安子健 范廷舉
(神華國華綏中發(fā)電有限責(zé)任公司,遼寧省葫蘆島市,125222)
RB控制技術(shù)是20世紀(jì)80年代隨著DCS的引進,在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的設(shè)計中出現(xiàn)的,由于RB控制技術(shù)的實施很大程度上依賴于試驗研究,因此直到20世紀(jì)90 年代中期才逐步在新建大機組上實現(xiàn)。當(dāng)發(fā)生部分主要輔機故障跳閘,導(dǎo)致鍋爐最大出力低于給定功率時,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)將機組負(fù)荷快速降低到實際所能達到的相應(yīng)出力,并控制機組在允許參數(shù)范圍內(nèi)繼續(xù)運行,該過程稱為RUNBACK (輔機故障減負(fù)荷,簡稱RB)。RB 試驗的目的是檢驗機組和控制系統(tǒng)在故障下的適應(yīng)能力,是對機組故障下運行能力的檢驗,是對控制系統(tǒng)性能和功能的檢驗。RB 功能的實現(xiàn)為機組在高度自動化運行方式下提供了安全保障。
綏中電廠二期RB控制策略主要由協(xié)調(diào)控制系統(tǒng) (CCS)和 燃 燒 器 管 理 系 統(tǒng) (BMS)實 現(xiàn)。BMS的任務(wù)是控制燃料量的投入,保證在低負(fù)荷運行期間的燃燒穩(wěn)定。RB 發(fā)生后,通常的做法是切除最上層燃料,保留3臺磨煤機和給煤機運行,如果需要投油穩(wěn)燃,則BMS還將決定油槍投入的數(shù)量及方式。
汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng) (DEH)在RB工況下一般擔(dān)任協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的執(zhí)行級,對機前壓力進行調(diào)節(jié)。輔機順序控制系統(tǒng)(SCS)則通過聯(lián)鎖保護邏輯,實現(xiàn)RB 時送/引風(fēng)機、同側(cè)聯(lián)跳,以保證鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的快速平衡,避免由于爐膛壓力保護動作引起鍋爐主燃料跳閘。
綏電二期1000MW 機組能夠觸發(fā)RUNBACK的主要輔機設(shè)備有:磨煤機跳閘、一次風(fēng)機跳閘、送風(fēng)機跳閘、引風(fēng)機跳閘、給水泵跳閘。通過以上輔機的運行狀態(tài),計算出機組的最大允許負(fù)荷和機組的最小允許負(fù)荷。在協(xié)調(diào)控制方式 (CCS)下,機組實際負(fù)荷>520 MW,如果機組的最大允許負(fù)荷小于機組的實際負(fù)荷,機組RB控制觸發(fā),機組控制方式切換至汽輪機跟隨 (TF)控制方式,機組實際負(fù)荷按RB 負(fù)荷速率快速下降至RB 目標(biāo)負(fù)荷,直至機組實際負(fù)荷與機組最大出力相適應(yīng)。
在協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中,一般有以下幾個特有的RB控制回路:機組最大、最小允許負(fù)荷;RB 指令;負(fù)荷指令變化速率設(shè)定;協(xié)調(diào)控制方式切換;鍋爐主控指令切換;磨煤機跳閘順序;RB 優(yōu)先控制(RB優(yōu)先迫升/迫降、禁止偏差切手動等)。
圖1 單臺輔機最大出力及RB最大出力計算
根據(jù)輔機設(shè)備的運行狀態(tài)和其出力能力,計算出各個輔機設(shè)備的最大允許出力,通過對各個輔機設(shè)備的最大允許出力進行比較,計算出機組最大允許負(fù)荷,根據(jù)鍋爐主控指令與機組最大允許負(fù)荷邏輯判斷得出RB負(fù)荷指令。其中輔機跳閘需計算單臺輔機最大出力控制邏輯,如圖1所示。
通過給煤機給煤量下限及燃油流量,可以計算出機組最小允許負(fù)荷,機組的實際負(fù)荷不能低于機組最小允許負(fù)荷。同理,給煤機最大允許負(fù)荷則用給煤機給煤量上限來計算,如圖2所示。
圖2 機組最小、最大出力計算
在協(xié)調(diào)控制方式 (CCS)下,發(fā)電機功率>520 MW,如果輔機設(shè)備跳閘,機組最大允許負(fù)荷將小于機組實際負(fù)荷,RB 觸發(fā)指令發(fā)出。運算得出RB負(fù)荷指令,同時將協(xié)調(diào)控制方式切換成汽輪機跟隨控制方式,當(dāng)機組負(fù)荷與機組最大允許負(fù)荷相差<±3 MW 時,RB結(jié)束。如圖3所示。
圖3 RB負(fù)荷指令
當(dāng)輔機設(shè)備跳閘發(fā)生RB 后,RB 降負(fù)荷率可以設(shè)定不同的值,保證機組降負(fù)荷過程中各參數(shù)之間的相對平衡。例如,給水泵跳閘RB降負(fù)荷率要更快,從而提高燃料量和風(fēng)量的動態(tài)響應(yīng)。具體負(fù)荷速率設(shè)定邏輯如圖4所示。
