(1.中國市政工程華北設計研究總院河南分院;2.河南建科市政工程設計有限公司,河南 鄭州 450000)
熱電廠循環(huán)水熱泵供熱技術方案與節(jié)能性分析
晏洪浩
(1.中國市政工程華北設計研究總院河南分院;2.河南建科市政工程設計有限公司,河南 鄭州 450000)
本文簡述了熱電廠循環(huán)水熱泵供熱的原理,介紹了某300MW級熱電廠環(huán)水熱泵供熱技術方案,分析了該方案的節(jié)能性和節(jié)水性。強調環(huán)境保護和資源節(jié)約。
循環(huán)水供熱;節(jié)能減排;熱泵技術;供熱改造
目前300MW級熱電機組的全廠熱效率一般在50%左右,大量的熱能通過電廠循環(huán)水在冷卻塔中散放。電廠循環(huán)水熱能品位低、量大、集中,在熱電廠近距離內一般難以找到足夠的穩(wěn)定的熱負荷,必須擴大集中供熱的距離才能加以利用。為了輸送的經(jīng)濟性,一般以高溫水大溫差的方式輸送到遠距離的城市換熱站。這就需要利用吸收式熱泵吸收低品位的冷凝熱,使用汽輪機抽汽作為驅動蒸汽,熱泵機組將熱網(wǎng) 50~60℃的回水加熱到85℃左右,再通過汽水加熱器將水溫提高到110~120℃供水溫度,對城區(qū)集中供熱。用熱泵系統(tǒng)回收電廠循環(huán)水中的熱能,既降低了電廠熱量的浪費,保護了環(huán)境,又開發(fā)了一種清潔能源,增大了熱電廠的供熱能力。本文以某2×300MW電廠供熱改造為例,對循環(huán)水熱泵供熱技術方案與節(jié)能性進行介紹和分析。
吸收式熱泵以溴化鋰溶液為吸收劑,水為制冷劑,汽輪機抽汽為驅動熱源,利用制冷劑在低壓真空狀態(tài)下低沸點沸騰的特性,提取循環(huán)水中低品位的熱量,通過回收轉換制取85℃左右的熱水。輸入1份汽輪機抽汽的熱量,可以提取0.6~0.8份循環(huán)水中熱量,從而得到1.6~1.8份85℃左右的熱水的熱量,熱泵的能效比在1.6~18之間。
本項目利用某電廠(2×300MW機組)供熱抽汽改造的蒸汽(0.8MPa,337℃)經(jīng)減溫減壓(0.6MPa,168℃)后驅動吸收式熱泵機組,回收循環(huán)冷卻水余熱,將一次管網(wǎng)熱水回水溫度從50℃提升至85℃(熱泵機組廠家提供數(shù)據(jù)),再利用熱網(wǎng)加熱器將一次管網(wǎng)熱水加熱到110℃提供給市政管網(wǎng)供熱。循環(huán)冷卻水經(jīng)吸收式熱泵機組提取熱量后回到冷卻塔水池。本項目冷凝熱回收系統(tǒng)包括蒸汽系統(tǒng)、結水回收系統(tǒng)、余熱水系統(tǒng)、熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)、補水系統(tǒng)。系統(tǒng)圖如圖1:
2.1 蒸汽及凝結水系統(tǒng)。蒸汽系統(tǒng)為溴化鋰吸收式熱泵機組提供驅動熱源,同時為熱網(wǎng)加熱器提供熱源。本項目2×300MW 機組打孔抽汽(0.8MPa,337℃),一部分供熱網(wǎng)加熱器,另一部分經(jīng)減溫減壓后為溴化鋰吸收式熱泵機組提供驅動蒸汽,減溫減壓后參數(shù):0.6MPa、168℃。凝結水采用閉式回收系統(tǒng),回收熱泵和熱網(wǎng)加熱器的凝結水,凝結水通過凝水泵打回電廠除氧器
2.2 電廠循環(huán)水(余熱水)系統(tǒng)。電廠循環(huán)冷卻水(余熱水)經(jīng)加壓泵打入熱泵機組,經(jīng)熱泵吸熱后再返回冷卻塔的系統(tǒng)。余熱水取水時采用兩路并聯(lián),為了便于管理和計量,在使用時只從一臺機組取出,經(jīng)熱泵機組吸熱后,回到對應的冷卻塔。溴化鋰熱泵機組從余熱水中提取熱量,使余熱水由 35℃降至 27℃。
