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        600 MW“W”火焰鍋爐脫硝技術(shù)改造工程實(shí)踐

        2014-04-05 16:30:26焦傳寶
        山西電力 2014年6期
        關(guān)鍵詞:省煤器預(yù)熱器入口

        焦傳寶,鐘 磊

        (1.大唐陽(yáng)城發(fā)電有限公司,山西 晉城 048000;2.中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院,山西 太原 030001)

        0 引言

        我國(guó)以燃煤為主的電力生產(chǎn)所造成的環(huán)境污染是電力工業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要制約因素。煤炭燃燒產(chǎn)生的煙氣中含有煙塵、硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)和CO2等污染物,已經(jīng)造成了嚴(yán)重的環(huán)境問題,是我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展亟待解決的重要課題。

        NOx的控制是繼粉塵和SOx之后燃煤電站環(huán)保治理的重點(diǎn)。關(guān)于火電廠二氧化硫及氮氧化物污染控制,我國(guó)相關(guān)的法律、法規(guī)和政策已經(jīng)提出了明確的標(biāo)準(zhǔn)。自1991年首次發(fā)布《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,1996年第一次修訂,到2003年12月23日,國(guó)家環(huán)??偩趾蛧?guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,都對(duì)NOx排放提出了要求。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,對(duì)NOx的排放要求也越來(lái)越嚴(yán)格,目前國(guó)家發(fā)布了《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 13223—2011),該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組大氣污染物特別排放限值提出了更為嚴(yán)格的要求。

        為減少鍋爐NOx的排放,改善當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境,適應(yīng)新的環(huán)保政策,根據(jù)山西省人民政府《關(guān)于下達(dá)山西省燃煤電廠煙氣脫硝限期治理任務(wù)的通知》和《中國(guó)大唐集團(tuán)“十二五”主要污染物總量控制計(jì)劃》的要求,大唐陽(yáng)城發(fā)電有限公司決定對(duì)7號(hào)鍋爐進(jìn)行煙氣脫硝改造。

        1 設(shè)備概況

        大唐陽(yáng)城發(fā)電有限公司安裝2臺(tái)600 MW燃煤發(fā)電機(jī)組,其鍋爐為東方鍋爐廠引進(jìn)美國(guó)F.W公司技術(shù)制造,型號(hào)為DG2060/17.6-II3,型式為亞臨界、一次中間再熱、雙拱形單爐膛、“W”型火焰、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、露天布置、自然循環(huán)汽包型燃煤鍋爐,設(shè)計(jì)煤種為晉東南無(wú)煙煤。

        風(fēng)煙系統(tǒng)采用微負(fù)壓、平衡通風(fēng)方式,配有2臺(tái)三分倉(cāng)轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、2臺(tái)動(dòng)葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)、2臺(tái)靜葉可調(diào)軸流式引風(fēng)機(jī)、2臺(tái)離心式火檢冷卻風(fēng)機(jī)。為防止空氣預(yù)熱器低溫腐蝕,在每臺(tái)空氣預(yù)熱器入口二次風(fēng)側(cè)裝有蒸汽暖風(fēng)器。

        二次風(fēng)采用分級(jí)送風(fēng)方式,兩個(gè)二次風(fēng)箱布置在前、后墻拱部,風(fēng)箱內(nèi)用隔板將每個(gè)燃燒器隔為1個(gè)單元,每個(gè)單元又分為6個(gè)風(fēng)箱,由不同的擋板(A、B、C、D、E、F) 來(lái)控制風(fēng)量。擋板A、B、C控制拱上環(huán)形二次風(fēng),擋板D、E、F控制拱下二次風(fēng),分3層送入,F(xiàn)的進(jìn)風(fēng)量最大,拱下二次風(fēng)占總二次風(fēng)量的65%。

        鍋爐設(shè)計(jì)煤種為無(wú)煙煤,爐膛溫度較高,NOx排放濃度高。燃用純無(wú)煙煤時(shí)NOx排放濃度可達(dá)2 000 mg/m3。通過摻配一定量的貧煤或煙煤,排放濃度可降至800~1 200 mg/m3,但和燃燒煙煤的鍋爐相比,排放濃度依然較高。因此,脫硝方案采用了脫硝效率高、技術(shù)成熟的選擇性催化還原脫硝技術(shù)SCR(Selective Catalytic Reduction)。

