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        淺談煤液化項(xiàng)目中高壓換熱器銨鹽結(jié)晶堵塞原因及對(duì)策

        2014-03-15 11:20:08劉建平
        中國(guó)煤炭 2014年1期
        關(guān)鍵詞:銨鹽壓差進(jìn)料

        王 云 楊 東 劉建平

        (中國(guó)神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司,內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市,017209)

        1 概述

        神華煤直接液化示范工程是我國(guó)實(shí)施能源安全戰(zhàn)略的一項(xiàng)重要工程,是我國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的工業(yè)化示范工程。2008年12 月30 日,煤直接液化示范項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首次投料試車(chē)。煤液化裝置的全餾分油經(jīng)Axens公司的T-Star沸騰床技術(shù)進(jìn)行預(yù)加氫處理,符合要求的供氫溶劑用于煤液化配制油煤漿,提供供氫溶劑的裝置為加氫穩(wěn)定裝置。

        加氫穩(wěn)定裝置對(duì)煤液化產(chǎn)生的全餾分油進(jìn)行加氫脫硫、脫氮、脫氧、脫金屬雜原子、芳烴飽和及開(kāi)環(huán)烷烴和側(cè)鏈烷基的加氫異構(gòu)化反應(yīng),為煤液化裝置提供具有較高供氫性能的供氫溶劑。供氫溶劑為新鮮煤的制漿介質(zhì),經(jīng)過(guò)預(yù)熱升溫后,又回到液化反應(yīng)部分,直接或間接參與液化反應(yīng)。

        選擇合適的供氫溶劑,可以很好地溶解溶脹、稀釋分散煤粒,使氫、液、固三相反應(yīng)系統(tǒng)處于一個(gè)相對(duì)均勻的體系,對(duì)于油煤漿的輸送、預(yù)熱和煤的熱裂解反應(yīng)、加氫反應(yīng)和抑制結(jié)焦都是有利的。煤直接液化使用的溶劑供氫性,直接影響煤直接液化液體產(chǎn)物的收率,鑒于加氫穩(wěn)定過(guò)程在煤直接液化中的重要作用,T-Star裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        由于加氫穩(wěn)定裝置原料中含有氯、氮等極易生成銨鹽的物質(zhì),因此設(shè)計(jì)時(shí)在易結(jié)晶部位高壓換熱器、高壓空冷 (工藝號(hào):E102、A101)前增加注水點(diǎn),以便對(duì)生成的銨鹽進(jìn)行洗脫,預(yù)防銨鹽在換熱器、空冷管束處的結(jié)晶。但隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的增加,在注水點(diǎn)前的高壓換熱器 (工藝號(hào):E101、E104)也出現(xiàn)銨鹽結(jié)晶、堵塞,甚至泄漏的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        現(xiàn)分析加氫穩(wěn)定裝置高壓換熱器銨鹽結(jié)晶的原因,并針對(duì)結(jié)晶原因,提出一系列的改進(jìn)措施,降低銨鹽在高壓換熱器處的結(jié)晶,延長(zhǎng)裝置的運(yùn)行周期。

        2 銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象及采取的預(yù)防措施

        2.1 銨鹽結(jié)晶現(xiàn)象

        加氫穩(wěn)定裝置在運(yùn)行過(guò)程中多次出現(xiàn)由于銨鹽結(jié)晶而引發(fā)的高壓換熱器E101外漏現(xiàn)象。在銨鹽結(jié)晶初期,換熱器前后壓差 (壓差為E101殼程入口至E104殼程出口)逐漸增大,換熱效果下降。當(dāng)換熱器結(jié)焦嚴(yán)重時(shí),熱高分氣氣相流量變小,循環(huán)氫氣壓縮機(jī)入口流量下降,新氫補(bǔ)入量增加,甚至出現(xiàn)換熱器泄漏現(xiàn)象。換熱器銨鹽結(jié)晶前后各關(guān)鍵參數(shù)變化如圖1所示。

