孔德升 馬小剛
(新能鳳凰滕州能源有限公司,山東 滕州277527)
某公司720kt/a甲醇項(xiàng)目采用多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化工藝,配套生產(chǎn)工序包括140t/h鍋爐3套、42×103m3/h空分裝置2套、1.5kt/d四噴嘴氣化爐3臺(tái)、凈化和合成精餾裝置2套等。氣化裝置自2009年12月開(kāi)車成功以來(lái),遇到了一些技術(shù)性難題,需要得到解決。
在運(yùn)行生產(chǎn)中經(jīng)常會(huì)遇到軟管頻繁破損的情況,且損壞位置均為靠近出口處,形狀為一核桃狀的圓孔,不僅增加了生產(chǎn)成本和檢修任務(wù),而且經(jīng)常出現(xiàn)非計(jì)劃停車。
導(dǎo)致軟管如此損壞的原因有:尖銳金屬異物刺破,運(yùn)動(dòng)時(shí)長(zhǎng)時(shí)間過(guò)度變形,缸頭內(nèi)側(cè)與出口壓差大造成軟管的過(guò)度擠壓。通過(guò)對(duì)設(shè)備、工況、工藝操作3方面進(jìn)行分析,制定了預(yù)防菲魯瓦軟管隔膜泵軟管和隔膜損壞的措施,取得了較好的效果[1]。
高壓煤漿泵啟動(dòng)前需將泵轉(zhuǎn)速調(diào)至最低,以最低轉(zhuǎn)速啟動(dòng)高壓煤漿泵;現(xiàn)場(chǎng)與遠(yuǎn)程控制切換時(shí),需將2者泵轉(zhuǎn)速設(shè)定值調(diào)為一致,轉(zhuǎn)速加減采取“小幅多次”原則,幅度≤10r/min。為避免煤漿循環(huán)管線壓力調(diào)節(jié)閥開(kāi)度過(guò)小致使高壓煤漿泵出口管線憋壓、超壓,帶壓聯(lián)投時(shí)系統(tǒng)壓力控制在4.0MPa,高壓煤漿泵出口壓力提至4.8MPa進(jìn)行帶壓聯(lián)投操作;試泵時(shí),滿負(fù)荷時(shí)泵出口所需壓力由原來(lái)的7.5MPa降為5.0MPa。停車前將負(fù)荷降至投料負(fù)荷(雙系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)還應(yīng)切氣放空,停車后快速關(guān)閉合成氣壓力調(diào)節(jié)閥),減小停車瞬間系統(tǒng)壓力的波動(dòng)。規(guī)范防凍液添加操作,杜絕防凍液添加不足、過(guò)量或存有氣體。煤漿管線泄壓改進(jìn),煤漿管線泄壓從煤漿管線第1道切斷閥與煤漿第2道切斷閥之間導(dǎo)淋閥處緩慢泄壓。
工藝水中含固量高,對(duì)閥芯磨損力大,鎖渣閥磨損內(nèi)漏需要定期更換是業(yè)界的技術(shù)難題,在開(kāi)車初期就出現(xiàn)鎖斗泄壓閥和鎖斗泄壓管線沖洗水閥關(guān)閉不到位造成內(nèi)漏的現(xiàn)象。研究認(rèn)為執(zhí)行機(jī)構(gòu)力度不夠,隨后將單氣缸更換為雙氣缸,鎖斗泄壓閥和鎖斗泄壓管線沖洗水閥的使用5個(gè)月無(wú)問(wèn)題。
在系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)多臺(tái)氣化爐鎖斗進(jìn)口閥動(dòng)作卡澀甚至開(kāi)關(guān)不到位現(xiàn)象,停車拆檢鎖斗進(jìn)口閥閥芯嚴(yán)重磨損變形,對(duì)比氣化爐運(yùn)行工況發(fā)現(xiàn),鎖斗進(jìn)口閥閥芯損壞前均出現(xiàn)鎖斗內(nèi)漏不保壓的現(xiàn)象,在鎖斗充壓閥關(guān)閉至鎖斗進(jìn)口閥打開(kāi)存在時(shí)間差,由于鎖渣閥內(nèi)漏,氣化爐壓力高出鎖斗壓力很多,閥芯受到向下的擠壓力影響閥芯的正常開(kāi)關(guān),鎖斗進(jìn)口閥打開(kāi)瞬間積攢大量灰渣的工藝水在高壓差下以高流速通過(guò)未全開(kāi)的閥芯,造成的磨損成倍增加。
改進(jìn)措施:當(dāng)鎖渣閥內(nèi)漏不保壓時(shí)及時(shí)更換,操作中禁止在氣化爐壓力高于鎖斗壓力0.3MPa的工況下打開(kāi)鎖斗進(jìn)口閥。
