賈路堯,滿慶豐,耿春明,儲 成,劉 亞
(北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動化學(xué)院,北京 100191)
在工業(yè)自動化領(lǐng)域當(dāng)中,粉料流量的測量和控制是一個很重要的內(nèi)容。粉料因為其本身可流動性差、物理結(jié)構(gòu)松散、流動過程中流量隨時變化、密度不均勻、形態(tài)多種多樣等特點,成為流量實時測量與控制的難點。基于科里奧利力的粉料質(zhì)量流量計(簡稱科氏流量計)因其測量精度高、可靠性好、系統(tǒng)密閉性好等優(yōu)點而得到較為廣泛的認(rèn)可。目前,國內(nèi)研發(fā)并能投入使用的產(chǎn)品很少,諸多廠家都是直接引進(jìn)德國SCHENCK公司的成套設(shè)備。冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司裝備研發(fā)中心和北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動化學(xué)院合作研發(fā)的“科里奧利粉料流量測控系統(tǒng)”(下文簡稱煤粉秤系統(tǒng))已經(jīng)應(yīng)用于新型干法水泥生產(chǎn)線上,產(chǎn)生了積極的經(jīng)濟(jì)效益。文中在深入研究現(xiàn)有測控系統(tǒng)的生產(chǎn)線使用情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場總線技術(shù)的優(yōu)勢,將PROFIBUS-DP總線和CAN總線運(yùn)用到測控系統(tǒng),不僅提高了通訊的可靠性和智能性,同時也提高了系統(tǒng)的測量和控制精度。
在目前新型干法水泥生產(chǎn)線上,都采用了工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò),其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)基本上是由工業(yè)以太網(wǎng)及各種現(xiàn)場總線構(gòu)成。典型的結(jié)構(gòu)是以工業(yè)PC機(jī)為上位機(jī),PLC為下位機(jī)主控制器,通過PROFIBUS與現(xiàn)場控制設(shè)備相連,上位機(jī)采用TCP/IP協(xié)議,現(xiàn)場層采用PROFIBUS-DP主/從協(xié)議,采用STEP7編程組態(tài)軟件和WINCC過程監(jiān)控軟件進(jìn)行軟件開發(fā)[1]。目前,煤粉秤系統(tǒng)工作現(xiàn)場層的組成結(jié)構(gòu)如圖1所示,中央控制室(下文簡稱中控室)采用工控機(jī)監(jiān)控整個生產(chǎn)線,中控室與煤粉秤系統(tǒng)的信息交換均通過現(xiàn)場 PLC完成:中控室與現(xiàn)場PLC通過工業(yè)以太網(wǎng)通信,現(xiàn)場PLC與煤粉秤系統(tǒng)通過模擬信號線連接。
圖1 煤粉秤現(xiàn)場層連接圖
煤粉秤系統(tǒng)由機(jī)械部分和電氣部分組成。機(jī)械部分傳感器測得流量信號,傳送至電氣部分的測控儀表,測控儀表計算流量反饋給中控室,并根據(jù)中控室給定的參考流量控制給料閥的進(jìn)料量,從而達(dá)到實時監(jiān)控煤粉流量的目的。中控室可以觀察反饋流量曲線了解系統(tǒng)運(yùn)行情況,并通過參考流量值設(shè)置、啟停、開閉環(huán)設(shè)置、復(fù)位等功能選項控制煤粉秤系統(tǒng)的運(yùn)行。調(diào)試人員在工作現(xiàn)場通過測控儀表的人機(jī)接口同樣也能監(jiān)控測控系統(tǒng)的工作情況,并且能修改儀表運(yùn)行參數(shù)以及對儀表標(biāo)定校零。整套系統(tǒng)框圖如圖2所示。文中主要是對煤粉秤中的測控儀表部分升級。
圖2 煤粉秤系統(tǒng)圖
如圖3所示,測控儀表由主控板、模擬板、數(shù)字板、光電開關(guān)板以及底板組成。主控板的功能是對測控儀表采集到的各種信號進(jìn)行分析、處理,進(jìn)行控制算法的計算,通過RS-232串口完成人機(jī)交互等。數(shù)字板的功能是處理輸入的外圍電路閉合信號和輸出控制指示信號。模擬板的功能主要是電流的輸入和輸出。光電開關(guān)板主要是產(chǎn)生脈沖信號并進(jìn)行整形、濾波,然后作為測量信號輸入到數(shù)字板中。數(shù)字板、模擬板、主控板之間通過底板進(jìn)行電路連接,光電開關(guān)板與數(shù)字板之間通過多芯屏蔽雙絞線連接。