        2.2 預(yù)防銨鹽結(jié)晶措施

        根據(jù)中石化 《煉油裝置防腐蝕策略》,為防止加氫高壓換熱器及高壓空冷器NH4CI、NH4HS垢下腐蝕和沖刷腐蝕,應(yīng)在高壓換熱器和高壓空冷器前連續(xù)、均勻、穩(wěn)定地注除鹽水,進(jìn)行洗滌。加注脫氧水應(yīng)注意以下問(wèn)題:一方面,脫氧水不宜加注在溫度高至足以使水全部氣化的部位,否則會(huì)使非揮發(fā)物沉積在反應(yīng)產(chǎn)物的管線內(nèi),失去注水洗滌作用,因此注水點(diǎn)部位溫度必須在水的露點(diǎn)以下;另一方面,如注水點(diǎn)的部位溫度偏低,則會(huì)導(dǎo)致NH4HS及 (NH4)2S不易溶解而逐漸沉積,起不到洗滌的預(yù)定效果。為防止銨鹽在高壓換熱設(shè)備處結(jié)晶,加氫穩(wěn)定裝置開(kāi)工設(shè)計(jì)時(shí),在高壓換熱器(E102)前及高壓空冷 (A101)處增加高壓注水點(diǎn)(13 MPa左右),設(shè)計(jì)注水為水質(zhì)較好的除鹽水。高壓注水量是根據(jù)反應(yīng)進(jìn)料量和循環(huán)氫中NH3含量,按照反應(yīng)進(jìn)料的6%~25% (質(zhì)量百分比)的比例注入的。目前,裝置注水點(diǎn)主要在E102 前,注水水質(zhì)為含硫污水經(jīng)過(guò)脫硫、脫氨、脫酚處理后的脫酚水,注水量控制在13t/h左右。

        圖1 換熱器銨鹽結(jié)晶前后各關(guān)鍵參數(shù)變化情況

        加氫穩(wěn)定裝置反應(yīng)生成物經(jīng)熱高壓分離器分離后,熱高分氣依次與混合原料油 (E101)、循環(huán)氫氣 (E104)、循環(huán)氫氣 (E102)換熱后,最后進(jìn)入空冷 (A101)冷卻至54℃左右后,進(jìn)入冷高分罐。加氫穩(wěn)定裝置熱高分氣換熱流程如圖2所示。

        圖2 加氫穩(wěn)定裝置熱高分氣換熱流程簡(jiǎn)圖

        3 加氫穩(wěn)定裝置換熱器銨鹽結(jié)晶原因分析

        分析加氫穩(wěn)定裝置換熱器銨鹽結(jié)晶的原因,主要從銨鹽結(jié)晶物來(lái)源、銨鹽結(jié)晶點(diǎn)前移、洗脫銨鹽所需注水量、洗脫銨鹽注水水質(zhì)等4個(gè)方面著手。

        3.1 銨鹽結(jié)晶物來(lái)源

        加氫穩(wěn)定裝置的原料是煤液化裝置常、減壓塔側(cè)線餾出油的混合原料。由于加氫穩(wěn)定裝置的主要作用為脫除混合原料中的O、N、S、金屬雜原子等非理想組分,同時(shí)對(duì)芳烴進(jìn)行加氫飽和。所以,在反應(yīng)系統(tǒng)中存在大量的H2S、HCl、NH3、H2O等物質(zhì),這些物質(zhì)遇水后反應(yīng)生成NH4CI、NH4HS等鹽類(lèi)。當(dāng)此類(lèi)銨鹽隨熱高分氣體經(jīng)過(guò)換熱器逐級(jí)換熱后溫度下降,極易結(jié)晶析出,進(jìn)而堵塞換熱器管束。因此混合原料中含有的氯、氮是銨鹽結(jié)晶物的主要來(lái)源。混合原料性質(zhì)如下:混合原料為988.9kg/m3,IBP 餾 程 為130 ℃,10%餾 程 為230 ℃,30%餾程為280℃,50%餾程為314℃,70%餾程為348℃,90%餾程為394,折射率為1.5654, 硫 含 量 為 444 μg/g, 氮 含 量 為2524μg/g,機(jī)械雜質(zhì)含量為0.03%,氯含量為8mg/L。

        造成銨鹽結(jié)晶的結(jié)晶物是氯化銨、硫氫化氨,而生成銨鹽的根本原因是系統(tǒng)中存在較高的氯、氮。而加氫工藝條件下NH4Cl 結(jié)晶溫度可達(dá)204℃,甚至更高。理論上,NH4Cl的結(jié)晶和升華是一個(gè)可逆的過(guò)程,然而在實(shí)際的冷卻過(guò)程中,其逆反應(yīng)不可能發(fā)生。NH4HS的晶化溫度在121℃左右。銨鹽結(jié)晶方程如下:

        本研究中所有數(shù)據(jù)均采用SPSS1.70軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)處理,采用T檢和X檢驗(yàn),以P<0.05為差異顯著,具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