        2 工程的實(shí)施

        2.1 工程建設(shè)方式及費(fèi)用

        工程項(xiàng)目總承包單位為東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司,設(shè)計(jì)和施工圖均由總承包單位總體負(fù)責(zé)。建設(shè)監(jiān)理工作由甘肅省華研水電咨詢有限公司承擔(dān),建筑安裝工程施工由中能建山西電建三公司承擔(dān)。

        工程靜態(tài)投資估算12 444.33萬(wàn)元,招標(biāo)合同價(jià)格為8 550萬(wàn)元,截止目前共支付改造費(fèi)用5 935.2萬(wàn)元。運(yùn)行成本測(cè)算:綜合成本為1.84分/(kW·h)(按照集團(tuán)公司去年8月脫硝成本算法;工程費(fèi)用按照8 550萬(wàn)元計(jì)算;液氨費(fèi)用按照3 400元/t計(jì)算)。

        2.2 改造方案

        “W”火焰鍋爐脫硝改造工程采用高溫、高塵工藝布置方式,將脫硝SCR反應(yīng)塔放于省煤器出口和空氣預(yù)熱器入口之間,還原劑制備系統(tǒng)在原8號(hào)機(jī)組脫硝氨區(qū)的基礎(chǔ)上擴(kuò)建,并納入原8號(hào)機(jī)組脫硝氨區(qū)系統(tǒng)。

        煙氣脫硝方案采用技術(shù)先進(jìn)的SCR技術(shù),該技術(shù)與其他技術(shù)相比,其脫硝效率高,技術(shù)成熟,在工程上應(yīng)用最多??紤]到現(xiàn)場(chǎng)有效空間、除塵器的維修及鍋爐的運(yùn)行,采用2個(gè)脫硝反應(yīng)器,每個(gè)反應(yīng)器內(nèi)設(shè)計(jì)布置四層催化劑。催化劑采用蜂窩式結(jié)構(gòu),為模塊設(shè)計(jì),布置方案為(6×13) 塊,蜂窩節(jié)距為9.2 mm。每層催化劑上部均設(shè)置有蒸汽和聲波吹灰器。增加煙氣脫硝裝置后,鍋爐煙氣側(cè)的阻力增加較多,引風(fēng)機(jī)也進(jìn)行改造,考慮到機(jī)組運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性,對(duì)省煤器和空氣預(yù)熱器也進(jìn)行相應(yīng)改造。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況,本工程不設(shè)脫硝旁路和省煤器旁路系統(tǒng)。

        脫硝控制系統(tǒng)采用以下方式:脫硝系統(tǒng)的控制納入全廠分散控制系統(tǒng) DCS(Distributed Control System),實(shí)現(xiàn)以DCS操作員站顯示器為中心對(duì)脫硝系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)視和控制。脫硝控制系統(tǒng)由兩部分組成:機(jī)組脫硝SCR區(qū)遠(yuǎn)程控制站和制氨區(qū)遠(yuǎn)程控制站。脫硝SCR區(qū)與鍋爐關(guān)系緊密,因此機(jī)組脫硝SCR區(qū)設(shè)置一個(gè)遠(yuǎn)程控制站,控制盤柜布置在鍋爐房13.7 m的脫硝配電間;脫硝系統(tǒng)制氨區(qū)與機(jī)組沒有直接關(guān)系,因此在制氨區(qū)設(shè)置另一個(gè)遠(yuǎn)程控制站,控制盤柜布置在脫硝劑制備區(qū)新增電控間內(nèi);反應(yīng)器區(qū)和氨區(qū)都采用與機(jī)組DCS相同的硬件,同時(shí),在7號(hào)機(jī)組電子間增加一對(duì)冗余的DCS系統(tǒng)的控制器AP718;組態(tài)軟件和工程師站采用機(jī)組原有系統(tǒng),脫硝控制系統(tǒng)和單元機(jī)組DCS系統(tǒng)通過新增的DCS系統(tǒng)控制器和冗余的雙向通訊接口實(shí)現(xiàn)連接。在集中控制室不設(shè)獨(dú)立的脫硝系統(tǒng)操作員站,脫硝控制系統(tǒng)與單元機(jī)組DCS無(wú)縫連接,并通過單元機(jī)組DCS的操作員站實(shí)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)SCR區(qū)和脫硝系統(tǒng)制氨區(qū)的集中監(jiān)控,由DCS操作員站完成對(duì)其工藝系統(tǒng)的程序啟/停、中斷控制及單個(gè)設(shè)備的操作。

