張曉娜
(河北鋼鐵集團宣鋼公司動力廠,河北 宣化 075100)
宣鋼動力廠是公司電力能源供應(yīng)中心,電力能源的安全、合理、穩(wěn)定供給與否直接關(guān)系到公司、我廠及二級廠礦效益及生產(chǎn)能源負荷平衡,直接影響生產(chǎn)。動力廠4#高爐35kV變電站坐落在煉鐵廠1800m3高爐西側(cè),煉鋼廠25噸轉(zhuǎn)爐浴池東側(cè),變電站進線電源由東2#110kV變電站361#、362#線路供給。站內(nèi)兩臺主變分列運行,擔負著宣鋼主要生產(chǎn)單位1800m3高爐的供電任務(wù),9#、10#饋出柜為動力廠鼓風機站提供電源。4#發(fā)電機于2006年并網(wǎng)發(fā)電,裝機容量12000kW;5#發(fā)電機建于2009年并網(wǎng)發(fā)電,裝機容量12000kW,兩個發(fā)電機通過電力電纜并接于動力廠4#高爐35kV變電站的11#、28#柜。
原鍋爐6kV鼓風機配電室于2011年5月劃歸供電車間管理,進線電源由4#高爐35kV變電站提供。主要為高爐配套的引、送風機及循環(huán)水配電室提供電能。6kV鼓風機配電室總負荷約7000kVA,,所以為增加系統(tǒng)運行可靠性,同時可以滿足4#、5#發(fā)電機增加的發(fā)電量就近消耗。兩段母線上各增加一路不同路由的進線,新增進線必須能帶全站負荷,考慮到4#、5#發(fā)電機容量完全可以滿足6kV鼓風機配電室全站負荷,利于發(fā)電機滿負荷發(fā)電,對目前6kV鼓風機配電室電源進行優(yōu)化改造工程。
2.1 技術(shù)方案
6kV鼓風機配電室原有的來自4#高爐35kV變電站的1#、2#進線改為3#、4#進線,在日常運行中處于熱備狀態(tài);6kV鼓風機配電室新增兩路來自4#、5#發(fā)電機的進線電源,分別為該配電室的1#、2#電源進線,這兩路進線負責6kV鼓風機配電室日常的供電。4#母線606#柜作為2#進線,電源取自5#發(fā)電機并網(wǎng)配電室。5#母線609#柜作為1#進線,電源取自4#發(fā)電機并網(wǎng)配電室。這種方式下,如需停2#進線,則1#進線可以帶全站負荷,如需停2#、3#、4#進線,則仍由1#進線帶全站負荷。同理,2#進線也可以帶全站負荷。4#、5#發(fā)電機不發(fā)電情況下,6kV鼓風機配電室由3#、4#進線供電。解決兩路進線均來自同一路由,一旦該路由上的上級變電站發(fā)生事故,可能影響下級配電室電力供應(yīng)的系統(tǒng)問題。
2.1.1 電纜敷設(shè),根據(jù)供電負荷情況及電纜敷設(shè)方式,電纜用ZR- YJV22-10 3*240電力電纜;根據(jù)實地測量的長度,兩臺發(fā)電機到6kV鼓風機配電室單根共計500米,共需三條,即1500米。
5#發(fā)電機電纜路由選擇如下:電纜沿6kV鼓風機配電室朝東,在3#進線電纜溝南側(cè)新建電纜溝,行至進4#發(fā)電機低壓室向北拐彎,直行至5#發(fā)電機配電室東側(cè),打通室內(nèi)電纜溝,將5#發(fā)電機聯(lián)絡(luò)高速開關(guān)柜底板拆除,電纜采用直埋。敷設(shè)6kV鼓風機配電室606#柜至5#發(fā)電機并網(wǎng)聯(lián)絡(luò)柜,并制作兩側(cè)電纜終端頭,一端接在606#柜下隔離開關(guān)上,另一端接在5#發(fā)電機聯(lián)絡(luò)高速開關(guān)下側(cè)母線上。
