謝續(xù)文,孫向陽
(湖南中人爆破工程有限公司, 湖南 長沙 410005)
由于有的地下廠房臺階爆破設(shè)計(jì)與實(shí)際施工操作相差較大,爭議較多。本文以最近開挖的巴基斯坦N-J水電站為例,結(jié)合拉西瓦水電站和白蓮河抽水蓄能電站地下廠房的開挖爆破過程,就地下廠房臺階爆破施工進(jìn)行探討。三個地下廠房基本情況見表1。
表1 三個地下廠房的基本情況
N-J水電站地下主廠房和主變室開挖設(shè)計(jì)分層和順序如圖1所示:地下廠房分7層開挖,第一層為頂拱層,第七層為底板保護(hù)層,采用手風(fēng)鉆鉆孔爆破開挖;第二~六層分周邊保護(hù)層小孔爆破和中間臺階大孔爆破兩部分,先沿保護(hù)層邊線實(shí)施施工預(yù)裂,后進(jìn)行中間臺階爆破,最后再進(jìn)行周邊小孔爆破,施工預(yù)裂和中間臺階爆破采用阿特拉斯D7液壓鉆鉆孔,最大臺階高度為9 m,周邊保護(hù)層厚度為5~3.75 m,采用手風(fēng)鉆鉆孔(一次分層高度為3 m左右)。
主廠房臺階爆破設(shè)計(jì)如圖2所示,設(shè)計(jì)采用全幅開挖,起爆網(wǎng)絡(luò)采用孔內(nèi)孔外同時延期起爆網(wǎng)絡(luò)。臺階下臥掏槽采用一步變角度掏槽,如圖3所示。
設(shè)計(jì)中間部分為臺階爆破,采用全幅開挖。由于地下廠房相對于每一分層來說,一般只有一個出入通道,如果采用全幅開挖,鉆孔、裝藥放炮和出渣互相干擾,作業(yè)不連貫,效率低。現(xiàn)場操作改為半幅開挖,如圖4所示,出渣通道占半幅,鉆孔、裝藥通道占半幅,出渣與鉆孔裝藥平行作業(yè),大大地提高了工效。所以全幅開挖只有主變室寬度較窄才采用。拉西瓦和白蓮河的地下主廠房均采用半幅開挖。
為了減輕主炮孔爆破對高邊墻的振動影響,地下廠房開挖設(shè)計(jì)多數(shù)的做法是:沿預(yù)留保護(hù)層邊線先進(jìn)行施工預(yù)裂,然后再進(jìn)行抽槽爆破。
N-J水電站,地下廠房在第二層開挖時進(jìn)行了四次總長達(dá)85 m的預(yù)裂試驗(yàn),基本情況是孔口形成爆破漏斗,漏斗半徑為2~3 m,深度為1.2~1.8 m,嚴(yán)重的拉裂了保護(hù)層,局部地段波及到巖錨梁巖臺,清理掉孔口的浮渣,孔壁并未沿炮孔連心線形成裂隙,見圖5、圖6。從孔口形成嚴(yán)重的爆破漏斗情況來看,應(yīng)當(dāng)減少輕預(yù)裂爆破的裝藥量,而炮口連心線方向未形成裂紋,則應(yīng)當(dāng)增加預(yù)裂爆破的裝藥量,這是一對矛盾。由于施工預(yù)裂試驗(yàn)不成功,不得不改用施工光爆。從后來巖錨梁的開挖情況看,采取施工預(yù)裂試驗(yàn)的地段,巖臺成形較差。
圖1 開挖分層
圖2 臺階爆破布孔參數(shù)和起爆網(wǎng)絡(luò)
圖3 一步變角度掏槽
白蓮河抽水蓄能電站,在主變室進(jìn)行了一次預(yù)裂試驗(yàn),沒有形成預(yù)裂縫,便放棄了施工預(yù)裂,改采用施工光爆。
拉西瓦水電站,在整個廠房第二層開挖過程中,都在進(jìn)行預(yù)裂試驗(yàn),試驗(yàn)了多種孔距、填塞長度、裝藥量,除了在一段軟巖中,形成了一條預(yù)裂隙,絕大多數(shù)無預(yù)裂效果。同時對預(yù)裂爆破和光面爆破做了巖石松動圈聲波試驗(yàn),預(yù)裂爆破巖石松動圈是光面爆破的好幾倍乃至十倍。
圖4 半幅開挖
圖5 孔口爆破漏斗
圖6 孔口連心線未形成裂紋
N-J水電站,設(shè)計(jì)臺階高度最大為9 m,臺階高度過大,存在以下問題:
單個炮孔的裝藥量加大,不利于控制單響藥量;液壓鉆作業(yè)高度為6 m左右,臺階高度大,勢必增大墊渣工程量;高邊墻要插錨桿、錨索、掛網(wǎng)支護(hù)作業(yè)的移動臺架的合適高度為7 m左右。所以N-J水電站臺階最大高度調(diào)整為7.5 m。后來在開挖到第四層以下,由于廠房變形較大,為了控制單響藥量,主廠房、主變室的開挖高度都控制在4 m以下。