        2.3 主要設(shè)計(jì)參數(shù)

        a)脫硝入口煙氣量按1 900 000 m3/h(6%O2、標(biāo)態(tài)、濕基)設(shè)計(jì)。

        b)脫硝系統(tǒng)入口NOx不大于1 200 mg/m3時(shí),加2層催化劑脫硝效率不小于83.4%,保證脫硝出口NOx不大于200 mg/m3;加3層催化劑脫硝效率不小于91.6%,脫硝出口NOx不大于100 mg/m3。系統(tǒng)按2+2設(shè)計(jì),初始加裝2層催化劑。

        c)脫硝系統(tǒng)壓差按不大于1 000 Pa設(shè)計(jì)。

        d)脫硝入口煙氣含塵量按50 g/m3計(jì)算。

        e)本工程不設(shè)脫硝旁路和省煤器旁路系統(tǒng)。

        f)脫硝裝置在性能考核試驗(yàn)時(shí)加裝2層催化劑,NOx脫除率為83.4%,保證出口小于200 mg/m3,氨的逃逸率小于2.5 mg/m3,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于2.6%(入口煙溫為434℃時(shí),若脫硝入口煙溫為398℃以下,可保證SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于1%);加裝3層催化劑的NOx脫除率為91.6%,保證出口小于100 mg/m3,氨的逃逸率小于2.5 mg/m3,SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于2.6%(入口煙溫為434℃時(shí),若脫硝入口煙溫為398℃,可保證SO2/SO3轉(zhuǎn)化率小于 1%)。

        2.4 鍋爐相關(guān)設(shè)備的改造

        2.4.1 空氣預(yù)熱器改造

        SCR催化劑的氧化特性能把SO2氧化成SO3,SCR反應(yīng)器產(chǎn)生的SO3將會(huì)導(dǎo)致煙氣中SO3濃度的增加。SO3能和逃逸的氨反應(yīng)形成硫酸氫銨和硫酸銨,液態(tài)硫酸氫氨捕捉飛灰能力極強(qiáng),會(huì)與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合,附著于預(yù)熱器傳熱元件上形成融鹽狀的積灰,造成預(yù)熱器的腐蝕、堵灰等,進(jìn)而影響預(yù)熱器的換熱及機(jī)組的正常運(yùn)行。改造空預(yù)器原高溫段和中溫段換熱元件(800 mm+800 mm),其中800 mm高度中溫段換熱元件直接利用。高溫段800 mm高度換熱元件由總承包方負(fù)責(zé)改造為300 mm高度,冷端蓄熱元件采用搪瓷元件并保證在正常工況下不發(fā)生腐蝕。同時(shí)對(duì)空氣預(yù)熱器吹灰器和密封進(jìn)行了改造??諝忸A(yù)熱器原冷端蒸汽吹灰器利用到熱端,冷端吹灰器增加雙介質(zhì)吹灰器;空氣預(yù)熱器軸向和徑向密封由原來(lái)雙密封改為三密封,熱端扇形板自動(dòng)調(diào)節(jié),冷端扇形板手動(dòng)可調(diào)節(jié)。

        2.4.2 引風(fēng)機(jī)改造

        鍋爐加裝煙氣脫硝裝置會(huì)使鍋爐煙氣系統(tǒng)的阻力增加,脫硝裝置的阻力包括三部分:煙道的沿程阻力、彎道或變截面處的局部阻力、反應(yīng)器本體(主要為催化劑)產(chǎn)生的阻力以及整流裝置、噴氨格柵AIG(Ammonia Injection Grid) 的阻力。改造脫硝裝置煙氣系統(tǒng)總阻力約1 000 Pa,故在安裝煙氣脫硝裝置后,需要對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造。根據(jù)引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)結(jié)果,引風(fēng)機(jī)以最簡(jiǎn)單的改造方式為基準(zhǔn),對(duì)原引風(fēng)機(jī)葉輪返廠,重新更換一組新葉片以滿足脫硝改造后機(jī)組運(yùn)行需要。

