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        尼爾基發(fā)電廠機組受油器操作油管改造

        2014-03-23 01:16:12姜曉麗李韓笑
        東北水利水電 2014年10期
        關(guān)鍵詞:盤車擺度尼爾

        姜曉麗,李韓笑

        (1.嫩江尼爾基水利有限責(zé)任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161005;2.中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司,廣東 廣州 510610)

        尼爾基發(fā)電廠機組受油器操作油管改造

        姜曉麗1,李韓笑2

        (1.嫩江尼爾基水利有限責(zé)任公司,黑龍江 齊齊哈爾 161005;2.中水珠江規(guī)劃勘測設(shè)計有限公司,廣東 廣州 510610)

        尼爾基發(fā)電廠上操作油管,分內(nèi)、外兩管,與浮動瓦共同組成兩個油腔,起到分配油路作用。由于內(nèi)、外兩管為分體結(jié)構(gòu),需要法蘭連接,給檢修盤車過程帶來諸多不便。文章針對此種操作油管結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,提出了將內(nèi)、外油管焊接為一體的改造方案,并闡述了改造方案的優(yōu)勢及應(yīng)用效果。

        操作油管;盤車;改造;發(fā)電廠;尼爾基

        1 概況

        尼爾基發(fā)電廠位于嫩江干流黑龍江和內(nèi)蒙古交界的河段上,裝機 250 MW,為 4 臺 62.5 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組。水輪機型號為ZZA833-LH-640, 發(fā) 電 機 型 號 為 SF62.5-56/ 10850。調(diào)速系統(tǒng)主要由油壓裝置、調(diào)速器、管路系統(tǒng)及輔助配件組成,其中調(diào)速器為電動自復(fù)中式微機調(diào)速器,通過油壓管路系統(tǒng)控制實現(xiàn)槳葉和導(dǎo)葉協(xié)聯(lián)操作,使軸流轉(zhuǎn)槳式水輪機的高效工作區(qū)區(qū)域?qū)拸V,水能利用率高。

        2 操作油管基本原理

        操作油管是槳葉操作系統(tǒng)中的重要組成部件,分上、中、下操作油管 3 部分,由內(nèi)、外操作油管形成 2個油腔,分別與轉(zhuǎn)輪接力器兩腔相連接,從而實現(xiàn)操縱槳葉開度變化。其中,上操作油管,包括內(nèi)、外操作油管。它們與 3塊浮動瓦共同形成2 個油腔,組成槳葉受油器,起到分配油路的作用。上操作油管內(nèi)、外兩管分別與下部操作油管內(nèi)、外管通過螺栓進(jìn)行法蘭連接,其中上操作油管的靜擺度要求為不大于 0.15 mm。

        3 改造前工況及簡析

        在 4號機組大修前,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器在零位正確,在槳葉的開度死區(qū)正常情況下,調(diào)速器槳葉有頻繁抽動現(xiàn)象,并在槳葉開關(guān)過程中,受油器槳葉指針部位有微量的透平油流出。根此分析,由于長時間運行磨損,導(dǎo)致操作油管和浮動瓦出現(xiàn)間隙過大,影響了槳葉調(diào)速器的可靠性和穩(wěn)定性。在機組大修中,分解槳葉受油器操作油管后,發(fā)現(xiàn)浮動瓦和操作油管間的磨損情況確實較為嚴(yán)重,綜合考慮成本等因素,初步?jīng)Q定保留原浮動瓦,重新加工上操作油管。

        4 技術(shù)分析

        由于內(nèi)操作油管和外操作油管法蘭連接面含有密封槽和密封圈,所以加工完成并驗收合格后,到達(dá)電廠安裝現(xiàn)場,仍要重新進(jìn)行分解、清掃、檢查后再回裝。