白蓮河電站,由于采用日本古河HCR-12EDS鉆錨桿孔,臺階高度選擇在7 m以下,臺階高度合理,最大單響藥量也控制得小。拉西瓦水電站,最大臺階高度為11 m,單孔裝藥量大,被要求一孔兩響,實(shí)施過程中難度很大。
保護(hù)層開挖是制約開挖進(jìn)度的主要環(huán)節(jié)。
N-J水電站,第二層開挖,預(yù)留了3.75~5 m的保護(hù)層,先進(jìn)行中間抽槽爆破,后進(jìn)行保護(hù)層手風(fēng)鉆鉆孔開挖。
到第三層,嘗試了先進(jìn)行保護(hù)層手風(fēng)鉆鉆孔,保護(hù)層厚度取為2.5 m,布三排手風(fēng)鉆孔,即一排光爆孔、一排緩沖孔、一排主炮孔,與中間臺階大孔一起裝藥起爆,取得了很好的效果,不但手風(fēng)鉆鉆孔施工方便,而且爆破后高邊墻保留光爆孔痕跡。布孔參數(shù)、起爆順序如圖7所示,爆破效果見圖8。由于手風(fēng)鉆鉆孔速度慢,采用上述方法,就可以在廠房下臺階開挖之前,先把保護(hù)層手風(fēng)鉆第一分層鉆孔全部鉆完,并保護(hù)好,與中間臺階大孔一起爆破,這樣極大地加快了開挖速度。
白蓮河電站,保護(hù)層寬厚為2.5 m,中間大孔抽槽爆破后,保護(hù)層保留完整,基本不影響手風(fēng)鉆鉆孔施工,整個廠房開挖都采用:先進(jìn)行中間臺階大孔爆破,后進(jìn)行手風(fēng)鉆保護(hù)層開挖。
拉西瓦電站,保護(hù)層為4 m,手風(fēng)鉆鉆孔工程量太大,無法跟上中間大孔臺階爆破進(jìn)度,導(dǎo)致了施工方采用D7液壓鉆鉆水平孔開挖保護(hù)層,失去了寬留保護(hù)層的意義。
圖7 布孔參數(shù)和起爆順序
圖8 光面爆破效果
圖2所示的N-J水電站起爆網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),是采用孔內(nèi)孔外同時延期的起爆網(wǎng)絡(luò),在拉西瓦電站前期開挖時使用過,經(jīng)過爆破振動測試發(fā)現(xiàn),由于雷管的延期誤差,有時會出現(xiàn)重段,即兩孔一響現(xiàn)象發(fā)生,實(shí)際施工時未采用該起爆網(wǎng)絡(luò)。
孔外延期單孔單響起爆網(wǎng)絡(luò),是孔內(nèi)都裝同一高段位雷管,孔外通過串接低段位雷管(MS2或MS3)來實(shí)現(xiàn)延期。使用雷管段位少,不易出錯,而且延期段數(shù)不受雷管限制,經(jīng)過無數(shù)次爆破測試,沒有發(fā)現(xiàn)重段現(xiàn)象。三個電站均使用該網(wǎng)絡(luò)。
在下層臺階開始開挖時,需要掏槽,有兩種方式:一種為一步變角度掏槽(見圖3),即一步掏到位;另一種為兩步同角度掏槽(見圖9),先掏一個斜坡,到下層臺階開挖完畢,破路時再補(bǔ)炮。拉西瓦電站地下廠房第二分層剛開始下挖時,采用了一步變角度掏槽,實(shí)施過程中,鉆機(jī)手很難準(zhǔn)確地按設(shè)計(jì)的角度鉆孔,掏槽范圍小,爆破夾制大,達(dá)不到預(yù)期效果。修改設(shè)計(jì),改用兩步同角度掏槽,鉆孔定位簡單,掏槽距離長,爆破夾制性小,每次都能達(dá)到設(shè)計(jì)效果。白蓮河和N-J電站均采用兩步同角度掏槽方式。
圖9 兩步同角度掏槽
從三個地下廠房開挖實(shí)踐和以上分析,可得出如下結(jié)論:
(1) 地下廠房采用半幅開挖,提高了工效;
(2) 采用施工光爆的效果比預(yù)裂爆破好;
(3) 臺階高度宜控制在7.5 m以下;
(4) 保護(hù)層厚度不宜留太厚,且可與中間臺階大孔一起爆破;
(5) 采用孔外延期單孔單響起爆網(wǎng)絡(luò),避免了重段現(xiàn)象;
(6) 臺階下臥掏槽宜采用兩步同角度掏槽。
參考文獻(xiàn):
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