葉華蓉(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢 430000)
某公司聚烯烴4套裝置風(fēng)送系統(tǒng)采用壓縮氮氣輸送粉料和粒料,輸送的壓縮氮氣由壓縮機提供,粉料和粒料系統(tǒng)全部使用AERZENER的無油螺桿壓縮機,共計16臺,壓縮機為高壓電機,每臺壓縮機都有配套的低壓油霧分離器。設(shè)備整體供貨及控制系統(tǒng)集成為國內(nèi)一企業(yè)自行設(shè)計、安裝,控制采用SIEMENS公司S7-400系統(tǒng)與繼電器組合的控制方式。在實際生產(chǎn)運行中,聚丙烯裝置一臺粒料風(fēng)機出現(xiàn)操作員在控制室操作停機但壓縮機未停而PLC操作畫面顯示壓縮機停機的現(xiàn)象,最終導(dǎo)致機組燒毀,造成了較大的經(jīng)濟損失。綜合現(xiàn)場各種因素分析,該設(shè)備的控制方案存在重大安全隱患,必須加以改造。
整套輸送系統(tǒng)使用西門子的PLC控制系統(tǒng)[2],而每臺壓縮機則單獨由繼電器搭建的控制盤進行控制,所有和機組控制有關(guān)的來自PLC和MCC的啟動/停止命令以及狀態(tài)指示信號都經(jīng)過現(xiàn)場控制盤送到MCC和PLC系統(tǒng)。在就地控制模式時,工藝人員可以在現(xiàn)場進行啟動、停止操作。圖一為原始繼電器搭建控制原理圖:
圖一:原始繼電器搭建控制原理圖
存在的問題和隱患:
1.高壓電機主電機的啟動、停止命令由PLC系統(tǒng)發(fā)送正脈沖信號到現(xiàn)場控制盤,然后由控制盤送至MCC高壓柜,低壓電機油霧分離器的啟動命令由PLC系統(tǒng)發(fā)送正脈沖信號,停止命令為負脈沖信號。其中主電機的啟動命令在控制盤內(nèi)由201、203號端子輸出,PLC發(fā)出的停車信號與現(xiàn)場停車信號(按鈕開關(guān))、緊急停車信號(現(xiàn)場帶防護的拍停開關(guān))三路匯總在控制盤內(nèi)由205、209號端子輸出。本次事故發(fā)生后,操作人員按“現(xiàn)場停車按鈕”和“緊急停車按鈕”都無法將設(shè)備的電源斷開,經(jīng)檢查為中間接線端子205、209松動,送出的停機信號無法到達MCC高壓柜,導(dǎo)致系統(tǒng)無法切斷電源停止設(shè)備,唯一的方法就是在MCC系統(tǒng)內(nèi)將壓縮機的電源斷開,給操作帶來風(fēng)險和不便。
2.送到PLC系統(tǒng)的壓縮機啟動、停止狀態(tài)信號取自控制盤內(nèi)的中間繼電器。當中間繼電器收到動作命令信號后,將信號反送給PLC系統(tǒng),用來在PLC操作員界面上指示電機運行的狀態(tài)。此信號反應(yīng)的是現(xiàn)場控制盤內(nèi)的繼電器狀態(tài),邏輯上和電機的狀態(tài)應(yīng)該是一致的,但在故障狀態(tài)下,并不真實反應(yīng)電機的實際工作狀態(tài)。比如控制柜與MCC之間的回路節(jié)點出現(xiàn)問題,就會出現(xiàn)控制室內(nèi)壓縮機的操作狀態(tài)和現(xiàn)場壓縮機的動作狀態(tài)不一致的情況,導(dǎo)致壓縮機空轉(zhuǎn),因非正常操作導(dǎo)致出口壓力升高過載運行,使雙轉(zhuǎn)子嚙合,殼體因高溫損壞,每臺設(shè)備直接經(jīng)濟損失高達170多萬元。
3.此例PLC系統(tǒng)和現(xiàn)場控制盤組合控制方式中的多數(shù)邏輯控制功能依靠繼電器實現(xiàn),未能充分利用PLC系統(tǒng)SOE的功能,在故障分析、診斷方面存在缺陷。
