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        先進(jìn)控制技術(shù)在常減壓裝置節(jié)能降耗方面的應(yīng)用

        2014-03-16 05:51:30長嶺煉化岳陽工程設(shè)計有限公司邱崇軍
        電子世界 2014年7期
        關(guān)鍵詞:投用加熱爐支路

        長嶺煉化岳陽工程設(shè)計有限公司 邱崇軍

        1.前言

        自上世紀(jì)七十年代,基于模型預(yù)測控制為主的先進(jìn)過程控制技術(shù)不斷得到提高和完善。經(jīng)過近四十年的發(fā)展和應(yīng)用,應(yīng)用范圍也在不斷拓寬,從線性時不變系統(tǒng),逐漸發(fā)展到非線性、時變系統(tǒng)的多種新的預(yù)測控制技術(shù);工程設(shè)計與實(shí)施技術(shù)也趨于成熟。

        從煉油化工裝置對象來看,現(xiàn)已涵蓋大部分的煉油和化工裝置(如:催化裂化、常減壓、催化重整、延遲焦化、氣分、聚丙烯、聚乙烯、合成氨等)。先進(jìn)控制技術(shù)應(yīng)用于裝置生產(chǎn)過程中,已成為我國煉油和化工企業(yè)節(jié)能降耗、挖潛增效的重要手段。

        2.常減壓節(jié)能措施概述

        常減壓裝置是煉油廠最大的耗能裝置之一。通常,常減壓能耗占煉油總耗能的20%左右,因此降低該裝置的能耗對煉油廠的節(jié)能降耗具有極其重要的意義。據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)常減壓裝置的最低能耗約為410.3MJ/t,而平均能耗則為518.3MJ/t,差距高達(dá)108MJ/t(最低能耗的26.3%)[1],可見該裝置的節(jié)能尚有較大的挖掘潛力。目前,國內(nèi)各大煉油廠和科研機(jī)構(gòu)從設(shè)計改造、新工藝新設(shè)備的應(yīng)用等方面進(jìn)行了大量研究,并取得了較好效果。

        而作為在線優(yōu)化和控制層面的先進(jìn)控制技術(shù),同樣發(fā)揮著不可替代的作用。實(shí)施先進(jìn)控制,是常減壓裝置節(jié)能降耗的重要途徑之一。

        3.常減壓裝置先進(jìn)控制策略中的節(jié)能設(shè)計

        根據(jù)裝置的不同特點(diǎn),并結(jié)合裝置能耗分析,設(shè)計適合該裝置的先進(jìn)控制方案,是先進(jìn)控制在節(jié)能降耗方面發(fā)揮突出作用的前提。

        從常減壓裝置的用能三環(huán)節(jié):能量的傳輸和轉(zhuǎn)換、能量的工藝?yán)煤湍芰康幕厥绽媒嵌仍O(shè)計合理的先進(jìn)控制方案(控制器結(jié)構(gòu)),是降低常減壓裝置能耗的關(guān)鍵。

        3.1 熱量傳輸和轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)的控制器設(shè)計方案

        在熱量的傳輸和轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),能量的利用率為86.9%。在直接損失的能量中,加熱爐的排煙熱損失占總供入能量的8.45%。為此,針對煙氣回收系統(tǒng)設(shè)計控制器,用于提高加熱爐的熱效率、降低排煙熱損失。除此以外,為減少原油各支路進(jìn)加熱爐最終混合后的熱損失,提高加熱爐的加熱原油的效率,針對原油加熱流程設(shè)計加熱爐支路平衡控制器。

        3.1.1 加熱爐爐效率的先進(jìn)控制策略及運(yùn)行效果

        加熱爐的爐效率先進(jìn)控制策略一般是通過自動調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)變頻、引風(fēng)機(jī)變頻、氧含量擋板開度、煙氣擋板開度來控制加熱爐的氧含量和爐膛負(fù)壓,盡可能降低入加熱爐的空氣量,減少加熱爐的熱損失。這種控制方案同樣適用于兩爐共用一個鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)。

        圖1為控制器投用前后常壓爐煙氣氧含量(AIC1201)、減壓爐煙氣氧含量(AIC1301)對比曲線;表1為控制器投用前后常減壓爐的煙氣氧含量和爐膛負(fù)壓對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

        通過圖1和表1可以看出先進(jìn)控制控制器投用后,煙氣氧含量波動明顯減小,波動方差降低30%左右,煙氣氧含量平均值之差達(dá)到0.7%左右,通過控制器的卡邊調(diào)節(jié)可進(jìn)一步降低煙氣氧含量,這樣便降低入加熱爐的空氣量,提高了加熱爐的熱效率。

        表1 控制器投用前后煙氣氧含量和爐膛負(fù)壓對比統(tǒng)計

        圖1 控制器投用前后AIC1201、AIC1301對比曲線

        3.1.2 加熱爐進(jìn)料支路平衡先進(jìn)控制策略及運(yùn)行效果

        加熱爐各進(jìn)料支管和爐底燒嘴雖然在爐內(nèi)按幾何對稱分布,但由于流量波動、壓力波動、各支管流量不均衡、各爐管分支結(jié)焦程度不同的影響,以及各燒嘴燃料流量、霧化蒸汽以及送風(fēng)量不均衡而造成偏火現(xiàn)象,從而造成各支管進(jìn)料不能均衡加熱,最終使加熱爐各支管出口溫度不平衡,會在一定程度上降低加熱爐的熱效率。