2.3 熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)。熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)是將熱力網(wǎng)回水加溫加壓到滿足熱力網(wǎng)供水參數(shù)的系統(tǒng)。城市熱網(wǎng)的回水經(jīng)過除污器從溴化鋰熱泵機組吸熱,將城市熱網(wǎng)回水由50℃提高至85℃。再通過熱網(wǎng)循環(huán)泵加壓后進入熱網(wǎng)加熱器,將水溫從85℃升高到110℃,向外供熱。由于熱網(wǎng)循環(huán)泵的揚程大于熱泵機組的最大承壓能力(1.0MPa), 所以熱網(wǎng)循環(huán)泵設置在熱泵機組的后端。
2.4 補水系統(tǒng)。補水系統(tǒng)為熱網(wǎng)提供補充水。根據(jù)熱網(wǎng)循環(huán)水量設置一條補水管線,正常補水時,由化水車間來水進入軟水器軟化后經(jīng)除氧器除氧,除氧水經(jīng)補水泵打入熱網(wǎng)回水管。軟化水一支為補水箱供水,在事故狀態(tài),除氧水不能滿足補水量要求時,將補水箱的水直接打到熱網(wǎng)回水管。補水系統(tǒng)兼做定壓系統(tǒng)。
根據(jù)《項目可行性研究報告》中近期最大熱負荷300.52MW(折合蒸汽429.31t/h),年供熱量211.25×104GJ和熱泵廠家提供的數(shù)據(jù),熱泵機組進出水溫度為50℃和85℃,能效比1.65,熱網(wǎng)加熱器進出水溫度為85℃和110℃。按最大熱負荷計算,熱泵系統(tǒng)相關參數(shù)計算如下:
熱水管網(wǎng)流量:
圖1 系統(tǒng)圖
300.52 ×3600÷4.18÷(110-50)=4313.7t/h; 熱 泵 機 組 供 熱負 荷:4.18×4313.7×(85-50)÷3600=175.3MW;熱網(wǎng)加熱器供熱負 荷:4.18×4313.7×(110-85) ÷3600=125.22MW;熱泵機組驅動蒸汽供熱負荷:175.3÷1.65=106.24MW(折合蒸汽151.77t/h); 從余熱水回收供熱負荷:175.3-106.24=69.06MW(折合蒸汽98.66t/h);占總熱負荷300.52M(折合蒸汽429.31t/h)的22.98%年回收余熱:211.25×104GJ×22.98%=48.54×104GJ(折合標16561t)可見吸收式熱泵機組全年運行回收的余熱折合標煤16561t,不僅經(jīng)濟效益明顯,而且滿足用戶供熱需求的同時,減少對環(huán)境的污染。
根據(jù)電廠提供的資料,1臺300MW機組滿負荷時,冷卻循環(huán)水量為36883t/ h,冷卻塔設計補水量為658.8t/h。本項目平均熱負荷余熱水量為5185t/h,占循環(huán)水量的14.06%,這部分水不需要回冷卻塔去散熱,而直接回水池,減少了回冷卻塔的蒸發(fā)和風吹損失,按減少損失80%計算,節(jié)水量約為658.8×14.06%×80%=74.1t/h,整個采暖期節(jié)水量約為21.34 萬噸。
對熱電廠來說可以優(yōu)化設備、降低供熱成本,緩解現(xiàn)有供熱機組供熱能力不足的問題,滿足更多的供熱需求,可以為提供城市集中供熱提供更多的熱源,從而進一步擴大供熱市場;對社會來說可以增加人們的幸福和對政府的信任感;對環(huán)境來說可以節(jié)約燃煤、節(jié)約大量水,減少溫室氣體CO2和NOX等有害氣體以及粉塵的排放;不僅使火電廠“十二五”期間的節(jié)能減排目標得到進一步的保證,更會對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極影響和促進作用。
[1]熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃設計手冊[Z].
[2]中小型熱電聯(lián)產(chǎn)工程設計手冊[Z].
TM62
A