4#發(fā)電機電纜路由選擇如下:電纜沿6kV鼓風機配電室朝東,在3#進線電纜溝南側(cè)新建電纜溝,行至進4#發(fā)電機低壓室,打通室內(nèi)電纜溝,將4#發(fā)電機聯(lián)絡(luò)高速開關(guān)柜4N8底板拆除,電纜采用直埋。敷設(shè)6kV鼓風機配電室609#柜至4#發(fā)電機并網(wǎng)聯(lián)絡(luò)柜,并制作兩側(cè)電纜終端頭,一端接在609#柜下隔離開關(guān)上,另一端接在4#發(fā)電機聯(lián)絡(luò)高速開關(guān)4N8下側(cè)母線上。
2.1.2 兩面進線柜的改造
6kV鼓風機配電室4#、5#母線新增進線開關(guān)柜使用606#、609#柜,需要兩面開關(guān)柜進行如下改造:1)拆除原有的上、下隔離刀閘,換為GN19-1250A上、下隔離刀閘。2)將606#、609#柜原有的630A的真空斷路器更換為1250A。3)將兩柜中200/5電流互感器更換為LA-1000/5電流互感器并重新敷設(shè)電流互感器到該柜接線端子的二次線,同時更換該柜的電流表為1000/5。4)配接母線,調(diào)整更換后斷路器行程及三相同期性能,確保換后斷路器的開、斷電流性能達到行業(yè)要求。
2.1.3 重新核定4#高爐35kV變電站4#、5#發(fā)電機聯(lián)絡(luò)柜保護定值并做傳動試驗。核定6kV鼓風機配電室兩面進線柜的保護定值并做傳動試驗。
3.1 通過上述改造,鼓風機站新增兩路路進線,該兩路進線能實現(xiàn)一路進線帶全站負荷要求,有效解決了鼓風機配電室原二路進線來自同一路由,該路由一旦發(fā)生故障導致全站失壓的問題。
3.2 通過此次改造,加深技術(shù)人員對所屬作業(yè)環(huán)境,生產(chǎn)工藝的了解,使變(配)電站系統(tǒng)穩(wěn)定性及可靠性大幅提高,使得電力資源配置更合理;降低技術(shù)人員日常維護量,降低維護成本和勞動強度。
3.3 加強技術(shù)人員對現(xiàn)有電力系統(tǒng)的研究與思考,結(jié)合實際情況對全廠電力網(wǎng)進行必要的改進,保證電力供應(yīng)安全可靠,為公司生產(chǎn)組織提供有效安全保證。
1)本項目有效解決了該配電室兩路進線均來自同一路由,一旦該路由上的上級變電站發(fā)生事故,可能影響下級配電室的電力供應(yīng)的系統(tǒng)問題。2)長遠看,本項目合理安排發(fā)電機的并網(wǎng)點,優(yōu)化各變配電站供電方式,使得電力系統(tǒng)資源配置更合理和穩(wěn)定,確保公司順利生產(chǎn)和安全運行。3)合理安排發(fā)電機電能輸出,有效進行就近消耗,使發(fā)電機在正常工作情況下,達到最經(jīng)濟的運行狀態(tài),對公司節(jié)能降耗及能源合理調(diào)配提供有效保證。4)電能輸出的合理配置,有效降低電能在電力電纜、架空線路上的損耗,同時降低電力線路的滿負荷工作狀態(tài)時產(chǎn)生的不安全隱患,保證工作可靠及安全,降低維護成本及維護人員勞動強度。
本項目是在長期的實踐中總結(jié)提出的,有效地利用了發(fā)電機發(fā)出的電能用于自身生產(chǎn),減少了從大電網(wǎng)中購買的電能,同時該工程的圓滿完成也對今后其他發(fā)電機及變(配)電站的電源優(yōu)化等工作有著重要的指導意義。
[1]煤氣站鼓風機變頻改造.中國科技博覽,2013(20).