        先進(jìn)控制實(shí)施中,設(shè)計加熱爐支路平衡控制器,以減小加熱爐各支路的溫度偏差,提高加熱爐的熱利用率。一般設(shè)計是:通過自動調(diào)節(jié)加熱爐各支路流量,實(shí)現(xiàn)對各支路流量和出口溫度的均衡控制。

        表2 控制器投用前后常壓爐進(jìn)料各支路溫差對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        圖2 控制器投用前后常壓爐進(jìn)料各支路溫差對比曲線

        圖2所示為控制器投用前后常壓爐進(jìn)料各支路與混合后溫差對比曲線;表2所示為控制器投用前后常壓爐進(jìn)料各支路與混合后溫差對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

        由圖2和表2可以看出,先進(jìn)控制器投用后,常壓爐進(jìn)料各支路換熱更加均衡,支路之間的溫度偏差大幅減小。

        3.2 熱量工藝?yán)煤突厥窄h(huán)節(jié)的控制器設(shè)計方案

        在工藝?yán)煤湍芰炕厥绽铆h(huán)節(jié)中,裝置工藝總用能較高,大于1000MJ/t,且系統(tǒng)回收循環(huán)能較低,僅占36.1%,其它用能需要由裝置外界燃料、蒸汽和電力等進(jìn)行補(bǔ)充。

        常減壓裝置的剩余熱量,主要是蒸餾塔塔頂回流和各中段回流取出的,熱流的溫位沿塔徑方向從上而下依次升高。因而為提高原油的最終換熱溫度,應(yīng)合理分配取熱,增加高溫位熱源熱量供給,進(jìn)行換熱網(wǎng)絡(luò)和常壓塔的優(yōu)化控制是重要的措施之一。

        3.2.1 原油換熱網(wǎng)絡(luò)實(shí)施先進(jìn)控制,可以達(dá)到明顯的節(jié)能效果

        一般情況下,由于原油性質(zhì)的變化、操作方案的改變以及設(shè)備約束等因素會使原油換熱各支路的熱供給量發(fā)生或大或小的變化,如果仍然保持各原油換熱支路的流量均衡,會使整個原油換熱網(wǎng)絡(luò)換熱效率下降,因而不是最優(yōu)操作。

        基于以上考慮,利用先進(jìn)控制技術(shù)的在線優(yōu)化和實(shí)時控制功能,針對原油換熱網(wǎng)絡(luò)設(shè)計先進(jìn)控制器用于減小各原油換熱支路的換熱溫差,進(jìn)而提高原油換熱效率。在工程實(shí)踐中,一般通過調(diào)節(jié)各原油換熱支路流量,來減小各支路的換熱溫差。

        對于熱量供給比較充足的原油換熱支路,此種方案可通過提高被加熱物流量來提高該支路的熱交換量,最大限度地取熱,使換熱過程更加均衡,最終提高整個原油換熱網(wǎng)絡(luò)的換熱效率。

        表3 控制器投用前后電脫鹽前進(jìn)料各支路溫差對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        圖3 控制器投用前后電脫鹽前進(jìn)料各支路溫差對比曲線

        圖3所示為控制器投用前后電脫鹽前原油進(jìn)料各支路與混合后溫差對比曲線;表3所示為控制器投用前后電脫鹽前原油進(jìn)料各支路與混合后溫差對比數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

        由圖3和表3可以看出,先進(jìn)控制器投用后,原油進(jìn)料各支路換熱更加均衡,支路之間的溫度偏差大幅減小,提高了換熱網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行效率。

        3.2.2 常壓塔先進(jìn)控制器的節(jié)能設(shè)計考慮

        常壓蒸餾塔是石油產(chǎn)品分離的核心設(shè)備,常壓塔先進(jìn)控制的主要目標(biāo)是質(zhì)量控制和產(chǎn)品優(yōu)化。但在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,優(yōu)化常壓塔的操作,同樣也可達(dá)到節(jié)能的效果。

        通常,熱流溫位沿常壓塔的塔徑方向自上而下依次升高,因而在保證常壓塔汽液相分布均勻和產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,盡量提高二中和一中循環(huán)量,盡量降低冷回流量,最大限度的使高溫位熱源多換熱可提高熱量利用率。在具體實(shí)施過程,合理設(shè)置DMCplus的優(yōu)化參數(shù)可實(shí)現(xiàn)該功能。

        為保證常壓塔精餾段最低側(cè)線以下塔板上有足夠的液相回流,原油進(jìn)常壓塔時一般設(shè)計2%~4%的過汽化率。然而研究證明,過汽化率每提高1%可使加熱爐的負(fù)荷增加2%,因此在實(shí)際生產(chǎn)中,只要能夠保證側(cè)線產(chǎn)品的質(zhì)量,應(yīng)對現(xiàn)有操作進(jìn)行調(diào)整,使過汽化率降到最低,從而降低加熱爐出口溫度,節(jié)省燃料。