        在3號機組(與 4號機型號結(jié)構(gòu)完全相同)大修,時上操作油管回裝盤車過程中考慮:當(dāng)上操作油管的靜擺度滿足要求時,外油管的8個盤車點中總會有一個點始終超標(biāo),靜擺度大于 0.15 mm。當(dāng)在上段、中操作油管法蘭連接處加銅墊調(diào)整,使外油管的所有靜擺度滿足要求不大于 0.15 mm時,上操作油管內(nèi)管上端的8個點中也始終有一個點靜擺度值超標(biāo),并大于 0.15 mm。如此反復(fù)進(jìn)行了7 d的盤車試驗,但是盤車結(jié)果始終不能滿足要求。分析認(rèn)為:

        1)間隙的存在導(dǎo)致操作油管的垂直度超差。首先,在整體加工前,內(nèi)操作油管、外操作油管的法蘭結(jié)合面存在間隙,這可能是整體加工前螺栓連接力不均所造成,或是連接面存在高點等一系列原因造成;其次,在上段操作油管分解、檢查清掃、回裝后,間隙可能發(fā)生變化;再次,回裝需要連接到中操作油管上,此時需要再次打緊上操作油管和中操作油管的連接螺栓,這會導(dǎo)致間隙變小甚至消失。以上原因會導(dǎo)致內(nèi)操作油管、外操作油管的的同軸度發(fā)生改變,發(fā)生相對傾斜,致使操作油管垂直度超差。

        以上操作油管垂直度超差為例,見圖 1。AB 為上操作油管(內(nèi)、外油管)的軸線,ce 為外油管法蘭面,de 為內(nèi)操作油管法蘭面,此時連接的法蘭面邊緣存在間隙 δ,相對徑向位置邊緣不存在間隙成為支點,當(dāng)法蘭結(jié)合面有間隙的邊緣進(jìn)行連接并打緊時候,此時 AB 傾斜成 AD 并成為內(nèi)操作油管實際軸線,ce 和 de 兩個法蘭面重合,此時兩個法蘭面平行。由三角形相似原理得:由于角度 a數(shù)值很小,所以

        式中:L——法蘭面直徑,mm;H——上操作油管百分表 1 高度,mm;δ——法蘭面間隙,mm。

        在尼爾基發(fā)電廠盤車過程中,一般取值 H=1 500 mm,L=530 mm,得出:CD=2.83δ,當(dāng) δ=0.053 mm時,CD=0.15 mm。即在理想情況無相對平移只存在傾斜時,當(dāng) δ為 0.027 mm 時,CD=0.075 mm,此時百分表 1 讀數(shù)與徑向點數(shù)值差為 2 倍 CD,即0.15 mm,為最大允許擺度值。

        在分解和回裝過程中,法蘭結(jié)合面邊緣結(jié)合處很容易產(chǎn)生大于 0.027 mm 的間隙,導(dǎo)致操作油管的擺度超標(biāo),操作油管發(fā)生相對傾斜,見圖 1。通過盤車試驗、加墊操作可以將上操作油管的軸線調(diào)整在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但是當(dāng)間隙值過大時,圖 2 中所示的外油管就會傾斜,導(dǎo)致百分表3計量的擺度超差,所以又需要對上段操作油管分解清掃,進(jìn)行單獨的盤車試驗,調(diào)整操作油管。如此造成反復(fù)盤車-分解-計算-加墊(或者車削加工)-回裝-盤車,使得調(diào)整難度很大,并嚴(yán)重地延誤檢修工期。

        圖1 上操作油管垂直度超差示意圖

        圖2 上操作油管擺度超標(biāo)示意圖

        2)操作油管發(fā)生平移導(dǎo)致同軸度超差。在加工過程中,內(nèi)操作油管、外操作油管是分體初步加工,然后通過連接螺栓連接,再經(jīng)過 2 次精加工后制成成品。如果單件加工的精度不夠,特別是單件加工的定位部件誤差大,就會導(dǎo)致在分解清掃回裝后,位置發(fā)生微變,定位配合病變,導(dǎo)致內(nèi)、外操作油管的同軸度超差。假設(shè)理想狀態(tài),未發(fā)生傾斜,只發(fā)生相對平移,見圖 3。在盤車過程中,百分表 1和百分表 3中至少有一個讀數(shù)超標(biāo)。但是通過盤車調(diào)整可以找到一個滿足內(nèi)操作油管和外操作油管擺度在允許范圍內(nèi)的點,這需要操作油管上機床盤車后分解、平移、回裝、反復(fù)試驗,需要大量時間和人力,會延誤回裝工期,嚴(yán)重影響檢修效率和質(zhì)量。