氣化裝置產(chǎn)生的灰、黑水屬于高硬度、高pH、高懸浮物含量的嚴(yán)重結(jié)垢型水質(zhì)[2]。在生產(chǎn)中CaCO3結(jié)垢最為常見(jiàn),王慶武等指出,高溫下CaCO3溶解于水中,水溫降低時(shí)CaCO3解析成晶核并不斷增大,附著在管道和設(shè)備內(nèi)壁形成結(jié)垢,因此優(yōu)化水質(zhì)(減少工藝水中結(jié)垢離子的含量)是減輕系統(tǒng)結(jié)垢的根本措施[3]。
灰、黑水中的灰渣均來(lái)源于煤,選取較好的煤質(zhì)和控制適宜的氣化爐操作工況是改善系統(tǒng)水質(zhì)的源頭,廖胡等模擬實(shí)驗(yàn)證明,當(dāng)渣口堵塞、爐溫過(guò)高工況下會(huì)產(chǎn)生大量飛灰隨黑水進(jìn)入閃蒸系統(tǒng)[4]。此外,當(dāng)鎖斗系統(tǒng)故障,集渣時(shí)間過(guò)長(zhǎng)時(shí),也會(huì)有大量灰渣隨黑水進(jìn)入閃蒸系統(tǒng),增加沉降系統(tǒng)負(fù)荷。
水質(zhì)的工藝指標(biāo)包括pH、濁度(或懸浮物含量)、鈣離子含量、總硬度、堿度、氯離子含量、電導(dǎo)率、COD、氨氮含量等,通常以pH、濁度、堿度、鈣離子含量指標(biāo)為主,因?yàn)檫@些指標(biāo)與灰、黑水結(jié)垢的程度有直接關(guān)系[2]。
預(yù)防結(jié)垢最重要的環(huán)節(jié)就是藥劑的添加,藥劑有絮凝劑和阻垢分散劑2種,對(duì)于阻垢分散劑來(lái)說(shuō),應(yīng)選用阻垢分散性能優(yōu)異、耐高溫和高壓、抗分解的藥劑;對(duì)于絮凝劑而言,選取絮凝速度快、絮凝團(tuán)大、濁度低和對(duì)煤種適應(yīng)能力強(qiáng)的藥劑[5]。阻垢分散劑和絮凝劑必須穩(wěn)定連續(xù)投加保證水系統(tǒng)各工段中藥劑含量在要求的控制范圍內(nèi)。水系統(tǒng)水質(zhì)發(fā)生變化,應(yīng)適當(dāng)調(diào)整加藥量,尤其是出現(xiàn)絮凝效果惡化情況時(shí),應(yīng)及時(shí)調(diào)換藥劑,以保證水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
在藥劑投入上絮凝劑的投加成本只占整個(gè)系統(tǒng)加藥成本(絮凝劑+阻垢劑)的10%左右,所以應(yīng)盡可能保障系統(tǒng)絮凝劑添加量達(dá)到最佳使用量以保障沉降效果。但也不是越多越好,絮凝劑量過(guò)大時(shí),壓濾機(jī)濾餅含水量增高甚至淌漿,因澄清槽底部沉泥粘度過(guò)高,超過(guò)泵送能力有時(shí)出現(xiàn)泵不打量等情況,黑水溫度會(huì)影響絮凝劑的活性,運(yùn)行中要保證真空閃蒸罐真空度的穩(wěn)定[5]。
氯離子含量、電導(dǎo)率的影響也不容忽視,氯離子含量高,在高溫、高壓下會(huì)對(duì)設(shè)備(特別是不銹鋼)產(chǎn)生較強(qiáng)的化學(xué)腐蝕;電導(dǎo)率過(guò)高,表明水中離子含量高,可導(dǎo)致鹽析。對(duì)于灰水中的pH、堿度、氯離子及鈣離子含量、電導(dǎo)率等指標(biāo),一般采用調(diào)節(jié)灰水去污水處理站的排放量及足夠的新鮮水補(bǔ)入進(jìn)行置換的方式來(lái)平衡控制,補(bǔ)入的新鮮水最宜為脫鹽水(補(bǔ)入一次水會(huì)引入鈣鎂離子,增加系統(tǒng)結(jié)垢的負(fù)擔(dān))。
開(kāi)工抽引系統(tǒng)是氣化爐的重要輔助裝置之一,起到建立爐膛真空度、調(diào)整火焰長(zhǎng)度、防止安裝或拆除工藝燒嘴時(shí)回火傷人和控制氣化爐升溫和降溫速率的作用。隨系統(tǒng)運(yùn)行周期的延長(zhǎng),開(kāi)工抽引系統(tǒng)逐漸表現(xiàn)為真空度低和消耗蒸汽量大,當(dāng)蒸汽量增加到一定程度氣化爐內(nèi)有蒸汽冒出、出消音器的蒸汽夾帶部分的黑灰,拆檢消音器發(fā)現(xiàn)內(nèi)件幾乎被細(xì)灰堵死。