        表4 某常減壓裝置先進(jìn)控制投用后的能耗變化表

        4.常減壓裝置先進(jìn)控制在節(jié)能降耗方面的效益估算

        先進(jìn)控制投入使用后,優(yōu)化了常壓爐的操作,降低燃料消耗;優(yōu)化了換熱網(wǎng)絡(luò)并提高了高溫?zé)崂们闆r,能量消耗變化主要體現(xiàn)在循環(huán)、蒸汽以及燃料使用量三個方面,綜合考慮,能耗改變數(shù)據(jù)列表如表4所示。

        根據(jù)能耗數(shù)據(jù)可以看出先進(jìn)控制投用后,裝置循環(huán)水使用量有上升,蒸汽和燃料氣使用量降低,綜合能耗降幅達(dá)到了2.28%。

        根據(jù)表3能耗變化,可知噸原油能耗降低:9.67-9.45=0.22千克標(biāo)油,按照裝置按一年運(yùn)行350天,日加工15000噸原油計,則每年可減少能耗15000*350*0.22/1000=1155噸標(biāo)油,標(biāo)油價格按照2300元/噸計算,則可增加效益1155*2300=2656500元,即265.65萬元。

        5.先進(jìn)控制實(shí)施中遇到的主要問題

        先進(jìn)控制技術(shù)在國內(nèi)常減壓裝置的推廣應(yīng)用已有十幾年的歷史,取得了不小的進(jìn)步。但是在先進(jìn)控制實(shí)施過程中也遇到了一些問題,這些問題通常隨著裝置的不同特點(diǎn),最終表現(xiàn)出的應(yīng)用效果也不一樣。對于先進(jìn)控制技術(shù)在常減壓裝置實(shí)施應(yīng)用過程遇到的問題,筆者可以歸納為以下幾點(diǎn):

        (1)硬件設(shè)備的可靠性有待提高。

        電氣閥門定位器、控制閥的可靠性較低;流量、液位變送器時常失靈;加熱爐煙氣氧含量分析儀故障率很高;可以非常有效地指導(dǎo)加熱爐操作的煙氣中一氧化碳體積分?jǐn)?shù)在線分析儀根本無法長期正常投用;等等?;A(chǔ)控制條件極大地影響先進(jìn)控制的應(yīng)用。

        這些問題會影響加熱爐的熱效率和原油換熱網(wǎng)絡(luò)及各系統(tǒng)的優(yōu)化控制。有些常減壓裝置甚至由于硬件設(shè)備不可靠而導(dǎo)致的先進(jìn)控制實(shí)施無法正常進(jìn)行下去,更別提應(yīng)用效果了。

        (2)企業(yè)重視程度、操作人員對先進(jìn)控制的認(rèn)識,有待進(jìn)一步提高。

        先進(jìn)控制的效益體現(xiàn)在持續(xù)的投用上,并且是慢慢積累起來的,因此只有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位高度重視,同時,不斷提高操作人員對先進(jìn)控制的認(rèn)識和操作熟練程度,才能保證先進(jìn)控制有高的投用率,節(jié)能降耗、經(jīng)濟(jì)效益才能實(shí)現(xiàn)。

        (3)DCS控制技術(shù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

        DCS所帶的高級控制功能大多沒有被使用,很多DCS僅僅被作為普通的PID控制器使用,甚至有些裝置的PID參數(shù)也很不合理。作為先進(jìn)控制下層的DCS基礎(chǔ)控制回路問題,同樣制約著先進(jìn)控制效果的發(fā)揮。

        在先進(jìn)控制實(shí)施過程中遇到的有些特殊性問題,首先必須充分運(yùn)用DCS內(nèi)嵌的一些高級控制算法在DCS層上解決。實(shí)施先進(jìn)控制前最大限度發(fā)揮DCS的基礎(chǔ)控制功能,有利于提高先進(jìn)控制的投用效果。

        6.結(jié)論與展望

        先進(jìn)控制技術(shù),本身已相當(dāng)成熟。該技術(shù)應(yīng)用于常減壓裝置,也不存在任何不可逾越的技術(shù)壁壘。

        應(yīng)用效果的不同,大多取決于裝置的基礎(chǔ)性問題,是否得到很好的解決。例如原料性質(zhì)的頻繁變化,基礎(chǔ)硬件設(shè)備的故障、老化和可靠性低,企業(yè)重視程度,先進(jìn)控制專業(yè)維護(hù)人員配備,等。

        隨著中國石化各企業(yè)越來越重視裝置的節(jié)能降耗、精細(xì)管理和精細(xì)操作,隨著中國石化加大投入、在各裝置上大力推廣新技術(shù),先進(jìn)控制技術(shù),將在其中扮演非常重要的角色。

        隨著先進(jìn)控制在各煉化企業(yè)的逐步普及,先進(jìn)控制技術(shù),必將成為裝置實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、精細(xì)操作不可獲缺的工具之一。

        [1]侯祥麟.中國煉油技術(shù)(第2版)[M].北京:中國石化出版社,2001.

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