為了消除原始控制方案存在的隱患,也為了滿足石化行業(yè)控制系統(tǒng)的控制要求,使控制系統(tǒng)能夠真正做到安全可靠、保證生產(chǎn)的順利進行,因此,從以下幾個方面進行改造。
1.改造方案
本次改造既要保證繼電器控制系統(tǒng)的完好,又要保證所有信號的安全性和可靠性,因此,不取消原有系統(tǒng)之間的往來信號,僅通過增加PLC與MCC之間的信號以滿足控制的實際需求。
(1)將PLC發(fā)出的停車信號一分為二。由于到控制盤的停車信號需要參與其他邏輯,保留原有停車信號、增加兩對電纜將高壓電機和低壓油霧分離器的停車信號從PLC直接送往MCC,以確保MCC的停車信號真實可靠,保證現(xiàn)場設(shè)備與實際操作一致。
(2)增加MCC到PLC的“運行/停止”信號。將“運行”、“停止”信號直接從MCC送到PLC,取消現(xiàn)場控制盤的“運行/停止”信號,由MCC傳送過來的“運行”信號代替原有的“運行/停止”信號參與聯(lián)鎖控制,并在流程圖畫面進行顯示,以保證運行信號的真實性和可判斷性。
(3)在MCC綜保系統(tǒng)增加“聯(lián)鎖停車信號”和“現(xiàn)場停車信號”的區(qū)分功能,即保證了任何一個停止信號都能停壓縮機,又方便了操作停車或故障停車的原因查找。
以聚丙烯為例,上述改造需要增加的PLC和MCC之間的接線端子:
2.方案的實施
為了實現(xiàn)改進的控制方案,使系統(tǒng)具有友好的人機交互界面,需要從硬件和軟件兩方面實施。
(1)硬件實施
增加PLC和MCC直接的控制電纜和繼電器等相關(guān)設(shè)備。每臺設(shè)備需要給主電機和油霧分離器各自增加一對“停止”命令信號電纜,共計32對電纜。每臺設(shè)備需要給主電機增加兩對“運行/停止”指示信號,共計32對電纜。
實施前經(jīng)過工程計算需要敷設(shè)9000米電纜,為了確保質(zhì)量,需要在電纜穿管敷設(shè)前和敷設(shè)后對電纜進行絕緣、接地檢查;按照設(shè)計標準圖要求將電纜密封接頭安裝在儀表的進線口,安裝達到防爆要求;保證電纜在穿管和槽盒時不受損傷,做好盤柜布置并做好電纜標簽。
(2)軟件實施
由于各系統(tǒng)已經(jīng)正常運行,按照同一設(shè)備同一類型的點進入同一控制的原則進行備用通道的分配和查找,需要從同一控制器查找備用通道,在PLC系統(tǒng)內(nèi)增加32個DO點和32個DI點,分配并進行軟件的組態(tài)。同時需要對程序進行修改、下裝和調(diào)試。下圖為壓縮機修改后程序的控制功能模塊。
增加了“高壓MCC Running”DI1信號和“LCP Running”直接的邏輯關(guān)系,同時將DO信號“高壓MCC主電機”DO2和“低壓MCC油霧分離器”DO3送到MCC系統(tǒng)。
本次改造涉及到裝置中的16臺同類設(shè)備,在未對主題控制設(shè)備進行大范圍動改的基礎(chǔ)上,僅對信號控制源及控制指令的變更,消除了系統(tǒng)運行的安全隱患,工程施工量少,實施容易。目前國內(nèi)多家石化企業(yè)均應(yīng)用此控制方案,都存在類似的問題,在推廣應(yīng)用上應(yīng)有更大的空間。
[1]李展峰,鄒振裕.水廠的風(fēng)機控制系統(tǒng)改造中國給水排水2008.1第四卷第二期.
[2]黃義慧.湘鋼1#高爐電動風(fēng)機軟啟動控制系統(tǒng) 金屬材料與冶金工程2011.12第39卷第6期.