當(dāng)機組發(fā)生RB時,控制方式由協(xié)調(diào)控制方式(CCS)切換至汽輪機跟隨 (TF)控制方式。如圖5所示。
RB負(fù)荷指令作用到鍋爐主控,最終形成鍋爐負(fù)荷指令分別送到燃料主控,給水控制。鍋爐主控指令如圖6所示。
當(dāng)輔機發(fā)生RB 時 (磨煤機RB 除外)要依次跳磨煤機最終保持3臺磨煤機運行,以保證燃料快速減少,跳磨順序選擇邏輯如下:分別為5號磨煤機、3號磨煤機和6號磨煤機??刂七壿嬋鐖D7所示。
通過對RB 控制邏輯分析,當(dāng)輔機設(shè)備跳閘后,由于機組最大出力不能適應(yīng)當(dāng)前負(fù)荷要求,快速減負(fù)荷,根據(jù)跳閘設(shè)備不同,降負(fù)荷速率不同,RB負(fù)荷指令作用于鍋爐主控,控制燃料量、給水量同步下降。
綏電二期機組在投產(chǎn)以前,均完成各項RB 試驗,以保證協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)投入后機組的安全運行。其他情況下,如只對協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的軟件進行了修改,一般只要求進行RB功能模擬試驗。按照 《火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程》(DL/T657-2006)的要求,在機組進入驗收階段前完成所有RB試驗。
圖4 RB負(fù)荷速率設(shè)定
圖5 機組控制方式切換邏輯
圖6 鍋爐主控指令
圖7 磨煤機跳閘順序控制邏輯
在機組停運的情況下,按設(shè)計的功能依次模擬RB產(chǎn)生的條件,進行RB功能模擬試驗。試驗中,主要應(yīng)檢查以下內(nèi)容:
(1)所有的RB 數(shù)字量輸入回路能夠正確動作;
(2)負(fù)荷運算回路、負(fù)荷指令變化速率等RB控制參數(shù)己正確設(shè)定;
(3)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)輸出至FSSS系統(tǒng),除磨煤機RUNBACK 外,其 他 RUNBACK 發(fā) 生 后,F(xiàn)SSS將按一定的時間間隔以從下往上的順序跳磨煤機、給煤機,直至與要求的負(fù)荷相匹配 (一般為保留3臺或2臺磨煤機);
(4)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在RB發(fā)生后能夠自動切換到TF方式運行;
(5)RB時,主汽壓采用的定壓/滑壓方式符合設(shè)計要求,一般應(yīng)切換到滑壓方式運行;
(6)滑壓運行方式時,滑壓速率參數(shù)設(shè)定應(yīng)根據(jù)不同RB的特點正確設(shè)定。
在進行RB動態(tài)試驗之前,應(yīng)檢查是否已經(jīng)具備了以下條件:
(1)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及控制子系統(tǒng)已正常投用,并完成相應(yīng)的定值擾動和負(fù)荷擺動試驗,調(diào)節(jié)品質(zhì)合格;
(2)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在TF方式下的定值擾動試驗合格,調(diào)節(jié)品質(zhì)符合要求,在0.6~0.8 MPa定值擾動下,過渡過程衰減率Ψ=0.7~0.8、穩(wěn)定時間<6min;
(3)RB 功能模擬試驗已完成,結(jié)果滿足要求;
(4)機組保護系統(tǒng)已正常投入。
在進行正式的RB動態(tài)試驗之前,一般還要進行預(yù)備性試驗,以確認(rèn)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在RB工況下能正確進行控制,并根據(jù)預(yù)備性試驗的結(jié)果對不同RB工況下的目標(biāo)負(fù)荷、降負(fù)荷速率進行適當(dāng)調(diào)整。
RB正式試驗一般應(yīng)在90% Pe以上負(fù)荷工況下進行,以考核機組和協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)在RB工況下的控制能力。按設(shè)計的RB 功能分項進行動態(tài)試驗,如分別進行磨煤機、送風(fēng)機、引風(fēng)機、一次風(fēng)機、給水泵等RB 試驗,記錄各被調(diào)量的動態(tài)曲線。
RB試驗的品質(zhì)指標(biāo):機組RB 試驗時,參數(shù)波動范圍不危及機組安全和不引起機組保護動作跳閘,即為合格。
下面以綏電二期直流爐給水泵和一次風(fēng)機RUNBACK 的動作曲線為例,簡要分析在這兩次RB過程中各個參數(shù)的變化情況。
