罐頂部,可有效控制外輸原油含水率≤1%,且動(dòng)態(tài)沉降罐可以通過調(diào)節(jié)油水界面高度控制油水停留時(shí)間,既保障了外輸原油含水指標(biāo)合格,又可控制原油脫出污水水質(zhì)。

        [1]王瑞軍.改造后的稠聯(lián)脫水系統(tǒng)主要設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)[J].油氣田地面工程,2013,32(7):56-57.

        [2]宋新紅.河南油田稠油聯(lián)合站原油脫水系統(tǒng)運(yùn)行分析[J].油氣田地面工程,2013,32(9):34-35.

        (欄目主持 楊 軍)

        10.3969/j.issn.1006-6896.2014.9.021

        基金論文:河南省科技廳項(xiàng)目(142102310200)。

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