王 新,陳玉香,王學(xué)海,劉忠生
(中國石化 撫順石油化工研究院,遼寧 撫順 113001)
環(huán)氧丙烷(PO)/苯乙烯(SM)裝置是乙烯工程的重要裝置之一。在PO/SM的生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生大量含有乙醛、PO、苯等揮發(fā)性有機(jī)物的廢氣。某石化企業(yè)PO/SM裝置年產(chǎn)SM 620 kt和PO 285 kt,是目前世界上最大的PO/SM生產(chǎn)裝置之一,廢氣排放量高達(dá)86 000 Nm3/h。若該廢氣不經(jīng)處理而直接排放,將會(huì)對(duì)環(huán)境造成極大的污染,嚴(yán)重影響職工和周圍居民的身心健康。
PO/SM裝置廢氣的特點(diǎn)及其對(duì)催化劑的要求如下:1)廢氣的組成復(fù)雜,主要含有PO、苯、乙苯、SM等15種有機(jī)組分,涵蓋了烷烴、烯烴、芳烴、醛類、酮類、醇類、酸類以及含氧烴類等,故對(duì)催化劑的氧化活性和普適性的要求較高。2)廢氣的氧含量只有3%(φ)左右,故需要研制適應(yīng)低氧含量氣氛的催化劑。3)廢氣的排放量高達(dá)86 000 Nm3/h,處理裝置規(guī)模大,所需的催化劑量也很大。因此,降低貴金屬用量對(duì)降低裝置的一次投資成本和操作成本具有重要意義。4)低壓降的催化劑床層有利于氣體流動(dòng)和裝置節(jié)能,故蜂窩狀催化劑較粒狀催化劑更具優(yōu)勢(shì)。
針對(duì)這些特點(diǎn)和要求,中國石化撫順石油化工研究院開發(fā)了以貴金屬鉑、鈀為主要活性組分的蜂窩狀WSH-2型催化劑,并于2010年6月在某石化企業(yè)PO/SM裝置上進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用,該裝置一直運(yùn)行穩(wěn)定,廢氣處理效果良好。
本文介紹了WSH-2型催化劑在PO/SM裝置廢氣處理中的工業(yè)應(yīng)用;考察了廢氣處理裝置單系列運(yùn)轉(zhuǎn)和雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)對(duì)非甲烷總烴(NMHC)、苯、甲苯、乙醛等的處理效果;并預(yù)測(cè)了催化劑的使用壽命。
WSH-2型催化劑載體采用堇青石蜂窩陶瓷,江蘇宜興非金屬化工機(jī)械廠生產(chǎn),規(guī)格為150 mm×150 mm×50 mm,孔密度約30 個(gè)/cm2??變?nèi)涂有活性氧化鋁涂層,經(jīng)干燥和焙燒后,涂層比表面積可達(dá)150~200 m2/g。催化劑涂層中加入了鈰、鋯、鑭等助劑。鈰具有很好的儲(chǔ)存和釋放氧的能力[1],可在貧氧條件下起氧緩沖的作用;氧化鋯和氧化鈰形成的固溶體Ce1-xZrxO2可顯著提高熱穩(wěn)定性和儲(chǔ)氧能力[2-3];鑭等其他助劑可增強(qiáng)涂層的抗燒結(jié)性以及貴金屬的分散性等性能。為獲得與蜂窩陶瓷載體結(jié)合緊密、負(fù)載量高的涂層,采用特殊的制備工藝,控制所制備的涂層液具有適宜的黏度和顆粒度分布。采用常規(guī)浸漬方法加入鉑、鈀作為主要活性組分。制成的WSH-2型催化劑的外觀照片見圖1。
圖1 WSH-2型催化劑的外觀照片
該催化劑具有氧化活性高、適用范圍廣、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)。
廢氣處理裝置包括A系列和B系列兩套并列的催化氧化處理裝置。正常工況下,廢氣通過閥門控制同時(shí)進(jìn)入催化氧化處理裝置的A系列和B系列進(jìn)行處理,每一系列的處理量為進(jìn)氣量的50%;當(dāng)某一系列停車或檢修時(shí),全部廢氣進(jìn)入另一系列進(jìn)行處理,確保在任何工況下也不會(huì)有未經(jīng)處理的廢氣排放。
在A(或B)系列中,廢氣首先進(jìn)入熱管氣-氣換熱器與催化氧化反應(yīng)器排放的高溫凈化氣進(jìn)行換熱,再經(jīng)過燃燒器加熱后進(jìn)入催化氧化反應(yīng)器進(jìn)行氧化反應(yīng),高溫凈化氣經(jīng)熱管氣-氣換熱器回收熱量后通過排氣煙囪排放到大氣中。廢氣處理的工藝流程見圖2。
圖2 廢氣處理的工藝流程
催化氧化反應(yīng)器是廢氣處理裝置的核心部分,它的處理效果和所用催化劑的性能密切相關(guān)。工業(yè)化試驗(yàn)中WSH-2型催化劑的總裝填量為6.3 m3,每個(gè)反應(yīng)器的裝填量為3.15 m3。催化氧化過程操作溫度低,廢氣中的絕大部分有機(jī)物在250~450℃的溫度下被氧化,反應(yīng)產(chǎn)物為CO2和水,不會(huì)產(chǎn)生NOx二次污染。
工業(yè)化試驗(yàn)過程中,在反應(yīng)器進(jìn)口溫度250~300℃、進(jìn)口NMHC質(zhì)量濃度1 000~2 200 mg/m3的設(shè)定條件下,先后考察了廢氣處理裝置單系列運(yùn)轉(zhuǎn)和雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)對(duì)NMHC、苯、甲苯、乙醛等的處理效果。對(duì)催化氧化反應(yīng)器的進(jìn)、出口氣體進(jìn)行采樣,測(cè)定其中主要組分的質(zhì)量濃度。單系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)入A系列處理單元的廢氣氣量為79 000~86 000 Nm3/h;雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)兩個(gè)單元的總氣量為79 000~86 000 Nm3/h,由于進(jìn)入兩個(gè)系列的閥門開度一致,兩個(gè)單元的平均處理氣量均為39 500~ 43 000 Nm3/h,實(shí)際運(yùn)行中兩個(gè)單元的處理氣量在33 000~46 000 Nm3/h之間。