        2.4.3 省煤器改造

        由于”W”火焰鍋爐爐膛出口溫度較高,為降低省煤器出口煙溫,保證高負(fù)荷時(shí)催化劑不超溫,在提高鍋爐效率的同時(shí)延長(zhǎng)反應(yīng)器催化劑的使用壽命,對(duì)鍋爐省煤器也進(jìn)行了改造。在確保省煤器出口水溫有足夠的過冷度,省煤器不會(huì)發(fā)生沸騰的前提下,在現(xiàn)有省煤器管組下,增加省煤器管屏共62屏,橫向節(jié)距和縱向節(jié)距保持不變,省煤器換熱面積增加到原來(lái)的4/3。改造后省煤器出口煙溫降低10℃左右。

        3 調(diào)試及運(yùn)行情況

        2013年1月1 0日,7號(hào)鍋爐脫硝改造工程完工,脫硝系統(tǒng)正式投入,嚴(yán)格按照調(diào)試方案進(jìn)行調(diào)試。噴氨系統(tǒng)投入后,首先進(jìn)行少量試噴氨,全面檢查氨氣系統(tǒng)嚴(yán)密性及SCR反應(yīng)塔各參數(shù)顯示正確,參數(shù)變化趨勢(shì)正確,然后逐漸增加噴氨量。1月11日,系統(tǒng)主要設(shè)備消缺、調(diào)試完畢,通過調(diào)整噴氨量,脫硝效率達(dá)到84%,出口NOx在200 mg/m3以下,進(jìn)入168 h試運(yùn)行。1月17日,試運(yùn)行結(jié)束。

        2013年5 月,7號(hào)爐脫硝系統(tǒng)完成了第三方性能考核試驗(yàn),6月通過環(huán)保部門驗(yàn)收。截止目前,脫硝系統(tǒng)運(yùn)行正常,效率穩(wěn)定,完全滿足環(huán)保排放要求。

        4 改造工程積累的經(jīng)驗(yàn)和出現(xiàn)的問題

        4.1 改造工程積累的經(jīng)驗(yàn)

        a)在脫硝改造方案設(shè)計(jì)前進(jìn)行有針對(duì)性的鍋爐煙氣邊界條件測(cè)試,為方案的合理設(shè)計(jì)提供了可靠依據(jù)。

        b)改造工程同步進(jìn)行了鍋爐省煤器改造,降低了脫硝系統(tǒng)入口煙溫(投運(yùn)后空氣預(yù)熱器入口煙溫降低了10℃左右),既保證了催化劑的運(yùn)行溫度又提高了鍋爐效率。

        c)同步進(jìn)行空預(yù)器改造,增加了蓄熱元件的表面積和冷端材質(zhì),提高了元件的抗腐蝕能力。對(duì)空氣預(yù)熱器密封裝置進(jìn)行了改造,減小了空氣預(yù)熱器的漏風(fēng)量,空氣預(yù)熱器漏風(fēng)調(diào)整手段更加可靠。

        d)改造前對(duì)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行了性能測(cè)試,在滿足系統(tǒng)要求的前提下,使引風(fēng)機(jī)的改造量降到最小。

        e)加裝了聲波和蒸汽吹灰槍,以聲波吹灰槍為主,蒸汽吹灰槍為輔,保證催化劑在運(yùn)行過程中能得到較好清潔。

        f)預(yù)留有足夠的催化劑布置空間,即使國(guó)家進(jìn)一步提高排放標(biāo)準(zhǔn)也不需要進(jìn)行大型改造。

        g)改造時(shí)充分考慮了煤種的變化,選擇了大節(jié)距催化劑,提高了催化劑抗堵灰能力。

        4.2 施工及調(diào)試中出現(xiàn)的問題

        a)設(shè)備到貨較晚,部分設(shè)備到貨不能滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的進(jìn)度需要。反應(yīng)器、電氣設(shè)備、進(jìn)口的儀表控制設(shè)備到貨較晚,在工程后期積壓工作較多,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面太廣,施工人員過多,給工程的安全管理和質(zhì)量管理帶來(lái)難度。