        3)在實際情況中,上述兩種情況會同時存在。內(nèi)、外操作油管同時發(fā)生傾斜和相對平移狀態(tài),見圖 4。這樣更增加了擺度超差的嚴(yán)重性,增加了復(fù)雜性和回裝困難度。尼爾基發(fā)電廠3號機組大修中出現(xiàn)了這一情況,導(dǎo)致操作油管盤車試驗消耗掉了直線工期 10 d,這比原計劃盤車 3 d 工期超出了7 d。

        圖3 相對平移示意圖

        圖4 相對平移狀態(tài)的示意圖

        5 根據(jù)問題分析確定改造方案

        5.1 改造原理

        根據(jù)對上述相同結(jié)構(gòu)的3號機上操作油管表明,主要是上操作油管的法蘭連接方式,導(dǎo)致了在安裝過程中容易存在各種缺陷隱患。在4號機組大修對上操作油管提出解決方案:取消原內(nèi)、外操作油管間法蘭的螺栓連接方式,更改為焊接式連接,使得上操作油管與中操作油管之間變?yōu)閱我坏姆ㄌm連接。要求加工廠在初步加工完成后,預(yù)留一定的尺寸余量,再將內(nèi)、外油管分別進(jìn)行焊接,焊接后進(jìn)行去應(yīng)力,探傷確保焊接質(zhì)量良好,最后將上段內(nèi)、外操作油管整體加工為成品。

        5.2 改造后的操作油管優(yōu)點

        1)具備很好的密封性。由于內(nèi)、外操作油管在廠內(nèi)整體加工,到達(dá)電廠安裝現(xiàn)場后,無須重新分解、清掃檢查,很好地保證了設(shè)備的密封性能。

        2)解決垂直度及同軸度超差問題。取消螺栓連接避免了分解、回裝前后由于螺栓預(yù)緊力變化、結(jié)合面存在雜質(zhì)、初步單件連接部件加工誤差等一系列原因?qū)е碌奈恢米兓?,確保了良好的同軸度。

        3)簡化工作程序,提高檢修效率。由于在盤車前操作油管不需要進(jìn)行分解、清掃、回裝等一系列工作,以及不會因為分解前后變化導(dǎo)致返廠重新盤車、加工調(diào)整,極大地提高了檢修工作效率。

        4)增加了運行的穩(wěn)定性和可靠性。取消螺栓連接,避免了長時間運行導(dǎo)致的螺栓預(yù)緊力變化或者松動問題,改善了操作油管和浮動瓦間的磨損情況,提高了槳葉液壓控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        5.3 改造效果

        4號機組槳葉受油器上操作油管,采用改造方案后,大大減少了檢修工作量和盤車過程中發(fā)生的問題,2 d便成功完成操作油管盤車工作。

        4 號機組 A 級檢修于 2012 年 2 月 29 日交付系統(tǒng),槳葉液壓控制系統(tǒng)一直運行穩(wěn)定,順利通過2013 年汛期大發(fā)電考驗,沒有再發(fā)生過槳葉抽動現(xiàn)象,技術(shù)改造后改善效果顯著。

        6 結(jié)語

        根據(jù)尼爾基發(fā)電廠4號機組上操作油管改造的成功經(jīng)驗,尼爾基發(fā)電廠將在以后的檢修中,陸續(xù)改其他3臺機組的上操作油管。希望能給其他具有相同、相似結(jié)構(gòu)上操作油管的電廠帶來一些經(jīng)驗和啟發(fā)。

        TV61

        B

        1002-0624(2014)10-0062-03

        2014-07-09

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