采用Agilent科技有限公司Agilent 7890A型氣相色譜儀測(cè)定反應(yīng)器進(jìn)、出口氣體中主要有機(jī)組分的質(zhì)量濃度,色譜柱:DB-1型,30 m×0.32 mm×1.50 μm;載氣:H2,流量1.78 m L/m in;燃?xì)猓篐2,流量33.22 m L/m in;助燃?xì)猓嚎諝?,流?00 m L/min;補(bǔ)充氣:N2,流量35 m L/m in;分流比:13∶1;進(jìn)樣口溫度:200 ℃;FID檢測(cè)器溫度:350 ℃;柱溫:初始溫度30 ℃,保持3 m in,以20 ℃/min的速率升溫至200 ℃,保持24 m in;進(jìn)樣體積:0.25 m L。
廢氣處理裝置單系列運(yùn)轉(zhuǎn)及雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)NMHC的去除效果見表1和表2。由表1和表2可見:無論單系列運(yùn)轉(zhuǎn)還是雙系列運(yùn)轉(zhuǎn),廢氣經(jīng)催化氧化裝置處理,凈化氣中的NMHC質(zhì)量濃度低于100.0 mg/m3,符合GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》[4]中的規(guī)定(不超過120 mg/m3);單系列運(yùn)轉(zhuǎn)下的NMHC去除率在92.9%以上,雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)下的NMHC去除率在95.2%以上。
表1 單系列(A系列)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)NMHC的去除效果
表2 雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)NMHC的去除效果
廢氣處理裝置對(duì)有機(jī)物的去除效果見表3和表4。由表3和表4可見,在反應(yīng)器進(jìn)口溫度高于250℃的條件下,無論是單系列還是雙系列運(yùn)轉(zhuǎn),廢氣經(jīng)處理后,凈化氣中的乙醛、苯、甲苯等的質(zhì)量濃度均符合GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定,SM符合GB 14554—1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[5]中的相關(guān)規(guī)定。
表3 單系列(A系列)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有機(jī)物的去除效果
表4 雙系列運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)對(duì)有機(jī)物的去除效果
催化劑在使用過程中,其活性隨時(shí)間的延長而降低,當(dāng)活性降至一定程度時(shí)催化劑就不能再繼續(xù)使用。從催化劑開始使用到不能使用的這段時(shí)間稱為催化劑的使用壽命。催化劑使用壽命越長,其操作費(fèi)用越低。本課題組對(duì)該類型催化劑失活機(jī)理的研究結(jié)果表明,導(dǎo)致該類型催化劑失活的原因除物理吸附和化學(xué)毒物中毒外,主要還有涂層流失、涂層燒結(jié)、積碳以及活性金屬聚集等[6]。
在工業(yè)裝置運(yùn)行初期,反應(yīng)器進(jìn)口溫度在250~280 ℃范圍內(nèi),出口溫度在310~330 ℃范圍內(nèi),床層溫升約50 ℃。隨運(yùn)行時(shí)間的延長,催化劑的活性有所下降。為了使凈化氣能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),需逐步提高反應(yīng)溫度。目前反應(yīng)器進(jìn)口溫度已經(jīng)提高到305 ℃。
根據(jù)3年來裝置的運(yùn)行情況,預(yù)計(jì)在裝置運(yùn)行后期,反應(yīng)器進(jìn)口溫度需提高到360 ℃,才能保證凈化氣達(dá)標(biāo)排放。按床層溫升50 ℃考慮,運(yùn)行后期,反應(yīng)器出口溫度為410 ℃。以此推算,按照目前的廢氣排放工況,催化劑的使用壽命可達(dá)5 a。
a)工業(yè)化裝置運(yùn)行結(jié)果表明,采用WSH-2型催化劑可有效處理PO/SM裝置廢氣。在廢氣處理量86 000 Nm3/h、設(shè)定反應(yīng)器進(jìn)口溫度250~300℃、設(shè)定進(jìn)口NMHC質(zhì)量濃度1 000~2 200 mg/m3的條件下,無論采用單系列還是雙系列運(yùn)轉(zhuǎn),凈化后氣體中的NMHC、苯、甲苯、乙醛、SM等均符合GB 16297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和GB 14554—1993《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的相關(guān)規(guī)定,NMHC去除率達(dá)到92.9%以上,裝置運(yùn)行穩(wěn)定。
b)按照目前的廢氣排放工況推算,預(yù)計(jì)催化劑的使用壽命可達(dá)5 a。
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[5] 原國家環(huán)境保護(hù)局. GB 14554—1993 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S]. 北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1994.
[6] 王少軍,凌風(fēng)香,崔曉莉,等. VOCs催化燃燒催化劑失活原因探討[M]. 石油化工綠色低碳技術(shù),北京:中國石化出版社,2013:433-438.