趙文央
(中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司生產(chǎn)處,浙江省寧波市 315207)
中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司(簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)海煉化公司)450 kt/a聚乙烯裝置采用Unipol氣相法工藝技術(shù),自2010年3月投產(chǎn)以來(lái),已生產(chǎn)出薄膜、注塑等多種牌號(hào)聚乙烯。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)聚乙烯顆粒中的細(xì)粉含量一直偏多,特別是2013年4月產(chǎn)品包裝線的下料口集中出現(xiàn)大量細(xì)粉,給裝置的平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)困擾,也給下游用戶后續(xù)加工造成一定影響。
在鎮(zhèn)海煉化公司《聚丙烯樹脂》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中,細(xì)粉是包含在聚乙烯產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目“大粒和小?!敝械?。雖然聚乙烯粒料中“大粒和小?!?的分析數(shù)據(jù)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,但是細(xì)粉質(zhì)輕,目測(cè)量較大。細(xì)粉含量多時(shí)不僅造成加工損耗,還影響到后續(xù)加工的生產(chǎn)穩(wěn)定。細(xì)粉夾帶量直接影響聚乙烯質(zhì)量,減少細(xì)粉含量成為生產(chǎn)急需解決的問(wèn)題。先后通過(guò)調(diào)整工藝參數(shù)、改造系統(tǒng)設(shè)施、成品罐內(nèi)聚乙烯不摻混、跟蹤出廠產(chǎn)品質(zhì)量等,找到了原因,制定了措施,使細(xì)粉問(wèn)題得到較好的解決。
合成的聚乙烯從反應(yīng)器通過(guò)排料系統(tǒng)排至脫氣倉(cāng),經(jīng)脫氣、失活的粉料與固體添加劑一起被送入混煉機(jī)熔融混合、水下切粒、干燥。干燥的顆粒被送往粒料振動(dòng)篩分離,分出過(guò)大或過(guò)小的粒子,然后通過(guò)質(zhì)量流量計(jì)進(jìn)入風(fēng)送系統(tǒng)、摻混料倉(cāng)、淘析器至包裝料倉(cāng)。
聚烯烴產(chǎn)品中的細(xì)粉主要產(chǎn)生于擠出造粒過(guò)程,如粒子拖尾、切粒刀缺口、模板堵孔等。2013年4月,在擠出造粒系統(tǒng)沒有任何異常的情況下,包裝口聚乙烯產(chǎn)品中突然出現(xiàn)大量細(xì)粉。為查找細(xì)粉來(lái)源,采用掃描電子顯微鏡觀察擠出造粒后流程各點(diǎn)的粒子外觀。試樣分別取自擠出機(jī)出口粒料振動(dòng)篩、粒料緩沖斗、摻混料倉(cāng)、包裝料倉(cāng)及包裝線成品包。從圖1看出:擠出造粒機(jī)出口振動(dòng)篩處的粒子表面相對(duì)光滑;經(jīng)過(guò)摻混、風(fēng)送、轉(zhuǎn)貯等工序后,包裝線處的粒子表面出現(xiàn)毛刺,且隨輸送環(huán)節(jié)的增多而更加明顯,說(shuō)明毛刺并非出現(xiàn)在擠出造粒工序,而是相對(duì)柔軟的聚乙烯粒子表面受到摩擦、撞擊等外力作用后產(chǎn)生,并在風(fēng)送過(guò)程中使毛刺脫落形成細(xì)粉。
聚乙烯裝置風(fēng)送系統(tǒng)設(shè)置有脫除細(xì)粉的設(shè)備,包括振動(dòng)篩、摻混料倉(cāng)底部吹掃、包裝料倉(cāng)前除粉塵的淘析器等。其中,淘析器是脫除細(xì)粉的關(guān)鍵設(shè)備。
圖1 聚乙烯顆粒表面的掃描電子顯微鏡照片(×40)Fig.1 Scanning electron microscopic photos of the surface of the polyethylene particles
粒狀物料在淘析器的逆向氣流中通過(guò),在較高的氣流速度作用下,輕質(zhì)粉料和纖維狀料被風(fēng)帶走[1]。去除細(xì)粉的效果取決于兩部分:一是氣體壓力的設(shè)定,二是物料的自重。只有當(dāng)兩者匹配時(shí)才能達(dá)到最佳效果。若淘析器的進(jìn)、出風(fēng)管口與氣體管道不同心,或淘析器內(nèi)部的加速段與淘析段的環(huán)縫間隙不均勻,也會(huì)影響淘析器性能,導(dǎo)致淘析器出風(fēng)口夾帶物料。可增加淘析器的進(jìn)出風(fēng)口連接,以消除管道應(yīng)力。
