孫常杰
(建華建材中國投資有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212413)
現(xiàn)有的預制PHC管樁采用塑性混凝土生產(chǎn),對離心工藝研究的文獻較多,而采用泵送混凝土生產(chǎn)的PHC管樁大都是大流動度混凝土,對離心工藝研究的文獻較少。在勞動力資源日益緊張的大環(huán)境下,泵送線和自動化的推廣應用勢在必行。同樣,泵送混凝土在實際生產(chǎn)的過程中面臨諸多難題,保持泵送混凝土的穩(wěn)定性是開展泵送混凝土離心研究的前提。影響泵送混凝土離心效果的因素很多,而要獲得最佳的離心工藝,需要在實際生產(chǎn)條件下通過試驗確定。
泵送混凝土技術(shù)的應用日漸成熟,而離心工藝又是管樁內(nèi)在質(zhì)量的重要一環(huán)。以Φ500×125樁為例,管樁內(nèi)的混凝土料較多,離心成型難度大。目前,泵送混凝土離心成型后料分層嚴重、質(zhì)量不穩(wěn)定,對泵送混凝土離心工藝的研究,可以有效改善混凝土的內(nèi)部結(jié)構(gòu),減少混凝土的分層現(xiàn)象,利于密實度的改善,有效提高管樁的耐打性。本文主要淺談Φ500×125泵送混凝土離心試驗的一些經(jīng)驗,為生產(chǎn)廠家提供借鑒。
黃砂:采用連續(xù)級配,細度模數(shù)2.6-2.9,屬中粗砂,含泥量≦1.0%,質(zhì)量符合《建設用砂》GB∕T14684—2011要求。
碎石:采用連續(xù)級配5~20 mm,含泥量≦0.5%,針片狀含量≦5%,符合Ⅰ類Ⅱ區(qū)級配,質(zhì)量符合《建設用卵石、碎石》GB∕T14685—2011標準要求。
水泥:水泥標號 P·Ⅱ52.5R,比表面積為422 m2/kg,80 um篩余為0.6%,水泥凈漿流動度為240 mm,標準稠度用水量為131.4 g,標準稠度為26.3%,初凝時間為134 min,終凝時間為172 min,質(zhì)量符合《通用硅酸鹽水泥》GB175—2007標準要求。
硅砂粉:質(zhì)量符合《預應力高強混凝土管樁用硅砂粉》JC/T950—200標準要求,比表面積不低于380 m2/kg。
減水劑:萬邦聚羧酸高性能減水劑,含固量20%,凈漿流動度為240 mm,質(zhì)量符合《聚羧酸系高性能減水劑》JG/T223—2007標準要求。
坍落度攪拌機出料時宜保證在120~180 mm,泵口處宜控制在60~120 mm之間;管模返流的混凝土料少,直徑在50 cm內(nèi)。
表1 混凝土配合比 單位:kg/m2
建華某企業(yè)前期的離心試驗采用小模試驗,混凝土結(jié)構(gòu)中沒有籠筋,不符合實際生產(chǎn)情況,數(shù)據(jù)采集不準確,沒有代表性。經(jīng)過分析確定Ф500× 125試驗采用車間試樁生產(chǎn),直接鋸樁采集數(shù)據(jù)。
第一步:離心試驗采用低速、中速、高速三級離心參數(shù),找出影響管樁離心成型主要參數(shù),為下一步工藝參數(shù)調(diào)整找出方向。
第二步:針對影響離心效果最重要一級參數(shù)進一步分解優(yōu)化,采取四級離心試驗。制定嚴密的試驗計劃,進行車間實際生產(chǎn)。
第三步:選出較為成熟的離心工藝參數(shù),在車間進行批量生產(chǎn)驗證,驗證離心工藝參數(shù)的可行性及可操作性。
第四步:推廣優(yōu)化后的Ф500×125離心工藝參數(shù)。
依據(jù)試驗思路,整合集團內(nèi)其他企業(yè)的離心工藝設計思路,采用三級工藝進行離心。表2為前期的鋸樁數(shù)據(jù)。
綜合數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)原有的離心工藝,管樁的內(nèi)分層嚴重(圖1)。
圖1 原離心參數(shù)的鋸樁截面圖
通過對建華某車間實際生產(chǎn)工藝調(diào)整后隨機抽取15條樁,進行鋸樁,表3為鋸樁后的數(shù)據(jù),砂漿層厚度變化較大,且較厚。
表2 前期鋸樁數(shù)據(jù)
通過對比分析發(fā)現(xiàn)中速階段對管樁的分層影響較大,分層數(shù)據(jù)從22 mm到35 mm,因此對中速進行進一步分解優(yōu)化試驗。
