李曉莉(大慶油田慶升實業(yè)公司慶升化工廠)
冷卻塔廣泛應用于化工廠和電廠,主要是應用于循環(huán)水的冷卻方面,根據(jù)內部結構的不同,將冷卻塔分為填料式冷卻塔和無填料式冷卻塔。填料式冷卻塔在化工廠應用更為普遍。布水器、填料、風機和集水池是其主要的結構構成。在化工廠的生產(chǎn)中,填料式冷卻塔有以下幾個缺陷:填料的造價較高;填料塔易產(chǎn)生老化和破碎的現(xiàn)象,會造成布水不均勻;填料易老化,每隔3~4年就要重新更換;填料時產(chǎn)生的雜質容易堵塞管道以及泵,嚴重影響日常的生產(chǎn);循環(huán)水與冷卻介質接觸的時間短,使得熱交換能力變小,不易冷卻。近年來,隨著填料式冷卻塔系統(tǒng)普遍應用,也暴露出一些問題,即填料會產(chǎn)生損壞以及發(fā)生細菌滋生等現(xiàn)象,使得循環(huán)水的流動不暢造成堵塞,進而導致冷卻塔的換熱效率降低,并且伴有風阻加大,這樣就使得風機的電流變大,相應費用增加;同時,填料存在更換周期也使得維修成本變高。只有解決上述問題,才會使新型填料式冷卻塔系統(tǒng)達到高效節(jié)能的效果,才能使新型填料式冷卻塔系統(tǒng)得到更好的發(fā)展和應用[1]。
針對該廠的1臺設計能力為2500 t/h的填料式冷卻塔系統(tǒng)所存在的問題進行整改,對其改造后的效果進行了評價。
1)風機系統(tǒng)由電動機、聯(lián)軸器、傳動軸等部件組成。葉輪是由4片角度可調整的風葉構成的,這種設計是為了適應不同的風量,但是由于風機相應的傾角增大,會造成系統(tǒng)負荷變高。將風葉的傾斜角度調整到最大即22.5°,是為了滿足生產(chǎn)工藝及動力系統(tǒng)對循環(huán)過程中水量和溫度的要求。當其他條件相同時,傾斜角每增加1°,風機的振動值會相應地增加15μm,因此,部分時間段風機的震動值會超過其最高的限值。另外,風機的傾斜角度越大則風機向上的抽力加大,使得產(chǎn)生的飄水增加造成能源浪費。
2)因為該系統(tǒng)中的循環(huán)水泵壓力高,相應的消耗也會增高。該系統(tǒng)中有2臺并聯(lián)的水泵,1號泵的限定流量是2016m3/h,揚程是59m;2號泵的額定流量是1080m3/h,揚程是55m。由于該冷卻塔的相應水管經(jīng)過運轉后腐蝕比較嚴重,使相應的阻力加大,各種原因造成的堵塞使得循環(huán)水泵的背壓增高、能量消耗變大,導致維修費用變大。
3)填料老化后導致設備破損并且伴有細菌滋生。冷卻塔使用的是PVC的T波填料。盡管這種填料的剛度和熱力性能很好,但是當系統(tǒng)運行一定時間后,因其系統(tǒng)長期處在較高的溫度和濕度狀態(tài)下,該填料易發(fā)生老化、變形、破損等,同時會造成堵塞;并且相應的雜質會在填料淤積中形成淤泥,使堵塞更為嚴重,氣流阻力也會相應地增加,風量變小。另外,由于填料安裝時的破損以及運行過程中的破損,加之菌藻類進入,也會引起設備堵塞和結垢加重。有時還采取大量外排熱水和補充新鮮冷卻水,這種方法會使水的濃縮倍數(shù)變大,鈣、鎂離子等雜質的含量增加,導致藥劑流失,加重堵塞[1]。
填料老化、破損、滋生細菌、藻類等是造成堵塞的直接原因,而堵塞又會導致冷卻塔風機系統(tǒng)長期超負荷運行,使得能耗增大、震動頻率超標,循環(huán)水泵背壓相對升高,因此首先需要改進的就是冷卻塔的冷卻部件。