        3.2 反應(yīng)系統(tǒng)降溫造成結(jié)晶點(diǎn)前移

        由于加氫穩(wěn)定裝置采用沸騰床加氫技術(shù),在加氫穩(wěn)定裝置發(fā)生波動(dòng)時(shí),反應(yīng)系統(tǒng)需要降溫、降壓操作。而反應(yīng)器降溫是通過(guò)增加冷進(jìn)料來(lái)實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)冷進(jìn)料經(jīng)反應(yīng)器進(jìn)入高壓換熱器時(shí)溫度下降至200℃左右,而此時(shí)雖然及時(shí)切斷新鮮進(jìn)料,但是,系統(tǒng)中仍存在大量易結(jié)晶的銨鹽被攜帶至高壓換熱器處。在溫度下降的情況下,這些銨鹽極易在注水點(diǎn)前的換熱器處結(jié)晶堵塞。雖然氯化銨結(jié)晶具有一定的可逆性,但是,當(dāng)在此工況下運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)時(shí),結(jié)晶物充滿整個(gè)高壓換熱器管束后,將很難再溶解,且在此換熱器處無(wú)水洗脫鹽設(shè)施,將造成換熱器嚴(yán)重堵塞。

        3.3 洗脫銨鹽注水量不足

        根據(jù)原料情況,加氫穩(wěn)定裝置高壓注水設(shè)計(jì)值為17t/h,而在實(shí)際運(yùn)行中,高壓注水僅為13t/h左右,小于設(shè)計(jì)注水量。注水量偏小,使結(jié)晶銨鹽不能及時(shí)洗脫,長(zhǎng)期運(yùn)行,必將增加結(jié)晶可能性。

        3.4 洗脫銨鹽注水水質(zhì)不佳

        加氫穩(wěn)定裝置注水設(shè)計(jì)為品質(zhì)較高的除鹽水,但由于本地水資源緊張,且污水處理壓力較大,所以在實(shí)際運(yùn)行中系統(tǒng)注水為含硫污水經(jīng)過(guò)脫硫、脫氨、脫酚處理后的脫酚水。由于脫酚水中氨氮含量較高,使大量氨氮隨著注水進(jìn)入換熱器處,進(jìn)而增加銨鹽結(jié)晶可能性。2013 年9 月,注水使用的脫酚水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)如下:

        氨氮:143mg/L;

        揮發(fā)酚:69mg/L;

        硫化氫:85mg/L;

        4 防止銨鹽結(jié)晶對(duì)策

        4.1 加強(qiáng)原料的管控

        銨鹽結(jié)晶主要是由原料攜帶大量的氯、氮離子引起的,所以加大對(duì)原料的管控相當(dāng)必要。由于煤液化項(xiàng)目加氫穩(wěn)定裝置混合原料中不可避免地?cái)y帶氮離子,但氯離子含量可控制在小于3×10-6以下。當(dāng)原料中氯離子含量增加時(shí),可采用預(yù)加氫精制的方式,進(jìn)行原料處理,降低原料中金屬雜原子及氯離子含量。加強(qiáng)管控后加氫穩(wěn)定裝置混合原料性質(zhì)為:密度982.0kg·m-3,餾程BP 126.4 ℃,10%餾程為229.7℃,30%餾程為275.6℃,50%餾程為308.7℃,70%餾程為346.0℃,90%餾程為410.9℃,折射率為1.6,硫含量為166.0μg/g,氮含量2480.9μg/g,機(jī)械雜質(zhì)含量為0.03%,氯含量為1.5mg/L。

        4.2 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有注水點(diǎn)前高壓換熱器的監(jiān)控并前移注水點(diǎn)

        在對(duì)歷次注水點(diǎn)前高壓換熱器泄漏分析發(fā)現(xiàn),泄漏主要發(fā)生在反應(yīng)系統(tǒng)降溫后。當(dāng)加氫穩(wěn)定裝置反應(yīng)器降溫、降壓,且較長(zhǎng)時(shí)間處于低溫運(yùn)行時(shí),高壓換熱器E101入口至E104出口前后壓差上升明顯,說(shuō)明銨鹽結(jié)晶點(diǎn)前移至注水點(diǎn)前換熱器處。由于E101、E104處沒(méi)有注水,所以銨鹽在此結(jié)晶將很難消除,且隨著裝置運(yùn)行周期的增加進(jìn)一步惡化。通過(guò)改造,在E101、E104 前分別增加注水點(diǎn),當(dāng)反應(yīng)器需要降溫時(shí),在切除新鮮進(jìn)料的同時(shí),將注水點(diǎn)移至E101、E104前,以便及時(shí)洗脫結(jié)晶銨鹽。增加的注水點(diǎn)如圖3所示。

        圖3 增加的注水點(diǎn)簡(jiǎn)圖

        在歷次E101 入口至E104 出口壓差增加時(shí),通過(guò)對(duì)E101、E104前分別增加注水后,發(fā)現(xiàn)洗脫效果較為明顯,E101 入口至E104 出口壓差下降較快。