圖3 測控儀表硬件系統(tǒng)
目前,煤粉秤系統(tǒng)在生產(chǎn)線上運(yùn)行穩(wěn)定,能滿足對煤粉的測控要求,但是仍然存在一些不足。
3.1測控儀表與現(xiàn)場PLC通信不可靠
煤粉秤與中控室的信息交換均通過現(xiàn)場PLC,流量信號通過4~20 mA電流信號傳送,啟停信號、故障信號、運(yùn)行信號、備妥信號等通過電壓信號傳送。10余種狀態(tài)信息,共需要30根左右的物理連線,使得現(xiàn)場布線難度和成本很高,維護(hù)困難,功能擴(kuò)展性差。且電流標(biāo)定程序復(fù)雜,電流信號在長距離傳送過程中容易受干擾,使得中控給出的參考流量和儀表實際收到的流量之間、儀表反饋的當(dāng)前流量和中控接收到的流量之間往往出現(xiàn)無規(guī)律的偏差,影響系統(tǒng)了的測量和控制精度。由于現(xiàn)場的PLC與測控系統(tǒng)儀表單元距離較遠(yuǎn),通常利用繼電器將24 V弱電信號轉(zhuǎn)成220 V電壓信號傳送,使得儀表外圍設(shè)備復(fù)雜,并且強(qiáng)電信號的通斷可能對儀表產(chǎn)生干擾,增加了現(xiàn)場調(diào)試的難度。
目前中控室只能對儀表進(jìn)行流量設(shè)定、啟停、開閉環(huán)設(shè)置等少量控制,無法對儀表運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。儀表運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整還必須由調(diào)試人員攜帶筆記本電腦前往煤粉秤現(xiàn)場進(jìn)行操作,并且現(xiàn)場環(huán)境常常比較惡劣,會對調(diào)試人員的身體健康產(chǎn)生影響。
3.2測量信號傳輸距離受限制
光電開關(guān)板產(chǎn)生的測量信號是測控系統(tǒng)工作的基礎(chǔ),其準(zhǔn)確性直接關(guān)系到系統(tǒng)的測控精度。測量信號是脈沖信號,屬于電壓波形信號,傳輸能力和抗干擾能力不強(qiáng)。雖然光電開關(guān)板與測控儀表之間通過屏蔽雙絞線連接,但是波形信號經(jīng)過長距離傳輸后仍將產(chǎn)生衰減,并且極易受外界干擾,要保證測量信號的準(zhǔn)確性,測量信號傳輸至測控儀表的距離應(yīng)該越短越好。又由于光電開關(guān)板必須安裝在機(jī)械系統(tǒng)的殼體上,所以測控儀表必須與機(jī)械系統(tǒng)近距離安放。機(jī)械系統(tǒng)工作環(huán)境污染大、粉塵多、噪音大、震動強(qiáng),安裝距離的限制給測控儀表的安裝、走線、以及使用保養(yǎng)帶來很大的不便。
針對煤粉秤系統(tǒng)測控儀表的不足,結(jié)合現(xiàn)場總線替代傳統(tǒng)4~20 mA模擬信號及普通開關(guān)量信號傳輸?shù)木薮髢?yōu)勢,同時使煤粉秤系統(tǒng)更好地融入到現(xiàn)有的控制網(wǎng)絡(luò)中,文中提出了將現(xiàn)場總線技術(shù)引入到測控系統(tǒng)中。
4.1新測控儀表的硬件結(jié)構(gòu)
改進(jìn)后的測控儀表硬件系統(tǒng)如圖4所示,改動部分見橢圓標(biāo)記。煤粉秤與現(xiàn)場PLC的通信改為PROFIBUS-DP總線方式,煤粉秤作為控制站從站掛接在PROFIBUS總線上。用總線方式替代模擬信號量的傳送,不僅可以極大地減少電纜的使用,簡化通信結(jié)構(gòu),還能提高通信的可靠性、智能性?,F(xiàn)場PLC作為主站,測控儀表作為智能從站,主站擁有總線控制權(quán),按主一從方式周期性地向窯頭、窯尾從站發(fā)送信息以及讀取從站輸出信息,此外還能提供非周期性通信。流量信息、啟停信號、故障信號、運(yùn)行信號、備妥信號實時性較強(qiáng),通信頻率高,數(shù)據(jù)量較小,可以借助PROFIBUS-DP周期性數(shù)據(jù)交換功能實現(xiàn)。煤粉秤運(yùn)行參數(shù)數(shù)據(jù)通信頻率不高,數(shù)據(jù)量大,現(xiàn)場PLC可通過非循環(huán)數(shù)據(jù)交換功能向從站寫入這些數(shù)據(jù)。
圖4 改進(jìn)后的測控儀表硬件系統(tǒng)