整改方案如下所述:
1)保留原塔的主體結構,同時利用原塔的風筒、風機系統(tǒng)的電動機、傳動系統(tǒng)、齒輪箱等結構部件以節(jié)約成本。通過計算,最后決定將風葉的傾斜角度調整成20°,誤差控制在上下0.5°。
2)改變循環(huán)水主管道的高度,將其調低,主管將用復管式,支管則采用樹枝狀的結構,順向分布噴嘴,在塔內讓水滴能夠以順、逆兩種方式冷卻,使其在內部停留時間變長,確保換熱充分[2]。
3)打破原有配水系統(tǒng)的方式,運用無填料噴霧,不再只利用填料作為冷卻元件。通過一些試驗發(fā)現(xiàn),在使用單旋流噴嘴時會產(chǎn)生堵塞,造成配水不均,從而導致配風也嚴重不均;而且單旋流噴嘴在工作時對工作壓力的要求很高,能量的消耗也較大。經(jīng)過分析,最終決定選用GPL低壓離心噴霧裝置,其工作壓力相對于單旋流噴嘴要低,能夠將水更大程度地噴射成微小霧滴。
4)將循環(huán)水泵的葉輪更換掉。該泵在運行時其壓力大約0.4MPa,但是1、2號泵在額定流量時的出口壓力高于該壓力,這樣會導致水泵運行效率低,造成嚴重浪費。因此,將以前的普通葉輪更換為更高級的三元流葉輪。
1)調整完風葉的傾斜角后,因為傾斜角減小,使得風機的負荷降低,也節(jié)省了能耗。這樣調整后還會使風機的抽力下降,飄水率也隨之降低,提高了利用率。同時,因為降低了負荷,冷卻塔風機的軸承震動量也隨之下降,使震動不會超標,使維修周期加長,節(jié)約了費用[2]。
2)將冷卻元件更換后,使冷卻塔的系統(tǒng)阻力降低,提高了系統(tǒng)的出風量,同時降低了風機的載荷。在降溫幅度相同的情況下,循環(huán)水水量也會隨之增加,大約提高18%,冷卻塔的潛能也得到提升。由于這種高效離心霧化裝置會在較低壓力下使水形成微小霧滴,水利用率更加充分;況且水在塔內以順、逆兩種流向冷卻,使得霧滴呈現(xiàn)懸浮狀態(tài)并且延長了停留時間,達到了降溫目的。
3)降低了設備成本,無填料冷卻塔配水系統(tǒng)一次性投入約20萬元,使用年限大約12年;而原冷卻塔使用壽命僅為4年,每次更換費用約12萬元,和無填料冷卻塔配水系統(tǒng)相比成本大大增加。另外,由于一些腐蝕磨損的降低也節(jié)省了很多成本。
4)循環(huán)泵的運行費用大大降低。由于三元流葉輪的直徑變小,出口的寬度加大,同時葉片進口的邊緣向來流的進口處延伸,減少了相應的損失,提高了效率。
對設備的改造,大體彌補了堵塞、換熱區(qū)域不全以及換熱不均勻等缺陷。使液滴充分與空氣接觸,提高了換熱效率,循環(huán)水溫差加大,延長了其相應使用的周期。由于將填料噴水系統(tǒng)改為高效低壓離心霧化裝置,致使冷卻塔系統(tǒng)的壓力降低,風機的電流下降,節(jié)省了成本。將葉輪換成先進的三元流葉輪,提高了泵的使用效率。通過對填料式冷卻塔的改造,將節(jié)能的環(huán)節(jié)考慮在其中,顯著降低了冷卻塔系統(tǒng)的運行費用和維修成本,取得了良好的經(jīng)濟效益。
[1]王世輝.涼水塔風機驅動系統(tǒng)的節(jié)能改造[J].石油工業(yè)節(jié)能技術,2012(11):37-38.
[2]張培杰.填料式?jīng)鏊母脑旒案脑旌蟮膽肹J].現(xiàn)代化工,2008(37):30-31.