        4.3 提高注水量至設(shè)計(jì)值

        由于污水處理能力有限,目前裝置注水量仍采取高壓注水13t/h。操作過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)控高壓換熱器壓差 (反應(yīng)器頂部至冷高分頂部壓力差值)的變化趨勢(shì),一旦出現(xiàn)壓差上升的情況,及時(shí)加大注水量進(jìn)行沖洗。實(shí)踐運(yùn)行表明,洗脫效果明顯。圖4為在裝置負(fù)荷、進(jìn)料性質(zhì)、反應(yīng)溫度、注水水質(zhì)等不變的情況下,高換壓差隨注水量的變化曲線。

        圖4 在裝置負(fù)荷、進(jìn)料性質(zhì)等不變的情況下,高換壓差隨注水量的變化曲線

        從圖4 中可以看出,在注水水質(zhì)不變的情況下,當(dāng)高換壓差增加至550kPa左右時(shí),注水量由13t/h增加至20t/h左右后,高換壓差下降至400 kPa左右,下降幅度明顯;當(dāng)注水量穩(wěn)定至13t/h時(shí),隨著換熱器運(yùn)行周期的延長(zhǎng),高換壓差明顯增加,說(shuō)明注水量的增加對(duì)銨鹽的洗脫效果影響明顯。所以,在條件允許的情況下增加注水量,將有利于高壓換熱器結(jié)晶銨鹽的洗脫。

        4.4 調(diào)整注水水質(zhì)

        目前,加氫穩(wěn)定裝置高壓注水仍采用注脫酚水的方式洗脫結(jié)晶銨鹽。應(yīng)加大對(duì)脫酚水水質(zhì)的監(jiān)控,當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),及時(shí)補(bǔ)充水質(zhì)較好的除鹽水;當(dāng)水質(zhì)出現(xiàn)較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),及時(shí)切換至除鹽水。圖5為在裝置負(fù)荷、進(jìn)料性質(zhì)、反應(yīng)溫度以及注水量等不變的情況下,注水水質(zhì)變化對(duì)高換壓差的影響。

        圖5 在裝置負(fù)荷、進(jìn)料性質(zhì)等不變情況下,注水水質(zhì)變化對(duì)高換壓差的影響

        從圖5 中可以看出,在其余工況不變的情況下,12月25日將注水由脫酚水改為除鹽水后 (注水量不變),高換壓差由590kPa降至470kPa,下降較為明顯,說(shuō)明水質(zhì)較好的除鹽水相比脫酚水,對(duì)銨鹽具有更好的洗脫效果。

        5 結(jié)論

        (1)通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),造成高壓換熱器銨鹽結(jié)晶堵塞的主要原因是原料中攜帶的氯、氮在加氫反應(yīng)后生成氯化銨以及硫氫化氨。另外,脫酚水中含有的氨氮,也是結(jié)晶物的另一主要來(lái)源。所以需要對(duì)原料質(zhì)量、注水水質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),對(duì)混合原料進(jìn)行預(yù)處理,以降低原料中的氯、氮含量,降低脫酚水中的氨氮含量,做到 “源頭”管控。

        (2)通過(guò)對(duì)高壓換熱器前、后壓差的實(shí)時(shí)監(jiān)控可知,在壓差有增大趨勢(shì)時(shí),及時(shí)增加注水或者將注水改為水質(zhì)較好的除鹽水進(jìn)行沖洗,能夠有效地洗脫在換熱器處結(jié)晶的銨鹽。

        (3)當(dāng)在反應(yīng)器需要降溫時(shí),通過(guò)及時(shí)切除新鮮進(jìn)料的方式,能夠有效降低銨鹽因溫度低在換熱器處的結(jié)晶。當(dāng)結(jié)晶點(diǎn)前移時(shí),需要及時(shí)將注水點(diǎn)相應(yīng)前移,以便及時(shí)洗脫前移處銨鹽結(jié)晶的換熱器。

        經(jīng)過(guò)采取一系列的優(yōu)化措施,有效避免了銨鹽在各高壓換熱器處的結(jié)晶堵塞問(wèn)題,確保裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。截至2014年5月12日,加氫穩(wěn)定各高壓換熱器已連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行310d,達(dá)到了設(shè)計(jì)值。

        雖然,目前各高壓換熱器通過(guò)各種優(yōu)化方案,整體運(yùn)行狀況良好,但換熱器內(nèi)銨鹽結(jié)晶在所難免,且注水不能將換熱器內(nèi)所有結(jié)晶的銨鹽洗脫,因此建議在裝置檢修期間,對(duì)各換熱器進(jìn)行整體拆檢。

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