由三級的離心工藝知道中速的影響較大,實驗過程中不斷摸索,對數(shù)據(jù)分析,總結(jié)出以下試驗參數(shù)進行試驗。表4為四級的工藝參數(shù)數(shù)據(jù)。
通過對四級工藝的進一步優(yōu)化,查找各個階段轉(zhuǎn)速及時間的合理匹配,找到最佳的離心參數(shù),不斷摸索試驗和總結(jié)分析,通過實地拍攝離心成型視頻,得到如下初步結(jié)論:
(1)建華某企業(yè)前期的管樁密實度較差,混凝土砂漿余漿層厚度達35 mm。試驗樁密實度較好,混凝土砂漿余漿層厚度22 mm,降低了13 mm;
(2)在三級離心參數(shù)試驗的基礎上,找出影響混凝土成型的最主要因素,即中速轉(zhuǎn)速度對離心內(nèi)壁影響較大,高速對離心分層影響較大;
(3)在離心第二階段時,砂漿的分離很明顯,因此降低第二階段的離心轉(zhuǎn)速,能夠有效解決混凝土的內(nèi)分層;
(4)提高第三階段的轉(zhuǎn)速,適當增加第三階段的時間,混凝土結(jié)構(gòu)的密實性得到明顯改善;
(5)進一步適當降低高速轉(zhuǎn)速,適時延長高速時間,管樁內(nèi)壁質(zhì)量效果較好;
(6)后期還需進一步批量試驗,驗證新工藝的合理性和適應性。
優(yōu)化后的工藝具有一定的先進性,因此在建華某企業(yè)B車間進行批量試驗,陸續(xù)生產(chǎn)20 d,在車間調(diào)整了3臺離心機的離心參數(shù),另外3臺離心機的參數(shù)還設定原參數(shù)進行對比,通過隨機抽取離心實驗樁進行鋸樁,具體試驗數(shù)據(jù)見表5。
表3 鋸樁后數(shù)據(jù)
表4 四級工藝參數(shù)數(shù)據(jù)
表5 離心實驗參數(shù)數(shù)據(jù)
共鋸樁55條,砂漿余漿層厚度平均22 mm,密實度均較好(圖2),有效地改善了管樁混凝土的分層問題,密實度得到有效提高,提高了管樁的耐打性。
圖2 試驗驗證的離心參數(shù)的鋸樁截面圖
根據(jù)建華某企業(yè)現(xiàn)有的原材料情況及混凝土的狀態(tài),優(yōu)化后的離心工藝具有砂漿層分層現(xiàn)象較低,密實度較好,有效改善混凝土結(jié)構(gòu),提高管樁的耐打性等特點。針對Φ500×125樁型,結(jié)論如下:
(1)優(yōu)化后的離心工藝參數(shù)為第一階段管模轉(zhuǎn)速70 r/min,離心加速度為1.36 g,時間3 min;第二階段管模轉(zhuǎn)速130 r/min,離心加速度為4.69 g,時間1 min;第三階段管模轉(zhuǎn)速340 r/min,離心加速度為32 g,時間2 min;第四階段管模轉(zhuǎn)速400 r/ min,離心加速度為44.44 g,時間5 min。
(2)在離心第二階段時,砂漿的分離很明顯,因此降低第二階段的離心轉(zhuǎn)速,能夠有效解決混凝土的內(nèi)分層問題。
(3)提高第三階段的轉(zhuǎn)速,適當增加第三階段的時間,混凝土結(jié)構(gòu)的密實性得到明顯改善。
(4)進一步適當降低高速轉(zhuǎn)速,適時延長高速時間,管樁內(nèi)壁質(zhì)量效果較好。
(5)調(diào)整后的砂漿層厚度在23 mm,密實度較好。
本文主要闡述離心工藝參數(shù)設置的新思路,在試驗過程中以原材料的性能為依據(jù),不斷試驗驗證。管樁行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),新技術(shù)、新工藝的應用是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的動力源泉。泵送生產(chǎn)線具有用工少、勞動強度低等優(yōu)點。泵送混凝土應用技術(shù)的成熟將推動整個行業(yè)的快速發(fā)展。
[1]阮起楠.預應力混凝土管樁[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2000.
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