4.3.1 給水泵RB試驗
(1)動態(tài)試驗條件得到滿足。
(2)動作過程:機組負(fù)荷>90%CCS 將控制方式由協(xié)調(diào)方式自動轉(zhuǎn)入TF 方式,機組負(fù)荷指令按100%BMCR/min 的速率下降至目標(biāo)負(fù)荷470 MW,目標(biāo)負(fù)荷送至鍋爐主控,控制給水量、燃料量。主汽壓力設(shè)定值隨負(fù)荷-壓力函數(shù)f (x)變化。運行磨煤機按照5號-3號-6號的順序依次跳掉相應(yīng)的磨煤機,直到保留3臺磨煤機為止,間隔時間10s。給水泵RB 試驗主要參數(shù)見表1,給水泵RB參數(shù)曲線見圖8。
表1 給水泵RB試驗主要參數(shù)
圖8 給水泵RB參數(shù)曲線
如圖8所示,給水泵RB后,被調(diào)量在偏離給定值后均能快速回到允許靜態(tài)誤差范圍,給水泵RB爐膛負(fù)壓最大波動為160Pa~-560Pa。通過給煤量曲線,給水泵發(fā)生RB后,連鎖2臺磨煤機跳閘,最終保留3 臺磨煤機運行。通過燃料量計算,機組維持在50%負(fù)荷時,3臺磨煤機可以滿足燃料量需求和穩(wěn)燃要求。為防止?fàn)t膛風(fēng)量和爐膛負(fù)壓等參數(shù)發(fā)生較大程度波動,每臺磨煤機跳閘時間間隔10s,以利于調(diào)節(jié)產(chǎn)生穩(wěn)定。另外因為給水流量變化的快速性,給水泵RUNBACK 的降負(fù)荷率比其他輔機的速率要快1倍,為100 MW/s,同時在送、引風(fēng)調(diào)節(jié)回路增加負(fù)壓單向閉鎖和磨煤機一次風(fēng)量調(diào)節(jié)前饋回路邏輯等,來提高燃料和風(fēng)量的相應(yīng)速度。
4.3.2 一次風(fēng)機RB實驗
(1)動態(tài)試驗條件得到滿足。
(2)動作過程:CCS 將控制方式由協(xié)調(diào)方式自動轉(zhuǎn)入TF方式,機組負(fù)荷指令按50%BMCR/min的速率變化到目標(biāo)負(fù)荷500 MW,鍋爐主控控制給水量、燃料量,主汽壓力設(shè)定值隨負(fù)荷—壓力函數(shù)f (x)變化。運行磨煤機按照5號-3號-6號的順序依次跳掉相應(yīng)的磨煤機,直到保留3臺磨煤機為止,間隔時間10s。
跳閘磨煤機,對應(yīng)的一次風(fēng)冷熱風(fēng)關(guān)斷門、分離器出口門,一次風(fēng)冷熱調(diào)節(jié)擋板關(guān)閉。運行的一次風(fēng)機調(diào)節(jié)動葉在電流不超過532 A 時強開至90%。一次風(fēng)機RB試驗主要參數(shù)見表2,一次風(fēng)機RB參數(shù)曲線見圖9。
表2 一次風(fēng)機RB試驗主要參數(shù)
圖9 一次風(fēng)機RB參數(shù)曲線
如圖9所示,一次風(fēng)機RB后,被調(diào)量在偏離給定值后能夠快速回到允許靜態(tài)誤差范圍,調(diào)節(jié)品質(zhì)較好。通過給煤量曲線,一次風(fēng)機RB雖然同樣連鎖2臺磨煤機跳閘,但磨煤機通過一次風(fēng)向爐膛送粉,一次風(fēng)機跳閘對磨煤機入口風(fēng)量的影響較大,其他正常運行的磨煤機送粉能力同時受到影響,因此設(shè)計燃料量拉回控制邏輯的,降低爐膛燃料量的驟然下降,造成給水、風(fēng)量和燃料量的不平衡程度。爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)方面,因為一次風(fēng)屬爐膛風(fēng)量的一部分,一次風(fēng)機跳閘,較嚴(yán)重地打破了送引風(fēng)的平衡,因此造成爐膛負(fù)壓大幅波動,一次風(fēng)機RB爐膛負(fù)壓最大波動-32Pa~-1450Pa。一次風(fēng)機RUNBACK 的降負(fù)荷率為50 MW/s,較給水泵RB要慢,以緩解鍋爐燃燒的加大慣性和延遲。RB發(fā)生后,關(guān)閉相應(yīng)跳閘的磨煤機出口擋板,以減少其他磨煤機一次風(fēng)損失。
通過以上兩個案例的分析,不同輔機RB工況有所不同,RB 過程中應(yīng)注意的參數(shù)變化也不同,通過對調(diào)節(jié)參數(shù)和控制邏輯的優(yōu)化,可以進一步提高RB過程中的控制品質(zhì),達到更好的控制效果。
通過對綏中電廠二期RB控制成功的經(jīng)驗,解析了RB控制邏輯的設(shè)計思路和動態(tài)試驗過程中應(yīng)特別注意控制參數(shù)優(yōu)化,對其他機組RB控制設(shè)計有一定的借鑒意義。
隨著大容量高參數(shù)火電機組的迅猛發(fā)展,火電廠自動控制水平也在不斷提高,機組安全運行的可靠性則顯得尤為重要,因此百萬機組的RB控制理念對火電廠未來的發(fā)展起著重要的作用。
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