分析原因認(rèn)為,裝置投運(yùn)初期氣化爐運(yùn)行周期較短,在合成氣出口去開(kāi)工抽引器的彎頭處積累的細(xì)灰減少,隨系統(tǒng)運(yùn)行周期的不斷刷新,細(xì)灰累積量增大,停車投用開(kāi)工抽引器時(shí)大量細(xì)灰被蒸汽帶走,消音器結(jié)垢緊密,細(xì)灰撞擊到壁面被收集不斷積累形成堵塞。
優(yōu)化措施:每次停車后對(duì)合成氣出口處積灰進(jìn)行清理;控制氣化爐液位不要太高防止帶水帶灰;選用優(yōu)質(zhì)煤種和適宜的控制爐溫,避免高爐溫或渣口堵塞時(shí)產(chǎn)生細(xì)灰增多;停車后,抽引蒸汽加量要緩慢,出現(xiàn)消音器堵塞現(xiàn)象可將抽引蒸汽量加到最大,吹掃疏通。
灰水系統(tǒng)換熱器分鎖斗沖洗水換熱器和廢水換熱器2種,平均使用1個(gè)月便會(huì)出現(xiàn)堵塞灰水流量降低的現(xiàn)象。為維持系統(tǒng)運(yùn)行,通常采用旁路控制的方法保證供水,較多的灰水未經(jīng)過(guò)換熱水溫升高,造成鎖斗充壓緩慢、渣池水溫升高(特別在冬季,在撈渣機(jī)周圍產(chǎn)生大量蒸汽,影響巡檢安全和渣樣的觀察)和廢水生物菌減少等一系列安全和環(huán)保問(wèn)題。
一般的處理方法是利用氣化爐檢修的時(shí)間進(jìn)行高壓清理,但不僅費(fèi)用高,而且頻繁的清理或造成換熱器管束減薄、泄露,最終減少換熱器的實(shí)際換熱能力和流通能力,不能從本質(zhì)上解決問(wèn)題。
在拆檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)換熱器為沉積結(jié)垢堵塞,質(zhì)地疏松較容易清理,分析原因認(rèn)為,灰水在管道中流速較低只能達(dá)到0.07m/s,進(jìn)入換熱器封頭后灰水流速更低,灰水中顆粒的重力勢(shì)能大于動(dòng)能逐漸沉積造成堵塞。
優(yōu)化措施:優(yōu)化系統(tǒng)水質(zhì),增加了絮凝劑和分散劑使用量,改進(jìn)了絮凝劑的配制方法,控制系統(tǒng)水質(zhì)濁度≤50,堿度+硬度≤18mmol/L,7≤pH≤8.3;灰水槽定期排污,根據(jù)大修過(guò)程中灰水槽內(nèi)均有大量淤泥存在(灰水槽直徑10.5m內(nèi)介質(zhì)流速最低,細(xì)灰的沉積現(xiàn)象最為顯著),制定了灰水槽定期排污的措施,運(yùn)行班組在接班后和班中各排污1次;將鎖斗沖洗水流量由原來(lái)的45m3/h增大至75m3/h,通過(guò)增大灰水湍流程度的方法減少灰渣沉降。
現(xiàn)在換熱器使用周期有了較大程度的改善,使用周期延長(zhǎng)至2個(gè)月,但依然不能滿足氣化爐運(yùn)行周期的需要。為此制定了進(jìn)一步優(yōu)化措施,計(jì)劃將3臺(tái)鎖斗沖洗水換熱器并聯(lián)使用,2套系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)僅投用1臺(tái)換熱器,使灰水在管線和換熱器內(nèi)的流速增加1倍,如果效果明顯還將運(yùn)用到廢水換熱器中。
渣池泵出口流量調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏在不少?gòu)S家都出現(xiàn)過(guò),咎其原因在于工藝水含固量高,對(duì)閥芯長(zhǎng)時(shí)間沖刷所致,有些廠家取消渣池泵出口流量調(diào)節(jié)閥將渣池泵電機(jī)更換為變頻電機(jī),雖然能起到避免調(diào)節(jié)閥磨損問(wèn)題,但資金投資入增加多,起不到根治的目的,渣池泵葉輪和出口管線彎頭的磨損依舊存在,檢修成本依然很高。
優(yōu)化措施:首先要保障渣池溢流閥的正常開(kāi)閉,排渣時(shí)閥門不關(guān)閉或者關(guān)閉不到位,排入撈渣機(jī)的灰渣來(lái)不及沉降便會(huì)進(jìn)去渣池內(nèi);控制適宜的鎖斗排水量,使排渣后的渣水不會(huì)從撈渣機(jī)溢流到渣池內(nèi);適當(dāng)延長(zhǎng)鎖斗出口閥關(guān)閉至渣池溢流閥打開(kāi)的設(shè)定時(shí)間,給灰渣更多的沉降和打撈時(shí)間,由原設(shè)計(jì)的5min延長(zhǎng)至15min,這對(duì)優(yōu)化渣池內(nèi)水質(zhì)起到關(guān)鍵作用。