將核心儀表的測量單元與控制單元相分離,以取代現(xiàn)有的將傳感器信號直接引入測控儀表的結(jié)構(gòu)設(shè)計。光電開關(guān)板產(chǎn)生的測量信號先經(jīng)過處理,轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,再通過CAN總線傳輸給測控儀表。由于CAN總線抗干擾能力強(qiáng),數(shù)據(jù)長距離傳輸后仍能保證極低的出錯率[2],這樣測量信號的傳輸就不受距離的限制,測控儀表就可以遠(yuǎn)離機(jī)械系統(tǒng)安裝,避免了惡劣環(huán)境的干擾。
4.2新測控儀表的實現(xiàn)方案
文中采用PROFIBUS-DP從站開發(fā)芯片VPC3+C開發(fā)智能從站。VPC3+C可以執(zhí)行PROFIBUS-DP的信息和地址識別,數(shù)據(jù)的安全傳輸和協(xié)議的處理,支持PROFIBUS-DPV1和PROFIBUS-DPV2擴(kuò)展[3]。VPC3+C通過它的4KB雙口RAM與微處理器交換數(shù)據(jù),微處理器操作VPC3+C芯片就像操作它的外部RAM.該芯片集成有全部PROFIBUS-DP協(xié)議,可以獨立實現(xiàn)DP從站的通信處理,只需要用戶完成對VPC3+C芯片的初始化、啟動、外部信號處理程序、從站數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收來自主站的數(shù)據(jù)以及診斷事務(wù)的處理,從而減輕了微處理器的通信負(fù)載。這種設(shè)計方式降低了設(shè)計難度,減小了產(chǎn)品的設(shè)計周期。同時使用符合PROFIBUS協(xié)議的RS-485接口芯片ADM2486作為高速隔離收發(fā)器,測控儀表PROFIBUS-DP部分設(shè)計如圖5所示。
圖5 測控儀表PROFIBUS-DP部分設(shè)計示意圖
為了實現(xiàn)CAN通信,需要同時對測量端和測控儀表端增加CAN收發(fā)模塊。
對于測控儀表端,處理器采用STM32F103系列ARM處理器,該系列處理器內(nèi)部集成了CAN控制器。CAN隔離收發(fā)器采用通用CAN隔離收發(fā)器CTM8251。該芯片內(nèi)部集成了所有必需的CAN隔離及CAN收發(fā)器件,其主要功能是將CAN控制器的邏輯電平轉(zhuǎn)換為CAN總線的差分電平并且具有DC2500V的隔離功能,增加了CAN總線的抗干擾能力。CAN收發(fā)器連接圖如圖6所示。
圖6 CAN收發(fā)器連接圖
對于測量端,增加一個處理器,完成對脈沖信號的處理和CAN數(shù)據(jù)的發(fā)送。考慮到光電開關(guān)產(chǎn)生的電壓脈沖信號直接進(jìn)入測量單元處理器,且脈沖信號數(shù)據(jù)傳輸量大,所以采用數(shù)字信號處理器(簡稱DSP)作為測量單元的核心處理器。TMS320LF系列DSP處理器,運(yùn)算速率高、片上資源豐富、最適合處理數(shù)字信號,所以采用該系列DSP直接計算光電開關(guān)波形信號數(shù)據(jù)。且該處理器自帶CAN控制器,所以可以直接與CAN隔離收發(fā)器相連接,形成CAN總線電路。
科里奧利粉料流量測控系統(tǒng)采用PROFIBUS-DP總線后,克服了模擬量通訊漂移和易受干擾的缺點,增加了通信的可靠性,增強(qiáng)了功能擴(kuò)展性,減少了電纜的使用,降低了布線成本。同時,煤粉秤系統(tǒng)作為從站,和其他控制從站一起掛接在DP總線上,提高了生產(chǎn)線自動化程度,使整個控制網(wǎng)絡(luò)更加安全可靠;引入CAN總線后,保證了測量脈沖信號傳輸?shù)臏?zhǔn)確性,提高了測控系統(tǒng)的測量精度,同時儀表的安裝位置不再受到測量脈沖信號傳輸距離的限制,使得測控儀表的安裝更加方便、靈活,能夠避免將儀表暴露在惡劣的工作環(huán)境中,提高了測控系統(tǒng)工作的可靠性和安全性。
參考文獻(xiàn):
[1]時國平.基于現(xiàn)場總線的新型干法水泥回轉(zhuǎn)窯控制系統(tǒng)研究與設(shè)計.工業(yè)控制計算機(jī),2008,21(10):27-28;87.
[2]夏繼強(qiáng),邢春香.現(xiàn)場總線工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)術(shù).北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2005.
[3]Profichip GmbH.VPC3+ User Manual Revision1.03,2004.