        b)總承包商管理人員不足??偝邪桃虺袛堩?xiàng)目過多,公司技術(shù)人員嚴(yán)重不足,不能在施工現(xiàn)場(chǎng)盡到總包方的管理責(zé)任,給業(yè)主和監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理帶來(lái)了較大壓力。

        c)部分施工人員技術(shù)水平和素質(zhì)較低,不能適應(yīng)大型工程各項(xiàng)管理的要求。施工隊(duì)伍中有部分人員安全意識(shí)差,技術(shù)水平低,現(xiàn)場(chǎng)違章處罰較多,存在較多的施工質(zhì)量整改,給現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理帶來(lái)難度。

        d)工程各作業(yè)面全部展開后,施工人員不足。因設(shè)備到貨較為集中,在工程后期,積壓工作較多,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員嚴(yán)重不足,雖然經(jīng)多方協(xié)調(diào)人員及時(shí)到位后沒有影響現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度,但現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員過多,尤其是夜間施工人員多,現(xiàn)場(chǎng)安全管理難度較大。

        e)工程設(shè)計(jì)人員技術(shù)水平高低不一。本工程煙道設(shè)計(jì)人員因考慮不充分,空氣預(yù)熱器入口煙道處未設(shè)計(jì)膨脹限位,機(jī)組啟動(dòng)后煙道向下膨脹阻礙了空氣預(yù)熱器的自由膨脹,后又重新加裝了膨脹限位。

        f)由于脫硝系統(tǒng)投運(yùn)倉(cāng)促,雖然試運(yùn)行期間脫硝效率及出口NOx基本符合設(shè)計(jì)要求,但相關(guān)擋板、閥門、測(cè)點(diǎn)并沒有調(diào)試完畢,系統(tǒng)缺陷較多。噴氨調(diào)整門不符合要求,導(dǎo)致噴氨量較難控制,運(yùn)行人員調(diào)整操作量大。后經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)試、消缺、更換閥門,截止目前,系統(tǒng)已正常投運(yùn),噴氨自動(dòng)控制也已投入運(yùn)行,控制情況良好,脫硝效率穩(wěn)定。

        5 結(jié)論及建議

        大唐陽(yáng)城發(fā)電有限公司“W”火焰鍋爐脫硝改造工程采用目前成熟高效的選擇性催化還原工藝,脫硝效率在80%以上。脫硝前按設(shè)計(jì)煤種NO x基線排放濃度為1 200 mg/m3,脫硝效率83.4%,脫硝后NO2排放濃度為199.2 mg/m3。7號(hào)機(jī)組鍋爐脫硝前NOx年排放量為13 200 t/a,而脫硝后NOx的年排放量為2 191 t/a,消減量為11 009 t/a。

        按目前配煤摻燒后脫硝塔入口煙氣NOx濃度為1 000 mg/m3左右,脫硝后NOx排放濃度在170 mg/m3左右(滿足環(huán)保要求和設(shè)備安全的實(shí)際運(yùn)行排放濃度)。改造工程未實(shí)施前7號(hào)機(jī)組NOx排放量為9 900 t/a,工程實(shí)施后為1 870 t/a,消減量為8 030 t/a。

        “W”火焰鍋爐在燃燒設(shè)計(jì)煤種時(shí)NO x排放濃度較高,可以考慮采用摻燒一定比例的煙煤,減低爐膛溫度,從而減低NOx排放濃度,滿足SCR脫硝塔的設(shè)計(jì)要求;或進(jìn)行低氮燃燒器改造,拓寬鍋爐的煤質(zhì)適應(yīng)性,節(jié)省脫硝還原劑(液氨) 消耗量。

        因此,不論今后大唐陽(yáng)城發(fā)電有限公司燃用設(shè)計(jì)煤種還是采取配煤摻燒的方式運(yùn)行,增加脫硝后NO x消減量都十分顯著,這對(duì)改善周邊地區(qū)空氣質(zhì)量,提升居民生活質(zhì)量,改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境都很有利,環(huán)境和社會(huì)效益非常明顯。

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