1)煤稱重給料機(jī)下煤口增設(shè)鼻子版,可有效攔截原料煤中的鐵絲、木楔、布條等雜物,改善了磨煤機(jī)進(jìn)料質(zhì)量;
2)將磨煤機(jī)進(jìn)料管容易磨損的管段底部利用廢棄的下降管材料更改為梯狀結(jié)構(gòu),充分利用以煤抗煤的機(jī)理,形成動(dòng)態(tài)保護(hù)層,減緩管道磨損;
3)將低壓灰水引入沖洗水管網(wǎng),利用系統(tǒng)內(nèi)水完成各種沖洗工作,減少了一次水補(bǔ)入量;
4)沉降槽底流泵改為變頻電機(jī),有效解決了管線堵塞問(wèn)題,并節(jié)省了出口流量調(diào)節(jié)閥頻繁磨損檢修的消耗;
5)在燒嘴冷卻水故障聯(lián)鎖中增加了出進(jìn)口流量差高高跳車聯(lián)鎖,使燒嘴冷卻水系統(tǒng)聯(lián)鎖更加靈敏、安全、準(zhǔn)確;
6)設(shè)立了水煤氣手動(dòng)取樣系統(tǒng),與在線分析取樣分開(kāi),避免了手動(dòng)分析后在線分析檢測(cè)失真的現(xiàn)象。
隨著裝置設(shè)計(jì)規(guī)模的不斷增大,3級(jí)閃蒸和4級(jí)閃蒸越來(lái)越多得到應(yīng)用,富產(chǎn)的蒸汽用于除氧器的熱力除氧還有大量剩余,全部送去除氧器會(huì)造成帶水,直接放空既污染環(huán)境又噪音污染。曾改造引入變換汽提塔作汽提汽,但影響汽提效果系統(tǒng)氨氮升高,未取到較好的效果。
計(jì)劃增加換熱器,大部分閃蒸汽用以對(duì)進(jìn)除氧器和絮凝劑槽的脫鹽水預(yù)熱,少部分送入除氧器熱力除氧,即可以增加除氧器除氧效果,又可以提高配制絮凝劑水溫,增大溶解度減少未溶解膠團(tuán)的產(chǎn)生,提高熱量的回收利用率。
氣化爐排出的6.4MPa黑水經(jīng)角閥減壓后進(jìn)入蒸發(fā)熱水塔(0.8MPa),壓差達(dá)到5.6MPa。黑水的溫度為215℃,減壓至0.8MPa后,黑水迅速汽化轉(zhuǎn)變?yōu)檎羝?,體積迅速膨大,角閥減壓后的黑水流速增大,其中夾帶的細(xì)灰顆粒隨之加速。閥門選型偏大致使正常生產(chǎn)時(shí)角閥開(kāi)度過(guò)?。ㄒ话阍?5%~20%閥位),氣液固混合介質(zhì)流向改變,在慣性作用下對(duì)三通內(nèi)側(cè)筒體造成沖擊,頻繁磨漏補(bǔ)焊困擾長(zhǎng)周期的穩(wěn)定運(yùn)行,考慮到硬件設(shè)施更改難度大、費(fèi)用高,在角閥前增加限流孔板可以減小角閥前后壓差增大角閥使用時(shí)的開(kāi)度,能否有效還需要裝置運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證。
具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化技術(shù),自首套四噴嘴氣化爐投入工業(yè)應(yīng)用以來(lái),經(jīng)過(guò)研發(fā)人員及應(yīng)用單位技術(shù)人員不斷的改進(jìn),裝置運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行周期不斷刷新,各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到均達(dá)到當(dāng)前大型煤氣化技術(shù)的國(guó)際領(lǐng)先水平,與同類技術(shù)相比,顯示出了突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。今后隨著系統(tǒng)的不斷完善,和運(yùn)行周期的不斷刷新,還會(huì)暴露出更多的問(wèn)題,交流、互通、互助才是中國(guó)煤氣化不斷發(fā)展和前行的保障。
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