淘析器的風(fēng)機(jī)有時(shí)也出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,導(dǎo)致淘析風(fēng)量無(wú)法調(diào)節(jié)。可更換成易于調(diào)節(jié)流量的手動(dòng)插板閥,在風(fēng)機(jī)出口加裝現(xiàn)場(chǎng)壓力表,便于調(diào)試風(fēng)機(jī)風(fēng)壓。
貯存在摻混料倉(cāng)內(nèi)的粒料通過(guò)旋轉(zhuǎn)給料機(jī)被輸送到淘析器。淘析器底部有風(fēng)機(jī)提供空氣吹掃風(fēng),使細(xì)小粉塵從頂部吹出并收集,以此提高粒料聚乙烯的質(zhì)量。粉塵被收集在旋風(fēng)分離器中,通過(guò)旋轉(zhuǎn)加料機(jī)被排出。
在實(shí)際操作中,僅有一臺(tái)風(fēng)機(jī)為淘析器供應(yīng)空氣吹掃風(fēng),風(fēng)力不足且風(fēng)量不可調(diào)節(jié)。經(jīng)改造,將淘析器底部另外兩臺(tái)二次風(fēng)機(jī)連接跨線作為補(bǔ)充,為淘析器提供空氣吹掃風(fēng),不但增加了淘析器的吹掃力,且風(fēng)量調(diào)節(jié)操作方便,更有利于分離粉塵與顆粒。
在摻混和貯放過(guò)程中,受風(fēng)力作用及聚乙烯摩擦產(chǎn)生的靜電作用,部分聚乙烯細(xì)粉被懸浮,不能隨粒料出罐而沉積在摻混料倉(cāng)和包裝料倉(cāng)的罐壁。這部分細(xì)粉會(huì)逐漸累積,隨罐內(nèi)物料量的增加、受力情況變化,部分細(xì)粉坍塌混入罐內(nèi)。可延長(zhǎng)混料倉(cāng)風(fēng)送粒料的時(shí)間(約15 min),以吹出殘余細(xì)粉,打開每一只包裝料倉(cāng)底部插板,以排放沉積細(xì)粉。
與同類型裝置相比,鎮(zhèn)海煉化公司聚乙烯裝置的風(fēng)送管線管徑偏小,單位時(shí)間內(nèi)須增加風(fēng)力和提高風(fēng)速才能完成粒子風(fēng)送量。特別是在高負(fù)荷、長(zhǎng)周期的生產(chǎn)環(huán)境下,由于風(fēng)力大、風(fēng)速快,導(dǎo)致粒料與管壁間產(chǎn)生更大的摩擦力和沖擊力,使粒料溫度偏高,毛刺現(xiàn)象更嚴(yán)重。而改造擴(kuò)大風(fēng)送管道直徑的工程大、費(fèi)用高,簡(jiǎn)便易行的措施是將輸送管道距離縮短近50 m,以利于降低物料的磨損和輸送能耗。另外,輸送管道進(jìn)料倉(cāng)的彎頭曲率半徑較小,較大的離心力使物料與彎頭外側(cè)磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致彎頭溫度較高。將輸送管道末端的3個(gè)彎頭改造成特殊的Y形彎頭,以減少物料與管道的磨損。
推出《聚乙烯產(chǎn)品不摻混試驗(yàn)方案》,對(duì)成品罐內(nèi)聚乙烯不摻混設(shè)定條件,包括裝置穩(wěn)定運(yùn)行,反應(yīng)器負(fù)荷波動(dòng)小,聚乙烯的熔體流動(dòng)速率、密度處于先進(jìn)過(guò)程控制狀態(tài)下,擠出造粒及添加劑系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)等。統(tǒng)計(jì)一個(gè)月不摻混試驗(yàn)期間,淘析器回收粉塵量平均減少200包(約4 t),每天省電5 600 kW。
不僅開包檢查包裝線初包的粒子夾帶細(xì)粉情況,還在包裝過(guò)程中至少每小時(shí)一次拆包查看,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時(shí)通報(bào),必要時(shí)取樣分析,以控制質(zhì)量異常(細(xì)粉多)包的出廠。
a)聚乙烯產(chǎn)品中的細(xì)粉主要產(chǎn)生于風(fēng)送過(guò)程,原因是粒子與管壁摩擦、撞擊引起表面產(chǎn)生毛刺,其脫落形成細(xì)粉。
b)優(yōu)化淘析器技術(shù)參數(shù)、補(bǔ)充風(fēng)機(jī)管線連接,使粒子與細(xì)粉分離。
c)實(shí)行成品罐不摻混方案、縮短風(fēng)送管線、改變管線彎頭形狀,以減少風(fēng)送過(guò)程粒子的摩擦和撞擊;清除粒子貯放罐中積聚的細(xì)粉,加強(qiáng)出廠聚乙烯包裝質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少了風(fēng)送過(guò)程毛刺的產(chǎn)生,保證了出廠聚乙烯產(chǎn)品質(zhì)量。
[1] 何加強(qiáng),谷新春,朱國(guó)慶. 淘析器內(nèi)樹脂顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡的數(shù)值模擬及應(yīng)用[J].合成樹脂及塑料,2008,25(4):50-54.